張 慶 鄭桂蕓
轉(zhuǎn)爐流程生產(chǎn)SAE1008的實踐
張 慶 鄭桂蕓
研究采用LD轉(zhuǎn)爐-LF精煉爐-CC連鑄-半連軋軋制流程的工藝,開發(fā)生產(chǎn)SAE1008低碳低硅自行車飛輪用鋼的關(guān)鍵技術(shù),通過對轉(zhuǎn)爐吹氬工藝、LF精煉爐造渣工藝優(yōu)化和全保護澆鑄等措施,成功解決了SAE1008鋼的成分控制及氧含量、純凈度的控制。
SAE1008鋼 轉(zhuǎn)爐吹氬 LF精煉爐造渣工藝優(yōu)化 保護澆鑄
在煉鋼廠采用80噸復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉用于制造自行車飛輪用SAE1008鋼。SAE1008鋼轉(zhuǎn)爐控制的難點在于化學(xué)成分碳、硅以及純凈度的控制。為此,通過設(shè)計工藝技術(shù)操作要點,通過對轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄生產(chǎn)線進行系統(tǒng)的、科學(xué)的組織,對生產(chǎn)過程技術(shù)難點采取積極有效措施,總結(jié)出了采用LD+LF+CC工藝冶煉SAE1008鋼的技術(shù)操作要點。保證了自行車飛輪用SAE1008鋼的質(zhì)量全部滿足用戶需求。
鋼的熔煉成分及機械性能符合技術(shù)協(xié)議規(guī)定,見表1。
鐵水預(yù)處理→6#轉(zhuǎn)爐→LF爐→5#連鑄機→特鋼廠小型軋材車間成材→Φ36mm→檢驗入庫。
4.1 化學(xué)成分控制研究
飛輪生產(chǎn)工藝要求材料的塑韌性好,硬度不能太高,符合加工使用要求。SAE1008為亞共析鋼,隨著碳含量的增加,珠光體量增加,強度、硬度升高,而塑性、韌性下降。所以碳含量控制要嚴格,精確控制碳含量。避免強度升高。SAE1008鋼要求鋼水C、Si很低。為保證鋼材性能達到用戶及標準要求,查閱相關(guān)文獻資料,精心設(shè)計,采取具體工藝控制措施如下:
(1)碳含量控制:SAE1008鋼成分要求采用低碳控制,要求[C]≤0.10%。根據(jù)碳氧平衡,當(dāng)轉(zhuǎn)爐終點碳含量很低時,鋼水氧活度高,增加精煉爐脫氧操作的難度,增加脫氧劑的使用量,影響其他合金元素的收得率,并產(chǎn)生大量氧化物夾雜,給夾雜物去除工作增加了難度,并影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。同時考慮到吹煉過程對轉(zhuǎn)爐爐襯的嚴重侵蝕將大大影響轉(zhuǎn)爐爐齡,明顯增加煉鋼成本,同時為了保證產(chǎn)品的最終性能,綜合以上因素,在試制時要求轉(zhuǎn)爐終點碳盡量控制在0.06%~0.08%,避免鋼水過度氧化,控制好出鋼溫度,并在冶煉末期采用低槍位操作,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐底吹模式,并要求做到一次拉碳,盡量杜絕補吹,減輕鋼水過氧化程度,放鋼過程禁止加入碳粉,采用中錳合金化,精煉過程使用復(fù)脫脫氧和強脫氧劑相結(jié)合來完成鋼水的脫氧;中間包采用低碳堿性覆蓋劑,以避免鋼水增碳。
(2)硅含量控制
鋼水由轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)到LF精煉時,在強還原氣氛下,爐渣中的硅、磷易被還原進入鋼液中。若轉(zhuǎn)爐終渣磷、硅的氧化物含量高,易造成最終鋼水中磷、硅超標。因此,必須嚴格控制轉(zhuǎn)爐冶煉過程下渣量。減少轉(zhuǎn)爐下渣的措施是:采用“擋渣錐+擋渣球”的擋渣工藝;出鋼3/4處,用擋渣小車將擋渣球正確投放到鋼流中心保證擋渣成功率在95%以上;使用新出鋼口,控制好出鋼時間,必要時留鋼操作,避免下渣。
表1 鋼的熔煉成分及機械性能 %
4.2 鋼水純凈度控制
