鄒永卓
摘 要:發(fā)電企業(yè)為了降低發(fā)電成本,積極探索摻燒經(jīng)濟煤種,但是經(jīng)濟煤種的摻燒容易造成鍋爐結(jié)焦和鍋爐滅火,影響到了機組的安全穩(wěn)定運行,為了保證機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行,降低機組非計劃停運次數(shù),采用鍋爐滅火汽輪機不跳閘邏輯(MFT延遲跳機邏輯),本文深入分析了鍋爐MFT延遲跳機后運行人員恢復處理分析情況。
關(guān)鍵詞:600MW機組;MFT延遲停機;處理分析
中圖分類號:TM621.2 文獻標志碼:A
0 前言
我廠鍋爐是北京巴布科克·威爾科克斯有限公司設計、制造的亞臨界、單爐膛、“W”火焰燃燒方式、中間一次再熱、自然循環(huán)、平衡通風、固態(tài)排渣、露天布置的全鋼架結(jié)構(gòu)懸吊式燃煤汽包爐,鍋爐型號:B&WB-2028;/17.4—M型。設計燃料為無煙煤。采用雙進雙出鋼球磨正壓直吹冷一次風機制粉系統(tǒng),燃燒器采用B&W;標準設計的濃縮型雙調(diào)風旋流燃燒器,燃燒器布置在鍋爐水冷壁的前后拱上,形成“W”形燃燒方式。
1 鍋爐MFT后處理方式
1.1 鍋爐專業(yè)處理
(1)MFT動作后,確認鍋爐已滅火,檢查汽輪機、主變出口開關(guān)合閘正常。
(2)檢查鍋爐MFT保護聯(lián)鎖動作正常;(6臺磨煤機跳閘;所有給煤機跳閘;A、B一次風機應跳閘;A、B密封風機跳閘;所有磨煤機進、出口快關(guān)門、關(guān)斷門均關(guān)閉;供、回油快關(guān)閥、進油調(diào)節(jié)閥、所有油角閥均關(guān)閉;檢查電除塵是否跳閘,如電除塵跳閘按規(guī)定投入電除塵運行)。如風機運行正常,檢查增壓風機靜葉或變頻器自動關(guān)??;送風機動葉開度自動關(guān)小,直至總風量減至35%,否則手動調(diào)整總風量至35%,調(diào)整爐膛負壓正常。
(3)檢查主、再熱器減溫水門聯(lián)鎖關(guān)閉,否則手動關(guān)閉。
(4)鍋爐MFT延時停機邏輯觸發(fā)后,首先在DCS上手動投入“解除汽包水位低低保護”模塊。
(5)MFT動作后,立即檢查電泵聯(lián)啟正常(如電泵未聯(lián)啟,立即手動啟動電泵),根據(jù)給水流量、蒸汽流量、汽包水位變化情況調(diào)節(jié)水位。當汽包水位先降后升,高于-50mm時,根據(jù)主操命令手動打閘停運一臺氣泵,再根據(jù)情況打閘另一臺氣泵,通過電泵維持鍋爐上水。
(6)汽包水位調(diào)節(jié)正常,鍋爐風量大于30%,檢查燃油系統(tǒng)運行正常,檢查確認各設備動作正常后,查明MFT動作原因,排除故障,迅速調(diào)整滿足吹掃、點火條件(如MFT動作原因不明或原因清楚但短時間不能恢復時,應立即打閘停機)。值長下令可以恢復機組運行后,運行人員用“強制吹掃”(吹掃時間3min)按鈕進行吹掃,爐膛吹掃結(jié)束。
(7)立即將風門調(diào)至點火位,調(diào)整爐膛負壓正常,檢查爐前供、回油快關(guān)閥開啟,通知油泵房值班員調(diào)整爐前燃油壓力至2.0MPa~2.5MPa,投入6只油槍,根據(jù)氣溫、氣壓上漲情況再次投入油槍;啟動一次風機、密封風機運行,啟動A磨運行,逐步啟動B、E磨運行(逐步啟動F、C、D磨運行),恢復機組負荷到調(diào)度曲線。投入機機組協(xié)調(diào)控制,申請網(wǎng)調(diào)投入AGC運行,檢查一次調(diào)頻及AVC投入正常。
(8)點火后投入空預器連續(xù)吹灰;投入脫硝,調(diào)節(jié)氮氧化物正常。
1.2 汽機專業(yè)處理
(1)檢查鍋爐主控、汽機主控切手動、功率快減回路投自動,功率快減回路動作正常,汽輪機調(diào)門指令快速下關(guān)正常(關(guān)至40%),手動調(diào)整調(diào)門維持機組負荷20MW~25MW,如功率快減回路未動作,汽輪機調(diào)門未關(guān),則手動關(guān)汽輪機調(diào)門,維持機組負荷20MW~25MW;如大機高壓缸調(diào)門全關(guān)導致機組負荷到0時及時開啟大機調(diào)門,維持機組負荷在20MW~25MW,等待鍋爐吹掃重新點火啟動。
(2)檢查汽機側(cè)各疏水門開啟正常,若運行中關(guān)閉其他疏水手動門,應立即安排巡檢開啟防止蒸汽帶水。
(3)加強監(jiān)視主蒸汽溫度的過熱度、主/再蒸汽溫度、主汽壓力、負荷。當汽機側(cè)主、再熱蒸汽溫度低于430℃且下降速率大于50℃/10min時,或停爐延時停機保護信號觸發(fā)后,主、再熱蒸汽過熱度小于100℃保護未動作時,立即手動打閘汽輪機。
