郜佳 司延龍(中國石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)
提升1.8 Mt/a汽油加氫裝置重汽油質(zhì)量
郜佳 司延龍(中國石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060)
為滿足國Ⅲ汽油標準中對汽油產(chǎn)品硫含量不大于0.015%、烯烴含量不大于30%(V)的指標要求,汽油加氫裝置經(jīng)過優(yōu)化操作條件,使加氫混合汽油辛烷值損失最小。裝置產(chǎn)品中無輕汽油組分,重汽油硫醇硫含量高,在經(jīng)過加氫脫硫后會有部分烯烴飽和,則烯烴含量低,辛烷值也隨之降低,損失大約2個單位,與設計的辛烷值損失≤1.8有差距。
重汽油;辛烷值;選擇性加氫脫硫
主要工藝流程如圖-1所示:
圖-1裝置工藝流程簡圖
主要設備的作用如表1所示:
表-1主要設備作用表
1、全餾分汽油選擇性加氫,輕汽油不再需要堿洗脫臭,實現(xiàn)了清潔化生產(chǎn)。2、輕、重催化汽油分別處理,避免輕汽油(LCN)烯烴飽和,降低辛烷值損失。3、加氫脫硫單元采用兩臺反應器,增加反應溫度控制的靈活性和可操作性,便于質(zhì)量的控制。4、反應器進料加熱爐后置,避免直接加熱原料,造成爐管結(jié)焦。5、設置原料油過濾器,過濾原料油中大于10微米的固體顆粒,延緩反應器床層壓降上升。
由于醚化裝置建成投產(chǎn)后,重汽油硫醇硫含量高,在經(jīng)過加氫脫硫單元后會有部分烯烴飽和,所以烯烴含量低,辛烷值也隨之降低,一般在82~84之間,統(tǒng)計2012年11月-12
月重汽油共做22個辛烷值,大于84有16個,合格率為73%。
醚化裝置投產(chǎn)前后選擇性加氫反應器R-101的溫度分別是125.2℃和150.76℃,加氫脫硫反應器R-201A的溫度分別是235.6℃和248.5℃,兩臺反應器溫度均有了的提升,說明反應苛刻度提高。主要原因是原料性質(zhì)變差,反應深度降低,同時催化劑已使用2年多時間,活性較初期有所下降。
醚化裝置投產(chǎn)前后原料中硫含量平均分別為195mg/kg和362mg/kg,均低于設計的630mg/kg,但后者硫含量上升較多;重汽油的辛烷值分別為84.9和83.8(研究法)。造成重汽油辛烷值較低的原因有兩個,一是前后原料性質(zhì)變化較大,催化裝置為提高穩(wěn)定汽油辛烷值,使用新催化劑;二是原料的硫含量和烯烴升高,使加氫脫硫和降烯烴增加了難度,重汽油的辛烷值損失增大。
1.8Mt/a催化汽油加氫裝置的輕汽油作為汽油醚化裝置的原料,要求裝置輕汽油抽出干點控制在65℃,這樣分餾塔操作需做出調(diào)整。通過優(yōu)化操作條件,保證了輕重汽油的產(chǎn)品質(zhì)量合格,主要措施有:
(1)優(yōu)化R-101、R-201A/B的操作條件
選擇性加氫反應器R-101和R-201A/B反應溫度升高,有利于降低重汽油烯烴飽和深度,降低烯烴加氫副反應,提高反應產(chǎn)物的烯烴含量,從而減少加氫脫硫重汽油辛烷值的損失。因此,將R-101反應器入口溫度由150℃逐步升高到到157℃,R-201A入口溫度控制在255℃~269℃,R-201B入口溫度控制在313~331℃。
(2)優(yōu)化C-101的操作
輕汽油抽出比例從原來的46.9%降低到30%,同時與催化裝置實現(xiàn)了熱進料,提高原料的進料溫度,降低分餾塔底部重沸爐負荷,使分餾塔的回流比提高到0.55,C-101回流比接近設計的0.65,有效提高了輕重汽油的分割精度,滿足了醚化原料的質(zhì)量要求。
蘭州石化公司1.8Mt/a汽油加氫精制裝置加氫脫硫重汽油辛烷值偏低時,可以通過以下方法解決:1.提高R-101反應器入口溫度及床層溫升;2.降低LCN抽出比例;3.提高R-201 A反應器入口溫度及床層溫升;4.提高R-201 B反應器入口溫度;5.提高分離塔C-101回流比。