劉炳峰,陶操
(長慶油田分公司第三采油廠,寧夏 銀川 750006)
(1)柱塞、盤根損傷失效的原因?,F(xiàn)有的柱塞密封方式主要是依靠盤根壓帽壓緊力,擠壓盤根產(chǎn)生塑性變形,因而達(dá)到柱塞與盤根環(huán)形間隙減小,達(dá)到減少盤根漏失的效果。油田注水主要使用柱塞式往復(fù)泵進(jìn)行油田注水作業(yè)。油田注水水源又是采出地下深層的地層水,含鹽高,雜質(zhì)多,特別是摻雜小顆粒物。由于水質(zhì)的特性,因而,容易造成柱塞的腐蝕和小顆粒物在柱塞和盤根間往返摩擦,使表面拉傷而損壞,致使柱塞密封失效,而需更換盤根和柱塞。同時(shí),柱塞間隙的漏失量沒有標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量數(shù)據(jù),依據(jù)現(xiàn)場的經(jīng)驗(yàn),調(diào)整盤根壓帽的松緊度,容易造成過緊使盤根燒壞,檢查調(diào)整不及時(shí)造成盤根失效而更換。柱塞式往復(fù)泵的柱塞密封失效的主要原因?yàn)橹ぷ髦械纳岵蛔慵罢{(diào)整不及時(shí),致使盤根密封失效;顆粒物在柱塞與盤根間隙造成摩擦拉傷柱塞表面致使柱塞失效。同時(shí),采出地下深層的地層水的水質(zhì)特性,柱塞與盤根的散熱和潤滑效果下降,使柱塞和盤根腐蝕和磨損加速,維修周期縮短。由于柱塞長期在含鹽高,雜質(zhì)多,特別是摻雜小顆粒物采出地下深層的地層水水質(zhì)環(huán)境下工作,在柱塞表面上,會經(jīng)常見到有拉傷和腐蝕的現(xiàn)象。而產(chǎn)生腐蝕的主要原因是柱塞受含鹽高水質(zhì)的影響,在高壓、往復(fù)柱塞運(yùn)動產(chǎn)生摩擦力的多重作用下,化學(xué)腐蝕反應(yīng)速度加快,造成柱塞產(chǎn)生點(diǎn)狀穴蝕。由于自身的點(diǎn)狀穴蝕,造成柱塞與盤根的動密封面間隙增大,致使盤根漏失量增大;同時(shí),柱塞的點(diǎn)狀穴蝕面與盤根接觸面產(chǎn)生接觸,拉傷盤根,加速了盤根失效速度,致使柱塞、盤根更換周期縮短。
(2)改進(jìn)主要方法。①改變柱塞與盤根間的工作介質(zhì)。改變柱塞與盤根間的工作介質(zhì),使用潤滑油進(jìn)入柱塞與盤根間的環(huán)形縫隙,阻止泵頭高壓水進(jìn)入柱塞與盤根間的環(huán)形縫隙。由于減少了高壓水進(jìn)入柱塞與盤根間的環(huán)形縫隙,潤滑油的粘度相對水粘度大,在柱塞表面容易形成油膜,隔離了水在柱塞表面的存在,因而,消除了柱塞表面的腐蝕;潤滑油進(jìn)入柱塞與盤根間的環(huán)形縫隙,依據(jù)流體力學(xué),流體在環(huán)形縫隙的流動為縫隙流動,通常為層流。從而,減小了柱塞與盤根的摩擦,進(jìn)而可以達(dá)到延長柱塞和盤根使用時(shí)間的效果。
式中符號:Q——流量,cm3/s;d——柱塞直徑cm;pΔ——壓差,kgf/cm2;δ——縫隙,cm;μ——動力粘度,kgf·s/m2;l——縫隙長度,cm。
式中符號:Q——流量,cm3/s;d——柱塞直徑cm,m;μ——動力粘度,kgf.s/m2;l——縫隙長度,cm。
②改變盤根截面形狀。現(xiàn)有的柱塞密封采用矩形碳纖維盤根,密封方式主要是依靠盤根壓帽壓緊力,擠壓盤根產(chǎn)生塑性變形,因而達(dá)到柱塞與盤根環(huán)形間隙減小,達(dá)到減少盤根漏失的效果。因此,隨著使用時(shí)間的增加,在高壓渦流的作用下,沿著盤根壓帽方向的間隙是由小向大呈楔形增大,這也是盤根使用時(shí)間縮短的原因之一。根據(jù)目前注水壓力,選用適用往復(fù)運(yùn)動的V形動密封,材料為橡膠件。V形動密封特點(diǎn)是密封性能好,耐壓高。
(3)柱塞式往復(fù)泵密封強(qiáng)制潤滑技術(shù)設(shè)計(jì)示意圖如圖1、圖2、圖3。
圖1
圖2 改造前柱塞泵
圖3 改造后柱塞泵
