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      木座水電站機組上下導(dǎo)軸承瓦溫偏高原因分析及處理

      2017-08-17 00:20:51葉太福李家海
      水電站機電技術(shù) 2017年3期
      關(guān)鍵詞:瓦溫瓦面軸瓦

      李 超,葉太福,陳 琳,李家海

      (四川華能涪江水電有限責(zé)任公司,四川 成都 610065)

      木座水電站機組上下導(dǎo)軸承瓦溫偏高原因分析及處理

      李 超,葉太福,陳 琳,李家海

      (四川華能涪江水電有限責(zé)任公司,四川 成都 610065)

      木座水電站2臺機組運行時,上、下導(dǎo)軸承溫度長期偏高,如遇機組冷卻水系統(tǒng)故障容易造成瓦溫過高事故,機組運行存在較大安全隱患。根據(jù)機組實際運行工況,通過對上下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)、設(shè)計制造和油循環(huán)冷卻原理的深入分析和研究,找到了瓦溫高的原因,并提出了合理的處理方案和措施,瓦溫高問題得到徹底解決。

      水電站;導(dǎo)軸承;瓦溫高;處理

      1 設(shè)備概況

      木座水電站為高水頭引水式電站,電站按“無人值班、關(guān)門運行、數(shù)字電站、網(wǎng)絡(luò)控制”原則設(shè)計,由遠程集控中心集中控制火溪河4個梯級電站,該控制方式要求設(shè)備有較高的可靠性。電站裝有2臺通用電氣亞洲水電設(shè)備有限公司制造的懸式水輪發(fā)電機組,裝機容量2×50MW,發(fā)電機型號SF-J50-12/4250,額定容量58.824 MVA,額定轉(zhuǎn)速500 r/min,水輪機型號為HL(VF)-LJ-215,額定出力51 MW,額定流量21.51 m3/s,額定水頭262.7 m。發(fā)電機導(dǎo)軸瓦為分塊瓦結(jié)構(gòu),水輪機導(dǎo)軸承為筒式瓦,軸承冷卻方式為內(nèi)循環(huán)油冷卻,油冷卻器通過機組冷卻水進行冷卻。機組運行時存在上、下導(dǎo)軸承溫度長期偏高現(xiàn)象,部分瓦溫達到68℃,接近軸瓦允許最大溫度,如遇機組冷卻水系統(tǒng)故障容易造成瓦溫過高事故,機組正常運行存在較大安全隱患。

      2 上下導(dǎo)軸承瓦溫偏高原因分析

      機組上、下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)分別見圖1和圖2。機組投入運行以來,一直存在上、下導(dǎo)軸承溫度偏高的現(xiàn)象,因此,處理該設(shè)備安全隱患作為機組A級檢修的重點工作之一。從2臺機組安裝和拆機數(shù)據(jù)看,機組盤車擺度、瓦間隙調(diào)整數(shù)據(jù)均合格,并根據(jù)修前較長時間內(nèi)水輪發(fā)電機組各部軸承的振動和擺度均較小,機組在各種工況穩(wěn)定性較好的現(xiàn)象,初步判斷瓦溫高為軸承本身冷卻效果不佳造成。拆卸上、下導(dǎo)軸承,對照廠家圖紙和設(shè)備實際結(jié)構(gòu),分析導(dǎo)致瓦溫偏高的原因包括:

      圖1 上導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)

      圖2 下導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)圖

      (1)從上、下導(dǎo)軸承的結(jié)構(gòu)圖可以看出,上、下導(dǎo)軸承的結(jié)構(gòu)設(shè)計均存在油循環(huán)路徑不合理、循環(huán)冷卻的油量不足等問題,造成通過瓦和軸領(lǐng)之間的潤滑冷卻油量不足、油流速較慢,從而使冷卻效果不佳。

      (2)上導(dǎo)軸瓦距油冷卻器較遠,油冷卻器只能冷卻部分熱油;而上導(dǎo)每塊軸瓦之間裝有橫向隔板(見圖3)豎向隔板,使?jié)櫥腿客ㄟ^瓦面并從瓦面上部油溝流走,但因瓦間隙減小,導(dǎo)致上導(dǎo)軸瓦潤滑冷卻的油流量不足,整體冷卻效果較差。

