朱建鋒 薛春娟
摘 要:燃?xì)鉁u輪起動(dòng)裝置在使用中出現(xiàn)噴火爆燃故障,嚴(yán)重威脅用戶人身、財(cái)產(chǎn)安全,本課題從起動(dòng)裝置的使用工況、工作特性、系統(tǒng)結(jié)構(gòu),結(jié)合故障發(fā)生時(shí)的現(xiàn)象展開分析研究,確定故障原因,制定可行性改進(jìn)措施,消除安全隱患,及時(shí)有效預(yù)防用戶人身財(cái)產(chǎn)安全,保證試飛任務(wù)安全進(jìn)行,同時(shí)對(duì)產(chǎn)品在后期服務(wù)保障工作中提供故障診斷依據(jù)。
關(guān)鍵詞:排氣口;爆燃;分析改進(jìn)
中圖分類號(hào):TM573 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)07-0054-05
1 引言
該型燃?xì)鉁u輪起動(dòng)裝置配裝某型大發(fā)在外場服役過程中,起動(dòng)點(diǎn)火時(shí)排氣口處瞬間噴出明火爆燃,并伴有白煙冒出現(xiàn)象,這必然嚴(yán)重影響了戰(zhàn)事訓(xùn)練飛行任務(wù),本文通過故障現(xiàn)象結(jié)合理論分析找出故障源,對(duì)涉及到的故障點(diǎn)進(jìn)行分析討論,在現(xiàn)有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上確定優(yōu)化改進(jìn)方案,并通過實(shí)際工況進(jìn)一步驗(yàn)證其可靠性,達(dá)到了預(yù)期效果,下面就以一臺(tái)故障起動(dòng)裝置展開實(shí)例分析如下。
2 故障現(xiàn)象
燃?xì)鉁u輪起動(dòng)裝置在地面正常起動(dòng)大發(fā)過程中排氣口處瞬間出現(xiàn)明火爆燃,并冒出大量的白煙,嚴(yán)重時(shí)會(huì)從排氣口處噴出細(xì)小金屬顆粒,造成動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)子卡滯。經(jīng)梳理,截止目前共有13臺(tái)起動(dòng)裝置在使用中出現(xiàn)類似這樣的現(xiàn)象。從13臺(tái)起動(dòng)裝置外場故障發(fā)生時(shí)的現(xiàn)象分析,有兩種故障模式,即動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣上的隔熱屏、壓緊螺母及鎖片脫落或者隔熱屏、壓緊螺母及鎖片脫落,造成動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)子卡滯現(xiàn)象。
3 分解檢查
3.1 目視檢查
(1)目視檢查起動(dòng)裝置內(nèi)部所有滑油密封件包括密封膠圈、封嚴(yán)篦齒、石墨環(huán)、軸承蓋板等,未見破損或漏裝。
(2)動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣滑油腔石墨封嚴(yán)裝置非工作面有少許積碳,工作面光滑未見異常。
(3)減速器機(jī)匣滑油腔中的石墨封嚴(yán)裝置非工作面局部變色,工作面光滑未見異常。
(4)附件傳動(dòng)機(jī)匣中心孔封嚴(yán)鋁硅涂層有輕微接觸印痕,情況屬正常。
3.2 石墨封嚴(yán)裝置密封性試驗(yàn)
按圖樣要求,對(duì)動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣、減速器機(jī)匣滑油腔封嚴(yán)用石墨封嚴(yán)裝置進(jìn)行了密封性試驗(yàn),檢查情況正常。
3.3 動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣密封性檢查
