馬運翔,彭 輝,吳建標,曹 揚,殷 翔
(江蘇方天電力技術有限公司,南京 211102)
抽水蓄能水輪發(fā)電機推力軸承的運行可靠性是水輪發(fā)電機組能否安全運行的關鍵之一,大型水輪發(fā)電機推力軸承潤滑油冷卻方式原則上分內、外循環(huán)2種。經驗表明,外加泵外循環(huán)系統(tǒng)比內循環(huán)系統(tǒng)散熱效果好,可靠性大[1-2]。推力潤滑系統(tǒng)是水輪發(fā)電機組安全運行的重要環(huán)節(jié),它主要是為機組下導瓦及推力瓦提供潤滑油,對系統(tǒng)起到潤滑保護作用。軸承潤滑系統(tǒng)的故障會嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行[3-4],往往會造成機組的事故停機,更甚者導致燒傷軸瓦和主軸,嚴重損害主機設備,造成企業(yè)的直接經濟損失,主設備損壞導致機組非計劃停機造成不良的社會影響[5]。
國信溧陽抽水蓄能電站裝機6臺抽水蓄能機組,機組為哈爾濱電機廠有限責任公司生產的立軸、單級混流水泵水輪機,機組型號為HLNA1094-LJ-474,水輪機工況額定出力為255 MW,水泵工況最大出力為269 MW[6]。機組推力外循環(huán)油泵是由瑞典IMO公司供應的三螺桿泵,型號為LPQ140N1IRYP,工作轉速1 495 r/min,最大差壓16 bar[7]。機組在調試期間推力外循環(huán)系統(tǒng)出現(xiàn)異常振動故障,潤滑油泵和管道振動大,并伴有撞擊聲,噪聲超標,油泵運行過程中管道出口手動閥手輪脫落,長期運行會造成油管斷裂,甚至機組斷油造成燒瓦,嚴重影響機組安全運行。
2017年3月24日,現(xiàn)場對油泵振動、管道振動和噪聲進行測試試驗?,F(xiàn)場在4號機組2號推力外循環(huán)油泵上布置傳感器進行振動測量試驗。試驗傳感器采用Bently公司的9200速度傳感器,分別在油泵軸向方向、水平方向和管道出口處布置3個測點,圖1給出了傳感器布置示意圖?,F(xiàn)場在油泵和主機轉軸上貼反光條,安裝激光測速探頭測量轉速,配備Bently 408數(shù)據(jù)采集儀及分析軟件。
圖1 傳感器布置示意圖
2017年3月24日14:00,2號推力外循環(huán)油泵正常啟動,機組處于停機熱備工況,油泵在額定轉速1 490 r/min下運行穩(wěn)定,振動較小。機組轉速由零升速至額定,油泵振動、管道振動不斷增大,并伴隨撞擊聲。機組升速到額定轉速300 r/min時軸向振動4.8 mm/s、水平振動7.4 mm/s、管道振動25.3 mm/s、噪聲也由91.3 dB增大到103.6 dB。機組升速過程中各測點振動變化趨勢如圖2所示。可以看出,油泵振動及管道振動隨著機組轉速升高而增大,機組轉速超過120 r/min后油泵和管道振動增大速度明顯增大。各測點振動數(shù)據(jù)如表1所示。
圖2 機組升速過程中各測點振動變化趨勢圖
機組停機后推力外循環(huán)油泵采用變頻啟動,油泵設定初始轉速為800 r/min,油泵油流量為260 m3/h,滿足設計要求。分別在主機停機和機組運行2個工況下以50 r/min為間隔逐漸提高油泵轉速至額定。2個工況下油泵變頻升速過程中各測點振動變化趨勢如圖3、4所示,試驗數(shù)據(jù)如表2所示??梢钥闯鰴C組停機狀態(tài)下,隨著油泵轉速的升高油泵振動和管道振動增大,但增大幅度很??;機組運行狀態(tài)下,隨著油泵轉速的升高油泵振動和管道振動大幅增大,并且管道振動增大較大;管道振動在轉速1 200 r/min存在一個峰值,圖5給出了油泵在1 200 r/min轉速下管道振動頻譜圖,振動幅值中1倍頻分量很小,以8倍頻分量為主。
圖3機組停機工況下油泵升速過程中各測點振動變化趨勢圖
圖4 機組運行時油泵升速過程中各測點振動變化趨勢圖
圖5 油泵在轉速1 200 r/min下管道振動頻譜圖
工況軸向振動/(mm·s-1)水平振動/(mm·s-1)管道振動/(mm·s-1)噪聲/dB機組停機0.90.62.391.3機組運行4.87.425.3103.6
表2 油泵以額定頻率運行時振動和噪聲數(shù)據(jù)表
