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      銅電解凈液冷凍法除鎳工藝優(yōu)化改造

      2018-11-12 03:33:58韋會(huì)勇
      銅業(yè)工程 2018年5期
      關(guān)鍵詞:冷凍機(jī)硫酸鎳裝液

      韋會(huì)勇

      (江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

      1 引言

      在銅冶煉過(guò)程中鎳是火法精煉時(shí)難以除去的雜質(zhì),大部分以離子的形式進(jìn)入電解液中,并不斷富集,增加電解液的粘度和密度,增加電解液的電阻[1],不利于電銅生產(chǎn),影響電銅質(zhì)量和電單耗,增加電解噸銅冶煉生產(chǎn)成本。

      目前,國(guó)內(nèi)從銅電解廢液中提取鎳主要有2種方法:電解法、結(jié)晶法[2]。貴溪冶煉廠電解車間采用冷凍結(jié)晶法工藝生產(chǎn)粗硫酸鎳回收鎳。冷凍結(jié)晶法的原理是硫酸鎳溶液在酸度一定的情況下,溫度越低,飽和濃度越低[3]。即將二次終液(脫銅、脫雜后液)冷凍降溫,降低其硫酸鎳的溶解度,使硫酸鎳過(guò)飽和結(jié)晶析出,再用箱式壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離,產(chǎn)出粗硫酸鎳結(jié)晶,直接外銷,脫鎳濾液再蒸汽加熱至50℃,返回生產(chǎn)系統(tǒng)。

      隨著陰極銅產(chǎn)能的擴(kuò)大,原料結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化,陽(yáng)極銅中的含鎳量逐年升高(見(jiàn)表1),電解車間二系統(tǒng)凈液工序需要的硫酸鎳處理量不斷增加,而粗硫酸鎳工序處理能力有限,日均處理量為35m3/天,進(jìn)入電解液中的鎳金屬量超過(guò)電解液凈化工序鎳的脫除量,高溫季節(jié)處理量更是無(wú)法完全滿足實(shí)際生產(chǎn)要求,電解液含鎳超出生產(chǎn)控制指標(biāo)(見(jiàn)圖1)。

      表1 陽(yáng)極含鎳

      圖1 2015年1-7月日均處理量與電解液含鎳

      2 影響硫酸鎳工藝除鎳能力的因素分析

      通過(guò)對(duì)影響硫酸鎳工藝處理量的因素進(jìn)行分析,主要有以下4個(gè)方面:

      2.1 冷凍機(jī)的制冷能力不足

      隨著處理量的不斷增加,冷凍結(jié)晶缸壓濾、裝液的頻次增加。結(jié)晶缸壓濾完重新裝液后的高溫二次終液會(huì)迅速拉升冷凍鹽水的溫度,造成其它冷凍結(jié)晶缸內(nèi)冷卻溶液的溫度停滯下降,甚至反升,延長(zhǎng)了二次終液的冷凍降溫過(guò)程。且冷凍機(jī)組負(fù)荷增減波動(dòng)大、速度快,隨之冷凍鹽水水溫波動(dòng)大,對(duì)機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)[4],現(xiàn)有的冷凍機(jī)組以不能滿足生產(chǎn)需求。

      2.2 二次終液裝入冷凍結(jié)晶缸的初始溫度較高

      二次終液初始溫度約為50~55℃,在加入冷凍結(jié)晶缸前通過(guò)1臺(tái)水冷板式換熱器預(yù)冷降溫,裝液時(shí)間快預(yù)冷換熱不足,對(duì)加入結(jié)晶缸內(nèi)的二次終液降溫僅5℃左右,冷凍結(jié)晶初始溫度依然偏高。裝缸初始溫度高,降到硫酸鎳溶液冷凍終點(diǎn)溫度的時(shí)間就長(zhǎng),單臺(tái)結(jié)晶缸的作業(yè)周期長(zhǎng),效率低,消耗冷凍鹽水的能量高。

      2.3 冷凍結(jié)晶缸內(nèi)壁的清潔度影響結(jié)晶缸的換熱效率

      冷凍結(jié)晶過(guò)程中,電解液中的部分鎳和雜質(zhì)會(huì)形成結(jié)垢,吸附在結(jié)晶缸內(nèi)壁上,影響換熱效果。原來(lái)的內(nèi)壁結(jié)垢清理方式為用高壓水槍(工業(yè)水)從結(jié)晶缸頂部人孔往罐壁噴水沖洗。由于高壓水槍出水口呈點(diǎn)狀噴射到罐壁上,且因視角受到影響,不能保證罐壁每個(gè)點(diǎn)都被噴洗到,難免有遺漏;加之操作人員的責(zé)任心問(wèn)題,清洗效果不能得到有效保證,從而影響罐壁的傳熱效果,延長(zhǎng)結(jié)晶缸的作業(yè)時(shí)間,影響處理能力。

