鄧傳如++宋志浩
摘 要:近年來國家在煤電行業(yè)陸續(xù)出臺(tái)了一系列的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī),最大限度控制火力發(fā)電廠SO2、NOX、煙塵等污染物的排放,尋求經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益的有效統(tǒng)一;我廠為響應(yīng)國家政策,實(shí)現(xiàn)污染物的達(dá)標(biāo)排放,在現(xiàn)有環(huán)保設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行環(huán)保系統(tǒng)升級(jí)改造,改造內(nèi)容包括:“電除塵系統(tǒng)增設(shè)氣流均布格柵,更換高效除霧器,增設(shè)濕式靜電除塵器側(cè)位牽拉系統(tǒng),改造陰極系統(tǒng);SCR系統(tǒng)加層,SCR反應(yīng)器增設(shè)氨逃逸測點(diǎn);環(huán)保實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)”等。整個(gè)環(huán)保系統(tǒng)改造后,設(shè)備的投運(yùn)率和投運(yùn)效率均大大提高,實(shí)現(xiàn)了污染物的超低排放目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:除塵系統(tǒng);脫硝系統(tǒng);實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng);綜合改造;實(shí)施效果
中圖分類號(hào):X773 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2017)14-0004-02
1 引言
新源熱電2*300MW亞臨界燃煤供熱機(jī)組,于2012年9月28日兩套機(jī)組一次建成投產(chǎn),煙氣治理環(huán)保設(shè)施同步建設(shè)投入運(yùn)行,其中脫硝采用SCR脫硝工藝,脫硫采用石灰——石膏濕法脫硫工藝,除塵采用雙室四電場靜電除塵器并在脫硫后加裝濕式電除塵器。建設(shè)時(shí),根據(jù)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011),煙氣治理環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)出口標(biāo)準(zhǔn)按沿海重點(diǎn)區(qū)域排放標(biāo)準(zhǔn):NOx排放標(biāo)準(zhǔn)<100mg/Nm3、煙塵排放濃度<20mg/Nm3、SO2排放濃度<50mg/Nm3。
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,燃煤電廠的環(huán)保發(fā)電成為社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)話題。國家在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的同時(shí)進(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)增長,頒布了超低排放的法律法規(guī)。日鋼集團(tuán)積極響應(yīng)國家的方針政策,于2016年6月1日至8月12日先后對(duì)兩臺(tái)燃煤發(fā)電機(jī)組進(jìn)行停機(jī)環(huán)保升級(jí)改造。
2 濕式電除塵改造方案及實(shí)施
2.1 增設(shè)氣流均布格柵
該裝置采用具有一定旋轉(zhuǎn)角度的FRP格柵,平行布設(shè)在濕式電除塵器的陰極下端。具有以下功能:
氣體再整流:煙氣在濕除截面上的更加均勻分布,以提高除塵效率。
陰極重錘掉落保護(hù):陰極線采用重錘懸掛,當(dāng)陰極線因腐蝕或其他原因掉落時(shí),有格柵承接不至于砸壞殼體防腐層。
