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      除氧器水位調(diào)節(jié)閥喘動原因分析及處理

      2018-11-06 09:11:34韋洪剛宋國富張鵬
      中小企業(yè)管理與科技 2018年7期
      關(guān)鍵詞:閥位滑閥定位器

      韋洪剛,宋國富,張鵬

      (中廣核核電運營有限公司,廣東深圳518120)

      1 事件描述

      在CPR1000機組某次大修中,除氧器水位調(diào)節(jié)閥完成易損件更換后進行校驗時,發(fā)現(xiàn)在給定25%、50%、75%開度信號后,定位器氣源壓力表和輸出壓力表均存在大幅波動現(xiàn)象,同時伴隨有明顯的流量放大器(Booster)間歇式排氣聲音,真實閥位在指令開度附近喘動。

      2 原因分析及處理

      2.1 閥門功能及原理介紹

      除氧器水位調(diào)節(jié)閥的控制信號,由實測水位與給定水位的偏差信號,經(jīng)控制器運算后給出,通過改變閥門開度調(diào)整除氧器入口給水流量,保持除氧器水位在給定值。若出現(xiàn)閥門調(diào)節(jié)異常,除氧器水位低則將直接導(dǎo)致蒸發(fā)器主給水泵跳閘,除氧器水位高時導(dǎo)致除氧器隔離。

      除氧器水位調(diào)節(jié)閥是雙缸進氣,帶有失氣保持功能的氣動調(diào)節(jié)閥,采用TZID智能型定位器,調(diào)節(jié)閥的控制回路管線布置圖如圖1所示。下面將對儀控部件的功能逐一介紹。

      圖1 除氧器水位調(diào)節(jié)閥氣路管線布置圖

      ①調(diào)節(jié)閥所使用的TZID智能定位器,是ABB公司生產(chǎn)的,廣泛用于CPR1000機組常規(guī)島的調(diào)節(jié)閥。TZID定位器內(nèi)部可以分為三個部分,a IP及集成電路板,用于將接收到的4~20mA信號轉(zhuǎn)換為氣壓控制信號輸出;b操作面板,用來進行閥門參數(shù)調(diào)整和校驗、設(shè)置定位器工作模式;c信號接線端子接收4~20mA控制信號,同時送出4~20mA閥位信號指示就地閥門開度。

      TZID定位器閥門開度調(diào)節(jié)是一個閉環(huán)調(diào)節(jié),TZID將接收到的4~20mA指令信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,作為閥位給定值,與行程傳感器實測閥位做比較,根據(jù)閥位偏差由定位器內(nèi)部處理器自動計算給出氣壓控制信號。對于雙缸閥門,I/P采用Y1/Y2雙路輸出的形式,Y1輸出用于控制上缸進氣壓力,Y2輸出用于控制下缸進氣壓力。當(dāng)需要閥門開大時,Y2輸出大于Y1輸出氣壓信號,使得閥門下缸進氣氣壓增加、進氣量增大,閥門開大,同時閥位反饋信號增大,當(dāng)閥位達到給定開度時,定位器處理器計算出的上下缸的控制信號偏差消失,Y1與Y2輸出趨于穩(wěn)定(考慮膜盒內(nèi)彈簧作用,兩者壓力不完全一致)。反之亦然,當(dāng)閥門需要關(guān)小時,Y1的輸出氣壓信號大于Y2輸出氣壓信號,使得閥門逐漸關(guān)小,當(dāng)達到穩(wěn)定閥位時,Y1與Y2輸出又趨于穩(wěn)定。

      定位器背部裝有反饋臂,安裝時需要根據(jù)閥門的行程準(zhǔn)確定位掛鉤在反饋臂的位置,反饋臂上下行程在閥門全開和全關(guān)位置時應(yīng)該在-28~+28度范圍內(nèi),否則定位器無法進行自動校驗。

      ②鎖氣器在氣源壓力正常時保持氣路暢通,使得閥門上下缸能正常進氣調(diào)節(jié)。當(dāng)失去氣源,供氣壓力降低至鎖氣器動作值時,切斷通往閥門上下氣缸的氣路,使上下缸氣壓保持穩(wěn)定,保持閥位不變。

      ③流量放大器,在保持定位器輸出壓力大小不變的同時放大流量,使得閥門控制響應(yīng)速度加快,一般位于閥門控制的最后一級,除氧器水位調(diào)節(jié)閥使用的是愛默生61H型號。

      ④過濾減壓閥為定位器、Booster等閥門部件提供適當(dāng)壓力的氣源的同時,防止異物進入氣動控制回路。

      2.2 閥門喘動分析過程

      根據(jù)2.1節(jié)的原理分析,除氧器水位調(diào)節(jié)閥控制主要有TZID的I/P決定,Booster使閥門的響應(yīng)速度加快,而鎖氣器主要用于失氣保持。