由于SAE1008鋼C、Si、Mn成分范圍較小且偏低,鋼水脫氧操作對鋼質(zhì)純凈度影響很大。因此控制手段主要是降低鋼水的過氧化程度,發(fā)揮復(fù)合脫氧及爐外精煉的脫氧去夾雜作用、連鑄工序保護澆鑄的效果。
(1)轉(zhuǎn)爐終點碳控制技術(shù)和復(fù)合脫氧技術(shù)
采用低碳鋼底吹模式(見表2),轉(zhuǎn)爐前期化好渣,加強轉(zhuǎn)爐溫度控制做到一次補吹放鋼,減少鋼水過氧化程度,降低鋼水原始氧含量。
放鋼過程采用鋁錳鈦脫氧,鋼包底吹氬、鋼包渣洗工藝充分發(fā)揮復(fù)合脫氧作用。
(2)LF精煉渣及造渣技術(shù)
采用預(yù)熔型合成渣,其組分(見表3),通電前期通過分批量加鋁粒、復(fù)合脫氧劑(CaC2)快速脫氧造白渣。
(3)合理吹氬工藝技術(shù)加速夾雜物上浮去除
鋼水吹氬處理,具有均勻鋼水成分、溫度、去除鋼水中氣體和夾雜的作用。實踐證明,對于合金加入數(shù)量較少的普碳鋼來講,鋼包低吹氬3min可以獲得較好的效果。針對SAE1008鋼脫氧量較大,為了使脫氧產(chǎn)物充分上浮排出,采用全程低吹氬工藝。智能吹氬主要是利用在線數(shù)控吹氬機的爐前操作箱和工控機控制吹氬流量。在生產(chǎn)過程中制定并實施了LF精煉過程各個階段流量控制:精煉通電化渣、提溫過程采用氬氣弱攪拌,鋼包透氣磚出口流量控制在20NL/min-45NL/min;精煉喂鋁線操作結(jié)束、配成分期間采用氬氣強攪拌,即智能吹氬旁吹操作(通常壓力:1.3 mpa-1.6mpa);軟吹過程采用弱攪拌,鋼包透氣磚出口流量控制在10NL/min-20NL/min。以上保證了精煉過程各個階段良好氬氣攪拌效果。以上通過優(yōu)化控制精煉過程各個階段氬氣攪拌流量,使鋼渣得到最佳接觸、反應(yīng),為夾雜物充分上浮創(chuàng)造良好的動力學(xué)條件;在造好精煉渣的前提下,軟吹攪拌時間在10分鐘以上,使鋼中的氣體及夾雜物得以充分上浮。
(4)LF精煉終點鈣處理,對夾雜物進行變性處理,提高夾雜物去除率。
(5)在澆鑄過程中,中間包內(nèi)添加低碳覆蓋劑,塞棒控制全保護澆注避免鋼水二次氧化。二冷配水采用弱冷卻制度。
(6)軋制采用較高的終軋溫度,采用緩慢冷卻,使奧氏體在高溫區(qū)分解,分解轉(zhuǎn)變的時間較長,有利于先共析鐵素體的充分析出和長大,粗大的奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)榇执蟮蔫F素體和少量的珠光體組織,這樣可得到低強度、高塑性的性能。因此,為了獲得良好的性能,采用加熱爐高溫段爐溫在1250℃-1300℃,鋼坯出爐溫度在1200℃-1250℃。終軋溫度控制在≥900 ℃。
5.1 化學(xué)成分
從表4可以看出,各元素均能夠滿足標準要求。除一爐碳含量超內(nèi)控范圍外,其余控制在內(nèi)控及標準范圍內(nèi)。磷、硫控制情況良好。說明煉鋼工藝控制要點正確合理且控制過程嚴格。鋼材純凈度控制情況良好。
5.2 組織
鋼材的金相組織為鐵素體+珠光體。冷彎和頂鍛合格。
5.3 外觀質(zhì)量
所生產(chǎn)的鋼材較好滿足了用戶對表面質(zhì)量的嚴格要求,外形優(yōu)良,經(jīng)頂鍛檢驗不存在裂紋、折疊等影響使用的缺陷;端部鋸切整齊,不存在馬蹄形、飛邊、毛刺及影響使用的切斜和壓扁。
表2 低碳鋼底吹模式 m3/h
表3 預(yù)熔合成渣配比 %
表4 化學(xué)成分檢驗結(jié)果 %
(1)采用氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐冶煉、鋼包全程低吹氬、小方坯、小型棒材生產(chǎn)線半連軋工藝開發(fā)生產(chǎn)SAE1008鋼,生產(chǎn)工藝合理、先進,工藝技術(shù)操作要點正確、可行。
(2)轉(zhuǎn)爐冶煉SAE1008鋼,控制鋼水氧含量和夾雜物含量,是生產(chǎn)順行和產(chǎn)品質(zhì)量保證的關(guān)鍵。
(作者單位:山鋼股份萊蕪分公司特鋼事業(yè)部)