汪黎黎
摘 要:此次改造為企業(yè)安全順利生產(chǎn)打下了基礎(chǔ),做到真正的節(jié)能降耗、企業(yè)效益和綜合社會效益均十分明顯。
關(guān)鍵詞:45米濃縮機; 壓力傳感器 ;聲光報警裝置;信號采集濾波
一、項目提出的背景與要求
錦達洗煤廠是一座年入洗能力300萬噸的大型現(xiàn)代化煉焦煤選煤廠,選煤工藝采用動篩預(yù)排矸+有壓兩產(chǎn)品主再選重介旋流器+TBS粗煤泥干擾床+浮選聯(lián)合洗選工藝,全廠共六大生產(chǎn)系統(tǒng),分別為原煤準備系統(tǒng)、主洗系統(tǒng)、產(chǎn)品儲裝運系統(tǒng)、煤泥水處理系統(tǒng)、矸石外運系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)。現(xiàn)場使用的45米濃縮機自2016年安裝以來,已運行將近2年,隨著設(shè)備的老化、配件產(chǎn)品的更新?lián)Q代,購買配件費用太大,維護成本太高。例如:購買一套原廠家?guī)С绦虻腜LC配件的價格是32000元/套(程序是加密狀態(tài)的)。
二、 改造前濃縮機的現(xiàn)狀及存在問題
在正常使用過程中體現(xiàn)出一些缺點和不足如下:
1.現(xiàn)場使用中自動提耙故障,不能自動提耙,長期工作在手動狀態(tài);日常檢修中已排除外部元器件及線路故障的原因;初步判斷是程序胡亂原因。系統(tǒng)還經(jīng)常造成壓耙或者驅(qū)動馬達螺絲斷裂等故障,
2.故障出現(xiàn)后的故障處理困難,開始人工放水、清理煤泥,潛水泵需要連續(xù)工作一周,造成設(shè)備維修維護勞動強度非常大。
3.程序處于加密狀態(tài),無法實施在線故障排除,對檢修工作帶來極大不便和困難。
4.沒有聲光報警裝置,壓耙故障不易及時發(fā)現(xiàn),會造成液壓馬達和減速機鏈接螺栓崩斷等現(xiàn)象。
鑒于以上不足,在不改變原硬件電路的情況下,從新編寫程序以實現(xiàn)原濃縮機的所有煤泥處理和設(shè)備保護等所有功能。
三、 控制系統(tǒng)改造的技術(shù)方案
1.通過此次升級改造,使?jié)饪s機復(fù)現(xiàn)自動提耙功能;通過現(xiàn)場液壓泵站更換新型號的電接點壓力表,壓力傳感器(提供4-20MA的電流信號)等主要配件外加PLC程序自己編寫。
2.通過壓力傳感器采集到的壓力達到上限自動提耙并實現(xiàn)聲光報警,報警裝置聯(lián)動煤泥處理泵房的聲光報警裝置,提醒值班人員及時處理。壓力到達下限自動降耙使煤泥充分攪拌并得以及時處理。
3.改造后可以大量減少故障,使的維修維護工和崗位工大大減少勞動強度。
4.PLC更換后,重新寫入已編好的自動控制程序,能夠方便以后故障排除和在線故障監(jiān)測。
5.鑒于模擬量信號不穩(wěn)定的問題,使用軟件濾波,壓力傳感器提供穩(wěn)定準確壓力信號。
6.PLC控制原理簡圖如下:
四、控制系統(tǒng)改進的技術(shù)關(guān)鍵
1.增加聲光報警裝置,現(xiàn)場增加一個聲光報警,泵房值班處設(shè)置一個聲光報警裝置,二者實現(xiàn)聯(lián)動,一旦系統(tǒng)有報警二個報警器同時響,及時提醒崗位工巡查、處理。
2.鑒于模擬量信號不穩(wěn)定的問題,使用軟件濾波,壓力傳感器提供穩(wěn)定準確壓力信號。具體技術(shù)實現(xiàn)見“改造方案”的第6條。
3.模擬量信號采集濾波方法:
//調(diào)出模擬信號
LD SM0.0
MOVW AIW0, VW200
//定義采樣時間
LD SM0.0
AN T37
TON T37, 1
//將模擬量值存入表格
LD T37
ATT VW200, VW0
//將值轉(zhuǎn)化為實數(shù)
LD SM0.0
ITD VW200, VD204
DTR VD204, VD208
MOVW VW2, VW300
//求采樣和
LD T37
+R VD208, VD212
//采樣次數(shù)到,求平均值,采樣和減去采樣第一次值
LDW> VW300, +9
ITD VW300, VD216
DTR VD216, VD220
MOVR VD212, VD224
/R VD220, VD224
FIFO VW0, VW306
ITD VW306, VD308
DTR VD308, VD312
-R VD312, VD212
五、改造后經(jīng)濟效益和社會效益
改造完成后檢修、生產(chǎn)崗位人員的相對工作量大幅降低,通過統(tǒng)計分析則全年可節(jié)約成本如下:
每年減少節(jié)約的備件(如爬架轉(zhuǎn)動馬達、減速機、帶程序的PLC模塊等)投入3萬元;
每年減少衛(wèi)生清掃器具投入、用水、用電以及 檢修工器具等折合約0.5萬元。4臺設(shè)備節(jié)約費用為4*(3+0.5)=14萬元。
錦達洗煤廠此次改造與原廠家的舊系統(tǒng)相比較有以下優(yōu)點:
1.濃縮機的故障率明顯減少、大大降低了故障處理時工人的勞動強度和安全風險,減少了備品配件的資金投入(例如:帶源程序的PLC比單獨購買無程序的PLC節(jié)約成本盡2萬元)。
2.減少了故障影響時間,間接增加了運營收入。保證了設(shè)備安全和使用率,大大降低了檢修工人的勞動風險。
3.因為plc程序可以在線監(jiān)測,顧可配合檢修維護人員進行PLC在線故障排查,降低檢修任務(wù)的難度和效率,縮短了故障檢修時間。
綜上,此次改造為企業(yè)安全順利生產(chǎn)打下了基礎(chǔ),做到真正的節(jié)能降耗、企業(yè)效益和綜合社會效益均十分明顯。