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      放頂煤液壓支架柱窩破損現(xiàn)場處理方法探討

      2018-09-18 07:56:42李西川
      山西焦煤科技 2018年7期
      關(guān)鍵詞:主筋抗沖擊壓板

      李西川

      (大同煤礦集團(tuán) 機(jī)電裝備制造有限公司力泰公司,山西 大同 037000)

      能源需求是我國的一個重大課題,尤其是煤炭資源的開采在能源需求市場上占比有增無減,導(dǎo)致各煤炭能源集團(tuán)向智能化、高端化、高效化、高可靠性開采設(shè)備的方向發(fā)展。我國液壓支架經(jīng)歷了從20世紀(jì)七十年代進(jìn)口為主發(fā)展到現(xiàn)在的自主研發(fā)、自主制造甚至出口。隨著液壓支架技術(shù)向高端化發(fā)展,很多煤炭儲量豐富的特厚煤層工作面優(yōu)選了兩柱掩護(hù)式低位放頂煤液壓支架,以適應(yīng)煤炭儲量豐富,煤層厚度大,而且煤層穩(wěn)定性不好的綜放工作面開采。

      但是由于近幾年液壓支架技術(shù)發(fā)展迅速,我國煤機(jī)行業(yè)大修理標(biāo)準(zhǔn)沒有相應(yīng)制定,造成了很多設(shè)備大修理過程中的失誤。本文以中煤某礦的掩護(hù)式放頂煤液壓支架大修理后使用情況為例,分析了事故發(fā)生原因及修理過程中出現(xiàn)的問題,提出了相應(yīng)的處理方法。

      1 事故的發(fā)生原因

      2017年7月,中煤某礦使用掩護(hù)式放頂煤液壓支架開采寬260 m,走向長2 800 m的工作面,該工作面煤層厚度高達(dá)9~17 m. 單面年產(chǎn)達(dá)1 400萬t,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了500萬t的年產(chǎn)量限制,而且該套支架已經(jīng)在井下開采了4個類似工作面,設(shè)備出井大修理后再次投入使用。由于回采過程中前部行人通道沒有及時(shí)清理浮煤、浮矸,造成液壓支架底座與工作面底板之間長期存有浮煤、浮矸,在液壓支架受到大頂來壓的干擾時(shí),底座的底板受到局部支撐力的破壞,柱窩減重塊部位被擠壓出了深度大于20 mm的凹坑,根據(jù)大修理標(biāo)準(zhǔn)要求,對該部位進(jìn)行了技術(shù)處理:將該部位的底板氣割去除,對應(yīng)的補(bǔ)焊了一塊30 mm厚度的鋼板,周邊填平焊接,而且焊接改造完成后沒有嚴(yán)格執(zhí)行Q690以上高強(qiáng)度鋼板的退火熱處理工藝。在支架大修理完成后,下井使用的一周,立柱支撐達(dá)不到應(yīng)有的支撐高度,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)該支架的底座柱窩已經(jīng)跌落在支架后部古塘側(cè),致使立柱缸底直接與工作面底板接觸,液壓支架無法起到可靠支護(hù)功能[1].

      當(dāng)時(shí)液壓支架損壞10余架,由于工作面很長,發(fā)生故障的支架基本都在工作面中部位置,因此,無法將損壞的支架撤出,造成工作面回采工作停滯,不能順利生產(chǎn),甚至一度停產(chǎn)。

      2 事故處理方法研究

      事故發(fā)生后,相關(guān)部門聯(lián)系了多個液壓支架制造廠家,都無法提出合理的建議。這次事故設(shè)備損壞面積大,而且也是首次發(fā)生兩柱掩護(hù)式放頂煤支架出現(xiàn)底座柱窩部位損壞的情況,結(jié)合以往處理類似設(shè)備事故的經(jīng)驗(yàn),對現(xiàn)場情況進(jìn)行了分析研究,決定采取加裝抗沖擊柱窩的方法進(jìn)行處理(見圖1).

      圖1 抗沖擊柱窩及壓板示意圖

      抗沖擊柱窩的設(shè)計(jì)過程,考慮到原始柱窩已經(jīng)損壞或者丟失,立柱柱底無著力點(diǎn),抗沖擊柱窩必須具備足夠的支撐能力,并且由于底板損壞,受到的壓力必須傳導(dǎo)到底座主筋框架上,使得底座主筋承擔(dān)壓力。唯一有先決條件的是,該架型為雙伸縮立柱,支架伸縮比較大,可以有效避免因結(jié)構(gòu)變更造成支架采煤高度不能滿足工作面要求。

      設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮新柱窩能夠順利穩(wěn)裝入原底座箱體相應(yīng)的部位內(nèi),新柱窩寬度和長度均比原底座柱窩小10 mm,并且不得與原始的垂直角焊縫發(fā)生干涉,因此在其立板上開出15×45°坡口。新柱窩的底部必須與原柱窩上平面臨界接觸,在受力過程中,不能因壓力傳遞給原始柱窩而造成底座二次損傷。

      為了確保立柱的順利安裝,與主筋焊接的兩側(cè)板必須留有足夠間隙,確保立柱底爪裝入,同時(shí)還要確保立柱壓板能夠起到相應(yīng)的功能,滿足圖1中所示的結(jié)構(gòu)形式。由于兩主筋內(nèi)檔寬度受到影響,立柱外徑480 mm無法裝入,因此,裝入立柱底爪的位置寬度必須加大,才能夠確保立柱順利裝入,并且在立柱發(fā)生傾斜時(shí)不發(fā)生擠壓外缸的情況[2].

      為滿足承壓強(qiáng)度要求,在設(shè)計(jì)抗沖擊柱窩時(shí),兩側(cè)彎板厚度一般選擇與底座內(nèi)外主筋厚度相同。并且在滿足底面與原始柱窩臨界接觸的前提下,優(yōu)先選用100 mm厚度的鋼板作為立柱著力點(diǎn),在其底部設(shè)計(jì)了50 mm高度的雙“十字”交叉立筋,有效提高了著力點(diǎn)部位的抗壓強(qiáng)度[3].

      在安裝抗沖擊柱窩時(shí),根據(jù)該工作面低瓦斯的情況,對兩側(cè)彎板進(jìn)行了與底座過橋、主筋、后部立筋之間的焊接,形成8條20 mm高度的垂直立焊縫,將抗沖擊柱窩受到的壓力有效地傳遞給底座框架結(jié)構(gòu),底板所受壓力由主筋及過橋等板件傳遞而來,達(dá)到壓力均勻分布的要求,避免了因局部受力而再次損壞底座的主結(jié)構(gòu)。

      為了保證立柱的固定,特別設(shè)計(jì)了特殊柱底壓板(見圖1),柱底壓板的下部圓弧可以與立柱缸底底爪配合,滿足壓立柱要求。在抗沖擊柱窩兩側(cè)彎板上預(yù)留了一個35×30 mm的方形豁口,方便橫壓板的裝入,橫壓板可以有效防止柱底壓板脫出。

      3 結(jié) 語

      該套抗沖擊柱窩按照設(shè)計(jì)、工藝的要求完成后,工作面順利恢復(fù)了生產(chǎn),目前已經(jīng)回采工作面900余米,抗沖擊柱窩狀態(tài)良好,預(yù)計(jì)在后期的1 600 m的回采過程中,由于材料疲勞,需要更換一次。

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