(唐山三友化工股份有限公司純堿分公司,河北唐山 063305)
干法蒸餾是氨堿法制堿行業(yè)中區(qū)別于濕法蒸餾的一種氨回收的方法,其優(yōu)點(diǎn)在于節(jié)約蒸汽、廢液當(dāng)量低,自該技術(shù)引入至今已在國內(nèi)純堿行業(yè)得到廣泛推廣和應(yīng)用。我公司原干法蒸餾系統(tǒng)采用母液濃縮技術(shù),其優(yōu)勢較為突出,因下游產(chǎn)品利潤下滑及母液濃縮系統(tǒng)嚴(yán)重腐蝕,對其進(jìn)行了優(yōu)化改造,不再進(jìn)行母液濃縮,揮氨塔移至干法蒸餾工序直接進(jìn)行母液蒸餾。改造后系統(tǒng)運(yùn)行周期縮短,工藝指標(biāo)優(yōu)勢下降、清理檢修費(fèi)增加,對干法蒸餾系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)迫在眉睫?;谘娱L濕法蒸餾運(yùn)行周期的探索經(jīng)驗(yàn),以及對干法蒸餾運(yùn)行數(shù)據(jù)長期的統(tǒng)計分析,擬從工藝控制、塔板改造、攪拌改型等方向展開。
冷母液經(jīng)冷凝器間壁換熱后自流入揮氨塔與蒸餾塔出氣逆流換熱蒸出游離氨,預(yù)熱母液送入預(yù)灰桶與生石灰干粉混合接觸反應(yīng)生成調(diào)和液,調(diào)和液從預(yù)灰桶底部自流入固定銨蒸餾塔上部,與下部進(jìn)入的0.5 MPa熱泵閃發(fā)回收廢熱蒸汽及0.3 MPa蒸汽逆流接觸,蒸出液相中的氨,預(yù)灰桶出氣匯入蒸餾塔出氣進(jìn)入揮氨塔底部,廢液從蒸餾塔底流出,經(jīng)一級閃發(fā)器、二級閃發(fā)器閃發(fā)回收部分熱量后由廢液送料泵送入下游工序。
隨著運(yùn)行時間延長,塔壓在25天內(nèi)由10 kPa漲至28 kPa,工藝指標(biāo)惡化,伴有管道堵塞現(xiàn)象,統(tǒng)計每周期篩板結(jié)疤厚度10~15 mm,11~12空圈結(jié)疤嚴(yán)重。預(yù)灰桶攪拌電流后期上漲趨勢較大,現(xiàn)場振動幅度增加,停車檢查發(fā)現(xiàn)桶內(nèi)積砂量較大,并有灰塊,攪拌底座軸套磨損嚴(yán)重。另外,干法蒸餾作業(yè)能力120 m3/h,與濕法蒸餾相比,作業(yè)能力偏低。
考慮母液濃度對干法蒸餾結(jié)疤的影響,對比濕法蒸餾,并進(jìn)行預(yù)熱母液成分分析,排除了母液濃度變化等干擾因素。蒸餾塔結(jié)疤取樣分析主要成分為CaSO4,預(yù)灰桶積砂取樣分析主要成分為CaSO4,及少量Ca(OH)2。結(jié)疤阻塞篩板通道,造成塔板持液層升高,塔壓上漲,氣液傳質(zhì)傳熱能力下降,預(yù)灰桶攪拌效果差,反應(yīng)不完全,調(diào)和液停留時間短,致使工藝指標(biāo)惡化。
調(diào)取工藝控制歷史數(shù)據(jù),調(diào)和液溫度控制88~89 ℃,頂壓控制-1~-2 kPa,擬定逐步提高調(diào)和液溫度,第一階段調(diào)和液溫度89~90.5 ℃,頂壓-3~-5 kPa;第二階段揮氨塔底直接引入蒸汽,提高預(yù)熱母液溫度,近而提高調(diào)和液溫度90.5~92 ℃,頂壓控制-3~-5 kPa。
2.2.1 增大篩板開孔
原設(shè)計篩板尺寸208-φ90,開孔率為26.9%,作業(yè)能力120 m3/h,對照濕法篩板蒸餾塔及現(xiàn)有篩板設(shè)計參數(shù),重新設(shè)計干法蒸餾塔篩板,增大開孔率至31.64%,作業(yè)能力提升至150 m3/h。
2.2.2 改變塔底進(jìn)氣分布
原設(shè)計進(jìn)氣帽有7個氣囪,為增加塔底進(jìn)氣攪動效果封堵6個氣囪,同時設(shè)置塔底出液遮擋板,防止蒸汽隨廢液帶入一級閃發(fā)器。
