(長(zhǎng)安大學(xué)汽車學(xué)院 陜西 西安 710061)
渦輪增壓技術(shù)的核心是渦輪增壓系統(tǒng),渦輪增壓的原理是依靠燃燒產(chǎn)生的廢氣經(jīng)過(guò)排氣管系統(tǒng)之后在渦輪中進(jìn)行再次膨脹做功,廢氣中的能量轉(zhuǎn)化為渦輪機(jī)中渦輪的機(jī)械能,從而帶動(dòng)壓氣機(jī)做功;渦輪增壓器對(duì)能量的利用又很大程度上受排氣管結(jié)構(gòu)的制約。本文依此設(shè)計(jì)并仿真了采用機(jī)電聯(lián)合控制的8190柴油機(jī)排氣管系,并對(duì)比新設(shè)計(jì)的排氣管與MIXPC排氣管之間的性能差異。
原機(jī)排氣管結(jié)構(gòu)
原機(jī)MIXPC排氣管結(jié)構(gòu):8缸發(fā)動(dòng)機(jī)第2缸和第3缸的廢氣從缸蓋的排氣道出口排出后經(jīng)歷排氣支管,之后第2,3缸的排氣支管固結(jié)后接入混合管,再與第1缸的排氣支管固結(jié),左側(cè)的(1+(2,3))再與第4缸排氣支管共用一側(cè)排氣總管,另一側(cè)排氣管結(jié)構(gòu)同左側(cè)對(duì)稱布置。之后中置的排氣總管接入渦輪增壓器的渦輪進(jìn)口一側(cè)。排氣支管廢氣入口管徑為80mm,之后逐漸擴(kuò)張至84mm,廢氣緊接著流入到混合管,混合管管徑118mm[2]。
使用GT-POWER軟件建立的原機(jī)中置MIXPC模型,其所有參數(shù)都按照實(shí)驗(yàn)測(cè)量數(shù)據(jù)嚴(yán)格設(shè)置,所用的燃燒模型是零維韋伯燃燒模型,是一種“黑箱”模型,精確度有所欠缺,只能通過(guò)經(jīng)驗(yàn)調(diào)整其中參數(shù),與之對(duì)應(yīng)的著火延遲期和噴油提前角都按照經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)后選定。在進(jìn)行新機(jī)排氣管系仿真之前,先校核好原機(jī)MIXPC排氣管系的模型,保證所有仿真所得數(shù)據(jù)與原機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的相對(duì)誤差小于3%。
機(jī)電聯(lián)合排氣管控制結(jié)構(gòu)如圖1所示:
圖1 新機(jī)排氣管模型示意圖
用GT-POWER建立優(yōu)化后的排氣管結(jié)構(gòu),仿真過(guò)程中保證發(fā)動(dòng)機(jī)主體參數(shù)不能變化,并且保證總的渦輪通流面積不能變化,而其中的管徑和管間夾角經(jīng)過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)之后以性能最佳為目的取最優(yōu)值。
采用兩種排氣管系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)性能對(duì)比如圖2所示。低轉(zhuǎn)速工況時(shí),采用優(yōu)化后排氣管系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性能有所提高。其主要原因有兩個(gè)方面:一是兩個(gè)脈沖轉(zhuǎn)換器增壓系統(tǒng)近似獨(dú)立工作,能夠有效抑制掃氣干擾,降低殘余廢氣系數(shù),保證燃料燃燒環(huán)境,提高指示熱效率;二是兩個(gè)渦輪增壓系統(tǒng)為脈沖轉(zhuǎn)換器增壓系統(tǒng),當(dāng)量通流面積較小,并且采用轉(zhuǎn)換器,可以充分利用低速時(shí)的脈沖能量,能夠提高低速工況的增壓壓力,兩方面原因共同作用下提高發(fā)動(dòng)機(jī)低轉(zhuǎn)速功率。高轉(zhuǎn)速工況時(shí),采用優(yōu)化后的排氣管系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性能與原機(jī)MIXPC排氣管系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性能基本持平。其主要原因是:高轉(zhuǎn)速時(shí)形成高增壓,高增壓時(shí)如果單獨(dú)使用脈沖轉(zhuǎn)換器增壓系統(tǒng)會(huì)增加廢氣能量的損耗,這會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)功率下降,然而通過(guò)開啟切換閥門使三個(gè)增壓系統(tǒng)同時(shí)工作,增加了當(dāng)量渦輪通流面積,提高了穩(wěn)壓能力,減少了脈沖轉(zhuǎn)換器增壓系統(tǒng)存在的壓力波的反射,充分發(fā)揮了高增壓時(shí)MIXPC系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),從而維持了發(fā)動(dòng)機(jī)的功率。
圖2 新機(jī)和原機(jī)功率對(duì)比
采用機(jī)電聯(lián)合的排氣管系統(tǒng)與中置MIXPC排氣系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)性對(duì)比如圖所示。低轉(zhuǎn)速工況時(shí),采用機(jī)電聯(lián)合的排氣管系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)性能有所提高。其主要原因有兩個(gè)方面:一是兩個(gè)脈沖轉(zhuǎn)換器增壓系統(tǒng)近似獨(dú)立工作,能夠有效抑制掃氣干擾,降低殘余廢氣系數(shù),提高進(jìn)氣效率,保證良好的空燃比,并且改善燃料燃燒環(huán)境;二是低速工況的增壓壓力提高,進(jìn)入氣缸內(nèi)空氣的密度增加,氣流速度增加,氣流運(yùn)動(dòng)增加,使噴入汽缸的燃油霧化更加充分,燃燒效率提高。高轉(zhuǎn)速工況時(shí),采用機(jī)電聯(lián)合的排氣管系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)性能與原機(jī)MIXPC排氣管系統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)的經(jīng)濟(jì)性相比有所提高。其主要原因是:高轉(zhuǎn)速時(shí)形成高增壓,過(guò)量空氣系數(shù)增大,空氣利用程度改善,燃燒效率提高,燃油經(jīng)濟(jì)性變好。
圖3 新機(jī)和原機(jī)油耗率對(duì)比
通過(guò)對(duì)比原機(jī)MIXPC增壓系統(tǒng)和排氣管系優(yōu)化后增壓系統(tǒng),結(jié)果分析可得:
低轉(zhuǎn)速時(shí),新機(jī)增壓系統(tǒng)能夠降低掃氣干擾,有效提高增壓壓力,充分利用廢氣能量。還可降低排溫和油耗,獲得較好的負(fù)荷性能。
高轉(zhuǎn)速時(shí),有效渦輪通流面積增大,降低油耗,并能夠有效控制增壓壓力,不出現(xiàn)增壓壓力過(guò)高的現(xiàn)象,緩解高增壓時(shí)單獨(dú)使用脈沖轉(zhuǎn)換器增壓的弊端。
優(yōu)化后排氣管系可以提高發(fā)動(dòng)機(jī)性能,并且還兼顧低轉(zhuǎn)速工況時(shí)掃氣干擾嚴(yán)重的問(wèn)題。
【參考文獻(xiàn)】
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