程強(qiáng)
【摘 要】本文就海二采油管理區(qū)所轄水井船舶酸化解堵施工低效問(wèn)題,分析其主要因素:注水水質(zhì)、注采強(qiáng)度、酸化規(guī)模、酸化工藝及其他因素。提出了工藝優(yōu)化方案,正擠前置液(平臺(tái)注入水+降壓增注表面活性劑)→正擠主體酸增注液(磷酸配方)→正擠后置液(平臺(tái)注入水+降壓增注表面活性劑)→正擠頂替液(高泵壓大排量擠入與增注液等量頂替液),并在CACB1C-3、CACB25E-5兩口水井進(jìn)行了試驗(yàn)。
【關(guān)鍵詞】水井酸化;埕島油田;近井地帶;低效因素
一、水井管理現(xiàn)狀
隨著海上油田的開(kāi)發(fā),埕島區(qū)塊地層能量逐年下降,補(bǔ)充地層能量保證水驅(qū)開(kāi)發(fā)效果是接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間海上油田開(kāi)發(fā)首要任務(wù)之一。
海二采油管理區(qū)現(xiàn)有注水井59口,其中同心雙管井7口。開(kāi)井58口(CACB251D-3增壓增注,長(zhǎng)停井),日注水量12987方(配注13320方)。平均下井年限2.98年,5-8年的13口。分注井52口,分注率88.1%,層段合格率69.2%。
二、常規(guī)水井酸化增注工藝低效因素分析
酸化又稱酸處理,是油層改造、增產(chǎn)增注的重要措施之一。它是將酸液注入到地層中,依靠酸液的化學(xué)溶蝕作用,使酸液與油層巖石中的粘土礦物、碳酸鹽巖類等成分發(fā)生化學(xué)作用來(lái)提高油層的滲透性,改善油、氣、水的流動(dòng)狀況,從而增加油、氣井的產(chǎn)量或注水井注入量的工藝方法。其目的主要有:(1)改造低滲透地層,提高油層滲透率;(2)解除油層孔隙堵塞,打開(kāi)油氣流入井的通道。
統(tǒng)計(jì)分析海二采油管理區(qū)2015年9月至2018年5月利用常規(guī)海上船舶解堵酸化工藝施工對(duì)水井19井次,平均有效期146.42天,其中CACB251C-1兩次酸化施工完仍然欠注,CACB25A-3、CACB20CB-4井因酸化后效果不佳對(duì)配注進(jìn)行相應(yīng)降低處理。利用主要因素分析法,查找注水井酸化低效因素。分析認(rèn)為:
(1)注水水質(zhì)因素:埕島油田注水初期注入水采用海水,礦化度、鹽堿度極高,對(duì)地層造成了不可逆的污染破壞。目前平臺(tái)注入水大多采用生產(chǎn)污水和水源井水混合注入方式,該種混合注入水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率低,含有大量懸浮固體和油污,容易產(chǎn)生碳酸鹽、鐵氧化物等無(wú)機(jī)垢物及殘余油污染,從而導(dǎo)致地層滲透率顯著降低,注水能力下降;
(2)注采強(qiáng)度因素:埕島油田投產(chǎn)初期注采關(guān)系不平衡,造成地層能量虧空驟減、地層骨架坍塌等傷害。目前強(qiáng)采強(qiáng)注是海上油田最普遍生產(chǎn)方式,為彌補(bǔ)地層虧空,平均單井日注水量較大,在注入水長(zhǎng)期沖刷以及酸化過(guò)程中的溶蝕作用,導(dǎo)致微粒運(yùn)移和出砂現(xiàn)象,造成注水油壓上升、注水能力下降;
(3)酸化規(guī)模受限:由于海上油田酸化施工完全依靠船舶,受船舶罐存小、平臺(tái)空間小、施工成本高等諸多因素影響,主體酸增注液用量一般在15—95m3,酸化解堵半徑多為1.5m左右,僅可解決進(jìn)井地帶的部分堵塞;
(4)酸化工藝因素:常規(guī)酸化工藝通常為正擠前置液(平臺(tái)注入水+粘土穩(wěn)定劑+油層清洗劑)→正擠主體酸增注液(土酸配方)→正擠頂替液(少量平臺(tái)注入水),改工藝由于受配方及酸巖面容比較大的影響,導(dǎo)致酸巖反應(yīng)速度快、易在地層中發(fā)生乳化效應(yīng),酸液有效作用距離小,易產(chǎn)生二次沉淀再次堵塞地層;
(5)其他因素:埕島油田注水井多為油井轉(zhuǎn)注井,注水層位存在一定的殘余油,且地層原油粘度較高,有機(jī)質(zhì)含量較高,容易形成乳化堵塞。
三、優(yōu)化工藝,改善注入環(huán)境
