王要穩(wěn)
摘 要 本文影響游梁式抽油機井系統(tǒng)效率的因素因素進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并針對各影響因素提出了有效的對策,對于提高抽油機井的系統(tǒng)效率,降低油井運行成本,實現(xiàn)油井節(jié)能降耗,具有一定的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞 抽油機井 系統(tǒng)效率 措施與途徑
中圖分類號:TE933.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
1抽油機井系統(tǒng)效率的基本概念
抽油機井系統(tǒng)效率是指將液體舉升至地面的有效做功能量與系統(tǒng)輸入的能量之比,即系統(tǒng)的有效功率與輸入功率的比值。
其中,輸入功率由現(xiàn)場測試取得,有效功率由下式計算:
pe=
式中:pe有效功率,Kw;Q一一油井日產(chǎn)液量,m3/d;
H—有效揚程,m; —井液密度,103Kg/m3;
g一重力加速度,g=9.8m/s2
其中有效揚程:H=Hd+
式中:Hd一動液面,m;Po一油壓,MPa;Pt一套壓,MPa。
2抽油機井系統(tǒng)效率影響因素分析
影響抽油機井系統(tǒng)效率的因素較多,它不僅受抽油設(shè)備和抽油參數(shù)的影響,而且還受油井管理水平和井況的影響。由于能量在轉(zhuǎn)換和傳遞過程中,總會發(fā)生能量損失,用Pi表示輸入功率,用Pe表示有效功率,用△P表示損失功率,則有:Pi=Pe+△P
根據(jù)抽油機井系統(tǒng)的組成情況,可以把損失功率△P分解為8個部分,即:
(1)電動機損失部分功率△P1:當(dāng)電動機輸出功率為額定輸出功率的60-100%時,電動機的工作效率與額定效率接近或相等,否則將低于額定效率;而在抽油機工作時,負(fù)荷變化極大,所以其電動機的工作效率低于其額定效率。據(jù)資料顯示,電動機的額定效率約為90%,而應(yīng)用于抽油機上的工作效率只有70%左右,這部分功率損失對系統(tǒng)效率的影響很大。
(2)帶傳動部分的損失△P2:油田應(yīng)用較為普遍的普通V帶、窄V帶和同步帶的效率一般在在95%左右,即這部分的損失功率為5%。
(3)減速器部分的損失△P3:減速器損失分軸承損失和齒輪損失兩部分,一副軸承的功率損失約為1%,共三副合計為3%,一副齒輪功率損失為2%,三副為6%,故減速器的損失功效率9%。
(4)四連桿部分的損失△P4:四連桿結(jié)構(gòu)中有三副軸承和一根鋼絲繩,三副軸承的損失為3%,鋼絲繩的變形損失為2%,所以四連桿部分的損失功效為5%。
(5)盤根盒部分的損失△P5:抽油機工作時,由于光桿與盤根盒中的填料有相對運動產(chǎn)生磨擦,引起功率損失:
△P5=F譾/1000=9.8譮譳住譫譸議譾/1000
式中:F-磨擦力;f-磨擦系數(shù);h一有效密封高度;d一光桿直徑;v一光桿運動速度;k一系數(shù),由密封材質(zhì)確定。
可見盤根盒部分損失與密封材質(zhì)、光桿直徑、運動速度有關(guān)。
(6)抽油桿部分的損失△P6:抽油機工作時,抽油桿(或節(jié)箍)與油管、液柱發(fā)生磨擦造成的功率損失,根據(jù)理論計算和實測結(jié)果顯示,功率損失部分的大小于下泵深度、原油粘度成正比,與抽油桿運動速度的平方成正比,因此,通過提淺泵掛、降低抽油機的沖次可有效地降低這部分的功率損失。
(7)抽油泵部分的損失△P7:抽油泵部分的損失包括機械磨擦損失、容積損失和水力損失,抽油泵部分的損失與泵徑的大小成正比,與泵效的高低成正比,提高泵效是減少這部分損失的主要方法。
(8)管柱部分的損失△P8:管柱部分的損失包括油管漏失引起的損失和原油沿油管流動產(chǎn)生的損失:
△P8容=103住鱌住鱍油漏
