韓濤,李澤強(qiáng),高飛,李繼鋒
(1.洛陽軸研科技股份有限公司,河南 洛陽 471039;2.河南省高性能軸承技術(shù)重點(diǎn)實驗室,河南 洛陽 471039;3.滾動軸承產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟,河南 洛陽 471039)
通用車輛的空調(diào)系統(tǒng)一般由發(fā)動機(jī)驅(qū)動壓縮機(jī)工作,當(dāng)發(fā)動機(jī)停機(jī)時,空調(diào)系統(tǒng)將無法運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,為了保證在停車時空調(diào)系統(tǒng)仍能正常運(yùn)行,發(fā)動機(jī)應(yīng)保持怠速運(yùn)轉(zhuǎn),造成高油耗并污染環(huán)境。而一些特種車輛,如野外作業(yè)車、警用執(zhí)勤車等,要求停車情況下發(fā)動機(jī)仍需進(jìn)行工作,為滿足設(shè)備儀器對工作環(huán)境溫度的要求和工作人員的舒適性需求,采用了一種能夠自動切換動力的雙動力傳動箱,實現(xiàn)發(fā)動機(jī)停機(jī)后,空調(diào)系統(tǒng)可由電動機(jī)驅(qū)動進(jìn)行工作。針對某特種車輛工作中出現(xiàn)的雙動力傳動箱失效問題,進(jìn)行了故障分析、總體結(jié)構(gòu)改進(jìn)優(yōu)化、超越離合器結(jié)構(gòu)改進(jìn)以及試驗驗證,從而確保車載空調(diào)系統(tǒng)正常工作。
特種車輛空調(diào)系統(tǒng)雙動力傳動工作原理如圖1所示,傳動箱主要是實現(xiàn)發(fā)動機(jī)與電動機(jī)對壓縮機(jī)的動力傳遞及切換功能,發(fā)動機(jī)和電動機(jī)可單獨(dú)工作,驅(qū)動壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),實現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)工作。電動機(jī)可由發(fā)動機(jī)驅(qū)動,也可接外部電源。
圖1 雙動力傳動工作原理Fig.1 Working principle of dual-power transmission
傳動箱結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由聯(lián)軸器、殼體、轉(zhuǎn)軸、從動輪、驅(qū)動輪、超越離合器及相關(guān)附件組成。其中從動輪帶有懸臂軸,驅(qū)動輪及組件安裝于其懸臂軸上,驅(qū)動輪和從動輪集成為帶輪總成。轉(zhuǎn)軸一端帶有花鍵,從動輪和驅(qū)動輪中各安裝一套結(jié)構(gòu)相同、安裝方向相反的外星輪式滾柱超越離合器,超越離合器1的內(nèi)圈帶花鍵與轉(zhuǎn)軸花鍵端聯(lián)接,超越離合器2的內(nèi)圈安裝在從動輪懸臂軸上,外星輪式滾柱超越離合器結(jié)構(gòu)如圖3所示,由外星輪、內(nèi)輪及15個滾柱和異形壓縮彈簧組成。
圖2 傳動箱結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of transmission device
圖3 外星輪式滾柱超越離合器Fig.3 Alien wheel roller overrunning clutch
工作時聯(lián)軸器與發(fā)動機(jī)相連接,驅(qū)動輪和從動輪分別通過皮帶輪與電動機(jī)和壓縮機(jī)連接。當(dāng)使用發(fā)動機(jī)驅(qū)動時,聯(lián)軸器帶動轉(zhuǎn)軸,超越離合器1接合驅(qū)動從動輪,從動輪通過皮帶驅(qū)動壓縮機(jī)進(jìn)行工作,此時超越離合器2處于超越狀態(tài),不傳遞動力,驅(qū)動輪不隨動。
當(dāng)發(fā)動機(jī)停止工作使用電動機(jī)驅(qū)動時,驅(qū)動輪中的超越離合器2接合并帶動從動輪,從而驅(qū)動壓縮機(jī)進(jìn)行工作,此時從動輪的超越離合器1處于超越狀態(tài),不傳遞動力。
在傳動箱隨車試驗過程中,產(chǎn)生如下故障:
1)在發(fā)動機(jī)驅(qū)動時,從動輪沒有轉(zhuǎn)動,即從動輪未能正常傳遞動力驅(qū)動壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn);
2)傳動箱中帶輪總成在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中發(fā)生晃動現(xiàn)象。
