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      #2主機(jī)EH油系統(tǒng)國產(chǎn)化改造研究與實踐

      2017-09-12 09:25:50王棟材孟昊都
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年18期
      關(guān)鍵詞:研究與實踐國產(chǎn)化

      王棟材+孟昊都

      摘 要:南陽鴨河口發(fā)電公司#1、#2主機(jī)EH油系統(tǒng)制造商為瑞士ABB公司,因設(shè)計原因和設(shè)備老化,主機(jī)EH油系統(tǒng)多次發(fā)生設(shè)備異常,中壓主汽門油動機(jī)因設(shè)計裕量不足,機(jī)組投運(yùn)至今,發(fā)生中壓主汽門打不開或異常關(guān)閉現(xiàn)象達(dá)30多次,甚至被迫停機(jī)處理。經(jīng)過綜合評估、分析和治理,對#2主機(jī)EH油系統(tǒng)進(jìn)行國產(chǎn)化改造,避免發(fā)生主機(jī)EH油系統(tǒng)各類異常,提高主機(jī)可靠性水平。

      關(guān)鍵詞:EH油系統(tǒng);國產(chǎn)化;研究與實踐

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.096

      1 概述

      南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司#2機(jī)組主機(jī)原制造商為ABB公司, 額定負(fù)荷350MW, 汽輪機(jī)為DK3Y---20104,亞臨界參數(shù),單軸、三缸雙排汽,具有一次中間再熱的反動凝汽式汽輪機(jī)。液壓控制系統(tǒng)采用ABB S90型,其電液功能由電子系統(tǒng)PROCONTROL-P協(xié)調(diào)為數(shù)字電液控制系統(tǒng)(DEH),可以實現(xiàn)汽機(jī)掛閘、汽輪機(jī)啟動、同步和加負(fù)荷、汽輪機(jī)的負(fù)荷調(diào)節(jié)、汽輪機(jī)停機(jī)、超速保護(hù)功能、快速、可靠地遮斷機(jī)組進(jìn)汽、運(yùn)行中或停機(jī)狀態(tài)下的試驗等多種功能。

      2 存在問題及研究

      自投產(chǎn)以來,因設(shè)計原因和設(shè)備老化,#1、#2主機(jī)EH油系統(tǒng)多次發(fā)生設(shè)備異常,給機(jī)組正常帶負(fù)荷和安全運(yùn)行帶來嚴(yán)重隱患。通過技術(shù)人員對問題的統(tǒng)計匯總,利用技術(shù)交流,與國內(nèi)液壓系統(tǒng)設(shè)計人員探討,原液壓系統(tǒng)原理和設(shè)計思路存在弊端,亟需優(yōu)化改造。

      (1)中壓主汽門油動機(jī)設(shè)計裕量不足,在機(jī)組運(yùn)行或試驗中出現(xiàn)打不開的現(xiàn)象,自機(jī)組2001年至今已發(fā)生30多次,曾經(jīng)被迫停機(jī)處理。因中壓主汽門油動機(jī)和高調(diào)門油動機(jī)的控制油均為安全油,當(dāng)機(jī)組一次調(diào)頻動作時,高調(diào)門開啟時影響安全油壓;中壓主汽閥油動機(jī)板閥水平設(shè)置,密封面易漏流;主汽門活動試驗關(guān)閉后,油動機(jī)開啟力不能克服閥碟前后的蒸汽壓差,均會造成中壓主汽門異常關(guān)閉。

      (2)高調(diào)門油動機(jī)出現(xiàn)調(diào)節(jié)失靈,機(jī)組負(fù)荷突升或突降,造成機(jī)組振動大,相繼出現(xiàn)#1、#2、#4高調(diào)門油動機(jī)調(diào)節(jié)失靈,造成#1軸振X向由67um突升至260um,機(jī)組險些跳閘。原設(shè)計油動機(jī)與閥桿連接塊關(guān)閉時采用彈簧緩沖,彈簧調(diào)整塊振動松脫失效,造成調(diào)節(jié)失控。

