陳文,陳紹龍,吳愛軍
(1.國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學研究院,湖南長沙410007;2.國電湖南寶慶煤電有限公司,湖南邵陽422000)
某超臨界對沖直流鍋爐所配制粉系統(tǒng)為中速磨正壓直吹系統(tǒng),配置5臺MPS180-HP-Ⅱ型中速磨煤機,燃燒設計煤種時,BMCR工況下4臺運行,一臺備用。設計煤質(zhì)為褐煤,機組投入商業(yè)化運行后實際入爐煤質(zhì)為煙煤,水分大大減小。因為入爐煤質(zhì)的改變,在運行過程中制粉系統(tǒng)存在一次風量大、風速高、分離器出口溫度高、冷風調(diào)節(jié)門開度大、煤粉細度偏粗、石子煤排放異常等問題,直接影響機組運行的經(jīng)濟性和安全性。入爐煤質(zhì)的變化會引起制粉系統(tǒng)出力的變化,而制粉系統(tǒng)出力包括蹍磨出力、通風出力和干燥出力,最終出力取決于三者中最小者〔1-3〕。 呂施展〔4〕分析了 MPS 中速磨直吹式制粉系統(tǒng)磨制Mar>30%褐煤過程中存在的問題,諸如MPS磨對褐煤的干燥出力、易自燃等,并提出了相應的對策。孫科〔5〕基于國內(nèi)MPS-HP-II型中速磨煤機最大出力計算以及運行優(yōu)化等方面的問題進行了研究,得到一次風量、分離器擋板角度、制粉系統(tǒng)出力和加載力對煤粉細度以及單耗的影響,指出在研磨高水分煤種時,限制制粉系統(tǒng)出力的因素仍為干燥出力。
考慮到燃用褐煤時干燥出力不足,因此系統(tǒng)通風量設計值較大。本文通過分析中速磨的設計參數(shù)、結構參數(shù)、運行參數(shù),提出和實施了改造措施,提高了中速磨的煤種適應性。
鍋爐采用5臺中速磨煤機墻式對沖燃燒,設計煤種為褐煤。制粉系統(tǒng)采用中速磨煤機冷一次風正壓直吹式制粉系統(tǒng),磨煤機為長春發(fā)電設備總廠MPS180-HP-Ⅱ型中速磨煤機,分離器型式為動態(tài)分離器,設計煤粉細度R90=22%。每臺磨煤機配置一臺電子稱重式給煤機,每臺磨煤機對應供給前墻 (或后墻)一層4只燃燒器。磨煤機采用液壓變加載方式,噴嘴環(huán)結構為旋轉(zhuǎn)噴嘴環(huán),密封風采取集中供風方式。原煤的干燥和碾磨是同時進行,一次風從磨盤周圍的噴嘴環(huán)噴出,起到干燥和把磨盤上的碾碎物料吹到中架體上部分離器里的作用,在分離器里完成粗細粉的分離。符合要求的煤粉被吹走,不符合要求的煤粉將落回到磨盤重新進行碾磨。外來雜質(zhì)和大塊物料因重量較大,不能被一次風吹走,將通過噴嘴環(huán)的噴嘴落入中架體底部一次風室中,然后由刮板機構將其刮到排渣箱中排出。
機組投入商業(yè)化運營后,隨著煤炭市場的變化,入爐煤質(zhì)與設計煤質(zhì)發(fā)生了偏離,煤質(zhì)對比見表1,制粉系統(tǒng)主要設計參數(shù)見表2。
表1 煤質(zhì)參數(shù)表
表2 磨煤機主要設計參數(shù)
制粉系統(tǒng)出力取決于碾磨出力、通風出力和干燥出力三者中最小者,制粉系統(tǒng)選型時根據(jù)煤質(zhì)水分Mt=25.0進行設計。由于設計煤質(zhì)水分比較高,因此設計時重點考慮制粉系統(tǒng)的干燥出力,風量的選取偏大。
制粉系統(tǒng)出力與煤質(zhì)參數(shù)、分離器型式、設備狀況等有關,MPS型中速磨煤機蹍磨出力BM按下列公式進行計算〔1〕:
式中BM0為磨煤機的基本出力;
