向 宏
(湖北新洋豐合成氨廠 湖北荊門 448150)
某合成氨企業(yè)造氣車間共有Ф 2 650 mm固定層間歇式造氣爐14臺,曾發(fā)生上行煤氣閥至煤氣總閥段不明原因爆鳴3次,給安全生產(chǎn)留下了極大隱患。
上行煤氣由頂部出造氣爐,經(jīng)上行煤氣管至單爐旋風(fēng)除塵器,然后經(jīng)旋風(fēng)除塵器頂部上行煤氣閥、煤氣總閥、安全閥至單元煤氣總管,再經(jīng)單元總除塵器、顯熱回收器、洗滌塔、大煤氣總管后送至氣柜。下行煤氣由底部出造氣爐,經(jīng)下行煤氣閥后由爐底一樓向西水平延伸,然后經(jīng)90°煤氣管向上延伸,與上行煤氣在三樓室外平臺的煤氣總閥前匯合,其后流程與上行煤氣相同。垂直向上的下行煤氣管底部有長2 m的鋼管作為集塵器,底部設(shè)置盲板,以沉積下行煤氣帶出的煤灰并定期外排。下行煤氣閥后安裝有蒸汽置換閥,可為下行煤氣管進(jìn)行蒸汽置換。
(1) 8#爐爆鳴
因合成氨全裝置小修,造氣爐采取悶爐處理。停爐第2天,8#爐上行煤氣閥至煤氣總閥段發(fā)生爆鳴,將上行煤氣閥油缸炸壞,下行煤氣管底部盲板緊固螺桿出現(xiàn)松動。在隨后的處理過程中,由于未能查明原因,就更換了上行煤氣閥油缸,并將該爐下行煤氣閥后蒸汽置換閥打開對下行煤氣管進(jìn)行置換,之后重啟風(fēng)機(jī)對該爐提溫后點火。在此后的運行過程中,8#爐再未出現(xiàn)爆鳴現(xiàn)象。
(2) 7#爐第1次爆鳴
因合成氨裝置減量生產(chǎn),7#爐悶爐3 d未運行,第4天用空氣為該爐提溫后,同樣在上行煤氣閥至煤氣總閥段發(fā)生爆鳴,上行煤氣閥閥座被炸裂。經(jīng)檢查,爆鳴原因不明,疑為旋風(fēng)除塵器穿孔漏氣。在更換上行煤氣閥閥座及閥桿、閥板,并將下行煤氣閥后蒸汽置換閥開啟之后,對該爐提溫點火。在當(dāng)年大修時,對7#爐旋風(fēng)除塵器漏點進(jìn)行了補焊、耐火泥澆筑處理。
(3) 7#爐第2次爆鳴
7#爐停運4 h后(未點火,下行煤氣閥后蒸汽置換閥未打開),上行煤氣閥至煤氣總閥段再次發(fā)生爆鳴,煤氣總閥閥桿及支架出現(xiàn)變形,但仍然無法查明爆鳴原因。最后開啟下行煤氣閥后蒸汽置換閥對管道進(jìn)行置換,對該爐提溫后點火,投運正常。
2016年12月,7#爐大修以后正常運行1個月左右,上行煤氣閥至煤氣總閥段發(fā)生多次輕微的爆鳴,檢查發(fā)現(xiàn)下行煤氣閥閥座存在裂縫,漏氣嚴(yán)重。為此,更換下行煤氣閥閥座,開啟下行煤氣閥后蒸汽置換閥,隨后對該爐點火,投運正常。至此,造氣爐爆鳴原因查明,即:下行煤氣閥閥座因磨損及腐蝕出現(xiàn)裂縫,盡管多次組織人員進(jìn)行補焊,但未及時進(jìn)行更換;停爐后,單爐旋風(fēng)除塵器頂部煙囪閥開啟,下行煤氣管道呈負(fù)壓狀態(tài),外部空氣由下行煤氣閥閥座裂縫處進(jìn)入下行煤氣管道,與單爐煤氣總閥前管道內(nèi)的少量煤氣混合,達(dá)到爆炸極限而發(fā)生爆炸。
為有效杜絕爆鳴現(xiàn)象的發(fā)生、保障安全生產(chǎn),造氣車間對下行煤氣閥閥座的更換建立了詳細(xì)檔案,同時加強了對下行煤氣閥閥座的日常檢查,發(fā)現(xiàn)閥座破裂及時更換,從而徹底防止了爆鳴現(xiàn)象的發(fā)生。