      因本次易損件更換時,定位器更換所用備件已經(jīng)儲存了近10年,存在備件庫存年限較長導(dǎo)致TZID定位器的I/P輸出波動的可能。為排除I/P故障,首先領(lǐng)取新備件更換了TZID定位器的I/P,異?,F(xiàn)象仍存在,將新舊I/P備件拆解進行對比檢查,兩個備件的滑閥結(jié)構(gòu)、密封面無明顯異常;目視檢查新I/P的密封墊片壓痕較重,分析認(rèn)為不會影響信號輸出。

      排除I/P異常后,將閥門至于手動控制模式,由TZID自帶操作面板手動給定閥位信號在50%開度,發(fā)現(xiàn)操作面板實測閥位反饋信號在變化,閥位以約每秒1%的速度在緩慢增加,分析認(rèn)為閥門下缸有額外的氣壓輸入導(dǎo)致下缸進氣量增加,閥門增大,故障點定位于定位器Y1輸出到閥門下缸的Booster存在異常。

      2.3 61H Booster故障機制

      61H Booster在閥門控制中,起著保持控制氣壓不變,輸出流量放大的作用,其原理如下圖。信號氣壓從上部進入放大器壓迫膜片A,推動金屬架C向下移動,迫使滑閥閥塞向下移離開閥座(下閥),氣源壓力與BOOSTER輸出端聯(lián)通,直至P1=P2,氣源被截止;當(dāng)P1減小時,P2>P1,金屬架向上移動與滑閥閥塞之間產(chǎn)生間隙(上閥),氣室B中空氣從排氣口排出;隨后滑閥閥塞在回座彈簧的作用下向上移動,減小與氣流室接觸面之間的間隙,進氣減少,氣室B中壓力減小,直到P2=P1時達到平衡。小孔D與E相連通,使P1和P2相平衡。

      根據(jù)61H Booster的工作原理,當(dāng)滑閥閥塞與閥座的結(jié)合面密封性不好時,容易出現(xiàn)故障。當(dāng)滑閥下閥密封面不嚴(yán)時,氣源壓力會源源不斷地注入到BOOSTER的輸出側(cè),Booster的B氣腔壓力P2>P1,推動金屬架向上移動,導(dǎo)致Booster排氣孔源源不斷的排氣。

      圖2 61H Booster結(jié)構(gòu)示意圖

      本次調(diào)節(jié)閥故障現(xiàn)象,未出現(xiàn)Booster排氣孔不斷排氣的現(xiàn)象,而是定位器氣源壓力指示表和輸出壓力指示表在Booster間歇排氣時大幅波動,分析認(rèn)為可能是Booster滑閥閥塞(下閥)的泄漏量較小,氣源泄漏到氣腔B的壓力相對較小,使得P1/P2可以通過平衡腔室D/E之間達到平衡。這時,來自定位器下缸輸出的Y1信號被動增大,下缸Booster輸出氣壓增大,下缸進氣量增加,閥門閥位緩慢上漲。

      由于TZID對于閥位反饋的響應(yīng)較靈敏(TZID定位器的反應(yīng)靈敏度與TZID死區(qū)設(shè)置有關(guān),當(dāng)閥位變化比指令信號超過調(diào)節(jié)死區(qū)時,定位器即有消除閥位偏差的動作),當(dāng)閥位上漲超過死區(qū)設(shè)置值時,定位器下缸輸出Y1就會減小,輸出壓力指示表指針減小,下缸Booster就會排氣,由于滑閥閥塞密封不嚴(yán)導(dǎo)致氣源管線與Booster輸出連通,定位器氣源壓力指示表也跟隨波動。

      2.4 處理結(jié)果

      在重新更換Booster備件之后,通過TZID操作面板給定25%、50%、75%指令信號,61H Booster間歇排氣的現(xiàn)象及定位器輸出壓力指示表波動未復(fù)現(xiàn)。

      3 結(jié)論

      對于使用TZID定位器和61H Booster的氣動調(diào)節(jié)閥門,在遇到閥門喘動、Booster排氣聲音大時,需要檢查定位器的I/P或61H Booster。對于雙缸閥門,在檢查的時候,可以遵循如下邏輯。

      ①如閥門主控操作時存在喘動現(xiàn)象,需要檢查主控到閥門的指令信號,確認(rèn)指令信號無明顯波動。

      ②將TZID定位器置于手動模式,給定中間開度信號觀察閥位變化情況;若閥位基本不變,則首先檢查I/P。

      ③如確認(rèn)I/P無異常,則檢查61H Booster;在手動模式給定開度下,閥位發(fā)生變化,對于雙缸閥門,上缸進氣時閥門關(guān),下缸進氣閥門開,如閥門往開的方向變化,需要檢查與下缸相連的Booster,反之需檢查上缸相連Booster。

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