2.2.3 揮氨塔底引入蒸汽
分別按調(diào)和液89~90.5 ℃、頂壓-3~-5 kPa,按調(diào)和液90.5~92 ℃、頂壓-3~-5 kPa控制,增加揮氨塔補(bǔ)充0.3 MPa蒸汽流程。
2.2.4 其他流程調(diào)整
取消13圈母液洗滌,增加預(yù)灰桶調(diào)和液返混,控制調(diào)和液溫度90~92 ℃,頂壓-3~-5 kPa不變。
按上述改造方案逐步進(jìn)行優(yōu)化,均以塔壓漲至25 kPa時為該周期結(jié)束,記錄母液蒸量、運(yùn)行天數(shù)及篩板結(jié)疤情況,對比如表1。
表1 各項(xiàng)改造前后工藝指標(biāo)統(tǒng)計
改造前蒸餾塔結(jié)疤嚴(yán)重,運(yùn)行周期短;篩板改造后仍按原來指標(biāo)控制,蒸餾塔運(yùn)行周期無明顯變化;按工藝調(diào)整方案提高調(diào)和液溫度、頂壓后,蒸餾塔運(yùn)行周期延長不明顯,但廢液過?;抑笜?biāo)有所改善。
結(jié)論:通過逐步調(diào)整及改造將運(yùn)行周期延長了8天,作業(yè)能力提升30 m3/h,篩板結(jié)疤速度有所緩解,塔內(nèi)積砂相對減少,但預(yù)灰桶內(nèi)積砂無明顯變化。
對篩板結(jié)疤及預(yù)灰桶、塔內(nèi)積砂形態(tài)、分布情況統(tǒng)計分析,確定為生石灰干粉與母液中的固定銨在預(yù)灰桶內(nèi)接觸不完全,停留時間短,致使蒸餾塔篩板結(jié)疤嚴(yán)重,篩板液面增高造成塔壓上漲,疤塊脫落造成廢液管道堵塞,氣液傳質(zhì)傳熱效果變差指標(biāo)異常。
原預(yù)灰桶為偏心槳葉式攪拌,針對預(yù)灰桶攪拌效果較差,停留時間短的問題,結(jié)合結(jié)疤積砂形態(tài)及分布情況,擬增大槳葉尺寸,修正槳葉角度,去除橫梁,同時底座及軸套更換耐磨材質(zhì)。決定按上述改造方法在現(xiàn)有攪拌對稱位置增加一套攪拌系統(tǒng),由單個偏心槳葉式攪拌改為兩個槳葉式攪拌,提高固液兩項(xiàng)在桶內(nèi)的混合,把底部積砂充分?jǐn)噭悠饋恚黾訑嚢栊Ч?延長調(diào)和液停留時間。
圖1 預(yù)灰桶攪拌示意圖
工藝控制條件不變,按照調(diào)和液溫度90.5 ℃到92 ℃,頂壓-3 kPa到-5 kPa控制,統(tǒng)計三個周期運(yùn)行數(shù)據(jù), 預(yù)灰桶攪拌系統(tǒng)電流穩(wěn)定, 磨損程度減小,仍按塔壓漲至25 kPa為該周期結(jié)束,若不考慮其它蒸餾塔倒停,干法蒸餾塔仍可作業(yè),廢液過剩灰指標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果如表2。
表2 預(yù)灰桶攪拌改造后統(tǒng)計
結(jié)論:預(yù)灰桶改為雙槳葉式攪拌后運(yùn)行周期平均為62天,較改造前延長了36天,廢液過?;抑笜?biāo)降低較多由1.7 tt降至1.2 tt,每周期對結(jié)疤及積砂形態(tài)、分布情況進(jìn)行統(tǒng)計,明顯減少,達(dá)到了延長干法蒸餾運(yùn)行周期的目的。
通過系列優(yōu)化改造實(shí)現(xiàn)了延長了干法蒸餾的運(yùn)行周期的目的,提高了系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,尤其是預(yù)灰桶雙槳葉式攪拌技術(shù)的應(yīng)用,大幅降低了篩板結(jié)疤速度及結(jié)疤厚度,預(yù)灰桶內(nèi)及蒸餾塔底基本無積砂,指標(biāo)明顯改善。減少了因周期清理造成的物料損失及清理費(fèi)用,降低了預(yù)灰桶攪拌系統(tǒng)檢修難度。