馬洪林
(東方汽輪機(jī)有限公司,四川 德陽 618000)
在潤滑油的冷卻系統(tǒng)中,采用冷油器帶走因轉(zhuǎn)子及軸承摩擦而產(chǎn)生的熱量,從而保證軸承入口油溫達(dá)到規(guī)定值,確保機(jī)組的安全運(yùn)行。參考電站1 000 MW機(jī)組主機(jī)潤滑油管式冷油器采用某汽輪機(jī)廠制造的U型管式冷油器,在冷油器運(yùn)行過程中,出現(xiàn)滲漏故障。在實際的檢修過程中發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)致故障頻發(fā)的原因,進(jìn)而提出相應(yīng)的技術(shù)優(yōu)化方案,這對冷油器的設(shè)計及運(yùn)行維護(hù)有一定的借鑒意義。
圖1 冷油器工作原理簡圖
機(jī)組正常運(yùn)行時,冷油器兩臺工作,一臺備用。當(dāng)冷油器的循環(huán)水溫超過設(shè)計值,或冷油器管系結(jié)垢比較嚴(yán)重,導(dǎo)致冷油器的出口油溫超過允許值時,可通過閥門操作,使另一臺冷油器投入運(yùn)行,以滿足系統(tǒng)要求。當(dāng)工作冷油器在運(yùn)行中出現(xiàn)漏水、漏油時,也可通過閥門操作,使備用冷油器投入運(yùn)行。檢修冷油器時,通過殼體放油口將油放盡,然后進(jìn)行維護(hù)檢修。機(jī)組正常運(yùn)行時,備用冷油器應(yīng)隨時處于備用狀態(tài)。循環(huán)水(海水)由進(jìn)水室進(jìn)入管系(鈦管)經(jīng)U型管反向,再經(jīng)管系返回出水室,由出水口流出冷油器;潤滑油進(jìn)入冷油器殼體下部,在殼體內(nèi)呈“蛇”形流動,與管系內(nèi)循環(huán)水進(jìn)行熱交換,使?jié)櫥偷靡岳鋮s,最后從殼體上部流出冷油器。圖1所示為冷油器工作原理圖。
參考電站投運(yùn)一段時間來發(fā)現(xiàn)1#機(jī)A冷油器滲漏,然后將B冷油器切換到工作狀態(tài),并把A冷油器水室打開進(jìn)行了檢漏、堵孔處理。1#機(jī)停機(jī)檢修時,將1#機(jī)A冷油器管系抽出檢查。經(jīng)汽機(jī)廠家設(shè)計、制造人員與電廠技術(shù)、維護(hù)人員和電廠領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場檢查和分析討論,認(rèn)為主要存在以下2個問題:①管系裝反,正確的安裝應(yīng)是管系最末一級折流板弧邊對著進(jìn)油口;②由于管系裝反,進(jìn)油直接沖擊2個流程長度的冷卻管,使其尾部擺動較大并導(dǎo)致摩擦損壞。針對上述問題,研究決定:首先將管系旋轉(zhuǎn)180°,裝回正確位置,同時隔離、加固U型管擺動較大的部位。本方案有針對性地對U型管的擺動進(jìn)行了有效的控制,從而消除了因管相互摩擦而導(dǎo)致?lián)p壞的現(xiàn)象。
采取以上措施后,經(jīng)過現(xiàn)場運(yùn)行反饋,問題得以解決。
T工程為600 MW等級汽輪發(fā)電機(jī)組,機(jī)組設(shè)計階段,業(yè)主堅持采用管式冷油器,而管式冷油器的設(shè)計、生產(chǎn)周期均特別長,項目工期緊,任務(wù)急,且600 MW系列無相似參數(shù)管式冷油器,無法借用相似設(shè)計。在工程開展階段,廠家與設(shè)計院、業(yè)主在設(shè)計聯(lián)絡(luò)會和電話配合協(xié)調(diào)中多次說明上述情況。為滿足工程進(jìn)度,最終三方達(dá)成一致,采用“以大代小”方式,以某1 000 MW工程為參考電站(此工程為海水冷卻、鈦管管式冷油器)進(jìn)行相似設(shè)計,因此該工程管式冷油器面積余量高達(dá)40%,同時從設(shè)計、工藝、生產(chǎn)、工裝、裝配等方面節(jié)約了時間,大大縮短了整個冷油器的生產(chǎn)周期,滿足電廠進(jìn)度要求。
因參考電站管系裝反,造成進(jìn)油直接沖擊2個流程長度的冷卻管,使其尾部擺動較大并導(dǎo)致鈦管摩擦損壞。為防止在T工程中發(fā)生類似事件,對相似管式冷油器進(jìn)行了排查和優(yōu)化。根據(jù)項目管理進(jìn)度,參考電站發(fā)生事故時,T工程4臺冷油器已全部發(fā)至現(xiàn)場,從綜合管理角度考慮,最終決定現(xiàn)場優(yōu)化。
根據(jù)參考電站事故原因,采取以下優(yōu)化措施。
3.3.1 確認(rèn)管系位置
確認(rèn)管系是否裝反,正確的安裝應(yīng)是管系最末一級折流板弧邊對著進(jìn)油口。若管系裝反,將造成進(jìn)油直接沖擊2個流程長度的冷卻管,使其尾部擺動較大并導(dǎo)致摩擦損壞。
圖2 優(yōu)化前冷油器外形圖
3.3.2 為防止尾部擺動,更改冷油器進(jìn)油口
冷油器進(jìn)油口尾部向水室方向平移1 184 mm,如圖3所示。原冷油器進(jìn)油口用δ20 mm厚封板封閉,在新的進(jìn)油口增加一根DN20 mm聯(lián)通管至冷油器尾部,防止尾部出現(xiàn)死區(qū),避免尾部產(chǎn)生擺動。
3.3.3 防止因管摩擦而損壞
保證管系裝回正確位置后,隔離、加固U型管擺動較大部位,有針對性地對U型管的擺動進(jìn)行有效控制,從而解決因管相互摩擦而導(dǎo)致?lián)p壞的問題。
圖2和圖3分別為優(yōu)化前和優(yōu)化后的冷油器外形圖。
采取以上措施后,冷油器面積仍有20%余量,不影響換熱效果,同時避免了冷卻管由于油流沖擊而導(dǎo)致的相互磨損。
圖3 優(yōu)化后冷油器外形圖
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