      (3)下導(dǎo)冷卻器頂部擋油板太高,滑轉(zhuǎn)子的離心力產(chǎn)生油流部分從瓦座與擋油板之間間隙直接流出,減少了通過軸瓦的潤滑冷卻冷卻油量。

      (4)上、下導(dǎo)軸瓦設(shè)計為拋物線瓦,瓦面與軸領(lǐng)接觸面積較小,瓦面局部受力較大,局部摩擦發(fā)熱致使導(dǎo)軸瓦溫度較高。

      3 處理工藝

      采取從整體油循環(huán)的改善和局部優(yōu)化的思路,采取以下幾項措施進行處理:

      (1)上導(dǎo)軸承每塊瓦之間設(shè)計的橫向和豎向的隔板,其目的是保持全部潤滑油通過軸瓦瓦面,從瓦面上部油溝流走,這種設(shè)計過于理想化,采取了在上導(dǎo)瓦之間橫向隔板上開油孔(見圖3)的措施,以增加通過瓦面的油流量,改善冷卻效果。

      圖3 上導(dǎo)瓦之間橫向隔板及開孔位置

      圖4 導(dǎo)軸瓦面順旋轉(zhuǎn)方向進油槽

      (2)降低下導(dǎo)瓦背部油冷卻器頂部的擋油板高度(見圖4),以減小瓦座與擋油板之間間隙,使油流全部從冷卻器頂部擋油板上平面流至冷卻器外側(cè)熱油區(qū);在下導(dǎo)軸領(lǐng)端部對稱4個方向開長度30 mm、深度5 mm的泵油槽,泵油槽的方向須保證油流向為離心力方向,以達到加快油循環(huán)速度的作用,從而以改善下導(dǎo)油循環(huán)冷卻效果。

      (3)采取修刮上下導(dǎo)巴氏合金瓦面使其與軸領(lǐng)接觸面積達到70%左右,以改善瓦面受力不均局部發(fā)熱的現(xiàn)狀。將上導(dǎo)瓦放在推力頭滑轉(zhuǎn)子上進行研磨,重新刮瓦、挑花;將下導(dǎo)瓦清除高點后重新挑花。

      (4)在每塊上、下導(dǎo)軸瓦上,順旋轉(zhuǎn)方向開兩道與水平方向的夾角約45°的進油槽,以增大瓦面過油量,改善軸瓦潤滑和通過瓦面的油量(見圖4)。因本電站旋轉(zhuǎn)方向為逆時針旋轉(zhuǎn),如果旋轉(zhuǎn)方向為順時針,其進油槽方向與圖4相反。根據(jù)工程實際經(jīng)驗,其他條件不變的情況下,僅本項工藝可降低軸瓦溫度3~5℃。

      (5)采取以上措施處理后,還應(yīng)根據(jù)盤車擺度正確調(diào)整上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)軸瓦間隙,保證機組運行時各部軸承的每塊導(dǎo)軸瓦受力基本均勻,這也是保證機組振擺、瓦溫滿足要求的基本工藝。

      4 結(jié)論

      通過準(zhǔn)確分析電站瓦溫高的原因,采取有針對性的合理的工藝方法,徹底處理了瓦溫過高的問題,機組投入運行后,上導(dǎo)軸承瓦溫平均下降15℃左右,下導(dǎo)軸承瓦溫平均下降12℃左右,取得了很好的效果,徹底消除了發(fā)電機上下導(dǎo)軸承瓦溫高的安全隱患。

      [1]李勇德.300 MW機組立式循環(huán)水泵組上導(dǎo)軸承溫度高的原因分析及處理[J].陜西電力,2015(02).

      [2]董東旭,王 濤.淺談水輪機導(dǎo)軸承檢修工藝的提高[J].電子設(shè)計工程,2013(20).

      TK730.8

      :B

      :1672-5387(2017)03-0039-02

      10.13599/j.cnki.11-5130.2017.03.012

      2016-08-24

      李 超(1974-),男,工程師,從事水輪發(fā)電機組及其附屬設(shè)備檢修,技改及技術(shù)管理等工作。

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