機組運行狀態(tài)下,油泵水平振動達7.4 mm/s,管道振動達25.3 mm/s,圖6、7給出了機組運行時油泵水平振動頻譜圖和油泵出口管道振動頻譜圖。由圖中可以看出,油泵在工頻運行時振動較大,管道振動幅值遠大于油泵振動,管道振動與油泵振動頻譜分布一致,頻譜分析圖譜表明振動成分中1倍頻分量較小,主要是以4X、8X和12X等倍頻分量為主,油泵和管道振動主要是由于泵內部流體力造成,且油泵出口管道剛度不足,振動幅值放大。
圖6 機組運行時油泵水平振動頻譜圖
圖7 機組運行時油泵出口管道振動頻譜圖
通過數(shù)據(jù)分析表明造成油泵振動大故障的主要激振力是流體力,可能原因有汽蝕和系統(tǒng)進入空氣。
當液體在泵內流動時,若局部壓力低于一定值,則在液體內的雜質、微小固體顆?;蛞后w界面的縫隙中存在的氣核會迅速生長為人眼可見的空泡??张蓦S液流到達高壓區(qū)后,受到周圍液體壓力的壓縮,并經過反彈,直到最后完全潰滅,這一過程稱為汽蝕[8]。為了避免螺桿泵汽蝕現(xiàn)象的發(fā)生,泵的安裝應在距離油箱液面一定高度范圍之內,否則當泵安裝過高時極易造成泵的汽蝕,并導致泵及管路系統(tǒng)的振動和噪聲[8-10]。溧陽電站推力外循環(huán)油泵現(xiàn)場安裝設計留有足夠的汽蝕余量,因此由汽蝕原因造成的振動故障可以排除。
潤滑油系統(tǒng)內進入空氣。機組運行時,推力頭及鏡板在油中旋轉,攪起泡沫,導致油內挾附的氣體較多,油泵運行時,油泵吸油腔內產生一定負壓。隨著壓力的降低,油中的空氣被釋放并作為微氣泡出現(xiàn),當油流通過運行中的螺桿泵的螺桿嚙合區(qū)進入油泵壓油腔時,這些微氣泡突然暴露于較高的壓力中,受到周圍液體的壓縮,其中一些迅速潰滅,此時,產生極大的壓強。當這個過程發(fā)生在固體邊界附近時,邊界面就受到強烈的沖擊作用,產生振動和噪聲[11-12]。
公式[13-14]:
A=F/K
式中:A為振動幅值;F為激振力;K為剛度。
由以上公式可知,在相同作用力下振動幅值與剛度成反比,與激振力的大小成正比。在相同工況下,機組油泵管道振動與油泵振動頻譜一致,油泵管道振動遠大于油泵本身振動是由于管道剛度不足,可以通過增大剛度和減小激振力方法減小管道振動[15]。油泵在800 r/min轉速下變頻運行,降低了激振力,油泵和管道振動降低,保證了油泵的安全運行。油泵在800 r/min轉速下油泵油流量為260 m3/h,能夠滿足機組運行設計要求,為了保證機組安全,機組正常運行狀態(tài)下推力外循環(huán)油泵運行轉速設置為900 r/min。表3給出了機組推力外循環(huán)油泵改造前后下導瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定試驗數(shù)據(jù)對比,由表3可以看出油泵變頻改造前后機組正常運行時下導瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定值基本不變,油泵變頻能保證機組安全穩(wěn)定運行。
表3給出了機組推力外循環(huán)油泵改造前后下導瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定試驗數(shù)據(jù)對比,由表3可以看出機組變頻運行工況下下導瓦和推力瓦瓦溫穩(wěn)定后基本不變,油泵變頻能保證機組安全穩(wěn)定運行。
表3 機組瓦溫數(shù)據(jù)表
機組推力外循環(huán)油泵進行變頻改造后不僅解決了油泵及管道振動大、噪聲大的問題,油泵在變頻運行下能耗大大降低,油泵功率由原來的120 kW降低至35 kW。
每臺機組按年運行 6 000 h計算,年總節(jié)電數(shù)為:
(120-35)×6000= 510 000 kWh
按0.36元/kWh 計算,年總效益折合人民幣: 510 000×0.36=18.36 萬元
節(jié)能收益明顯 。
溧陽抽水蓄能電站推力外循環(huán)油泵及管道振動大、噪聲大根本原因是機組運行過程中潤滑油使油系統(tǒng)帶入空氣,油泵出口管道支撐剛度不足是油泵管道振動大的又一個主要原因。
對推力外循環(huán)油泵進行變頻改造,減少了氣體吸入量并降低油泵出口壓力,降低了激振力,有效降低了油泵及管道振動。
改造后提高了推力外循環(huán)油泵系統(tǒng)的可靠性,保障了機組的安全穩(wěn)定運行,同時降低了油泵能耗,提高了經濟效益。