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      HK1412急冷水破乳劑在乙烯裝置的應(yīng)用

      2018-05-18 08:01:51衛(wèi)
      關(guān)鍵詞:油率乳化液乳劑

      吳 衛(wèi)

      (中國石化上海石油化工股份有限公司烯烴部,上海200540)

      乙烯裝置的裂解氣自油洗塔出來進(jìn)入水洗塔,直接冷卻至40 ℃左右,塔釜分離出蒸汽和重汽油組分,塔頂餾出碳五以下輕組分,這些輕組分進(jìn)入裂解氣壓縮單元。塔釜蒸汽凝液和重汽油組分經(jīng)油水沉降槽分離后,凝液一部分送入稀釋蒸汽發(fā)生器,大部分循環(huán)運(yùn)行,在循環(huán)中被各急冷水用戶冷卻,然后又作為裂解氣急冷水返回水洗塔。急冷水常常由于原料或工藝條件的變化而出現(xiàn)乳化現(xiàn)象,給生產(chǎn)帶來危害。中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)通過對急冷水系統(tǒng)乳化形成機(jī)理分析以及破乳劑作用機(jī)理的研究,決定使用急冷水破乳劑減輕急冷水系統(tǒng)乳化現(xiàn)象。

      1 急冷水乳化原因及K1412破乳劑的作用機(jī)理

      1.1 急冷水乳化原因

      在急冷水塔中,裂解汽油含有重汽油組分,該組分和急冷水在高速流動的裂解氣作用下形成粒度為1~5 μm的不穩(wěn)定乳狀液。乳狀液是多相分散物系,也是熱力學(xué)不穩(wěn)定物系,當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)含有乳化劑(表面活性劑)時,乳化劑能降低界面張力,使乳狀液穩(wěn)定。在堿性溶液中,乳狀液的穩(wěn)定性可進(jìn)一步提高[1]。由乳化機(jī)理可以看出急冷水之所以乳化是由于系統(tǒng)內(nèi)存在乳化劑,乳化劑產(chǎn)生的主要原因是由于裂解反應(yīng)為復(fù)雜反應(yīng),產(chǎn)物除了氫氣、甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、C4、C5、汽油、柴油、燃料油外,還有其他一些物質(zhì),如硫化氫、一氧化碳、氨、有機(jī)酸、醇、芳香族化合物等。有機(jī)酸容易與NaOH發(fā)生反應(yīng)生成脂肪酸鈉,這是一種比較強(qiáng)的乳化劑,所以pH高時生成的脂肪酸鈉多,乳化就嚴(yán)重。裂解產(chǎn)物中還存在含有—COOH、—OH、—NH2的有機(jī)物,這些物質(zhì)與脂肪酸形成復(fù)合乳化劑,使急冷水更易乳化,所形成的乳狀液更加穩(wěn)定。

      工藝條件對急冷水乳化的影響主要表現(xiàn)在以下幾方面。

      (1)裂解汽油組分過重。油洗塔塔頂溫度過高,造成裂解汽油組分過重,是急冷水發(fā)生乳化的重要原因之一。在實際生產(chǎn)中,裂解汽油干點高于230 ℃(裂解汽油設(shè)計干點為200~210 ℃)時,就容易造成大量重組分進(jìn)入到裂解汽油中,導(dǎo)致急冷水乳化,油水分離困難。急冷水塔上部相當(dāng)于一個分離罐,在油水分離器的作用下,油水靠彼此密度不同在重力的作用下發(fā)生分層,當(dāng)油滴過重,密度接近水時,就容易形成懸浮液從而影響油水分離效果。

      (2)急冷水溫度過高。裝置高負(fù)荷運(yùn)行,水洗塔熱負(fù)荷增加,如果水洗塔散熱不及時,急冷水極易發(fā)生乳化,這在夏季尤為明顯。另外在裂解投料操作過程中,由于生產(chǎn)負(fù)荷突然增加,也極易使水洗塔塔釜溫度升高,出現(xiàn)乳化現(xiàn)象。從乳化機(jī)理知道,溫度高、急冷水黏度小,有利于乳化。乳化液液滴的表面是一層液態(tài)膜,由于溫度升高,界面膜的狀態(tài)由無序變?yōu)橛行?,界面壓增加,膜的?qiáng)度增大,從而使得乳化液狀態(tài)的穩(wěn)定性增加。

