洪喜彬
(廣東粵電云河發(fā)電有限公司,廣東云浮527328)
隨著電力市場改革的進一步深化,同時受我國經濟轉型的影響,火電機組年平均可用小時數(shù)逐年下降。300 MW大型CFB鍋爐從點火到汽機沖轉至少需耗時8~10 h,加之機組調峰多,啟停頻繁,因而輔機電耗大,機組啟動成本高。云河發(fā)電有限公司C廠采用上鍋廠SG-1036/17.5-M4506CFB鍋爐,機組啟動時,在鍋爐汽包上水至點火水位后FGD設備即全島投入運行,導致輔機電耗大。
本文探索了在不對原系統(tǒng)進行改動的前提下,優(yōu)化FGD系統(tǒng)設備啟動方式,以有效減少廠用電耗,提高機組啟動的經濟性,對同類型機組啟動方式的優(yōu)化和節(jié)能有重要參考意義。
云河發(fā)電有限公司5、6號機組(2×300 MW CFB燃煤機組)整套脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝。系統(tǒng)采用一爐一塔進行脫硫的配置方案,共兩套煙氣脫硫裝置。系統(tǒng)采用兩級屋脊式除霧器。為充分、迅速氧化吸收塔漿池內的亞硫酸鈣,設置氧化空氣系統(tǒng)。吸收塔采用空塔,不設填料裝置。本系統(tǒng)反應池的攪拌是通過“脈沖懸浮”的方式完成的,每座吸收塔設置兩臺脈沖懸浮泵,一臺運行,一臺備用,在運行或是停機后重新投運時,通過脈沖懸浮泵將液體從吸收塔底部抽出,經管路重新輸送回反應池內。當液體從噴嘴中沖出時就產生了脈沖,依靠該脈沖作用可以攪拌起塔底固體物,進而防止產生沉淀。每座吸收塔設3層噴淋層,單向212個,雙向400個。每層噴淋層配一臺漿液循環(huán)泵;每座吸收塔設有兩臺氧化風機,一運一備,氧化風機采用離心式風機;每座吸收塔設有兩臺石膏排漿泵,一運一備,將石膏漿液送往石膏漿液旋流站進行一級脫水。C廠脫硫島主要輔機參數(shù)如表1所示。
表1 C廠脫硫島主要輔機參數(shù)表
脫硫吸收塔系統(tǒng)投入:鍋爐點火前,通知脫硫值班員,投入吸收塔系統(tǒng)運行。
(1)對吸收塔進行補漿液,液位補充至9 m以上。
(2)確認吸收塔液位在9 m以上。
(3)啟動脈沖懸浮泵。
(4)脈沖懸浮泵運行15 min后,啟動兩臺(#1、#2)漿液循環(huán)泵。機組帶負荷后,若煙氣SO2排放不能滿足要求,啟動第三臺泵。
(5)啟動氧化風機,檢查并投用(手動)氧化空氣冷卻水。
以上方式為FGD全投運方式。但由于CFB鍋爐的特性,從鍋爐點火到汽機沖轉至少需耗時8~10 h,優(yōu)化前FGD設備在鍋爐汽包上水至點火水位后即全島投入運行,導致輔機電耗大。
(1)脫硫島輔機在鍋爐點火前運行時間較長,大大增加了廠用電消耗。
(2)脫硫島輔機投運時間方式隨意,沒有合理安排設備投運節(jié)點。
(3)投運的輔機臺數(shù)較多,導致輔機電耗較大。
脫硫吸收塔系統(tǒng)投入:
(1)鍋爐點火前2 h,通知脫硫值班員,對吸收塔補清水至液位7.2 m;
(2)在鍋爐點火前1 h,通知脫硫值班員,啟動一臺脈沖泵運行,并啟動事故漿液箱事故返回泵或打開供漿門對吸收塔補漿,將液位補至9 m;
(3)鍋爐點火前30 min,啟動一臺漿液循環(huán)泵運行;
(4)吸收塔液位至9 m后,啟動一臺氧化風機運行,啟動氧化風機后要檢查投用(手動)氧化空氣冷卻水。
(1)優(yōu)化前FGD系統(tǒng)設備啟動不規(guī)范,方式沒有細化。優(yōu)化后啟動方式依據(jù)鍋爐點火準備時間,明確為鍋爐點火前2 h對吸收塔補清水至7.2 m,點火前1 h對吸收塔進漿至9 m。
(2)優(yōu)化前在鍋爐點火前已啟動一臺回流水泵、一臺脈沖懸浮泵、兩臺漿液循環(huán)泵和一臺氧化風機運行,導致輔機電耗大幅增加。優(yōu)化后在不改動系統(tǒng)及不降低安全系數(shù)的前提下,根據(jù)鍋爐點火準備時間,明確為鍋爐點火前1 h啟動一臺脈沖泵,點火前30 min啟動一臺漿液循環(huán)泵和氧化風機,大大節(jié)省了輔機電耗。
C廠鍋爐冷態(tài)啟動FGD投運耗時統(tǒng)計如表2所示。
由表2可以看出,優(yōu)化前鍋爐冷態(tài)啟動過程FGD系統(tǒng)設備啟動平均時長達6.24 h,而優(yōu)化后平均時長下降至1 h,輔機節(jié)電效果非常明顯。每次鍋爐啟動可節(jié)省電量為:(160+400+560+630+30)×(6.24-1)=9 327.2 kW·h。折算為電費:9 327.2×0.508 6≈4 744元。以2017年#5、#6機組共啟動11次計算,共可節(jié)?。? 744×11=52 184元。
表2 C廠鍋爐冷態(tài)啟動FGD投運耗時統(tǒng)計表
經過啟動方式優(yōu)化后,在不對原系統(tǒng)進行改動的前提下,精確了FGD設備啟動方式,不但有效減少了廠用電耗,提高了機組啟動的經濟性,且風險系數(shù)小。每次機組啟動應用可以節(jié)省電耗約9 327.2 kW·h,費用約4 744元。2017年全年節(jié)省啟機成本約5.22萬元,有效提高了機組啟動的經濟效益,同時完善了機組啟動方案。
(1)應用實踐證明,在不對原系統(tǒng)進行改動的前提下,優(yōu)化FGD系統(tǒng)設備啟動方式是可行的。
(2)研究表明,結合大型CFB鍋爐的特性,通過優(yōu)化FGD設備啟動方式,能夠有效減少脫硫島輔機電耗,降低機組綜合廠用電量。
(3)在鍋爐啟動過程中采用精確控制FGD設備投運時間的方式,可以有效縮短FGD輔機的運行時長,降低FGD輔機電耗,實際應用證明節(jié)能效果明顯。
[1]路春美,程世慶,王永征,等.循環(huán)流化床鍋爐設備與運行[M].北京:中國電力出版社,2003.
[2]300 MW循環(huán)流化床鍋爐運行規(guī)程:Q/YFP 10602.03—2017[S].
[3]300 MW循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫運行規(guī)程:Q/YFP 10608.03—2017[S].