對(duì)動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣中的滑油腔及內(nèi)部滑油管路密封性檢查發(fā)現(xiàn)一號(hào)焊縫周圍存在密集起氣泡,同時(shí)此處附著有大量的黑色積碳和少量油跡。
3.4 零件故檢情況
(1)隔熱屏定位槽磨損拉傷,見圖1。
(2)壓緊螺母緊固齒根部周向被擠壓磨損整圈,出現(xiàn)金屬位移,且斷裂,見圖2。
(3)鎖緊壓緊螺母的4個(gè)T型鎖片僅有1個(gè)完整,但扭曲變形,2個(gè)斷裂,其中一邊斷裂未找到實(shí)物,另一個(gè)未找到,見圖3。
(4)動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫整圈裂紋,見圖4。
3.5 燃滑油泵調(diào)節(jié)器性能錄取及滑油回油試驗(yàn)
本機(jī)燃調(diào)在承制廠進(jìn)行了性能錄取試驗(yàn),以及滑油泵回油能力試驗(yàn),考慮到燃油流量的測量精度,從錄取的數(shù)據(jù)來看,燃調(diào)供油規(guī)律基本符合技術(shù)規(guī)定要求。由表1可見,燃調(diào)一級(jí)滑油回油泵試驗(yàn)實(shí)測值雖小于要求值(900L/h),但仍遠(yuǎn)大于起動(dòng)裝置的滑油供油能力(增壓泵全流量420L/h),不會(huì)引起起動(dòng)裝置滑油腔回油不暢。
根據(jù)故障發(fā)生時(shí)的現(xiàn)象和整機(jī)分解零件受損以及驗(yàn)證情況來看,初步判斷整機(jī)排氣口噴火、爆燃原因?yàn)槠饎?dòng)裝置內(nèi)部滑油系統(tǒng)回油不暢或封嚴(yán)失效所致。
4 冶金分析
4.1 外觀檢查
動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣:表面呈淺棕色,一號(hào)焊縫中心區(qū)域可見一條貫穿焊縫周向的裂紋,焊縫附近無異常磨損、擊傷等缺陷。(見圖4)
鎖片:鎖片表面呈棕色,鎖片翻轉(zhuǎn)R部位無異常,一端“T”形臺(tái)階斷裂,兩端“T”臺(tái)階轉(zhuǎn)接部位可見明顯擠壓痕跡??看舐菽敢粋?cè)距R部位約3mm處存在兩道平行的掛擦痕跡,深度約為0.2mm。鎖片翻轉(zhuǎn)R部位擠壓變形明顯,兩端“T”形臺(tái)階均斷裂,斷裂的“T”形臺(tái)階轉(zhuǎn)接部位可見明顯擠壓痕跡(見圖3)。
4.2 斷口分析
動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣:為疲勞斷裂,斷面呈棕色,疲勞起始于零件第一道焊縫根部,為線源,見圖5,源區(qū)存在大量擦傷痕跡,擴(kuò)展區(qū)平坦,可見明顯疲勞條帶。
壓緊螺母縱向斷口基本與軸向呈45°方向,斷面部位可見明顯的縮頸現(xiàn)象,斷面較粗糙,擦傷嚴(yán)重,無疲勞特征,在掃描電鏡下觀察,斷口微觀特征為韌窩。
1#鎖片:為疲勞斷裂,斷面平坦,呈棕色,斷裂起始于鎖片“T”形臺(tái)階轉(zhuǎn)接部位表面,為線源,見圖6,源區(qū)擦傷嚴(yán)重,擴(kuò)展區(qū)可見明顯疲勞條帶。
3#鎖片:R部位擠壓變形嚴(yán)重,無斷裂特征;兩端“T”形臺(tái)階部位斷裂均為疲勞斷裂,斷裂起始于“T”形臺(tái)階轉(zhuǎn)接部位表面,為線源,見圖7,源區(qū)擦傷嚴(yán)重,擴(kuò)展區(qū)可見明顯疲勞條帶。
4.3 金相分析
動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣:焊縫熔寬為3.4mm,有效熔深為1.2mm,存在未焊透現(xiàn)象,動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器及內(nèi)罩組合顯微組織正常。
鎖片:沿鎖片軸向剖切進(jìn)行金相檢查,晶粒度為4級(jí),存在大量孿晶,顯微組織為奧氏體+碳化物+少量形變馬氏體。
