喻佩佩
(江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院常州鐵道分院,江蘇 常州 213011)
該離心式壓縮機(jī)是一種葉輪旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī),型號為IHC 350A,風(fēng)壓為350kPa。壓縮機(jī)通過功率為355kW的電機(jī)帶動壓縮機(jī)主軸葉輪轉(zhuǎn)動,在離心力作用下,氣體被甩到工作輪后面的擴(kuò)壓器中去。而在工作輪中間形成稀薄地帶,前面的氣體從工作輪中間的進(jìn)氣部分進(jìn)入葉輪,由于工作輪不斷旋轉(zhuǎn),氣體能連續(xù)不斷地被甩出去,從而保持了氣壓機(jī)中氣體的連續(xù)流動。氣體因離心作用增加了壓力,能以很大的速度離開工作輪,同時(shí)氣體經(jīng)擴(kuò)壓器逐漸降低了速度,動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,進(jìn)一步增加了壓力。由于該類壓縮機(jī)所使用的電機(jī)功率等級高,電機(jī)體積較大。因此當(dāng)電機(jī)出現(xiàn)振動時(shí)會引起整個(gè)壓縮機(jī)的振動,使壓縮機(jī)產(chǎn)生振動噪音,并會使元器件發(fā)生松脫,影響壓縮機(jī)的使用壽命。
電機(jī)振動的主要來源有兩個(gè)方面:機(jī)械傳動和電磁。通過在軸承部件處放置振動傳感器,實(shí)驗(yàn)監(jiān)測到軸承處無明顯的振動。因此把產(chǎn)生振動的根源鎖定在電機(jī)的電磁方面。在對電磁噪音的改善時(shí),通過增大定轉(zhuǎn)子氣隙、減小線圈內(nèi)部電流等常規(guī)方法試驗(yàn),但對電機(jī)振動沒有明顯改善。
圖1 振動頻譜圖
在這樣的情況下采取分析振動頻譜的方法,先找出振動的頻率點(diǎn),然后尋找影響電機(jī)振動的原因。通過測試,振動頻譜圖(如圖1)顯示電機(jī)在120Hz和23.8 Hz振動較高。黃、紅、藍(lán)3個(gè)顏色對應(yīng)電機(jī)前、中、后3個(gè)位置的振動頻譜??梢詮牟ㄐ慰闯鋈齻€(gè)位置的振動差異不大。
通過實(shí)驗(yàn)分析,120 Hz振動主要來源于電機(jī)的單邊磁拉力,只有頻率為23.8 Hz的振動判斷不出振動源。但是因?yàn)?3.8 Hz是一個(gè)頻率很低的低頻振動,這類振動頻率與定轉(zhuǎn)子之間的耦合相關(guān),而定轉(zhuǎn)子的耦合關(guān)系主要體現(xiàn)在定子跨距與轉(zhuǎn)子槽數(shù)的配合關(guān)系上。
當(dāng)前電機(jī)的定子組件的嵌線方式為(1-18跨距)與開口槽(35槽)轉(zhuǎn)子配合組裝(如圖2所示)。
通過軟件分析,當(dāng)前的定轉(zhuǎn)子配合會使定子線圈內(nèi)出現(xiàn)明顯的3階繞組諧波(如圖3所示)。1階的位置為基波,所有的電機(jī)都有基波,基波屬于正常的正弦波,而3階繞組諧波是對電機(jī)進(jìn)行干擾的波形。
圖2 線圈跨距 1-18
圖3 3階繞組諧波
針對當(dāng)前的振動問題,選用閉口槽(52槽)轉(zhuǎn)子替代35槽開口槽,與1-18跨距的定子配合進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)23.8Hz和120Hz的振動仍然存在,并沒有太大變化。最大振動速度值從4.96mm/s降低到3.17mm/s。仍然無法滿足ISO 10816振動標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的2.3 mm/s。
最后選用定子組件的跨距為1-15,裝上35槽的轉(zhuǎn)子進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)23.8 Hz和120 Hz振動明顯降低??傉駝又到禐?.95mm/s。圖4為振動對比圖(藍(lán)色為改善前的振動頻譜圖。紅色為改善后的振動頻譜圖)。
圖4 振動對比圖
通過軟件分析發(fā)現(xiàn),定子3階諧波也已基本消失。(如圖5所示)
圖5 3階諧波基本消失
在對一些不能明顯發(fā)現(xiàn)振動源點(diǎn)的電機(jī),可以通過先分析振動頻譜的頻率點(diǎn),以此來找出振動的根源,然后再解決振動問題。這是一個(gè)新的電機(jī)振動解決方法。本文就是通過該方法,發(fā)現(xiàn)振動的頻率點(diǎn)是與定轉(zhuǎn)子配合相關(guān)的。發(fā)現(xiàn)定子跨距的設(shè)計(jì)會影響整個(gè)定轉(zhuǎn)子的耦合關(guān)系,從而影響電機(jī)的振動。最后解決了電機(jī)的振動問題。