倪鳳軍
(恒力宿遷工業(yè)園江蘇德力化纖有限公司,江蘇宿遷 223800)
近幾年來,滌綸長絲POY總產(chǎn)量在不斷增加,常規(guī)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤空間小。下游紡織用戶對(duì)原料的要求也發(fā)生了很大的變化,在織造過程中要求斷頭少,優(yōu)等品率高,消耗低等。為適應(yīng)市場(chǎng)需求,本研究對(duì)現(xiàn)有的137dtex/36f POY產(chǎn)品直紡裝置進(jìn)行攻關(guān),重點(diǎn)對(duì)工藝參數(shù)的選擇進(jìn)行探討,成功地生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的POY產(chǎn)品,深受客戶歡迎。
PET熔體:特性粘數(shù)0.640~0.647dl/g,熔點(diǎn)大于260℃,端羧基含量(26~28)mol/t,DEG 含量(1.20±0.02)%,恒力化纖有限公司A線生產(chǎn);德國S+S公司產(chǎn)L165油劑。
瑞士MAAG公司增壓泵;德國SULZER公司熱交換器;德國ZIMMER公司紡絲箱體;德國馬爾公司2.4*10cc計(jì)量泵和0.08*10油劑泵;德國Barmag公司的ACW6卷繞頭;德國Barmag公司原裝FK6-1000v加彈機(jī)。
瑞士Uster-IV型強(qiáng)伸儀;Uster-IV型條干儀;德國TESTO公司風(fēng)速儀;TEXTECHNO熱應(yīng)力儀。
聚酯熔體(吉瑪裝置)→增壓泵(吉瑪裝置)→熔體輸送管道(吉瑪裝置)→紡絲箱體(吉瑪裝置)→計(jì)量泵(馬爾)→組件(吉瑪裝置)→側(cè)吹風(fēng)(吉瑪裝置)→上油(吉瑪裝置)→卷繞成型(巴馬格)→檢驗(yàn)→包裝出廠。
表1 因子和水平表
續(xù)表1
由表2可知,安裝緩冷器時(shí),將溫度設(shè)定在290℃左右,可以有效地對(duì)噴絲板表面起到保溫作用,進(jìn)而減少了絲條因過早冷卻產(chǎn)生的較高的紡絲張力而發(fā)生的取向結(jié)晶,達(dá)到了增加NDR的目的[1]。
表2 緩冷器溫度實(shí)驗(yàn)
滌綸POY137dtex/36f的可加工性可以對(duì)它的一些物性指標(biāo)進(jìn)行考量。就其S-S曲線而言,它的NDR(自然拉伸區(qū))逾長其后加工性逾強(qiáng)。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)合理有效地使用緩冷器能有效地提高POY的NDR,見圖1、圖2。
圖1 無緩冷器NDR=25%
圖 2 緩冷器 290℃ NDR=33%
噴絲板的設(shè)計(jì)在化學(xué)纖維生產(chǎn)中很重要。綜合考慮剪切速率、噴絲頭拉伸比、熔體的膨化比和噴絲板背壓等要素,進(jìn)行設(shè)計(jì)一般不會(huì)出多大的問題。實(shí)際使用中發(fā)現(xiàn),噴絲板的管理更重要。管理不好會(huì)造成生產(chǎn)狀況不穩(wěn)定,異常增多,消耗增加,產(chǎn)品質(zhì)量難以控制。很大一部分原因在于對(duì)噴絲孔的出絲口處的磨損沒有管制好。圖3為使用過一段時(shí)間后噴絲孔口在顯微鏡下所拍攝的寫真照片。從圖中可看到,噴絲孔有明顯的磨損量(B),它隨著噴絲板在機(jī)使用時(shí)間的加長而變大。噴絲板在機(jī)使用情況見表3。
圖3 噴絲孔新舊版對(duì)比
表3 噴絲板在機(jī)使用時(shí)間與紡況
由表3可以看出,當(dāng)噴絲板在機(jī)使用時(shí)間達(dá)到8 000h~10 000h 后, 噴 絲 孔 的 磨 損 量 達(dá) 到19%~20%,POY和DTY的生產(chǎn)狀況開始變差。在這以后,繼續(xù)使用該噴絲板生產(chǎn)惡化的速度進(jìn)一步加快。因此,噴絲板的使用壽命要有合理的規(guī)定。常規(guī)的滌綸半消廣絲生產(chǎn)用噴絲板的壽命可以控制在8000h~10 000h、磨損量控制在 19%~20%,保證同規(guī)格的噴絲板在機(jī)時(shí)間基本接近。