通過對傳動箱進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)從動輪超越離合器1中多數(shù)彈簧發(fā)生嚴(yán)重壓縮并斷裂、外星輪個別過梁出現(xiàn)斷裂及轉(zhuǎn)軸花鍵發(fā)生壓潰現(xiàn)象。超越離合器1中彈簧、外星輪及轉(zhuǎn)軸花鍵壓潰失效狀態(tài)分別如圖4~圖6所示。
圖4 彈簧扭曲變形或斷裂Fig.4 Spring deformation or fracture
圖5 外星輪失效狀態(tài)Fig.5 Alien wheel failure state
圖6 轉(zhuǎn)軸花鍵壓潰失效狀態(tài)Fig.6 The splines on the shaft failure by crushing
經(jīng)分析,導(dǎo)致上述現(xiàn)象的主要原因有:
1)傳動箱在發(fā)動機(jī)驅(qū)動的啟停瞬間存在極大的慣性沖擊,尤其是發(fā)動機(jī)停機(jī)瞬間,帶輪在慣性力下仍會保持旋轉(zhuǎn),此時超越離合器中的滾柱對彈簧的瞬間沖擊很大,在頻繁的慣性力沖擊下,彈簧發(fā)生塑性變形和疲勞,最終導(dǎo)致彈簧斷裂失效;
2)當(dāng)彈簧失效后,滾柱在慣性力作用下會直接沖擊外星輪的過梁,致使其發(fā)生斷裂,最終造成超越離合器1完全失效,導(dǎo)致從動輪未能正常傳遞動力;
3)由于帶輪總成與轉(zhuǎn)軸通過花鍵聯(lián)接,其處于懸臂狀態(tài),皮帶對帶輪的徑向拉力會在轉(zhuǎn)軸的花鍵部分產(chǎn)生彎矩,彎矩產(chǎn)生的支反力會在花鍵齒頂面產(chǎn)生較大壓應(yīng)力,從動輪中支承軸承與轉(zhuǎn)軸花鍵的接觸面積較小,帶輪總成在發(fā)動機(jī)驅(qū)動下進(jìn)行高速旋轉(zhuǎn),系統(tǒng)產(chǎn)生的振動由支承軸承傳遞到花鍵,由于軸承內(nèi)圈的硬度比花鍵高,長時間的沖擊振動會造成花鍵產(chǎn)生塑性變形,配合間隙增大,支承軸承無法準(zhǔn)確定位,從而造成帶輪總成出現(xiàn)晃動。
為解決傳動箱在使用過程中出現(xiàn)的故障,提高可靠性,對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。
主要從以下2方面對總體結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn):
1)將帶輪總成的懸臂結(jié)構(gòu)改為2個帶輪同聯(lián)軸器安裝在同一個轉(zhuǎn)軸上,聯(lián)軸器與驅(qū)動輪通過超越離合器與轉(zhuǎn)軸連接,從動輪通過對稱的雙平鍵與轉(zhuǎn)軸連接,使得總體結(jié)構(gòu)更加簡單緊湊,同時便于安裝和拆卸;
2)傳動箱中超越離合器和支承軸承的結(jié)構(gòu)部分均設(shè)計了注脂孔,便于對離合器和軸承進(jìn)行定期的維護(hù)保養(yǎng),提高了傳動箱的使用壽命。
改進(jìn)后的傳動箱結(jié)構(gòu)如圖7所示,主要由聯(lián)軸器、楔塊式超越離合器、殼體、轉(zhuǎn)軸、從動輪、驅(qū)動輪及相關(guān)附件組成。
圖7 優(yōu)化后的傳動箱結(jié)構(gòu)Fig.7 Structure of transmission device after optimizing
結(jié)構(gòu)改進(jìn)后傳動箱的工作原理:
1)當(dāng)使用發(fā)動機(jī)驅(qū)動時,聯(lián)軸器中的超越離合器1接合帶動轉(zhuǎn)軸,轉(zhuǎn)軸通過平鍵帶動從動輪,從動輪通過皮帶驅(qū)動壓縮機(jī)進(jìn)行制冷工作,此時驅(qū)動輪中的超越離合器2處于超越狀態(tài)不傳遞動力;
2)當(dāng)發(fā)動機(jī)停止工作使用電動機(jī)驅(qū)動時,驅(qū)動輪中的超越離合器2接合帶動轉(zhuǎn)軸,轉(zhuǎn)軸通過平鍵帶動從動輪,從動輪通過皮帶驅(qū)動壓縮機(jī)進(jìn)行工作,此時聯(lián)軸器中的超越離合器1處于超越狀態(tài)不傳遞動力。
實現(xiàn)了不需要手動操控,自動完成發(fā)動機(jī)與電動機(jī)的動力切換,且各驅(qū)動單獨(dú)運(yùn)行時不會產(chǎn)生相互干涉和能量損失,提高了傳動效率。
該傳動箱主要通過2套方向相反的超越離合器來實現(xiàn)動力傳遞和切換功能,在該傳動箱中超越離合器起關(guān)鍵作用。
2.2.1 超越離合器結(jié)構(gòu)改進(jìn)
由于原結(jié)構(gòu)未考慮到?jīng)_擊載荷,造成外星輪式滾柱超越離合器發(fā)生過載沖擊失效。為滿足使用要求,設(shè)計了一種防翻轉(zhuǎn)型楔塊超越離合器,其結(jié)構(gòu)如圖8所示,由17個中凸型楔塊和1根彈簧組成,轉(zhuǎn)軸外徑作為內(nèi)滾道,聯(lián)軸器和驅(qū)動輪的內(nèi)孔作為外滾道使用,楔塊超越離合器主要參數(shù)見表1。
