王希奮,崔富忠,牛寶玉,林慶園
(伊犁新天煤化工有限公司,新疆伊寧 835000)
伊犁新天煤化工有限公司20×108m3/a煤制天然氣項(xiàng)目氣化裝置采用魯奇碎煤加壓氣化工藝,低溫甲醇洗裝置采用德國(guó)林德公司的專(zhuān)利技術(shù)制取CO2含量≤1.5%、總硫≤100×10-9的合格凈化氣,要求低溫甲醇洗廢水中甲醇含量在125×10-6以下;甲烷化工序采用英國(guó)戴維公司(DPT)的HICOM流程,凈化氣在戴維催化劑CRG的作用下反應(yīng)得到主產(chǎn)品——合成天然氣(SNG)。項(xiàng)目投產(chǎn)后,出現(xiàn)了低溫甲醇洗A系列廢水中甲醇含量超標(biāo)的現(xiàn)象,給企業(yè)帶來(lái)了巨大的環(huán)保壓力。
變換裝置來(lái)的變換氣(40℃、3.30 MPa)進(jìn)入低溫甲醇洗裝置的氨預(yù)洗塔(T107)底部,經(jīng)中壓鍋爐給水洗滌除氨后從T107塔頂出來(lái),之后進(jìn)入原料氣冷卻器(E101/102),被冷卻后的原料氣匯合后溫度為-17℃,進(jìn)入甲醇洗滌塔(T101)洗滌,洗滌后塔頂出來(lái)的凈化氣經(jīng)合成氣/甲醇換熱器(E103)和原料氣冷卻器Ⅰ(E101)復(fù)熱至27℃后送甲烷化裝置。
甲醇洗滌塔(T101)預(yù)洗段的富甲醇經(jīng)甲醇過(guò)濾器Ⅱ(S103A/B)過(guò)濾后送到HHC萃取器(V101)。來(lái)自V101的甲醇水,通過(guò)HHC汽提塔(T109)再沸器(E118)加熱后,酸性氣組分解吸出來(lái);出HHC汽堤塔(T109)塔頂?shù)臍庀嘣贖HC汽提塔冷凝器(E117)中被冷卻水冷卻后,送入H2S餾分水洗塔(T110)洗滌回收甲醇,餾分H2S送硫回收裝置處理;HHC汽堤塔(T109)塔底的甲醇和烴類(lèi)冷凝液則通過(guò)HHC富甲醇泵(P111A/B)加壓后送入甲醇/水/HCN分離塔(T105)。
系統(tǒng)廢氣全部送至尾氣水洗塔(T108)中,二氧化碳?xì)怏w經(jīng)原料氣冷卻器Ⅱ(E102)復(fù)熱后也送至尾氣水洗塔(T108)中,用脫鹽水洗滌回收甲醇;塔底的洗滌水經(jīng)尾氣洗滌水泵(P108A/B)加壓后,部分送至H2S餾分水洗塔(T110),另一部分經(jīng)水/水換熱器(E127)復(fù)熱至125℃后送甲醇/水/HCN分離塔(T105)。
來(lái)自HHC汽提塔(T109)上段底部的液相送入T105用精餾的方法進(jìn)行分離,塔頂?shù)玫降母缓琀CN的氣相送入H2S餾分水洗塔(T110),塔底的廢水經(jīng)水/水換熱器(E127)及HHC富甲醇換熱器Ⅱ(E116)冷卻至73.10℃、甲醇含量小于125×10-6后,送污水處理裝置。
低溫甲醇洗裝置工藝廢水流程見(jiàn)圖1。
圖1 低溫甲醇洗裝置工藝廢水流程簡(jiǎn)圖
低溫甲醇洗A系列開(kāi)車(chē)運(yùn)行一段時(shí)間后,預(yù)洗系統(tǒng)甲醇/水/HCN分離塔(T105)塔底溫度出現(xiàn)下降趨勢(shì),隨著T105塔底溫度的逐步降低,操作人員開(kāi)始逐步開(kāi)大再沸器(E115)蒸汽調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,直至調(diào)節(jié)閥全開(kāi),但即使這樣T105塔底溫度仍然沒(méi)有上漲趨勢(shì),隨即出現(xiàn)塔盤(pán)泄漏、T105工況不穩(wěn)、送污水處理系統(tǒng)的廢水中甲醇含量嚴(yán)重超標(biāo)(435×10-6)等問(wèn)題,具體工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。由于工藝設(shè)計(jì)低溫甲醇洗A系列的甲醇/水/HCN分離塔和低溫甲醇洗B系列的甲醇/水/HCN分離塔有聯(lián)通管線,可以互相切換,于是切換至B系列的甲醇/水/HCN分離塔運(yùn)行。廢水中甲醇含量高,造成低溫甲醇洗裝置甲醇消耗量大、運(yùn)行成本高。