陰陽極檢修平臺(tái):當(dāng)需要檢修陰陽極時(shí),格柵可作為檢修平臺(tái),方便檢修人員操作維修。
2.2 增設(shè)高效除霧器
吸收塔內(nèi)除霧器更換為(進(jìn)口)一層管式兩層屋脊式的高效除霧器,用以分離凈煙氣夾帶的霧滴,使得除霧器出口煙氣攜帶的水滴含量低于50mg/Nm3。除霧器材料采用帶加強(qiáng)的阻燃聚丙稀,沖洗系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)除霧器進(jìn)行全面自動(dòng)/人工沖洗,除霧器以單個(gè)組件進(jìn)行安裝,內(nèi)部通道的布置適于維修時(shí)內(nèi)部組件的安裝和拆卸。
2.3 增設(shè)濕式靜電除塵器側(cè)位牽拉系統(tǒng)
在陰極重錘處增加牽拉格柵和牽拉固定裝置;重錘利舊、重錘殼體更換;增加牽拉裝置絕緣密封風(fēng)機(jī)及配套電加熱器以隔絕濕煙氣,防止漏電。牽拉裝置增設(shè)測溫?zé)犭娮?,牽拉位置增設(shè)法蘭短管,并對(duì)破壞的塔壁防腐層進(jìn)行修補(bǔ)。
2.4 改造陰極系統(tǒng)
陰極線全部更換為鈦合金材質(zhì)(對(duì)比見表1),功能是與陽極形成電場,荷電微細(xì)灰塵及霧滴顆粒,驅(qū)離荷電后的微細(xì)灰塵及霧滴顆粒趨向陽極表面,微細(xì)灰塵顆粒在陽極表面與霧滴顆?;旌虾螅纬苫旌弦旱巫杂陕淙氤龎m器下部完成收集。
它具有重量低、強(qiáng)度高、良好的沖擊韌性以及良好的整體和局部的抗強(qiáng)腐蝕能力。
3 脫銷改造方案及實(shí)施
3.1 SCR系統(tǒng)加層改造
脫銷系統(tǒng)采用爐內(nèi)低氮燃燒技術(shù),利用水平濃淡燃燒器降低NOX產(chǎn)生量,尾部采取選擇性催化還原(SCR)法來達(dá)到去除煙氣中NOX的目的,采用2+1層模式(其中兩層投運(yùn),一層備用),本次將備用層填充催化劑,使得煙氣中的NOX與氨在催化劑的表面充分發(fā)生的化學(xué)還原反應(yīng),生成N2和H2O。
3.2 SCR反應(yīng)器增設(shè)氨逃逸測點(diǎn)
SCR反應(yīng)器A、B側(cè)增設(shè)氨逃逸測點(diǎn)時(shí)刻監(jiān)測不超過3ppm,與系統(tǒng)脫硝出口NOX和折算后數(shù)值雙措控制,及時(shí)調(diào)整耗氨量,有效降低了氨逃逸量。
4 采用實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)
為了進(jìn)一步提升電廠環(huán)保監(jiān)管水平與針對(duì)性,強(qiáng)化對(duì)環(huán)保參數(shù)變化的反應(yīng)調(diào)整能力,將日照市環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測控制系統(tǒng)引入公司環(huán)保系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)脫硫、脫硝、除塵系統(tǒng)所有參數(shù)及主機(jī)系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)實(shí)時(shí)在線監(jiān)控,數(shù)據(jù)更新周期降至秒級(jí),實(shí)現(xiàn)了環(huán)保全工況監(jiān)控。
5 環(huán)保升級(jí)改造成果
5.1 濕式電除塵改造效果
由表2:同等負(fù)荷下粉塵排放量降低了約0.2mg/Nm3,緩解了電除塵頻繁故障帶來環(huán)保壓力,為實(shí)現(xiàn)環(huán)保指標(biāo)的超低(<5mg/Nm3)排放奠定了保障基礎(chǔ)。
5.2 脫硝系統(tǒng)改造效果
由表3:改造后萬度電節(jié)約液氨0.762kg,全年兩臺(tái)機(jī)組按上網(wǎng)電量45億度計(jì)算,年可節(jié)約液氨334噸,即降低了空預(yù)器的堵塞速度,年可創(chuàng)效益334噸*3000元=100.2萬元。
