趙志軍 邱 耕 姜 曦
3200m3高爐銅冷卻壁功能恢復實踐與創(chuàng)新
趙志軍 邱 耕 姜 曦
河鋼邯鋼公司8#高爐中修更換了銅冷卻壁,恢復了爐體正常冷卻能力,保證了爐況的安全順行。在更換銅冷卻壁過程中采取了多項創(chuàng)新技術,有效保證了中修質量、工期和安全,效益顯著。在高爐爐缸狀況良好,高爐正常的生產(chǎn)狀態(tài)下,通過銅冷卻壁功能恢復,高爐整體使用壽命預計可以達到一代爐役設計的使用壽命。
高爐 銅冷卻壁 功能恢復
河鋼邯鋼公司8#高爐于2017年3月中修完畢,中修更換了銅冷卻壁,恢復了爐體正常冷卻能力,保證了爐況的安全順行。在更換銅冷卻壁過程中采取了多項創(chuàng)新技術,有效保證了中修質量、工期和安全,延長了高爐使用壽命,經(jīng)濟效益較為顯著。
河鋼邯鋼公司8#高爐設計爐容3200m3,爐型為全冷卻壁結構形式,其中6、7、8、9四段為銅冷卻壁,其余均為鑄鐵冷卻壁。8#高爐2009年7月投產(chǎn),隨著爐役使用壽命的延長,銅冷卻壁損壞日趨嚴重,2015年9月份開始銅冷卻壁出現(xiàn)不同部位的破損,共計34根水管損壞,其中七段27根,九段7根,且水管損壞速度有加速的趨勢,尤其集中在第七段爐腰處,之后采取安裝銅棒點式冷卻器的方式維持生產(chǎn)。截止2016年底,僅第七段冷卻壁部位安裝的點式冷卻器數(shù)量已超過150個,這直接導致爐體冷卻效果差,對高爐使用壽命造成了嚴重影響,也對高爐的正常生產(chǎn)操作構成巨大威脅,所以必須更換銅冷卻壁,以恢復爐體的冷卻能力。
在爐殼上開孔安裝點式冷卻器,必須隨爐殼開孔數(shù)量增加或原有孔徑增大才行,但也意味著爐殼承載能力的下降。由于8#高爐第七段冷卻壁損壞嚴重,并且該部位由于安裝點式冷卻器開孔數(shù)量較多,故本次中修需要核算該部位爐殼應力集中情況,以便制定中修處理措施。本次中修前,根據(jù)高爐正常生產(chǎn)情況,應用ANSYS計算軟件對爐殼孔洞應力進行了分析,針對爐殼開孔狀況進行洞應力的彈性有限元計算,計算結果見圖1、圖2。
圖1 第七段冷卻壁位置爐殼應力分布云圖
圖2 第七段冷卻壁位置爐殼應力分布云圖局部圖
從圖中可以看出,最大應力位于圖中所標識位置,最大Von_misess應力為144MPa,沒有超過峰值應力下的應力強度的允許值:σ=3 [σ]=3×σs/1.5=2σs=550 Mpa
彈性分析結果表明,對于爐殼現(xiàn)狀給定位置開孔情況,查詢壓力容器的標準,爐殼強度都符合要求,可以利舊。
從以上的分析可知,開孔后爐殼的最大應力只有144MPa,遠低于壓力容器標準中峰值應力下的應力強度的允許值。因此,這些孔的存在對爐殼不存在安全隱患??紤]到采用焊接方式補足這些鉆孔的工作量巨大,而且焊接時產(chǎn)生的熱應力、局部材料的性能破壞以及焊接時可能產(chǎn)生的微裂紋,都有可能引起爐殼壽命的降低,故采取冷態(tài)密封方式將這些孔洞進行封堵,即利用與爐殼厚度相同的錐形堵棒將原點式冷卻器孔洞封堵,然后利用封板在爐殼外側進行焊接密封。見圖3。
圖3 點式冷卻器安裝孔封堵圖
由于冷卻更換過程工期緊、任務量大,需要通過爐頂大方人孔進行新舊冷卻壁的倒運,利用溜槽更換梁安裝掛設2個電動葫蘆,作為新舊冷卻壁進出大方人孔的吊裝點,同時在爐殼上開8個孔,共計10個吊裝點,在吊裝點上方安裝門架,掛設電動葫蘆,用來吊裝冷卻壁。吊點具體布置見圖4。