      2.4 硫酸鎳壓濾機(jī)運(yùn)行效果差,難以滿足生產(chǎn)工藝的要求

      硫酸鎳工序原配置的兩臺(tái)板框壓濾機(jī)投入使用多年后故障頻繁,壓濾時(shí)存在噴酸、漏液、跑泥等現(xiàn)象,問(wèn)題較多。泄漏出來(lái)的冷凍后液經(jīng)收集后重新返回生產(chǎn)系統(tǒng),浪費(fèi)了能源且做了無(wú)用功,現(xiàn)場(chǎng)清掃耗時(shí)耗力,且存在安全隱患,嚴(yán)重影響到生產(chǎn)效率和指標(biāo)。

      3 提高硫酸鎳工藝處理能力的改進(jìn)思路

      增設(shè)新型節(jié)能冷凍機(jī),提高冷凍機(jī)的制冷能力;優(yōu)化二次終液預(yù)冷系統(tǒng),提高預(yù)冷效果,降低結(jié)晶缸裝缸初始溫度,縮短結(jié)晶缸的冷凍周期,提高作業(yè)效率;創(chuàng)新優(yōu)化結(jié)晶缸的清洗作業(yè)方式,提高罐壁的熱傳導(dǎo)能力;對(duì)壓濾系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,提高生產(chǎn)效率。

      4 提高硫酸鎳工藝處理能力的優(yōu)化改造

      4.1 增設(shè)新型節(jié)能高效冷凍機(jī)

      2015年8月在原冷凍機(jī)保留的基礎(chǔ)上增設(shè)1臺(tái)新型節(jié)能高效冷凍機(jī),且兩臺(tái)冷凍機(jī)組采用集中連鎖控制,原冷凍機(jī)組作為備用。當(dāng)一臺(tái)運(yùn)行的冷凍機(jī)組產(chǎn)生的制冷量不能滿足生產(chǎn)所需時(shí),另一臺(tái)冷凍機(jī)組投入運(yùn)行。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行實(shí)踐,兩臺(tái)冷凍機(jī)組集中控制,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,滿足了生產(chǎn)需求[5],同時(shí)提高了能源的利用效率。

      4.2 優(yōu)化預(yù)冷換熱系統(tǒng)

      4.2.1 降低裝液速度,延長(zhǎng)預(yù)冷時(shí)間

      硫酸鎳結(jié)晶缸裝液是用裝液泵從二次終液灌抽取二次終液裝缸,泵的額定流量為50m3/h,而冷凍結(jié)晶缸裝液量為7~8m3/缸,1臺(tái)結(jié)晶缸裝滿液僅需10min左右,裝缸時(shí)流量大,與冷卻水的熱交換時(shí)間短,預(yù)冷效果差。要提高預(yù)冷效果,必須降低裝液速度從而延長(zhǎng)二次終液的預(yù)冷熱交換時(shí)間。在裝液泵出口增加1個(gè)回流出口,降低裝液流量,將裝液流量控制在20m3/h以內(nèi),延長(zhǎng)裝缸時(shí)間至30min左右,提高預(yù)冷效果。

      4.2.2 硫酸鎳壓濾后液預(yù)冷二次終液

      硫酸鎳結(jié)晶缸冷凍終點(diǎn)為-16℃,壓濾后液溫度在-12℃左右,原工藝設(shè)計(jì)是用蒸汽將壓濾后液加溫到50℃后再返電解生產(chǎn)系統(tǒng)。

      在原水冷換熱器后增加1套預(yù)冷系統(tǒng),用低溫硫酸鎳濾液對(duì)二次終液進(jìn)行二次預(yù)冷卻[6],回收利用硫酸鎳濾液的余能。冷凍結(jié)晶缸裝液時(shí)二次終液先通過(guò)原水冷換熱器,再通過(guò)硫酸鎳壓濾后液換熱器,經(jīng)兩次預(yù)冷后進(jìn)入冷凍結(jié)晶缸,二次終液溫度可以降低到30℃左右,而且脫鎳濾液也得到了預(yù)加熱。

