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      VCM合成中副產(chǎn)鹽酸深度脫析研究

      2018-03-07 01:59:33靳寶寶馬潤霞徐振華喬禮友高燕軍
      中國氯堿 2018年1期
      關(guān)鍵詞:廢酸稀鹽酸氯化氫

      靳寶寶,馬潤霞,徐振華,喬禮友,高燕軍

      (陜西北元化工集團化工分公司,陜西 榆林 719319)

      陜西北元化工集團有限公司是一家建有110萬t/a聚氯乙烯裝置的大型煤化工企業(yè),目前公司系統(tǒng)控制氯化氫流量在58 000 Nm3/h,乙炔流量52 000 Nm3/h,可日產(chǎn)31%含汞廢酸約200 t,此含汞廢酸通過鹽酸脫析系統(tǒng)進行處理,解析出氯化氫氣體,再次回收利用。本文主要研究含汞廢酸深度解析。

      1 稀鹽酸深度解析原理

      稀鹽酸通過預(yù)熱器預(yù)熱,進入解析塔內(nèi),與一定濃度的氯化鈣溶液混合后破壞稀鹽酸的恒沸點,經(jīng)過再沸器加熱的高溫氯化氫與水蒸氣及氯化鈣進行連續(xù)接觸逆流傳質(zhì)、傳熱在一定溫度與壓力下打破稀鹽酸恒沸點,鹽酸、氯化鈣靠重力沿填料表面下降,與上升的氣體接觸,從而使上升氣體中氯化氫含量不斷增加,在塔頂?shù)玫胶柡退穆然瘹錃怏w,在塔底得到小于1%的稀酸,解析的氯化氫氣體經(jīng)冷凍脫水,而稀氯化鈣溶液經(jīng)再蒸發(fā)提濃回用,鹽酸脫析工藝流程框圖見圖1。

      2 稀鹽酸深度解析的影響因素

      2.1 氯化鈣濃度

      VCM合成組合塔產(chǎn)生的含汞廢酸,在濃酸脫析塔中經(jīng)過脫析后,脫出的氯化氫氣體由塔頂經(jīng)過一級冷卻、二級冷卻、除霧后進入VCM合成轉(zhuǎn)化系統(tǒng)回收利用。在濃酸塔底部得到的20%左右的恒沸酸。要想將20%稀鹽酸中的氯化氫繼續(xù)解析,必須打破20%稀鹽酸的恒沸點。通過實驗,發(fā)現(xiàn)使用比重在1.30~1.40 t/m3的氯化鈣溶液可以更好的打破20%稀鹽酸的恒沸點。不同比重下氯化鈣濃度對比見表1。

      2.2 溫度

      氯化鈣溶液比重越大,濃度越高。但是由于氯化鈣容易結(jié)晶,因此在生產(chǎn)中溫度控制非常重要。首先要對常溫常壓下配置的氯化鈣溶液在提濃塔中進行提濃,提濃塔溫度控制在130~135℃,才可將比重提到1.30~1.40 t/m3。溫度低于130℃,氯化鈣容易結(jié)晶,導(dǎo)致設(shè)備、管道堵塞。因此配置好的低濃度氯化鈣通過泵打入提濃塔過程中,還需要對氯化鈣進行預(yù)熱,預(yù)熱器出口溫度應(yīng)該控制在70~80℃。

      圖1 鹽酸脫析工藝流程示意圖

      表1 不同比重下氯化鈣濃度對比

      2.3 稀鹽酸濃度

      在稀鹽酸深度解析出氯化氫過程中,主要原材料就是稀鹽酸和氯化鈣,因此稀鹽酸的濃度對系統(tǒng)運行影響也非常大。稀鹽酸濃度過高,解析出的廢酸濃度偏高。解析后的廢鹽酸進入VCM組合塔再次利用,如果濃度偏高,則不利于組合塔指標控制,根據(jù)經(jīng)驗,以濃酸塔脫析后得到20%~22%的稀鹽酸較為合適[1]。