(4)改造后效果。完成安42站5ZB-20/43柱塞泵柱塞強(qiáng)制潤滑改造后,更換柱塞5只,盤根20只。較以前的盤根更換周期通常為7~12天,柱塞更換平均周期為25天,大有延長,降低了故障率和生產(chǎn)成本,提高了注水效率。由于柱塞室與動力端之間只是潤滑油存在,沒有水分進(jìn)入,隔斷了動力端潤滑油乳化因素,消除了動力端潤滑油乳化現(xiàn)象。減少了潤滑油因乳化造成的失效,減少了生產(chǎn)成本。同期減少潤滑油消耗640公斤。圖4為柱塞泵基本結(jié)構(gòu)圖。
圖4 柱塞泵基本結(jié)構(gòu)圖
(1)成立項(xiàng)目組。成立了以具有豐富現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員為組員的項(xiàng)目組,實(shí)施課題長負(fù)責(zé)制,共同開展項(xiàng)目。
(2)建立項(xiàng)目管理制度。細(xì)化節(jié)點(diǎn)管理,定期組織課題組成員開展項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)與對接,確保研究進(jìn)度。強(qiáng)化試驗(yàn)過程監(jiān)管,嚴(yán)格方案編制、審核工作;加強(qiáng)施工組織,確保實(shí)施質(zhì)量。做好技術(shù)交流、現(xiàn)場監(jiān)督及生產(chǎn)現(xiàn)場試驗(yàn)監(jiān)督,加強(qiáng)現(xiàn)場試驗(yàn)資料的錄取工作,為后期效果評價(jià)提供可靠依據(jù)。
2017年8月3日開始,在胡尖山作業(yè)區(qū)安42站5ZB-20/43柱塞泵進(jìn)行柱塞強(qiáng)制潤滑改造,同月5日結(jié)束改造工作,柱塞泵投入試運(yùn)行,到目前為止,運(yùn)行正常,滿足該泵運(yùn)行要求。柱塞強(qiáng)制潤滑改造后,在柱塞表面容易形成油膜,隔離了水在柱塞表面的存在,因而,消除了柱塞表面的腐蝕,同時(shí),舊柱塞的表面除了拉傷痕跡以外,表面粗糙度略有提高。安42站月注水11836M3,柱塞強(qiáng)制潤滑裝置月消耗機(jī)油33L,符合注水水質(zhì)含油要求(145mg/l)。
通過柱塞式往復(fù)泵密封強(qiáng)制潤滑技術(shù)的使用,提高了柱塞與盤根間隙的潤滑效果,由于它們之間油膜的形成,避免了調(diào)整盤根造成的柱塞與盤根直接接觸造成的磨損和發(fā)熱;同時(shí),通過柱塞的往復(fù)運(yùn)動不斷將潤滑油帶入或帶進(jìn)柱塞與盤根間隙中,起到輸出熱量和帶入新的潤滑油進(jìn)入柱塞與盤根間隙中的作用,形成了良好的潤滑工作循環(huán),進(jìn)而降低了柱塞與盤根的磨損,延長了它們的使用壽命。
通過使用V型密封組件,有效的阻止顆粒物進(jìn)入柱塞與密封間隙;在高壓液流的推動下,V型密封向邊緣縱向張開,進(jìn)一步加強(qiáng)了柱塞與密封、函體與密封的效果,阻止了顆粒物對柱塞表面的拉傷。
同時(shí),消除了往復(fù)式柱塞泵原有的柱塞室漏失介質(zhì)地面排放與環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)了潤滑油循環(huán)使用,無環(huán)境污染。產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益:每月節(jié)約材料費(fèi)用0.8萬元,節(jié)約潤滑油費(fèi)用0.25萬元,每年總計(jì)節(jié)約費(fèi)用12.6萬元/臺,經(jīng)濟(jì)效益較好,有較好的實(shí)用價(jià)值和推廣前景。
目前,密封強(qiáng)制潤滑技術(shù)使用不足半年,應(yīng)用效果還有待進(jìn)一步跟蹤分析,下一步通過觀察使用情況,持續(xù)驗(yàn)證該技術(shù)的應(yīng)用效果和可靠性。密封強(qiáng)制潤滑技術(shù)使用V形動密封,材料為丁腈膠,價(jià)格略高。下一步通過水質(zhì)監(jiān)測,尋找出更為廉價(jià),且耐用的材料,降低材料費(fèi)用和成本。
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