      (3) EH系統(tǒng)油溫高,抗燃油油酸值難以控制??谷加退嶂甸L期不達(dá)標(biāo),酸值難以控制在0.15mgKOH/g以下,酸值最大達(dá)到0.40mgKOH/g。分析為原供油裝置體積大,螺桿泵的功耗高,泵的大部分出功均作為油的發(fā)熱耗散從而造成油質(zhì)的持續(xù)惡化,同時因容積大使得原配置的過濾循環(huán)周期長也是油質(zhì)不能維持的原因。

      (4)維保費用高。油箱維持正常油位需3000升,因酸值控制難度大,每更換一次費用需60萬元,每年投入的油品再生費用約20萬元。

      3 改造思路

      為提高機(jī)組的運(yùn)行中的可靠性,對原有的調(diào)速系統(tǒng)中的控制器和超速跳閘裝置,閥門操縱機(jī)構(gòu)和抗燃油供油裝置等落后設(shè)備進(jìn)行升級,實施優(yōu)化改造。

      (1)解決中壓主汽閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障關(guān)閉問題,更換油動機(jī)及執(zhí)行機(jī)構(gòu),油動機(jī)的出力增加1.5倍,提高中壓主汽閥的安全穩(wěn)定性??紤]原調(diào)節(jié)系統(tǒng)液壓原理中部分安全油參與閥門的調(diào)節(jié)控制,在機(jī)組參與一次調(diào)頻期間會引起安全油壓不穩(wěn)定。優(yōu)化液壓原理:將控制油與安全油分開,在機(jī)組頻繁調(diào)節(jié)過程中的控制油與安全油互不干擾。

      (2)解決高壓調(diào)節(jié)閥油動機(jī)快關(guān)緩沖問題,更換油動機(jī)及執(zhí)行機(jī)構(gòu);將原來機(jī)械式的快關(guān)緩沖更改為液壓式緩沖,更加有利于執(zhí)行機(jī)構(gòu)的裝配與維護(hù),且緩沖性能更加的穩(wěn)定。

      (3)為解決油質(zhì)不達(dá)標(biāo)問題,更換供油裝置,將螺桿泵更換為恒壓變量柱塞泵,系統(tǒng)油壓由4.0MPa提高至14.0MPa,降低系統(tǒng)用油量及功耗,并配置高效的冷油器、油再生裝置等設(shè)備;系統(tǒng)總油量約800L,主油泵功率30kW,額定流量100L/min。

      (4)增加高壓遮斷模塊獨立控制系統(tǒng)安全油;保留原機(jī)械保安機(jī)構(gòu),增加機(jī)械保安機(jī)構(gòu)與安全油接口裝置,以保證系統(tǒng)對機(jī)組轉(zhuǎn)速異常的連鎖保護(hù)。高壓遮斷模塊集成OPC、AST裝置以及安全油監(jiān)視、保護(hù)壓力開關(guān)組件。如圖1。

      (5)考慮系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性的要求,將比例閥更改為伺服閥。在調(diào)節(jié)閥油動機(jī)前增加進(jìn)油濾油器,可以實現(xiàn)油質(zhì)過濾及檢修隔離,確保伺服閥穩(wěn)定運(yùn)行。為實現(xiàn)快速調(diào)節(jié)的需要,系統(tǒng)壓力油管路增加高壓蓄能器組件,用于穩(wěn)定快速調(diào)節(jié)工況下系統(tǒng)壓力波動。如圖2。

      4 改造實施階段

      項目前期進(jìn)行了四次項目協(xié)調(diào)會、外出調(diào)研、設(shè)備訂貨、圖紙會審等準(zhǔn)備工作。30天進(jìn)行了圖紙設(shè)計論證,90天進(jìn)行油動機(jī)的加工和裝配,30天的設(shè)備安裝,10天的設(shè)備調(diào)試。在實施過程中,設(shè)備到貨晚、管件裂紋、電磁閥供貨型號有誤、汽輪機(jī)本體檢修交叉作業(yè)等不利因素,施工過程質(zhì)量控制有序,油循環(huán)三天油質(zhì)顆粒度達(dá)到NAS4級,冷態(tài)調(diào)試一次成功,各項功能投入正常,閥門關(guān)閉時間符合設(shè)計規(guī)定,機(jī)組啟動并網(wǎng)后解列做超速實驗成功,系統(tǒng)連續(xù)投入運(yùn)行。