      3 鹽酸脫析效益分析

      (1)鹽酸經(jīng)過濃酸脫析、稀酸解析后,可以解決濃鹽酸脫析運行過程中產(chǎn)生的含汞廢酸無法消耗等問題。同時,解析后產(chǎn)生的氯化氫氣體可以繼續(xù)回用,再次進行轉(zhuǎn)化,提高氯化氫轉(zhuǎn)化率;解析后的2%廢酸可以用于組合塔吸收,從而降低工業(yè)水消耗。

      (2)脫析、解析后產(chǎn)生的氯化氫氣體純度較高,可以再次進入轉(zhuǎn)化系統(tǒng)與乙炔反應(yīng),提高轉(zhuǎn)化系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率。

      4 稀鹽酸深度解析存在不足及改進措施

      稀鹽酸深度解析雖然可以產(chǎn)生很大的經(jīng)濟效益,但是由于稀鹽酸脫析自身以及設(shè)備等原因,仍存在很大的不足,如在系統(tǒng)運行期間,經(jīng)常由于設(shè)備或者管線泄漏,亦或者氯化鈣結(jié)晶堵塞管道等導(dǎo)致系統(tǒng)需要停車檢修,甚至氯化鈣外排,在檢修完畢后,需要對氯化鈣重新進行配置提濃,影響了系統(tǒng)運行穩(wěn)定性并造成資源浪費。

      (1)鹽酸脫析應(yīng)盡可能采用耐腐蝕、耐高溫的石墨設(shè)備。石墨設(shè)備由于其自身材質(zhì)原因,脆性較大,在系統(tǒng)運行過程中,如果操作不當(dāng),容易導(dǎo)致設(shè)備泄漏。因此要嚴格控制工藝指標,尤其是在系統(tǒng)檢修完后初開車時,對蒸汽管線必須進行暖管,確保蒸汽管線內(nèi)蒸汽冷凝水排盡,同時確保系統(tǒng)蒸汽壓力、溫度穩(wěn)定,避免因蒸汽壓力波動產(chǎn)生氣錘,導(dǎo)致石墨塊泄漏,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

      (2)對于鹽酸脫析系統(tǒng),還應(yīng)從管線材質(zhì)上入手,尤其是酸管線,應(yīng)盡可能采用襯四氟管線,同時在管線法蘭連接處采用聚四氟乙烯成品墊片,確保酸管線連接處零泄漏。

      (3)由于鹽酸脫析采用的是石墨設(shè)備,在設(shè)備與管線連接處,使用最多的就是襯塑膨脹節(jié)。該公司鹽酸脫析系統(tǒng)自開車以來,泄漏最多的有膨脹節(jié)、法蘭、膨脹節(jié)內(nèi)襯塑等導(dǎo)致膨脹節(jié)腐蝕。應(yīng)盡可能采購質(zhì)量過硬的襯塑不易損壞的膨脹節(jié),從而避免氯化氫泄漏導(dǎo)致停車事故的發(fā)生。

      (4)在VCM合成稀酸深度解析系統(tǒng)中,用氯化鈣打破稀鹽酸恒沸點,而氯化鈣屬于難溶物質(zhì),其溶液濃度隨溫度升高而升高,為了確保稀酸深度解析的正常連續(xù)穩(wěn)定運行,必須確保氯化鈣比重在1.30~1.40 t/m3,這就要求在操作過程中,系統(tǒng)溫度必須達標,且波動幅度不能太大,防止系統(tǒng)中氯化鈣溶液因溫度降低而結(jié)晶堵塞管線。

      5 總結(jié)

      鹽酸脫析系統(tǒng)運行已趨于成熟,電石法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)均設(shè)有配套鹽酸脫析系統(tǒng),運行穩(wěn)定,但稀酸深度解析還需要進一步研究推廣及應(yīng)用。

      [1]盧建國,朱 琳.鹽酸脫析運行總結(jié).中國氯堿,2015.8(8):24-26.

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