該高爐在基建時銅冷卻壁的吊環(huán)螺釘安裝在冷卻壁的頂部,在安裝完畢一段冷卻壁后,必須將吊環(huán)螺釘拆除后,方能進行上段冷卻壁的安裝。而本次中修僅更換四段銅冷卻壁,不僅拆除吊環(huán)螺釘需要占用一定的工期,而且利用頂部吊環(huán)螺釘很難對最后一段銅冷卻壁進行安裝。故本次中修對銅冷卻壁吊環(huán)螺釘?shù)陌惭b位置進行了優(yōu)化改造,新制造銅冷卻壁將吊環(huán)螺釘安裝到內(nèi)側靠上端,這樣不但每段冷卻壁安裝完畢后吊環(huán)螺釘不用拆除,還可有效保證第四段冷卻壁的順利安裝。見圖5。
圖4 冷卻壁吊點布置圖
圖5 銅冷卻壁吊環(huán)螺釘改造示意圖
十三段冷卻壁在爐體0°、90°、270°方向各拆除兩塊鑄鐵冷卻壁及對應爐殼,作為冷卻壁進出爐內(nèi)通道,180°方向利用爐頂檢修孔作為更換冷卻壁的進出通道,更換完銅冷卻壁后對第十三段冷卻壁及對應爐殼進行恢復。銅冷卻壁吊裝及進出通道見圖5。
該高爐6年前已發(fā)現(xiàn)第五段(風口段)冷卻壁及耐材局部損壞,當時采用澆筑耐火料的方法進行修復,至今已使用近6年,仍未發(fā)現(xiàn)冷卻壁水管漏水現(xiàn)象。由于第五段冷卻壁處于風口部位更換難度大,爐缸耐火磚還要重新砌筑,若本次中修更換第五段冷卻壁,不但增加中修成本,工期也要延長10日左右。故本次中修采取抗熱震、抗渣鐵侵蝕性能優(yōu)異的噴注料進行修復,噴涂要求為修復破損耐材,要做到平滑、無明顯凹坑或凸出部位,以利初始煤氣流分布。具體噴注厚度視風口組合磚損壞情況而定。
圖5 銅冷卻壁吊裝圖
第6-9段銅冷卻壁(爐腹,爐腰,爐身下部)采用抗渣鐵侵蝕,抗熱震的材料;10-15段高爐爐身中上部區(qū)域采用耐機械沖刷,抗熱震的材料。正式噴涂之前,對爐墻進行高壓水霧沖洗,要求經(jīng)沖洗后的爐墻表面清潔、無松動物、能與噴涂料形成牢固結合。要求噴涂造襯形成的新爐襯,和冷卻壁能形成牢固的結合,噴涂料反彈率≤5%。同時符合8高爐爐型尺寸要求,做到表面盡量平滑。形成新爐襯所用的噴涂料要求有快速干燥的性能,爐襯不出現(xiàn)剝落、松動和明顯的裂紋。
第10段-第15段冷卻壁噴注厚度以出燕尾槽100mm為基準,第6段-第9段冷卻壁內(nèi)襯厚度以出燕尾槽130mm為基準,并在噴注起點和終點平滑過渡找平。風口噴注厚度視風口組合磚損壞情況而定。
爐缸爐料清除步驟:檢測爐缸內(nèi)氣體含量→安裝照明設施接水電→定位設置吊運機具→開始吊運機具→風口處安裝皮帶機具→人員進入爐缸內(nèi)開始施工→爐缸內(nèi)施工結束設施撤出→清理作業(yè)現(xiàn)場→撤離施工現(xiàn)場。
本工程整體質量符合合同要求。質量保證資料真實、完整、規(guī)范、及時、符合規(guī)定。
(1)牢固樹立“質量第一,用戶至上”的質量意識,落實質量責任制,成立以項目經(jīng)理為首的質量保證體系,強化過程管理。(2)堅持項目經(jīng)理負責制的質量責任制,施工、技術、質檢、材料供應等職能部門對各自職責范圍內(nèi)的質量工作,進行綜合管理,嚴把質量關。(3)積極配合甲方對進行質量監(jiān)督,檢查和驗收。(4)嚴格執(zhí)行工程驗收自檢、互檢、專檢制度,發(fā)現(xiàn)質量隱患立即按規(guī)范要求進行整改,直至達到規(guī)范規(guī)定的質量要求。(5)全部工程材料必須具有產(chǎn)品質量合格證及使用說明書,而且施工前應做施工性能的檢驗。嚴格按設計圖紙施工,按操作規(guī)程操作,按施工驗收規(guī)范(或技術要求)檢查驗收,本著虛心求實的原則,自覺地接受業(yè)主的監(jiān)督、檢查。(6)嚴格按照ISO9001質量認證體系的要求,對工程質量進行全方位的監(jiān)控。