受海洋惡劣工作環(huán)境以及海況的影響,一直以來(lái)海上油田開(kāi)發(fā)均處于高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài),水井欠注不僅直接影響對(duì)應(yīng)油井產(chǎn)量,另一方面措施施工也會(huì)造成原油生產(chǎn)成本的增加。因此如何降低采油成本,提高開(kāi)發(fā)效益,延長(zhǎng)水井酸化解堵有效周期是我們亟待解決的一個(gè)重難問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)海二采油管理區(qū)技術(shù)管理室相關(guān)技術(shù)人員可研攻關(guān),我們對(duì)水井酸化工藝進(jìn)行優(yōu)化,遴選更適合埕島區(qū)塊儲(chǔ)層的主體酸增注液配方,并應(yīng)用到CACB1C-3、CACB25E-5兩口問(wèn)題水井上。
CACB1C-3井于2018年3月14日下新型同心雙管作業(yè)完投注,投注后內(nèi)管呈現(xiàn)油干持平欠注,3月27日進(jìn)行第一次酸化,內(nèi)外管油壓均緩降至0.2MPa,仍欠注51%,酸化效果極差,且在4天后內(nèi)管油壓驟漲,油干持平。我們對(duì)酸化增注液配方及酸化工藝進(jìn)行深層次優(yōu)化:
正擠前置液(平臺(tái)注入水+降壓增注表面活性劑)→正擠主體酸增注液(磷酸配方)→正擠后置液(平臺(tái)注入水+降壓增注表面活性劑)→正擠頂替液(高泵壓大排量擠入與增注液等量頂替液)
5月4日,利用降壓增注表面活性劑耐酸、降低表面張力、防止生成乳狀液、優(yōu)良潤(rùn)濕改變性能等優(yōu)點(diǎn),磷酸電離度低,緩速效果明顯的作用,更好地對(duì)油管、地層進(jìn)行結(jié)構(gòu)性保護(hù),增加酸作用距離實(shí)現(xiàn)地層深部解堵。直至目前該井內(nèi)管油壓穩(wěn)定在2MPa,持續(xù)注水31天均能達(dá)到配注要求。
總結(jié)CACB1C-3井成功解堵案例,5月10日組織對(duì)CACB25E-5井運(yùn)用同一工序、同一配方進(jìn)行酸化解堵。泵入部分前置液利用降壓增注表活劑對(duì)油管及地層進(jìn)行保護(hù),改變潤(rùn)濕性;高泵壓大排量泵入復(fù)合酸稀釋液對(duì)進(jìn)井地帶進(jìn)行解堵;在泵車(chē)及油管耐壓承受范圍之內(nèi),以最大排量將后置液及足量頂替液泵入井中,向地層深部持續(xù)推進(jìn)增注液的同時(shí)對(duì)酸化后的進(jìn)井地帶進(jìn)行結(jié)構(gòu)性修復(fù)。通過(guò)一系列的努力,CACB25E-5井酸化解堵施工取得由油壓7.2MPa欠注38.7%變?yōu)橛蛪?.1MPa超注的優(yōu)良成果(見(jiàn)下表)。
四、結(jié)論
根據(jù)對(duì)前文所述酸化低效因素分析,本次就酸化工藝進(jìn)行優(yōu)化并實(shí)際應(yīng)用。得出以下結(jié)論:
(1)磷酸配方增注液電離度低,緩速效果明顯,可增加酸液作用距離,達(dá)到深部解堵的效果;
(2)在前置液及后置液中加入降壓增注表面活性劑可降低表面界面張力,防止生成乳化液,保護(hù)油管地層的同時(shí)又增加了酸液有效作用距離;
(3)后置液的泵入可進(jìn)一步改善井壁附近儲(chǔ)集層物性,盡量減少或消除酸巖反應(yīng)可能產(chǎn)生的有害沉淀物,恢復(fù)儲(chǔ)集層固相和沉淀性酸反應(yīng)生成物的親水性,可有效防止乳化形成,改善儲(chǔ)集層粘土礦物的水敏性,從而達(dá)到延長(zhǎng)酸化有效期的目的;
(4)高泵壓、大排量泵入相當(dāng)體積的頂替液既可將主體酸增注液向更深部的地層孔隙推進(jìn),起到深部解堵效果,還可以使孔隙中一些二次沉淀物沖洗開(kāi),防止二次堵塞污染。
(5)目前已試驗(yàn)的兩口水井酸化效果較常規(guī)工藝酸化水井效果明顯改善,我們將持續(xù)對(duì)這兩口井進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,并在接下來(lái)的工作中增加試驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行深入分析。