      4.2.3 創(chuàng)新優(yōu)化結(jié)晶缸清洗作業(yè)方式

      將原來(lái)用高壓水槍(工業(yè)水)從頂部人孔沖洗改為熱水泡洗。既定期關(guān)閉對(duì)應(yīng)冷凍結(jié)晶缸的冷卻鹽水循環(huán)閥,往結(jié)晶缸內(nèi)加入蒸發(fā)循環(huán)熱水,通過(guò)結(jié)晶缸攪拌槳帶動(dòng)缸內(nèi)循環(huán)熱水旋轉(zhuǎn),全面無(wú)死角地沖洗結(jié)晶缸內(nèi)壁。通過(guò)一段時(shí)間的試驗(yàn)對(duì)比,總結(jié)出用熱水泡洗結(jié)晶缸40min左右,既可以將結(jié)晶缸內(nèi)壁的結(jié)晶、結(jié)垢完全清理干凈,達(dá)到最佳效果,且清洗過(guò)程在DCS上有監(jiān)控記錄,可以減少冷凍結(jié)晶缸在清洗作業(yè)中的人為因素影響,從而保證清洗質(zhì)量。

      4.2.4 改造應(yīng)用高效壓濾機(jī)

      針對(duì)硫酸鎳工序原壓濾機(jī)的諸多問(wèn)題,車間于2016年8月完成了對(duì)硫酸鎳工序兩臺(tái)壓濾機(jī)的升級(jí)改造,選用了全新的整體不銹鋼材質(zhì)的自動(dòng)板框壓濾機(jī)。取得了良好的綜合效果。

      5 實(shí)施效果

      (1)隨著以上措施推進(jìn)實(shí)施,硫酸鎳工序二次終液日處理量得到逐步提高,日均處理量由34.96m3/天,提高到了目前的63m3/天(見(jiàn)下圖2)。

      圖2 硫酸鎳日均處理量(m3)

      (2)在陽(yáng)極原料含鎳逐年增長(zhǎng)的情況下,生產(chǎn)系統(tǒng)電解液含鎳(工藝要求14g/L以下)得到有效控制并呈下降趨勢(shì),為陰極銅的生產(chǎn)創(chuàng)造了優(yōu)良條件(見(jiàn)圖3),陰極銅直流電單耗顯著下降。

      圖3 年值電解液含鎳

      6 工藝優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益

      6.1 經(jīng)濟(jì)效益

      6.1.1 硫酸鎳工序產(chǎn)能提高

      工序日均處理能力由35m3/d提升到63m3/d,日均除鎳量提升約336kg,全年粗硫酸鎳產(chǎn)量提高約616t(硫酸鎳含鎳18%),銷售收入大幅增加。

      6.1.2 新型冷動(dòng)機(jī)節(jié)能降耗

      原冷凍機(jī)額定功率為200kW/h,項(xiàng)目改造后的新型能動(dòng)機(jī)額定功率為149kW/h,節(jié)能25.5%,提高能源利用率,用電成本降低。

      6.1.3 電解液含鎳降低,降低電單耗

      2017年電解系統(tǒng)電解液平均含鎳相比2015年下降了1.5g/L左右。電解液粘度及電阻降低,銅電解生產(chǎn)電單耗顯著減低,降低了生產(chǎn)成本。

      6.1.4 硫酸鎳壓濾后液加熱蒸汽消耗節(jié)約

      低溫硫酸鎳濾液,原來(lái)需用蒸汽加熱至50℃以上,返回電解生產(chǎn)系統(tǒng),該項(xiàng)目用濾液預(yù)冷二次終液的過(guò)程,也是對(duì)自身預(yù)熱,有效回收了余能,同時(shí)節(jié)約了加熱濾液所需的蒸汽消耗。

      6.2 社會(huì)效益

      項(xiàng)目完成后硫酸鎳工序生產(chǎn)作業(yè)穩(wěn)定高效,兩臺(tái)冷凍機(jī)互為備用,確保工序的連續(xù)作業(yè);硫酸鎳壓濾機(jī)改造升級(jí)后,有效消除了設(shè)備性能不足對(duì)生產(chǎn)的直接影響,硫酸鎳工序處理能力得到顯著提升;同時(shí)改善了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境,消除了作業(yè)時(shí)產(chǎn)生的安全環(huán)保隱患,降低了檢修維護(hù)成本;自動(dòng)化作業(yè)的技術(shù)升級(jí),降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,緩解了崗位人員緊張的壓力。

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