(4)檢查大機軸封壓力、真空正常(輔汽壓力低時開啟主汽供軸封用汽電動門)。
(5)監(jiān)視記錄主、再熱蒸汽溫度的下降情況,檢查調(diào)整高壓缸排汽缸溫度不超過432℃、低壓缸排汽溫度不超過107℃。
(6)檢查大機真空、脹差、軸向位移、缸溫、缸脹、振動、推力瓦、軸瓦溫度等參數(shù),檢查軸封汽壓力,除氧器、凝汽器水位,汽包水位、密封油壓,各輔機運行情況,并作相應調(diào)整。
(7)處理過程中檢查調(diào)整機側(cè)參數(shù)正常,條件具備時進行A、B小機的沖轉(zhuǎn)工作。
1.3 電氣專業(yè)處理
(1)鍋爐發(fā)生MFT后,檢查廠用電切換成功,檢查各段6kV、380V母線電壓正常,將快切裝置進行閉鎖。鍋爐點火成功帶負荷后,在廠用電切換時,應對快切裝置進行復歸,然后在DCS上使用同期將廠用電切換到高廠變帶。在工作電源開關(guān)合上后,應注意監(jiān)視有電流后才能拉開備用電源開關(guān)。
(2)廠用電切換不成功且無分支過流保護動作時,可以根據(jù)情況對失電段母線搶合備用開關(guān)(搶合前必須檢查工作電源開關(guān)在斷開位置)。
(3)啟動6kV設備前檢查6kV母線電壓不低于6kV,發(fā)電機未進相運行。
1.4 除灰脫硫?qū)I(yè)處理
(1)脫硫集控主值接值長通知后檢查電除塵是否聯(lián)跳,否則手動停運各電場;檢查脫硫各設備是否運行正常。
(2)增壓風機是否運行正常,若增壓風機全跳,各風機進出口擋板、動靜葉自動打開。
(3)脫硫監(jiān)盤人員要觀察增壓風機靜葉和變頻器自動動作跟蹤情況,若跟蹤緩慢,造成增壓風機入口壓力波動較大(-1000Pa~+1000Pa),應立即將靜葉和變頻器由自動切至手動進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)時用快速調(diào)節(jié)鍵進行調(diào)節(jié),保證入口壓力不超過±2000Pa。
(4)由于機組仍有負荷,脫硫電源仍由本機供電,故脫硫設備的啟停不受母線負荷限制,可以啟動任意設備,進行系統(tǒng)調(diào)整,確保脫硫出口SO2不超200mg/m3。(脫硫監(jiān)盤人員密切監(jiān)視脫硫出口SO2變化情況,發(fā)現(xiàn)出口上漲較快應立即加大補漿量,啟動備用漿液循環(huán)泵,若脫硫出口無法控制時,脫硫主值應向值長申請緩慢升負荷或者降負荷,防止脫硫出口超標)。
2 處理過程中的注意事項
(1)發(fā)生鍋爐MFT時,當汽機側(cè)主、再熱蒸汽溫度低于430℃且下降速率大于50℃/10min時,或主、再熱蒸汽過熱度小于100℃時,運行人員應立即手動打閘停機,確保設備安全。
(2)處理過程中運行人員應注意監(jiān)視汽機調(diào)門開度,避免調(diào)門開度落在拐點處(高壓調(diào)門約在23.4%),造成發(fā)電機功率振蕩。
(3)鍋爐MFT觸發(fā)后,運行人員應快速滿足吹掃條件,對鍋爐吹掃完成后進行點火,鍋爐點火后要及時調(diào)整氣溫、氣壓、注意汽包水位。
(4)檢查主、再熱蒸汽參數(shù)、真空、脹差、軸向位移、缸溫、缸脹、振動、推力瓦、軸瓦溫度等參數(shù),檢查軸封汽壓力,除氧器、凝汽器水位、汽包水位,各輔機運行情況,并作相應調(diào)整,查看A、B小機運行狀態(tài)、電泵狀態(tài)。
(5)注意檢查調(diào)整高缸、低缸排汽溫度不超限,各疏水閥門動作正常。
結(jié)語
目前,為了保證機組安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行,同時避免調(diào)度和上級單位對火電機組非停的考核,采用鍋爐滅火汽輪機不跳閘邏輯(MFT延遲跳機邏輯)降低機組非計劃停運次數(shù),已經(jīng)成為火電廠技術(shù)改造的首選。其操作的關(guān)鍵是鍋爐MFT后汽輪機負荷快減、汽包水位調(diào)節(jié)和機組的快速恢復。但是,此種運行方式也蘊含很大的風險,需要運行人員熟練掌握相應的邏輯關(guān)系,并領(lǐng)會操作要點和注意事項,稍有不慎就會造成汽輪機水沖擊及鍋爐局部爆燃。
因此,鍋爐滅火汽輪機不跳閘邏輯只是作為鍋爐滅火后汽輪機不跳閘,發(fā)電機不解列的技術(shù)手段,為運行人員提供解決機組解列的輔助手段,而不能作為運行人員常規(guī)操作。
參考文獻
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