4.4 成份分析
對(duì)斷裂動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣(材質(zhì)為K4648)、內(nèi)罩組合(材質(zhì)為GH648)及鎖片材質(zhì)進(jìn)行分析(鎖片為能譜分析,動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣組件為化學(xué)分析),結(jié)果均符合相關(guān)技術(shù)條件要求。
4.5 測試硬度
0.2HV193、0.2HV196、0.2HV191滿足技術(shù)條件要求。
4.6 冶金結(jié)論
動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣、鎖片材質(zhì)及冶金質(zhì)量正常,渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫及鎖片斷裂均為疲勞斷裂,壓緊螺母斷裂性質(zhì)為過載斷裂。
5 滑油系統(tǒng)工作原理及封嚴(yán)結(jié)構(gòu)
5.1 滑油系統(tǒng)工作原理
潤滑系統(tǒng)是用來保證起動(dòng)裝置軸承和齒輪的潤滑與冷卻,起動(dòng)裝置滑油系統(tǒng)不是獨(dú)立的,它與飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)共用一個(gè)滑油箱,主要由燃滑油泵調(diào)節(jié)器、減速器回油泵、粗油濾、噴嘴及外部管路組成。
5.2 回油系統(tǒng)
附件傳動(dòng)機(jī)匣、燃?xì)鉁u輪軸承腔及減速器腔各設(shè)有一個(gè)回油泵,并且附件傳動(dòng)機(jī)匣及減速器腔出口還分別設(shè)有粗油濾以保護(hù)回油泵,三個(gè)回油泵的回油匯合后送到飛機(jī)外置附件機(jī)匣。
5.3 減速器輸出超越離合器的潤滑
減速器輸出超越離合器的潤滑是由飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)提供滑油,滑油從飛機(jī)外置附件機(jī)匣進(jìn)入,潤滑后的滑油直接漏回飛機(jī)外置附件機(jī)匣。
5.4 滑油系統(tǒng)封嚴(yán)結(jié)構(gòu)
5.4.1 附件機(jī)匣滑油腔封嚴(yán)結(jié)構(gòu)
附件傳動(dòng)機(jī)匣滑油腔封嚴(yán)結(jié)構(gòu)如圖8,包括兩道封嚴(yán)篦齒,在輸出軸上采用皮碗密封,接合面及固定密封處采用的是密封墊和O型膠圈密封。
5.4.2 動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣、減速器機(jī)匣滑油腔封嚴(yán)結(jié)構(gòu)
動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣、減速器機(jī)匣滑油腔封嚴(yán)結(jié)構(gòu)如圖9、圖10,均為石墨接觸式動(dòng)態(tài)封嚴(yán)結(jié)構(gòu)、及軸承蓋板靜態(tài)密封。起動(dòng)裝置正常工作時(shí),通過接觸式石墨并引入壓氣機(jī)后封嚴(yán)氣體將滑油腔與外界隔離。如圖10所示,減速器機(jī)匣滑油腔與輸出軸離合器腔被皮碗、膠圈及軸承蓋板隔開,成為2個(gè)獨(dú)立的密封腔體。
結(jié)合圖8、9、10以及第3.4條零件故檢情況可知,三大滑油腔體封嚴(yán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,封嚴(yán)膠圈及蓖齒完好,起動(dòng)裝置工作中不存在滑油泄露,由表2中各機(jī)匣滑油供回油比關(guān)系,不會(huì)導(dǎo)致滑油系統(tǒng)堵塞而從封嚴(yán)處泄露造成冒煙噴火現(xiàn)象。