圖8 楔塊超越離合器結(jié)構(gòu)示意圖Fig.8 Structure of sprag overrunning clutch
表1 主要參數(shù)Tab.1 Main parameters
在內(nèi)、外滾道之間滿裝楔塊,每個楔塊中部設(shè)有通孔,由1根彈簧通過通孔串聯(lián),彈簧首尾相連。楔塊兩側(cè)具有凸緣,凸緣在過載沖擊條件下使楔塊互相連接,形成一個不能翻轉(zhuǎn)的整體結(jié)構(gòu),其傳遞扭矩大,可靠性高;內(nèi)外滾道均為圓柱面,工藝性好,適于批量生產(chǎn),容易裝配。
2.2.2 自鎖條件驗證
楔塊離合器的楔合狀態(tài)要求楔塊鎖緊,達(dá)到該狀態(tài)的要求:1)不依賴外加壓力造成摩擦力而形成鎖緊狀態(tài);2)在承受很大載荷時不會出現(xiàn)打滑[1-3]。
楔塊在楔合狀態(tài)下的受力示意圖如圖9所示,Ne,Ni分別為楔塊在外接觸點(diǎn)C和內(nèi)接觸點(diǎn)D處的徑向力;Fe,F(xiàn)i分別為楔塊在外接觸點(diǎn)C和內(nèi)接觸點(diǎn)D處楔塊受到的摩擦力。
圖9 受力示意圖Fig.9 Stress diagram
要使楔塊與滾道之間形成自鎖,必須保證楔塊在接觸點(diǎn)所受的切向力小于滾道能夠提供的最大靜摩擦力,在外滾道接觸點(diǎn)C處必須滿足 Netanα<μN(yùn)e,即
式中:α為楔塊外楔角;μ為楔塊與滾道之間的摩擦因數(shù)。
同理,楔塊與內(nèi)環(huán)之間要滿足自鎖條件,即
式中:β為楔塊內(nèi)楔角。
楔塊與內(nèi)外滾道的接觸靜摩擦因數(shù)=0.1~0.2,額定載荷下楔塊內(nèi)、外楔角分別為αn=3.3°和βn=2.3°,tanαn=0.04,tanβn=0.05均小于0.1,因此,超越離合器在額定載荷下滿足自鎖條件。
2.2.3 額定扭矩驗證分析
根據(jù)使用要求,傳動箱的傳動扭矩要求為T=110 N·m,最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù)為1.5,故傳動箱的扭矩為
Tc=1.5T=165 N·m,
楔塊式超越離合器額定扭矩為[4]
式中:[σ]為許用接觸應(yīng)力;ν為材料泊松比;E為彈性模量。
額定扭矩Mt>Tc,因此,超越離合器的額定扭矩滿足傳遞扭矩的使用要求。
而原外星輪式滾柱超越離合器的額定扭矩Mt1=227 N·m,優(yōu)化后的超越離合器能夠傳遞更大的扭矩。
為驗證優(yōu)化后超越離合器和傳動箱的功能,設(shè)計了傳動箱功能試驗臺,如圖10所示,將傳動箱固定在試驗臺底板上,通過切換發(fā)動機(jī)來模擬發(fā)動機(jī)和電動機(jī),驗證傳動箱的旋向及運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
圖10 傳動箱功能試驗臺Fig.10 Function test device of transmission device
為驗證改進(jìn)后傳動箱帶負(fù)載的工作情況,在用戶廠家完成了傳動箱帶載試驗,試驗裝置如圖11所示,主要由空調(diào)系統(tǒng)、雙動力傳動箱及電動機(jī)組成。
圖11 傳動箱帶載試驗臺Fig.11 Load test device of transmission device
結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的傳動箱進(jìn)行了2 000 km隨車試驗,試驗結(jié)果如下:
1)通過24 h的功能試驗,傳動箱旋向正確、切換靈活;
2)經(jīng)過48 h的帶載試驗,空調(diào)系統(tǒng)及傳動箱均運(yùn)行正常;
3)在隨車試驗過程中車輛空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,發(fā)動機(jī)和電動機(jī)切換靈活,沒有出現(xiàn)異常情況。
通過對特種車輛空調(diào)雙動力傳動箱在使用過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析,并對其總體結(jié)構(gòu)及超越離合器進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計,消除了原結(jié)構(gòu)的故障隱患。對結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計后的傳動箱進(jìn)行了功能試驗及隨車試驗,結(jié)果表明結(jié)構(gòu)改進(jìn)后的傳動箱運(yùn)行良好,滿足使用要求。