王 勃
(貴州東華工程股份有限公司 貴陽 550002)
醋酸仲丁酯是一種重要的有機化工原料[1],可廣泛用于制作溶劑、涂料、香料和醫(yī)藥等。丁烯-醋酸加成法[2-4]合成醋酸仲丁酯的過程中,C4采用多點進料,醋酸循環(huán)使用有效降低了能耗物耗。
加成反應(yīng)中醋酸的收率約為30%,經(jīng)過共沸精餾分離醋酸仲丁酯與醋酸后得到粗醋酸,粗醋酸中醋酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為98.7%,其余1.3%為含C12的重質(zhì)物。回收的醋酸用于酯化反應(yīng)時需除去含C12的重質(zhì)物,固在工業(yè)設(shè)計過程中通常設(shè)置醋酸精制塔對粗醋酸進行精制[5-6],使其精醋酸的純度達(dá)到99.9%以上。
以往醋酸精制塔除保證塔頂精醋酸的純度外,塔底醋酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制也要控制在8%以下,因塔釜重組物中醋酸對后續(xù)設(shè)備和管道有腐蝕性。本文采用在精餾塔釜采出后增設(shè)間歇蒸發(fā)罐的方法,蒸發(fā)的醋酸再返回精制塔內(nèi),釜液C12重質(zhì)物中醋酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在30%即可,因此醋酸精制塔以較低的回流比可滿足生產(chǎn)要求,從而降低了設(shè)備制造費用和公用工程費用。
粗醋酸由塔中部進料,塔頂經(jīng)冷卻水冷凝后部分回流,采出部分精醋酸;塔釜間歇采出C12重質(zhì)物,根據(jù)塔釜液位報警手動開啟和關(guān)閉送出泵。改進前的流程圖見圖1。
圖1 改進前的流程圖
粗醋酸由塔中部進料,塔頂經(jīng)冷卻水冷凝后部分回流,采出部分精醋酸;塔釜增設(shè)蒸發(fā)罐,間歇蒸發(fā)后采出C12重質(zhì)物,通過蒸發(fā)罐間歇蒸發(fā)回收塔釜中的醋酸。塔釜液位與蒸發(fā)罐進料開關(guān)閉聯(lián)鎖控制,蒸發(fā)罐的液位同時與加熱蒸汽和送出泵進行聯(lián)鎖控制。改進后的流程圖見圖2:
圖2 改進后的流程圖
改進前的流程簡單,通過塔釜液位報警,手動操作泵間歇采出C12重質(zhì)物,醋酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)8%對后續(xù)堿洗過程口堿液的消耗量較大。改進后間歇蒸發(fā)回收醋酸后,C12重質(zhì)物中醋酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)可小于1%,從而減小了后續(xù)堿洗過程堿液的消耗。并通過設(shè)置液位聯(lián)鎖,可實現(xiàn)操作自動化。
某廠10萬t/a醋酸仲丁酯生產(chǎn)裝置中,送至醋酸精制塔的粗醋酸的量約為15.3t/h。用ASPEN PLUS模擬軟件[7-8],對改進前后回流比隨理論塔板數(shù)變化分析如圖3。
圖3 改進前后回流比隨理論塔板數(shù)的變化圖
由圖3可知,改進前當(dāng)塔釜醋酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)要求為8%時,簡捷計算模塊下當(dāng)理論板在9塊左右時,回流比無明顯變化,通過嚴(yán)格計算確定改進后理論板為9,回流比為0.9;改進后當(dāng)塔釜醋酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)要求為30%時,簡捷計算模塊下當(dāng)理論板在9塊左右時,回流比無明顯變化,通過嚴(yán)格計算確定改進后理論板為9,回流比為0.3。結(jié)合此塔現(xiàn)場運行經(jīng)驗,此塔板效率取0.6,并通過水力水計算得到塔徑,對改進前后的醋酸精制塔的主設(shè)計參數(shù)比較見表1。
表1 改進前后醋酸精制塔的主設(shè)計參數(shù)的比較表
醋酸精制塔回流比的降低的同時,塔頂冷凝量和塔釜再沸量也相應(yīng)的降低,因此對應(yīng)的設(shè)備和公用工程消耗也降低了。對于本工藝過程中,醋酸在較高溫度(165~130℃)下操作,設(shè)備的主要制造材質(zhì)是純鈦,對本醋酸精制系統(tǒng)內(nèi)改進前后的設(shè)備制造費用進行比較見表2。
表2 改進前后的設(shè)備制造費用對比表
由表2可知,改進后可減少制造費用約184.6-140=44.6萬元,即節(jié)約24.16%。
某工廠的中壓蒸汽的壓力為2.5MPa、溫度為240℃,循環(huán)水的上水溫度為33℃,回水溫度為41℃。對醋酸精制系統(tǒng)改進前后的公用工程消耗及費用進行比較見表3。
表3 改進前后的公用工程消耗及費用對比表
由表3可知,改進后可減少公用工程費用約2035-1285=750萬元/年,即節(jié)約36.9%。
(1)醋酸精制塔塔釜采出增設(shè)蒸發(fā)罐后,雖然流程較改進前復(fù)雜,但是通過設(shè)置聯(lián)鎖控制提高了裝置自動化程度,同時降低了后續(xù)堿洗過程中堿液的消耗。
(2)通過模擬計算最終確定的精餾塔設(shè)計參數(shù)為,理論塔板數(shù)為9塊,回流比為0.3,塔徑為1.5m,相對與改進前減小了塔徑。
(3)通過經(jīng)技對比分析,醋酸精餾系統(tǒng)共減少設(shè)備制造費用約44.6萬元,節(jié)約24.16%;減少公用工程費用627萬元/年,節(jié)約31.2%,達(dá)到了較好的節(jié)能降耗目的。