高潔,黃玉珍, 王金橋
(奇瑞新能源汽車有限公司研究院,安徽蕪湖 241000)
乘用車汽車前縱梁為構成車身框架的主要結構,其主要功能是給發(fā)動機、變速箱等提供承載,并在碰撞過程中通過潰縮吸能保持乘員艙完整,為乘員提供安全、可靠的保障。由于發(fā)動機、變速箱等零件質(zhì)量較大,若前縱梁結構強度差,在惡劣工況條件下,縱梁上安裝點容易開裂,會產(chǎn)生安全隱患,所以車身縱梁結構設計得足夠強就顯得尤為重要。文中通過CAE分析前縱梁局部應力情況,尋找到設計結構薄弱點,并通過臺架試驗和實車的方案驗證,解決了前縱梁內(nèi)板懸置安裝點開裂問題。
某車型在強化路試里程15 000 km時,縱梁內(nèi)板懸置安裝點處鈑金出現(xiàn)開裂。試驗繼續(xù)進行,裂紋持續(xù)擴展,如圖1所示。
經(jīng)現(xiàn)場查看,縱梁內(nèi)板懸置安裝點圓形凸臺下半圈根部出現(xiàn)嚴重開裂。經(jīng)與試車員了解得知,開裂是從懸置安裝點凸臺根部下方產(chǎn)生,隨著路試繼續(xù)進行,裂紋逐漸加大并朝附近焊點擴展,如圖1所示。
圖1 某車型縱梁開裂圖示
根據(jù)試驗車開裂位置特征和發(fā)生里程判斷此處為疲勞開裂,開裂沿著凸臺根部逐漸延伸擴大。一般來說,疲勞開裂裂紋先從應力最大、結構強度最弱的位置形成[1-2];材料選用、板材厚度選擇及結構設計三方面因素均對開裂問題有重要的影響[3]。文中車型懸置安裝點凸臺附近有離合管路安裝孔,該孔減弱了縱梁結構強度;而且懸置安裝點凸臺下方結構有不規(guī)則型面變化,導致凸臺處縱梁內(nèi)板與縱梁加強板之間無焊點連接,如圖2所示。因此認為縱梁內(nèi)板懸置安裝點處開裂的主要原因為車身結構此處薄弱、存在應力集中導致。
圖2 某車型縱梁結構
對縱梁原結構模擬路試工況進行CAE分析,發(fā)現(xiàn)在顛簸+轉(zhuǎn)向最惡劣的工況下(加載加速度為垂向3g+側向1g),縱梁內(nèi)板懸置安裝點處最大應力值為316 MPa,超過材料B250P1屈服強度303.04 MPa,與路試縱梁出現(xiàn)開裂位置一致,如圖3所示。
圖3 某車型縱梁開裂處分析應力情況
根據(jù)以上原因分析可知,解決縱梁懸置安裝點開裂問題需更改縱梁薄弱處結構、分散應力避免應力集中。采用了3種方案優(yōu)化該處鈑金結構,并對縱梁懸置安裝點結構進行了CAE分析。
方案一:在原方案基礎上,縱梁型面不更改,將離合管路安裝孔移離懸置安裝點區(qū)域,同時將原懸置前、后支撐板兩個零件合并為一個大懸置支撐板且更改為盒型結構,材料由B250P1更改為HC340/590DP,厚度由1.0 mm更改為1.8 mm。方案二:在方案一的基礎上更改縱梁內(nèi)板、縱梁內(nèi)板加強板、懸置支撐板結構,優(yōu)化懸置安裝點凸臺附近型面,增大這3層鈑金之間的貼合面,分散應力。方案三:在方案二的基礎上更改縱梁內(nèi)板、縱梁內(nèi)板加強板、懸置支撐板,將懸置安裝點凸臺向下延伸拉大。具體方案描述見表1。
各種優(yōu)化方案經(jīng)過CAE分析,在顛簸+轉(zhuǎn)向工況下縱梁各零件的應力值見表2。
CAE分析結果對比表明:方案一中縱梁內(nèi)板的最大應力值316.5 MPa大于其材料屈服強度303.04 MPa,此方案存在風險;方案二和方案三中縱梁內(nèi)板的最大應力值小于其材料屈服強度303.04 MPa,縱梁內(nèi)板加強板的最大應力值小于其材料屈服強度382.87 MPa,懸置支撐板最大應力值小于其材料屈服強度430.1 MPa。其中方案二左前縱梁內(nèi)板原開裂區(qū)域的最大應力為198 MPa,為各方案中最小值。綜合考慮決定采用方案二開發(fā)軟模件進行臺架試驗及路試進行驗證。
表1 各方案描述
表2 各方案CAE分析結果
先通過臺架試驗模擬顛簸+轉(zhuǎn)向工況,在垂向加載3g加速度、側向加載1g加速度,連續(xù)循環(huán)模擬路試沖擊。第一輪臺架試驗縱梁為原結構狀態(tài),此試驗目的是尋找臺架試驗和真實路試情況的規(guī)律;第二輪臺架試驗縱梁是在原結構上取消離合管路安裝孔狀態(tài),此試驗目的是驗證離合管路安裝孔對開裂問題是否有影響;第三輪臺架試驗縱梁為根據(jù)方案二制作的軟模件結構。臺架試驗見圖4。
第一輪臺架試驗縱梁內(nèi)板在38萬次循環(huán)時懸置安裝點凸臺處出現(xiàn)裂紋,可視為臺架試驗38萬次循環(huán)等效強化路試1.5×104km的里程;第二輪臺架試驗縱梁內(nèi)板在53萬次循環(huán)時懸置安裝點凸臺處出現(xiàn)裂紋,說明離合管路安裝孔對縱梁開裂有一定貢獻;第三輪臺架試驗縱梁內(nèi)板直至600萬次循環(huán)停止試驗時仍未出現(xiàn)開裂,對比前兩輪臺架試驗說明方案二改善明顯。具體統(tǒng)計見表3。
圖4 臺架試驗
試驗項目是否發(fā)生開裂循環(huán)次數(shù)圖示第一輪臺架試驗(有離合管路安裝孔狀態(tài)縱梁)是38萬次第二輪臺架試驗(取消離合管路安裝孔狀態(tài)縱梁)是53萬次第三輪臺架試驗(方案二軟模件)否600萬次未開裂
臺架試驗驗證后,按方案二更改縱梁內(nèi)板、縱梁內(nèi)板加強板和懸置支撐板硬模后,重新進行強化路試驗證,直至路試結束縱梁內(nèi)板未出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,縱梁內(nèi)板懸置安裝點處鈑金開裂問題得到徹底解決。
(1)通過第一、二輪臺架試驗結果對比可知:縱梁懸置安裝點附近開孔對結構強度有一定削弱,所以結構強度要求高的區(qū)域應避免開孔等弱化結構的設計。
(2)通過第二、三輪臺架試驗結果對比可知,懸置安裝點等結構強度要求高的區(qū)域盡可能將安裝面區(qū)域做大,保證安裝點附近可布置有效焊點,避免在安裝點附近出現(xiàn)臺階面無法焊接等容易造成應力集中的情況。
(3)通過此次整改引入了車身懸置安裝點強度臺架試驗,并規(guī)范了驗證工況,在后續(xù)車型開發(fā)過程中可以作為一種快速有效的方法來驗證車身結構的強度。
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