表1 甲醇含量超標(biāo)時(shí)低溫甲醇洗裝置相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)
(1)甲醇/水/HCN分離塔(T105)再沸器(E115)加熱蒸汽入口壓力(PI1925)顯示為1.33 MPa,減壓閥后壓力(PI1926)正常值應(yīng)為0.45 MPa,而實(shí)際上PI1926有上漲趨勢(shì),最高漲至1.32 MPa,據(jù)調(diào)節(jié)閥前后壓力判斷再沸器(E115)可能有堵塞?,F(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)E115底部排污管線導(dǎo)淋,未排出液體,確定E115發(fā)生了堵塞。
(2)尾氣水洗塔(T108)塔底的洗滌水經(jīng)尾氣洗滌水泵(P108A/B)加壓后一部分送至甲醇/水/HCN分離塔(T105),同時(shí) HHC汽提塔(T109)塔底的液相經(jīng)富甲醇泵(P111A/B)加壓后也送至T105,進(jìn)入T105工藝介質(zhì)中的甲醇含量超標(biāo),使得低溫甲醇洗裝置廢水中甲醇含量超標(biāo)。
(3)低溫甲醇系統(tǒng)運(yùn)行期間,甲醇/水/HCN分離塔(T105)底部廢水pH控制指標(biāo)為6~7,導(dǎo)致一些物質(zhì)在酸性環(huán)境下發(fā)生聚合反應(yīng)生成聚合物,加之介質(zhì)中的CO2溶于水后得到的碳酸與NH3溶于水后得到的氨水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成碳酸銨或碳酸氫銨,而碳酸銨和碳酸氫銨之間的轉(zhuǎn)變、飽和等過(guò)程會(huì)引起結(jié)晶,繼而結(jié)晶物堵塞再沸器(E115)管束,從而影響E115的換熱效果。
(4)HHC汽提塔(T109)工況異常,導(dǎo)致甲醇/水/HCN分離塔(T105)的進(jìn)料量波動(dòng)大。
(5)變換氣中帶有較多的煤粉、含塵重芳烴等雜質(zhì),這些雜質(zhì)進(jìn)入預(yù)洗系統(tǒng)后造成甲醇/水/HCN分離塔(T105)再沸器(E115)堵塞。
結(jié)合表1的數(shù)據(jù)可知,與低溫甲醇洗裝置正常運(yùn)行時(shí)的參數(shù)相比,廢水中甲醇含量超標(biāo)時(shí),系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)有非常明顯的劣化趨勢(shì)。甲醇/水/HCN分離塔(T105)的加熱蒸汽為1.5 MPa蒸汽,觀察發(fā)現(xiàn)蒸汽壓力非常穩(wěn)定,故首先排除蒸汽壓力波動(dòng)的影響。而通過(guò)分析后我們認(rèn)為,最大可能是T105再沸器(E115)發(fā)生了堵塞,導(dǎo)致其換熱效果不好。拆檢A系列甲醇/水/HCN分離塔(T105)再沸器(E115),清理出大量的煤粉、含塵焦油、黑色油狀物。由此可以斷定,正是這些雜質(zhì)造成甲醇/水/HCN分離塔(T105)再沸器(E115)堵塞,繼而導(dǎo)致其換熱效果差、甲醇精餾效果差,最終導(dǎo)致低溫甲醇洗廢水中甲醇含量超標(biāo)。
(1)減少氣化爐帶出物??刂迫霠t原料煤粒徑小于6 mm的占比不高于5%,并控制氣化爐最高運(yùn)行氧負(fù)荷不超過(guò)5 500 m3/h,以降低氣化爐內(nèi)的氣速;嚴(yán)格控制氣化爐加負(fù)荷的速率;嚴(yán)格控制氣化爐的升壓速率,使其控制在0.05 MPa/min以下。
(2)變換冷卻系統(tǒng)投運(yùn)備用粗煤氣洗滌器,2臺(tái)粗煤氣洗滌器并聯(lián)運(yùn)行,調(diào)整煤氣水分離裝置的高壓噴射水量,以減少隨粗煤氣帶入后系統(tǒng)的粉塵、焦油及其他雜質(zhì)。
(3)調(diào)整變換冷卻洗氨塔洗滌水(稀酚水)的NH3含量,將稀酚水NH3含量由165 mg/L降至50 mg/L以下,以降低粗煤氣中的NH3含量,防止生成碳酸氫銨或碳酸銨結(jié)晶。
(4)調(diào)整低溫甲醇洗氨預(yù)洗塔(T107)洗滌水量,將中壓鍋爐給水量由6.1 t/h增至8.0 t/h,以盡可能減少進(jìn)入吸收塔粗煤氣中的NH3、粉塵、焦油及其他雜質(zhì)。
