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      輕烴裝置低負(fù)荷運(yùn)行的用電分析及節(jié)電措施

      2018-08-01 08:32:40李云李輝羅成曹學(xué)文姜武中國(guó)石油西南油氣田公司川中油氣礦輕烴廠
      石油石化節(jié)能 2018年6期
      關(guān)鍵詞:處理量耗電量水流量

      李云 李輝 羅成 曹學(xué)文 姜武(中國(guó)石油西南油氣田公司川中油氣礦輕烴廠)

      1 基本情況

      1.1 輕烴廠廣安站概況

      輕烴廠廣安站位于四川省廣安市大安鎮(zhèn)回龍村,于2010年10月19日投產(chǎn)。設(shè)計(jì)處理規(guī)模為100×104m3/d,由于氣田產(chǎn)量遞減較快,2016年全年日均處理量?jī)H為19.03×104m3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原設(shè)計(jì)處理能力,裝置負(fù)荷率低。而每月電費(fèi)基本不變,相對(duì)于目前的狀態(tài),電耗居高不下。對(duì)全裝置用電情況進(jìn)行分析,采取節(jié)電措施具有很大的意義[1]。

      1.2 工藝流程簡(jiǎn)述

      輕烴廠廣安站工藝流程是:濕天然氣經(jīng)過(guò)分子篩脫水裝置脫水后,進(jìn)入輕烴回收裝置回收輕烴,輕烴回收裝置生產(chǎn)出的液化氣和穩(wěn)定輕烴產(chǎn)品進(jìn)入罐區(qū)進(jìn)行儲(chǔ)存并裝車(chē)外銷(xiāo),脫烴后的干氣進(jìn)入產(chǎn)品氣壓縮機(jī)增壓后進(jìn)行外輸(圖1)。

      圖1 輕烴裝置主要工藝流程

      2 用電分析

      在裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),大多數(shù)動(dòng)力設(shè)備能耗與滿負(fù)荷狀態(tài)時(shí)接近,直接反應(yīng)結(jié)果就是設(shè)備電耗偏高,對(duì)廣安站的用電設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(表1)。

      表1 用電設(shè)備統(tǒng)計(jì)

      由表1可知,循環(huán)水泵電動(dòng)機(jī)的能耗最大,其次是再生氣壓縮機(jī)C。

      2.1 循環(huán)水流量對(duì)耗電量的影響

      通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察循環(huán)水泵運(yùn)行情況并查看流量,目前流量在720 m3/h左右;查閱歷史生產(chǎn)報(bào)表,得出近3年來(lái)循環(huán)水流量、進(jìn)出口溫差與裝置處理量的關(guān)系(表2)。

      表2 循環(huán)水流量、進(jìn)出口溫差與裝置處理量統(tǒng)計(jì)

      由表2可知,裝置處理量逐年下降。各類(lèi)用水設(shè)備所需要的冷卻循環(huán)水量也相應(yīng)下降,但循環(huán)水流量一直保持在720 m3/h左右。查看進(jìn)出口溫差,平均值為1.75℃,而普通煉化企業(yè)循環(huán)冷卻水換熱網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)進(jìn)出口溫差一般為8~10℃[2]。以上兩項(xiàng)說(shuō)明,循環(huán)水流量過(guò)大,循環(huán)水泵電動(dòng)機(jī)功率為250 kW,耗電量是全裝置最大的;因此,循環(huán)水流量對(duì)耗電量影響巨大。

      2.2 分子篩系統(tǒng)再生間隔時(shí)間對(duì)耗電量的影響

      通過(guò)到中控室、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察,以及查閱歷史生產(chǎn)報(bào)表,得出近3年來(lái)分子篩系統(tǒng)吸附時(shí)間與裝置處理量的關(guān)系(表3)。

      表3 分子篩系統(tǒng)吸附時(shí)間與裝置處理量統(tǒng)計(jì)

      由表3可知,雖然裝置處理量逐年下降,但分子篩塔的吸附時(shí)間一直保持在12 h,因此,分子篩系統(tǒng)再生間隔時(shí)間仍然為12 h。因?yàn)槊總€(gè)塔的總吸附容量為100×104m3原料氣所攜帶的飽和水,在目前的低負(fù)荷下,分子篩塔在每完成一次吸附后(再生前),還有大量的吸附富余量未使用[3],最終導(dǎo)致再生氣壓縮機(jī)運(yùn)行周期間隔縮短。再生氣壓縮機(jī)C功率為75 kW,耗電量位列全裝置第二;因此,分子篩系統(tǒng)再生間隔時(shí)間對(duì)耗電量影響較大。