6 原因分析
綜合以上目視檢查、試驗(yàn)驗(yàn)證、冶金分析可判定起動(dòng)裝置排氣口噴火爆燃現(xiàn)象為動(dòng)力渦輪渦輪軸承滑油腔一號(hào)焊縫裂紋密封失效所致。
(1)從分解的銅墊圈壓痕表象來看,銅墊圈壓入封嚴(yán)槽底部相對(duì)較少,隔熱屏底部邊緣0.3mm的凸臺(tái)與銅墊圈的接觸面過小,導(dǎo)向器封嚴(yán)槽深0.3mm,(原型機(jī)槽深0.52mm),銅墊圈的壓痕很淺,造成整個(gè)封嚴(yán)面接觸面積少,封嚴(yán)效果不佳。從分解的情況看,隔熱屏處有約1/4弧長區(qū)域處有大量積碳,在使用中起動(dòng)裝置只會(huì)出現(xiàn)輕微的冒煙現(xiàn)象,不會(huì)造成明火,但這是后期出現(xiàn)明火乃至大量白煙的前兆。(見圖11)
(2)隔熱屏壓緊螺母上的鎖片安裝不到位,擰緊壓緊螺母時(shí)外螺紋必將會(huì)剪切鎖片,致使鎖片表面損傷,由于振動(dòng)應(yīng)力和熱應(yīng)力的影響,在損傷處會(huì)產(chǎn)生裂紋,經(jīng)過一定的工作時(shí)間后,鎖片從損傷處斷裂失效,失去鎖緊力后壓緊螺母松動(dòng),隔熱屏失去壓緊力。(見圖12)
未預(yù)彎鎖片R1按公式R1= SQRT(R2-(L/2)2)-t計(jì)算
其中:R=Ф72+0.19 0/2,L=16±0.35,t=0.5±0.05(鎖片厚度)
計(jì)算得:R1max=34.7866,R1min=34.5095
未預(yù)彎鎖片與壓緊螺母外徑配合間隙δ=R1-D2/2(D2為螺母外徑Ф70(0-0.18))
則δmax=R1max=34.7866-69.82/2=-0.1234
δmin=34.5095-70/2=-0.4905
結(jié)論:計(jì)算結(jié)果表明,鎖片在未預(yù)彎情況下,鎖片與壓緊螺母外徑螺紋處存在干涉。
(3)動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫處金相分析檢查(見圖13),測量一號(hào)焊縫有效熔深1.6mm,1.5mm,存在未焊透現(xiàn)象。該焊縫處壁厚2mm,計(jì)算可得未焊透為0.4、0.5mm,1號(hào)焊縫填料較少,焊縫強(qiáng)度不夠,在轉(zhuǎn)子的徑向應(yīng)力和振動(dòng)應(yīng)力作用下,一號(hào)焊縫未焊透處出現(xiàn)疲勞裂紋,致使隔熱屏處后移,造成轉(zhuǎn)靜子間隙向變小趨勢發(fā)展。
(4)動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫裂紋后,轉(zhuǎn)靜子間隙尺寸變化,前面分析T型鎖片失去鎖緊力后壓緊螺母出現(xiàn)松動(dòng),在振動(dòng)應(yīng)力的作用下反向旋轉(zhuǎn)松脫,M70×1-5h6h壓緊螺母每旋轉(zhuǎn)1圈后移1mm,加之動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器一號(hào)焊縫裂紋后的變化量,同時(shí),由于起動(dòng)裝置熱態(tài)下轉(zhuǎn)靜子間隙會(huì)進(jìn)一步較小,由于起動(dòng)次數(shù)頻繁,起動(dòng)中燃?xì)鉁u輪轉(zhuǎn)子軸向顫動(dòng),加之高溫高壓燃?xì)獾臎_擊,加快了動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器一號(hào)焊縫處裂紋的擴(kuò)展,必然致使軸承座腔體變形且后移,進(jìn)而縮小了與轉(zhuǎn)子間的間隙。