側(cè)吹風(fēng)是用來對(duì)絲條冷卻的,它的穩(wěn)定性對(duì)POY的條干變異系數(shù)、熱應(yīng)力變異系數(shù)有很大的影響。側(cè)吹風(fēng)送風(fēng)不穩(wěn)定,意味著同一根絲在不同的位置其物性存在明顯差異。絲條的物性不穩(wěn)定,變異系數(shù)變大,加工性差。如果側(cè)吹風(fēng)室內(nèi)的風(fēng)壓不均勻,不同位置間存在差異,那么同一紡位不同絲條間就存在明顯的差異,由于有這樣的差異存在,同一批號(hào)產(chǎn)品的質(zhì)量差異就大,同樣會(huì)導(dǎo)致后加工性差。針對(duì)上述兩個(gè)問題將側(cè)吹風(fēng)的風(fēng)速由原先的0.35m/s提高到0.45m/s;側(cè)吹風(fēng)多層網(wǎng)的清洗周期由原先的一年縮短到7個(gè)月;過濾網(wǎng)的更換周期由原先的半年改為4個(gè)月;選用過濾效果更強(qiáng)的無紡布進(jìn)行過濾。這樣就可以將POY的條干變異系數(shù)控制在0.8%以下;熱應(yīng)力變異系數(shù)控制在1.0%以下[2]。
集束上油對(duì)137dtex/36f POY不可小看。上油位置如果不合適,會(huì)導(dǎo)致絲條的凝固點(diǎn)位置不穩(wěn)定,這樣會(huì)造成絲條的條干不均率變大,加工性變差。經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)集束位置在離噴絲板900mm~1 000mm處比較合適,此時(shí)絲條穩(wěn)定,不均率較小。上油的均勻性取決于油劑的滲透性。137dtex/36f單絲粗,上油不容易均勻。針對(duì)這一問題,采用小規(guī)格油劑泵、高液位差以及多集油層的油嘴進(jìn)行上油,解決了上油困難的問題,見圖4。
圖4 多集油層的油嘴
紡絲速度的選擇對(duì)于137dtex/36f POY的加工性非常重要。速度選擇過低,剩余伸長偏大,后紡的牽伸倍數(shù)就會(huì)隨之增大。同時(shí)POY的熱應(yīng)力低,DTY的T2張力低,DTY車速就無法開高,機(jī)臺(tái)效率低。提高DTY機(jī)臺(tái)效率的方法之一,低牽伸高車速。這樣就只能將POY的剩余伸長降低。適當(dāng)提高POY的生產(chǎn)速度,同時(shí)兼顧考慮盡量減少POY由于高車速導(dǎo)致的過高的取向結(jié)晶和上油不均。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)POY車速在 3 250~3 320m/min時(shí),剩余伸長在 130% 左右。此時(shí)的DTY加工速度可以開到1 000m/min;AA率在92%;每小時(shí)斷紗小于0.7條,大大提高了DTY的機(jī)臺(tái)效率。
在熔體直紡生產(chǎn)滌綸137dtex/36f POY時(shí)可以通過下列方法提高POY產(chǎn)品的后加工性能,DTY車速可以開到1 000m/min,AA率達(dá)到92%。
(1)采用緩冷器、溫度控制在290℃左右,對(duì)噴絲板表面溫度減緩取向結(jié)晶,增大NDR。
(2)控制噴絲孔磨損量不超過20%,在機(jī)使用時(shí)間 8 000h~10 000h 后及時(shí)淘汰,同規(guī)格噴絲板間磨損量的一致性。
(3)選擇過濾效果優(yōu)良的過濾材料做過濾,適當(dāng)提高送風(fēng)壓力,保證送風(fēng)系統(tǒng)長期穩(wěn)定,將熱應(yīng)力變異系數(shù)控制在1.0%以下。
(4)選擇合適的集束上油位置,采用滲透性強(qiáng)的油劑和集油相對(duì)多的油嘴上油,使用小規(guī)格油劑泵和和適當(dāng)提高供油壓力,可以將條干CV值控制在0.80%以下。
(5)采用高速紡絲,將POY的剩余伸長控制在130%左右,便于DTY提高車速。