      2.3 鍋爐上水系統(tǒng)運(yùn)行方式對(duì)耗電量的影響

      鍋爐上水系統(tǒng)設(shè)計(jì)運(yùn)行原理如下:鍋爐上水泵是24 h連續(xù)運(yùn)行。當(dāng)鍋爐水位正常,不需要補(bǔ)水時(shí),鍋爐上水調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,鍋爐上水泵出來(lái)的水通過(guò)返流管線又返回到凝結(jié)水回收器自身,如此24 h連續(xù)運(yùn)行。與此同理,軟水泵也是24 h連續(xù)運(yùn)行。當(dāng)凝結(jié)水回收器液位正常不需要補(bǔ)水時(shí),凝結(jié)水回收器上水調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,軟水泵出來(lái)的水通過(guò)返流管線又返回到軟水箱,如此24 h連續(xù)運(yùn)行[4]。

      在目前的低負(fù)荷下,蒸汽需求量減少,兩種上水泵仍然24 h連續(xù)運(yùn)行。鍋爐上水泵電動(dòng)機(jī)功率為11 kW,軟水泵電動(dòng)機(jī)功率為2.2 kW;因此,鍋爐上水系統(tǒng)運(yùn)行方式對(duì)耗電量有一定影響。

      3 節(jié)電措施

      針對(duì)引起電耗高的這三個(gè)因素,制定相應(yīng)的解決方案,從2016年12月初開(kāi)始實(shí)施,至2017年2月底結(jié)束。

      3.1 循環(huán)水泵流量調(diào)整

      目前各用水點(diǎn)情況如表4所示。

      通過(guò)降低5處用水點(diǎn)的用水量,特別是產(chǎn)品氣壓縮機(jī)冷卻水流量,在保持壓縮機(jī)油溫、壓縮機(jī)出口天然氣溫度正常的情況下[5],夏季循環(huán)水流量由原來(lái)的780 m3/h調(diào)整為300 m3/h,冬季循環(huán)水流量由原來(lái)的780 m3/h調(diào)整為230 m3/h。循環(huán)水泵電動(dòng)機(jī)用電量有所下降,電耗由210 kWh降至160 kWh,每月節(jié)約電量約3.6×104kWh。

      3.2 優(yōu)化分子篩吸附塔再生時(shí)間間隔

      原設(shè)計(jì)的分子篩塔為每天12 h切換一次,將分子篩塔的切換時(shí)間改為24 h一次,而再生時(shí)間維持12 h不變。通過(guò)檢測(cè)分子篩塔出口天然氣露點(diǎn),露點(diǎn)溫度為-65~-60℃,完全能夠滿足生產(chǎn)所要求的天然氣露點(diǎn)溫度[6]。在切換時(shí)間改變后,再生氣壓縮機(jī)、空冷器、加熱爐每天有12 h處于停運(yùn)狀態(tài)。再生氣壓縮機(jī)功率為55 kW,空冷器功率為7.5 kW,加熱爐電動(dòng)機(jī)功率為15 kW。每月節(jié)約電量約2.79×104kWh。

      表4 用水點(diǎn)情況

      3.3 改變鍋爐上水系統(tǒng)運(yùn)行方式

      鍋爐上水泵和軟水泵均為24 h連續(xù)運(yùn)行,在現(xiàn)有情況下,可改為間斷運(yùn)行。主要做了如下改進(jìn):利用鍋爐液位電接點(diǎn)信號(hào),通過(guò)低液位啟泵、高液位停泵的原理實(shí)現(xiàn)鍋爐上水泵的間斷運(yùn)行;對(duì)凝結(jié)水回收器PLC程序進(jìn)行修改,實(shí)現(xiàn)軟水泵的上水方式為間斷上水。

      1天內(nèi)鍋爐上水泵電動(dòng)機(jī)工作1.67 h,鍋爐上水泵電動(dòng)機(jī)功率為11 kW,則每天節(jié)電245.63 kWh。1天內(nèi)軟水泵電動(dòng)機(jī)工作4 h,軟水泵電動(dòng)機(jī)功率為2.2 kW,則每天節(jié)電44 kWh。月共節(jié)約電量約0.87×104kWh。

      4 節(jié)能效果及經(jīng)濟(jì)效益

      通過(guò)本次改造,在保證正常生產(chǎn)的情況下,從2016年3月開(kāi)始,廣安站的耗電量逐步下降。改造前后耗電量對(duì)比如圖2所示。

      圖2 改造前后耗電量對(duì)比

      由圖2可知,月實(shí)際平均節(jié)約電量約為8.51×104kWh。取電價(jià)為0.50元/kWh,月電費(fèi)約節(jié)約4.25萬(wàn)元。

      新疆石西油田

      5 結(jié)論

      1)輕烴裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),若裝置內(nèi)大部分冷卻系統(tǒng)采用水冷方式,則減少循環(huán)水無(wú)效流量能使電耗明顯下降。

      2)增加分子篩吸附塔再生時(shí)間間隔,即增大再生氣電驅(qū)壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間間隔,能有效降低電耗。

      3)將鍋爐上水系統(tǒng)由連續(xù)上水改為間斷上水,能進(jìn)一步降低電耗。

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