6 空預(yù)器堵塞明顯改善
6.1 空預(yù)器堵塞分析
伴隨機(jī)組運(yùn)行時(shí)間增加,脫硝催化劑性能下降,氨逃逸量增加,煙氣中的SO3進(jìn)一步同煙氣中逃逸的氨反應(yīng)生成硫酸氫銨和硫酸銨,其反應(yīng)如下:
NH3+SO3+HO2→NH4HSO4
NH3+SO3+HO2→(NH4)2SO4
正常情況下NH4HSO4在空氣預(yù)熱器換熱元件表面發(fā)生粘附和結(jié)灰的溫度區(qū)間為150℃~220℃,夏天排煙溫度高,發(fā)生NH4HSO4粘附的區(qū)域面積較??;冬季排煙溫度低,特別低負(fù)荷狀態(tài)發(fā)生NH4HSO4粘附的區(qū)域面積擴(kuò)大;因此,低負(fù)荷狀態(tài)下會(huì)發(fā)生NH4HSO4粘附和腐蝕。若低負(fù)荷時(shí)間較短,負(fù)荷提高后溫度升高,可在一定程度上緩解NH4HSO4的粘附程度,但若發(fā)生NH4HSO4被飛灰包裹等情況,溫度升高后NH4HSO4無法分解,則該部分堵塞無法恢復(fù)。將會(huì)導(dǎo)致煙氣系統(tǒng)差壓大,引風(fēng)機(jī)超出力,機(jī)組被迫限出力運(yùn)行,最終只能7天以上的停機(jī)檢修,采用人工高壓水沖洗方式處理堵塞問題。
6.2 空預(yù)器堵塞照片
如圖1。
6.3 空預(yù)器堵塞速度明顯降低
通過對(duì)SCR預(yù)留層安裝催化劑以提高脫硝效率,利用實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)和對(duì)液氨逃逸率的控制,實(shí)現(xiàn)NOX排放合格前提下,減少噴氨量,降低氨逃逸量,從而降低了(NH4)2SO4和NH4HSO4化合物的生成,升級(jí)改造至今,空預(yù)器壓差正常,未出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
7 運(yùn)行中待解決問題
電除塵電場故障,經(jīng)常陰極線(芒刺線)斷裂,搭接到陽極板上造成電場短路,火化率高二次電流波動(dòng),在線不法處理,只能停機(jī)后進(jìn)入電場內(nèi)部更換陰極線。
電除塵運(yùn)行曾出現(xiàn)電場內(nèi)部陽極板跳出框架外,異極間距減小,造成火化率升高;只能停機(jī)后進(jìn)入電場內(nèi)部調(diào)整異極間距。
8 結(jié)語
我燃煤發(fā)電廠采用低氮燃燒-脫銷,旋轉(zhuǎn)電極式除塵器、石灰-石膏濕法脫硫+WESF煙氣深度凈化等工藝,至投運(yùn)以來一直滿足按沿海重點(diǎn)區(qū)域排放標(biāo)準(zhǔn)。
本次電除塵、脫硝系統(tǒng)的環(huán)保升級(jí)改造,確保了NOx<50mg/Nm3,粉塵<5mg/Nm3,SO2<35mg/Nm3,實(shí)現(xiàn)了超低排放目標(biāo)。
脫硝系統(tǒng)和空預(yù)器及時(shí)吹灰,正常運(yùn)行8h吹灰一次,確保換熱面的清潔;機(jī)組低負(fù)荷時(shí)嚴(yán)格控制氨逃逸率,正常負(fù)荷下減少噴氨量,以確保機(jī)組空預(yù)器堵塞情況不惡化;后期改造考慮設(shè)置SCR調(diào)溫旁路,提升反應(yīng)溫度;對(duì)空預(yù)器冷端換熱元件材質(zhì)更換為渡搪瓷材質(zhì),減緩空預(yù)器堵塞速度。電除塵電場故障率高將成為下一步環(huán)保升級(jí)改造重點(diǎn)。
本次環(huán)保升級(jí),提升了我公司環(huán)保能源管理水平,順應(yīng)了國家的發(fā)展經(jīng)濟(jì)首保環(huán)保戰(zhàn)略及公司“時(shí)間日鋼、創(chuàng)新日鋼、效益日鋼、物流日鋼、品牌日鋼、綠色日鋼、環(huán)保日鋼”的創(chuàng)新理念,為保障日照市及其周邊的大氣質(zhì)量做出了積極的貢獻(xiàn)。
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