      5 改造評價效果

      #2主機(jī)EH油系統(tǒng)國產(chǎn)化改造自2015年6月投運(yùn)至今,沒有再發(fā)生過以往油壓頻繁波動、高調(diào)門動作異常、中主門運(yùn)行中關(guān)閉等故障,主機(jī)EH液壓系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,閥門狀態(tài)正常,解決了長期困擾機(jī)組安全生產(chǎn)的隱患。

      6 經(jīng)驗分享

      前期設(shè)計階段提出由隔膜閥控制危急機(jī)械遮斷模塊,因存在膜片破裂引起機(jī)組故障頻發(fā),推薦使用原機(jī)械遮斷模塊,考慮到液壓油4MPa提升至14MPa,需解體檢修和打壓測試,試驗結(jié)果表明,危急械遮斷模塊壓力變送器因承壓不足破裂,經(jīng)現(xiàn)場加工和焊接,才得以恢復(fù)。

      施工過程中,對到貨管材驗收嚴(yán)格把關(guān),發(fā)現(xiàn)管件裂紋并及時更換,避免系統(tǒng)投運(yùn)后的安全隱患。根據(jù)汽輪機(jī)本體高、中壓缸扣缸節(jié)點變化及時調(diào)整施工計劃,采取高壓汽門預(yù)組裝、連接油動機(jī),及早完成了液壓油管安裝,為系統(tǒng)油循環(huán)提前創(chuàng)造了條件。嚴(yán)格控制油管清掃和焊接質(zhì)量,油沖洗的時間大為縮短,油循環(huán)僅三天時間,液壓油顆粒度即合格達(dá)標(biāo),油質(zhì)合格為系統(tǒng)調(diào)試提前進(jìn)行創(chuàng)作了條件。

      7 總結(jié)及不足

      #2主機(jī)EH油系統(tǒng)國產(chǎn)化改造是國內(nèi)首臺 ABB機(jī)型、350MW火電機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)全面改造,其油站系統(tǒng)配置、油動機(jī)與閥門聯(lián)接方式、跳閘保護(hù)裝置等關(guān)鍵技術(shù)特點都進(jìn)行升級優(yōu)化,改造如期完成、安全投運(yùn),實現(xiàn)了預(yù)期效果。

      下步工作中,將中壓主汽門操縱座彈簧預(yù)緊力不足,油動機(jī)采用臨時支撐支架,邏輯修改等工作進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn),不斷提高設(shè)備的技術(shù)管理水平,優(yōu)化設(shè)備性能,持續(xù)提高設(shè)備可靠性和經(jīng)濟(jì)性。

      參考文獻(xiàn):

      [1]王力國.300MW機(jī)組油系統(tǒng)故障分析[J].電力安全技術(shù),1999:23-24.

      [2]夏以群.EH油系統(tǒng)的維護(hù)及故障分析[J].熱力透平,1999:12-13.

      [3]張銓平.300MW汽輪機(jī)組發(fā)電機(jī)高壓抗燃油系統(tǒng)常見故障分析[J].河南電力,2011:20-21.

      [4]南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司設(shè)備檢修規(guī)程[S]:Q/Y&T設(shè)2004.022-2012:6-7.

      [5]南陽鴨河口發(fā)電有限責(zé)任公司設(shè)備運(yùn)行規(guī)程[S]:Q/Y&T運(yùn)2004.022-2012:18-19.

      作者簡介:王棟材(1970-),男,河南南陽人,工程師,從事火電廠集控運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)、安全生產(chǎn)及技術(shù)管理工作。endprint

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