      (3)急冷水pH控制不穩(wěn)定。正常生產(chǎn)時,為防止裂解氣中的酸性氣體腐蝕設(shè)備,需要向急冷水中注入NaOH溶液,以保證急冷水的pH為8~9。但是,在實際操作過程中,當(dāng)裝置負(fù)荷發(fā)生變化時,操作人員不能根據(jù)變化及時調(diào)整注堿量,故易導(dǎo)致急冷水pH過高,這是造成急冷水乳化的另一主要原因。隨著pH的提高,堿性增強(qiáng),就容易發(fā)生皂化反應(yīng),生成環(huán)烷酸和脂肪酸的鹽,這類物質(zhì)是較強(qiáng)的表面活性劑,由于這類表面活性劑的存在,生成的乳化液比較穩(wěn)定。

      1.2 急冷水乳化的主要危害

      (1)急冷水乳化使乳化液夾帶油分,易造成換熱設(shè)備結(jié)垢,影響設(shè)備的傳熱效果。

      (2)乳化液夾帶油分,易造成裂解汽油損失。

      (3)急冷水乳化會造成工藝水中含油量過高,油分進(jìn)入稀釋蒸汽發(fā)生器后會隨稀釋蒸汽再返回裂解爐,這些油分經(jīng)高溫裂解,易產(chǎn)生焦質(zhì),導(dǎo)致裂解爐切換周期縮短。

      (4)急冷水發(fā)生乳化,急冷水系統(tǒng)就要進(jìn)行水置換,以減輕其乳化狀況,不僅消耗大量鍋爐給水,還要排出大量的含油污水,增加了污水處理系統(tǒng)的負(fù)荷,加重了裝置物料和能源的消耗。

      1.3 HK1412破乳劑的作用機(jī)理

      經(jīng)過調(diào)研分析,決定使用杭州化工研究所生產(chǎn)的HK1412破乳劑。破乳就是破壞原有乳化液的穩(wěn)定性,HK1412破乳劑以陽離子表面活性劑為主要成分,同時加入其他協(xié)同成分進(jìn)行復(fù)配。其作用原理是該類物質(zhì)表面活性大、碳?xì)滏湺?,把這類物質(zhì)加入乳狀液中,能吸附到油水界面上面,將原來的乳化劑頂走,但其本身由于碳?xì)滏湺?,不能形成堅固的膜,從而達(dá)到破乳目的。另外HK1412破乳劑劑只含C、H、O、N、S、P等元素,不含鹵素和重金屬元素,不會對后續(xù)工序造成負(fù)面影響,能有效破除水包油型乳化液,縮短油水分離時間,降低急冷水中油含量,防止溶于或冷凝在急冷水中的不飽和化合物的聚合結(jié)垢,且能清除已經(jīng)生成的垢物。

      裂解汽油中含有重汽油組分,它能與急冷水形成油滴直徑為0.1~2 μm的水包油型乳化液,含油量高達(dá)1 000 μg/g。這類乳化液能穩(wěn)定存在的主要原因是油珠表面帶電荷,電荷緊密吸附在油珠上,電荷相反的電荷就在附近形成一個雙電層,即Stern層。雙電層越厚,Zeta電位越高,油珠排斥力越大,油珠越不易聚結(jié),就形成穩(wěn)定的乳化液,加入陽離子表面活性劑后,可以中和油滴表面電荷,使得擴(kuò)散層變薄,排斥力變小,Zeta電位降低,甚至可以降到0。Zeta電位為0時,急冷水中的含油量為最低,脫油率最高。

      2 HK1412破乳劑添加量、添加條件的實驗室評價

      在工業(yè)應(yīng)用前通過實驗室試驗研究HK1412破乳劑添加量與脫油率的關(guān)系,以及添加時pH的控制條件。

      原料:裂解汽油(2#乙烯)、蒸餾水、NaOH。

      試驗方法:參照SY5218—1991標(biāo)準(zhǔn)。

      實驗步驟:在各120 mL試驗瓶中分別裝入設(shè)定pH的100 mL含水裂解汽油樣品(油水體積比為1∶1),預(yù)熱至設(shè)定溫度,在試驗介質(zhì)中分別加入稀釋的HK1412至設(shè)定的添加量,左右各搖100次,靜置于恒溫水浴中,沉降分離10 min后,分析水相中的含油量。表1和表2分別為HK1412在80 ℃、pH為7.5以及85 ℃、pH為9的條件下添加量(相對于水相)與脫油率的關(guān)系。