無工亡、重大事故,無惡性險肇事故,杜絕重大設備、重大交通、重大火警事故。輕傷負傷率小于1.5‰。
牢固樹立“安全第一,預防為主”的安全意識,落實安全責任制,成立以項目經(jīng)理為首的安全保證體系,強化過程管理。項目組設專職安全員,負責檢修作業(yè)的安全檢查,處理事故隱患,并認真填寫安全記錄。作業(yè)人員在各自的崗位上牢固樹立“自我保護意識”,執(zhí)行安全操作規(guī)程,不違章作業(yè)。
具體措施:(1)所有參加施工的人員都要進行安全教育,未經(jīng)教育的人員不能上崗,業(yè)主負責對施工作業(yè)人員進行三級安全教育。(2)嚴格執(zhí)行檢修安全作業(yè)十不準。(3)嚴格遵守公司有關環(huán)保管理制度,嚴禁野蠻作業(yè)、污染環(huán)境。(4)特殊工種必須持證上崗。(5)作業(yè)人員開工前必須熟悉現(xiàn)場情況,明確安全通道。進入現(xiàn)場施工作業(yè)勞防用品必須穿戴整齊。(6)建立安全檢查制度,設立專業(yè)人員組成的安全小組,24小時不間斷地進行安全監(jiān)督和檢查,切實做好重點部位、危險部位安全防患措施,安全檢查有記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時整改;做到對該項目實施全過程進行安全監(jiān)控,確?!鞍踩谝?、違章為零”。(7)前期準備工作期間,由業(yè)主負責人確認作業(yè)區(qū)域煤氣濃度、溫度、氧氣濃度及其它環(huán)境因素滿足施工作業(yè)要求時,作業(yè)人員方可進場作業(yè)。(8)雙方監(jiān)護人員定時對作業(yè)區(qū)域進行測溫、煤氣/氧氣濃度檢測,并做好書面紀錄。
河鋼邯鋼公司設備動力部對3200m3高爐中修項目實施全過程協(xié)調管理,通過上述技術措施及質量保證體系和安全保證體系的實施,圓滿完成檢修的安全、質量和工期要求,保證了項目實施的完整性,高爐各項經(jīng)濟技術指標得到較大提升。
該高爐銅冷卻壁功能恢復前平均日產(chǎn)7000噸,燃料比532kg/t?;謴秃笃骄债a(chǎn)7950噸,燃料比497kg/t;前后對比,增產(chǎn)950噸/日,降低燃料比35kg/t,年效益17940.31萬元(該效益未考慮高爐使用壽命延長帶來的巨大效益)。
該高爐銅冷卻壁恢復爐體冷卻能力,保證了爐況的安全順行。因高爐爐缸狀況良好,在高爐正常的生產(chǎn)狀態(tài)下,預計高爐整體使用壽命能達到一代爐役設計使用壽命。此高爐爐體冷卻功能恢復的實踐采取了多項創(chuàng)新技術,對同類型大型高爐銅冷卻壁功能恢復具有借鑒意義。
(作者單位:河鋼邯鋼公司設備動力部、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調研部)