fH為可磨性修正系數(shù)為煤粉細度修正系數(shù),為原煤水分修正系數(shù),當Mt≤10%時fM=1.0;當Mt>10%時fM=1.0+(10-Mt)×0.011 4;fA為原煤灰分修正系數(shù),當Aar≤20%時fA=1.0;當Aar>20%時fA=1.0+(20-Aar)×0.005;fg為原煤粒度修正系數(shù);fe為蹍磨件磨損至中后期時出力降低系數(shù);fsi為分離器形式對磨煤機出力的修正系數(shù)。
隨著水分的下降,制粉系統(tǒng)的蹍磨出力、干燥出力都升高,根據(jù)設計參數(shù)計算制粉系統(tǒng)出力與燃煤水分的關系如圖1所示。在設計風煤比下,若磨煤機入口風量一定,則制粉系統(tǒng)出力相對提高。煤質(zhì)水分大幅下降后,一次風速相對較高。
圖1 制粉系統(tǒng)出力與水分的關系
煤質(zhì)水分下降后,在磨煤機低出力時,磨煤機入口風量降低,一方面石子煤排放量異常增大,另一方面磨煤機振動大;磨煤機實際最低出力為15 t/h,高于設計值11.12 t/h,制粉系統(tǒng)出力調(diào)節(jié)特性差。
入爐煤水分降低后,相對減小了磨煤機通風量。在降低磨煤機入口風量的同時,就地觀測到石子煤排放量明顯偏大,從窺視孔可見煤粒和石子煤不斷排出,掉入石子煤廢料箱中。加大磨煤機入口風量后石子煤排放量顯著降低。
為維持制粉系統(tǒng)的出力,尤其是干燥出力,在磨煤機入口風量一定的情況下,熱風調(diào)門開度相對較大,保證干燥劑量以維持終端溫度。在原風煤比控制邏輯下,機組運行期間磨煤機分離器出口溫度偏高,一般都在85℃左右,此時磨煤機調(diào)溫冷風門開度在30%~50%。而實際入爐煤為煙煤,揮發(fā)分Vdaf在38%左右,根據(jù)DL/T 5203—2005《火力發(fā)電廠煤和制粉系統(tǒng)防爆設計技術規(guī)程》、DL/T 5145—2012《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設計計算技術規(guī)定》等規(guī)程,分離器出口最高溫度應在80℃以下,當揮發(fā)分Vdaf≥40%,溫度一般應控制在60~70℃。若想將分離器溫度控制低,則冷風調(diào)節(jié)門開度會更大,鍋爐運行經(jīng)濟性差。
在設計風煤比運行條件下對磨煤機出口煤粉進行取樣分析,R90=40%,設計R90=22%,煤粉粗,造成飛灰可燃物高。
在燃用設計高水分煤時,為保證制粉系統(tǒng)干燥出力,磨煤機入口風量偏大,風煤比相對較高。當實際入爐煤質(zhì)尤其是水分大幅下降后 (收到基全水份由設計值的25%下降至實際的9.8%),制粉系統(tǒng)出力提高,磨煤機入口風量大,一次風速過高,分離器出口溫度高,煤粉細度值偏大,影響燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟性;當磨煤機入口風量降低后,石子煤排放量異常偏大。
根據(jù)火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設計計算技術規(guī)定,MPS型中速磨風環(huán)處風速設計在100%通風量時為75~85 m/s。磨煤機噴嘴設計值見表3,隨著磨煤機通風量的減小和給煤量的降低,制粉系統(tǒng)出力逐漸下降,但磨煤機通風量下降后,磨煤機噴嘴風環(huán)處風速降低,風壓低,石子煤排放量異常偏大,磨煤機振動異常。
表3 噴嘴設計參數(shù)
為提高噴嘴處的風壓,采取了減小一次風流通面積的方式,磨煤機噴嘴結構如圖2所示。通過對制粉系統(tǒng)進行熱力計算,確定沿磨盤圓周方向?qū)娮飙h(huán)實施調(diào)節(jié)封堵,減小噴嘴環(huán)截面積,在相同風量條件下提高噴嘴處的風壓。
圖2 磨煤機噴嘴結構