(5)隨著動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫裂紋的繼續(xù)擴(kuò)展惡化,動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)子輪盤中心Φ65尺寸處與壓緊螺母內(nèi)徑Φ63擠壓接觸碰磨,且壓緊螺母的松動(dòng)方向與動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)子的正常工作旋轉(zhuǎn)方向一致,從圖1、2、3看隔熱屏、壓緊螺母以及T型鎖片受損表象判斷,瞬間外沖擊力大,來自于高速旋轉(zhuǎn)的動(dòng)力渦輪轉(zhuǎn)子瞬間施加力矩破壞鎖緊力,最終導(dǎo)致隔熱屏徹底脫落,滑油大量泄漏到排氣口處,滑油遇高溫燃燒,排氣口處必然會(huì)出現(xiàn)大量的噴火現(xiàn)象,停車后冒白煙,當(dāng)再次起動(dòng)時(shí)將會(huì)出現(xiàn)爆燃現(xiàn)象。
7 結(jié)論
綜合以上分析得出,燃?xì)鉁u輪起動(dòng)裝置排氣口噴火、爆燃主要原因?yàn)閯?dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫裂紋后腔體滑油泄露所致。
8 措施
(1)對(duì)動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣軸承座處60°的V型槽更改為寬度為1.0±0.1、深度為0.6±0.1封嚴(yán)槽,使得寬2.5的銅墊子能完全壓入槽內(nèi),起到良好的密封效果,并將壓緊螺母的擰緊力矩由98N.m~100N.m增加至200~210N.m,保證此處的最佳封嚴(yán)效果。(見圖14)
(2)裝配鎖片時(shí),首先目視檢查或用3~5倍放大鏡檢查鎖片正反兩面是否存在異常微裂紋等現(xiàn)象,再對(duì)T型鎖片左右兩腳預(yù)彎一定的弧度,同時(shí)涂抹少量凡士林,使得完全切合在動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣的鎖片槽內(nèi),然后手工旋緊壓緊螺母到不動(dòng)為止后,而后再將壓緊螺母手動(dòng)退出,并目視檢查鎖片表面是否有壓緊螺母旋轉(zhuǎn)造成的表面劃傷痕跡,無異常后方可裝配,通過200N.m力矩緊固壓緊螺母后,再次手動(dòng)鎖片應(yīng)在鎖片槽內(nèi)動(dòng)作,表明鎖緊鎖片未被壓緊螺母的螺牙擠壓剪貼。
(3)優(yōu)化動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器一號(hào)焊縫的焊接工藝,采用HGH3113焊絲、雙層焊接工藝,第一層焊接(焊接電流60~70A)完冷卻后,刷光焊縫表面的氧化色,并用丙酮擦拭干凈進(jìn)行第二層焊接(31±3A),為保證有效熔深≥3mm,焊接第二層時(shí)采用小電流焊接,有效避免一號(hào)焊縫裂紋,阻止了裂紋后造成轉(zhuǎn)靜子間隙變小而發(fā)生碰磨現(xiàn)象,導(dǎo)致鎖片瞬間松脫或斷裂,引起隔熱屏脫落漏油。
9 效果驗(yàn)證
優(yōu)化動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫焊接工藝貫改后,并在批產(chǎn)交付長試機(jī)上完成了1000次起動(dòng)長試考核,過程中未見噴火爆燃現(xiàn)象,根據(jù)分解檢查情況來看,改進(jìn)后的動(dòng)力渦輪導(dǎo)向器機(jī)匣一號(hào)焊縫未見裂紋,轉(zhuǎn)靜子未出現(xiàn)碰磨現(xiàn)象,截止目前已累計(jì)配套裝機(jī)120余臺(tái)交付外場使用,最長起動(dòng)次數(shù)為610次,至今未因類似起動(dòng)噴火爆燃故障而返廠檢查,確保用戶使用安全,減少了起動(dòng)裝置返廠臺(tái)數(shù)。
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