      表1 HK1412添加量與脫油率的關(guān)系(80 ℃、pH為7.5)

      表2 HK1412添加量與脫油率的關(guān)系(85 ℃、pH為9)

      由表1和表2可以看出:在一定的溫度和pH范圍內(nèi),HK1412具有良好的破乳效果。隨著HK1412的用量增加,脫油率也隨之提高,當(dāng)脫油率達(dá)到較大值后,再增加HK1412的用量,脫油率反而下降。添加量為4~6 μg/g比較適宜,增加用量反而導(dǎo)致脫油率下降,這是由于Zeta電位降到0,再增加HK1412后,油珠表面又帶正電荷,油珠排斥力反而又增大,油珠又不易聚結(jié),導(dǎo)致脫油更加困難。另外對pH為7.5和9.0兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,pH為7.5時的數(shù)據(jù)明顯優(yōu)于pH為9.0時的數(shù)據(jù)。

      3 HK1412破乳劑的工業(yè)應(yīng)用

      在確認(rèn)HK1412能有效破除水包油型乳化液,降低急冷水中的油含量及化學(xué)耗氧量(COD)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,根據(jù)裝置急冷水系統(tǒng)工藝流程及HK破乳劑功能,確定以下使用方法。

      3.1 添加點

      選擇在急冷水循環(huán)泵入口處和急冷水沉降槽入口處,因為助劑添加在此處可以流經(jīng)各個急冷水子系統(tǒng),達(dá)到整個急冷水系統(tǒng)破乳的效果。本裝置選擇在急冷水循環(huán)泵入口處添加。

      3.2 添加量

      急冷水循環(huán)泵入口處,HK破乳劑的添加量以急冷水循環(huán)量為基準(zhǔn),添加量一般為1~5 μg/g,初始投加5 μg/g,一周后降到3 μg/g;然后根據(jù)實際效果決定增減。目前裝置的實際添加量為1.5~3 μg/g。對于急冷水沉降槽入口處,添加量以急冷水沉降槽入口流量為基準(zhǔn),一般為3~5 μg/g。

      3.3 使用效果

      判斷HK1412應(yīng)用好壞的方法有兩種:定性觀察和定量分析。定性觀察為觀察添加HK1412后急冷水的清晰度;定量分析為測定急冷水中的含油量和COD指標(biāo)。一般以添加HK1412后數(shù)周平均數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),對急冷水含油量進(jìn)行對比,判斷應(yīng)用效果好壞。表3為HK1412使用前后急冷水、工藝水的油、COD分析對比。目前添加量維持在1.5~3 μg/g,急冷水含油量維持在40~60 mg/L。表4為HK1412使用前后急冷水、工藝水系統(tǒng)操作運(yùn)行情況對比,從表4對比情況可以看出:使用助劑后工藝參數(shù)變化明顯。急冷水溫度在使用前為87~92 ℃,投用后控制在80~85℃,水洗塔頂溫原來為38~50 ℃,投用后控制在32~35 ℃,急冷水和工藝水明顯變清,工藝水排放量減少,稀釋蒸汽發(fā)生器結(jié)垢情況大大改善。

      表3 HK1412使用前后油、COD分析對比 mg/L

      表4 HK1412使用前后系統(tǒng)運(yùn)行情況對比

      4 結(jié)語

      上海石化2#乙烯裝置在急冷水破乳劑使用前急冷水多次出現(xiàn)乳化現(xiàn)象,急冷水、工藝水油和COD超標(biāo),稀釋蒸汽發(fā)生器結(jié)垢嚴(yán)重。使用HK1412破乳劑后急冷水幾乎未發(fā)生乳化現(xiàn)象,稀釋蒸汽發(fā)生器也未出現(xiàn)因結(jié)垢而停車檢修的情況,傳熱效果明顯改善,為裝置長周期運(yùn)行提供了保障。破乳劑使用后工藝水排放減少,減輕了含油污水處理裝置負(fù)荷,實踐了綠色化工的生產(chǎn)理念。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 王松漢.乙烯裝置技術(shù)與運(yùn)行[M].北京:中國石化出版社,2012:846-847.

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