(5)控制CO2閃蒸罐(V107)壓力在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),保證閃蒸氣中甲醇含量小于470×10-6;CO2產(chǎn)品塔(T102)減壓至0.18 MPa進(jìn)行閃蒸,閃蒸出來(lái)的氣體與CO2閃蒸罐(V107)的液體逆流接觸,以盡量保證液體中的H2S、COS及烴類(lèi)物被閃蒸出來(lái),確保閃蒸氣中的CO2濃度大于98%且甲醇含量小于350×10-6;調(diào)整尾氣水洗塔(T108)的脫鹽水量,由11 t/h增至15 t/h,保證尾氣水洗塔(T108)洗滌液中的甲醇含量<120×10-6。
(6)控制甲醇/水/HCN分離塔(T105)塔底廢水的pH在9~11,以防酸性條件下有機(jī)物發(fā)生聚合反應(yīng),重芳烴、輕烴、煤粉聚集堵塞再沸器、塔盤(pán)、換熱器。
(1)為控制甲醇/水/HCN分離塔(T105)塔底廢水的pH在9~11,新增1臺(tái)堿液泵,并在甲醇/水/HCN分離塔(T105)進(jìn)料富甲醇泵(P111A/B)入口新增配套 DN50管線。
甲醇/水/HCN分離塔(T105)加入堿液(NaOH)后,一方面堿會(huì)與碳酸或H2S的水溶液發(fā)生反應(yīng)生成對(duì)應(yīng)的鈉鹽,而鈉鹽一般不容易結(jié)晶;另一方面,加入堿液可改變T105內(nèi)的酸性環(huán)境,防止有機(jī)物在酸性環(huán)境下發(fā)生聚合反應(yīng)生成聚合物而堵塞再沸器管束。
對(duì)于魯奇氣化工藝,氣化爐氣化溫度低、副產(chǎn)物多,副產(chǎn)物帶入后系統(tǒng)后,低溫甲醇洗裝置的甲醇/水/HCN分離塔(T105)堵塞不是很?chē)?yán)重,但是煤粉、含塵重芳烴、輕烴等的長(zhǎng)時(shí)間積累會(huì)使甲醇/水/HCN分離塔(T105)再沸器(E115)出現(xiàn)堵塞,而堿液的加入可抑制有機(jī)物的聚合反應(yīng),使重芳烴、輕烴等不發(fā)生聚合反應(yīng),從而解決換熱設(shè)備的堵塞問(wèn)題;同時(shí),堿液的加入,也可以起到清洗甲醇/水/HCN分離塔(T105)塔盤(pán)、再沸器(E115)等設(shè)備的作用,確保系統(tǒng)的長(zhǎng)周期運(yùn)行。
(2)甲醇/水/HCN分離塔(T105)再沸器(E115)底部排污管線新增1條管線引至廢水管線出口,定期對(duì)再沸器(E115)進(jìn)行排污,減少再沸器(E115)底部固體雜質(zhì)的沉積,防止E115堵塞。
工藝調(diào)整及技改后低溫甲醇洗裝置有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2??梢钥闯觯状迹疕CN分離塔(T105)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均在指標(biāo)范圍內(nèi),外排廢水中的甲醇含量未檢出,達(dá)到了預(yù)期的目的。
表2 工藝調(diào)整及技改后低溫甲醇洗裝置有關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù)
低溫甲醇洗廢水中甲醇超標(biāo)的原因有很多,當(dāng)出現(xiàn)問(wèn)題后一定要綜合多方面的因素進(jìn)行分析,而后針對(duì)不同的原因采取相應(yīng)的工藝調(diào)整措施,并實(shí)施技術(shù)改造。伊犁新天煤化工有限公司針對(duì)20×108m3/a煤制天然氣項(xiàng)目低溫甲醇洗裝置廢水中甲醇含量超標(biāo)的問(wèn)題,分析可能原因并逐一進(jìn)行排查,找到問(wèn)題的癥結(jié)后,通過(guò)工藝調(diào)整和技術(shù)改造,有效地降低了廢水中的甲醇含量,消除了環(huán)保隱患,確保了系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、環(huán)保運(yùn)行。