△P8水=△h油管P譯譗/100
3提高抽油機井系統(tǒng)效率的改進(jìn)措施
3.1通過改善電動機自身工作特性實現(xiàn)節(jié)能
通過使用高轉(zhuǎn)差電動機(轉(zhuǎn)差率為20-30%,常規(guī)電動機轉(zhuǎn)差率僅為2-5%)改變電動機的硬特性,提高啟動狀態(tài)的輸出功率,降低所選電動機的額定功率PN,使電動機平均工作功率與額定功率的比值盡可能大,盡量接近50 %(常規(guī)機一般在30%左右,資料表明當(dāng)電動機負(fù)荷低于50% PN時,電動機的效率會急劇下降),從而提高電動機的工作效率,實現(xiàn)大幅節(jié)能。
3.2通過增設(shè)節(jié)能控制柜進(jìn)行無功補償
通過增設(shè)節(jié)能控制柜對電動機進(jìn)行電容低壓就地補償,即在電動機定子繞組上并接容性負(fù)載,使電動機這個感性負(fù)載的電流滯后,使無功功率下降,這樣可以減少電源變壓器的視在功率,提高電網(wǎng)的供電質(zhì)量,盡管從單井沒有節(jié)能,但從整體上看則實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
主要通過改變抽油機運動學(xué)特性實現(xiàn)節(jié)能,進(jìn)行油井優(yōu)化工藝設(shè)計,提高井下效率。包括提淺泵掛和提高泵徑等措施,提高機采系統(tǒng)效率。
3.3通過精確平衡實現(xiàn)節(jié)能
當(dāng)上沖程電流與下沖程電流的比值在80%-100%之間時能耗最低,而普通抽油機往往不能達(dá)到上述平衡效果。通過在常規(guī)抽油機上增設(shè)機構(gòu)實現(xiàn)對抽油機的精確平衡,從而抽油機的復(fù)合平衡曲線與負(fù)荷曲線更相似,分散了峰值扭矩,減小扭矩,使凈扭矩曲線更加平滑,達(dá)到節(jié)能目的。
3.4逐步淘汰高能耗的電磁調(diào)速電機
目前應(yīng)用電磁調(diào)速電機的油井較大數(shù)量,均為低沖次、低液量稠油井,從下面11口井應(yīng)用電磁調(diào)速電機油井系統(tǒng)效率的監(jiān)測情況看,這類井的系統(tǒng)效率很低,平均僅為5.95%。
對此類要求低采液強度的油井建議逐步淘汰電磁調(diào)速電機,應(yīng)用節(jié)能型電機+變頻控制柜,同時采用節(jié)能型電機+減速器裝置,此方式的優(yōu)點是減速器價格相對便宜,約3000-4000元,缺點是增加了摩擦副,系統(tǒng)效率受到一定影響,且油井調(diào)參困難,可置換性差。
3.5加強油井現(xiàn)場管理工作
完善的生產(chǎn)現(xiàn)場管理措施,對于提高機采系統(tǒng)效率也有很大的影響,它的特點是少投入,多產(chǎn)出。通過對抽油機井采取調(diào)參、調(diào)平衡、調(diào)盤根盒松緊程度、調(diào)皮帶松緊及對抽油設(shè)備、井口設(shè)施實施“五率”(基礎(chǔ)水平率;驢頭、懸繩器、盤根盒對中率;運行平衡率;緊固合格率、潤滑合格率)檢驗措施,保證抽油機井運行在最佳經(jīng)濟狀態(tài)。
4結(jié)束語
在分析影響抽油機井系統(tǒng)效率影響因素的基礎(chǔ)上,采取以上措施可有效地提高系統(tǒng)效率,設(shè)備配套能力增強,同時減少作業(yè)井次,節(jié)約成本,同時保持較高時率,減少作業(yè)占產(chǎn),效益顯著,有很好的推廣應(yīng)用價值。同時探索出一條系統(tǒng)的、成熟的提高機采系統(tǒng)效率配套技術(shù)為其他區(qū)塊的類似改造提供成熟、有效的配套技術(shù)和管理運行經(jīng)驗。
參考文獻(xiàn)
[1] 王雪峰,王釗.抽油機井系統(tǒng)效率影響因素分析與改善措施[J].石油石化節(jié)能,2011(08).