噴嘴處風速提高后,風量的調(diào)節(jié)裕量更大,降低風量后就地觀察石子煤排放正常,由于噴嘴環(huán)處風壓的提高,磨煤機處于最低煤量時磨入口風量也隨之降低,磨內(nèi)可維持一定的煤層厚度,磨輥拉桿動作正常,磨煤機本體就地振動正常,磨煤機最低出力從18 t/h降低到12 t/h,大大提高了磨煤機運行調(diào)節(jié)靈活性。
系統(tǒng)改進后進行了磨煤機最大出力試驗,磨煤機在45 t/h下穩(wěn)定運行2 h,磨煤機電流、振動、溫度、煤粉細度均在設計范圍內(nèi)。
增大噴嘴處風速后,可能加劇對磨輥的磨損。磨煤機運行一段時間后,利用磨煤機停運機會進入內(nèi)部進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)磨煤機內(nèi)部磨損嚴重情況,噴嘴環(huán)、磨輥、磨盤、液壓加載裝置等狀態(tài)正常。風速增大后對磨輥的磨損是客觀存在的,在后期的運行中定期進行觀測和記錄。
磨煤機分離器出口溫度與入磨干燥劑量、原煤量、煤質(zhì)參數(shù)等有關,干燥劑量的大小需同時滿足干燥、通風和鍋爐燃燒的要求。由于總體系統(tǒng)通風量的減小,入爐水分降低后所需干燥風量減小,分離器出口溫度可控制在60~75℃,冷風調(diào)門開度比之前減小。
影響煤粉細度的因素很多,在當前磨煤機型式和結構參數(shù)、分離器型式和參數(shù)、入爐煤質(zhì)等條件一定的情況下,風煤比相對降低,系統(tǒng)通風量的減小對煤粉細度影響較顯著,煤粉細度R90可控制在22%以下。
系統(tǒng)改進后磨煤機風量、石子煤量均有較大改善,制粉系統(tǒng)出力未見明顯影響的情況下,石子煤排放效果顯著,主要體現(xiàn)在石子煤量減少,石子煤顆粒粗大,顏色白,石子煤中攜帶的煤粒明顯減少。圖3是改造過程中石子煤排放情況對比。
圖3 改造前后石子煤排放變化情況
受制于煤炭供應的多變,機組實際燃用的煤質(zhì)與設計煤質(zhì)可能存在一定的偏差,當入爐煤偏離設計值較多時會給機組運行帶來一系列影響。為提高中速磨對煤質(zhì)的適應性,基于入爐煤質(zhì)和制粉系統(tǒng)設計參數(shù)嘗試對中速磨沿圓周方向?qū)娮飙h(huán)通流面積進行了調(diào)整。從改造后運行效果看,磨煤機帶負荷能力未變化,磨煤機最小出力較之前下降,就地石子煤排放正常,風煤比調(diào)節(jié)裕量增大,提高了制粉系統(tǒng)出力調(diào)節(jié)品質(zhì),磨煤機入口風量有進一步下降的空間,分離器出口溫度和煤粉細度可控制在正常范圍內(nèi),磨煤機煤種適應性大大增強,可以作為同類型鍋爐中速磨改造借鑒。
〔1〕國家能源局.火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設計計算技術規(guī)定:DL/T 5145—2012〔S〕.北京:中國電力出版社,2012.
〔2〕袁宏偉,王雷,高正陽.電站鍋爐制粉系統(tǒng)出力影響因素分析 〔J〕.電力科學與工程,2012,28(2):65-70.
〔3〕吳建良.MPS212中速磨煤機直吹式制粉系統(tǒng)運行特性分析〔J〕. 華電技術, 2015, 37(3):61-63.
〔4〕呂施展,米子德.高水分褐煤在MPS中速磨直吹式制粉系統(tǒng)應用中的探討 〔J〕,華北電力技術,2009(6):34-37.
〔5〕孫科,靳士奇,秦大川.MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤機在高水分燃煤機組上應用的試驗研究 〔J〕.動力工程學報 ,2014,34(9):725-730.