◆精制佳釀(Vintage)QC小組 / 文
上海石庫門釀酒有限公司是上海金楓酒業(yè)股份有限公司的全資子公司,創(chuàng)建于1939年,是上海地區(qū)最大的黃酒生產(chǎn)企業(yè)。石庫門公司黃酒生產(chǎn)技術與設備在行業(yè)內處于領先地位。公司生產(chǎn)的“和酒”、“石庫門”等系列產(chǎn)品是“海派黃酒”的精髓,引領“海派黃酒”的發(fā)展。
隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動平臺銷售黃酒的日漸興起與流行,黃酒跨區(qū)域銷售越來越普遍,黃酒市場競爭越來越激烈。生產(chǎn)成本高于社會平均成本,產(chǎn)品又不能推陳出新的企業(yè),在市場競爭中必將遭到市場的淘汰。另一方面,21世紀以來,“海派黃酒”一直保持原有的“營養(yǎng)特型”風格與口味,亟需創(chuàng)新迎合不斷變化的消費者喜好與口味。
為“開發(fā)新風格黃酒、降低基礎黃酒生產(chǎn)成本、提高市場競爭力”,公司成立攻關小組研究拓展黃酒生產(chǎn)原料,改善黃酒釀造生產(chǎn)工藝。
(1)“海派黃酒”風格與口味亟需豐富與創(chuàng)新
自公司開創(chuàng)“海派黃酒”以來,一直以含枸杞、蜂蜜等營養(yǎng)物質的“營養(yǎng)型”為主題,生產(chǎn)“柔凈、醇和、鮮爽、甜潤”的黃酒,引領著“海派黃酒”的發(fā)展?,F(xiàn)在,消費者營養(yǎng)普遍過剩,但大都處于“亞健康”狀態(tài)。消費者購買食品一方面考慮產(chǎn)品的口味與口感,另一方面都非常關注產(chǎn)品在健康與養(yǎng)生方面的作用。因此,“海派黃酒”亟需豐富與創(chuàng)新原來以“營養(yǎng)型”為主題的風格,提升黃酒口感與風味,把重點聚焦到大家關注的“健康養(yǎng)生”主題上來。
(2)黃酒生產(chǎn)成本增加
2015年公司生產(chǎn)的基礎黃酒成本增加。一方面,通貨膨脹使購買原料的成本增加,使得釀造黃酒的相應原料成本增加;另一方面,為保護環(huán)境,公司的燃煤鍋爐改成了天燃氣鍋爐,使得釀造黃酒的動力成本增加。小組根據(jù)實際情況對2015年生產(chǎn)的基礎黃酒的噸酒生產(chǎn)成本(不含營銷與管理費用)進行了統(tǒng)計。
小組成員通過頭腦風暴法,針對既能改善黃酒風格和口味,又能降低基礎黃酒生產(chǎn)成本,提出了三種可行性方案(見表1)。
根據(jù)文獻資料顯示的結論和統(tǒng)計情況,小組對三種方案的操作性、經(jīng)濟性和有效性進行了綜合評估(見表2)。
根據(jù)綜合評估結果可以看出,混合原料釀造黃酒的方案最佳,小組采納了此方案。綜合以上結論,小組確定本次QC活動的課題為“混合原料黃酒釀造工藝的研發(fā)”。
表1 黃酒改進可行性方案
表2 黃酒改進方案評估
根據(jù)2016年公司對基礎黃酒噸酒成本的控制要求,結合公司現(xiàn)狀和自身改進實際情況,特設定本次活動目標為:降低基礎黃酒噸酒成本7.4%以上。
一直以來,黃酒生產(chǎn)是以大米為主要原料,若采用營養(yǎng)價值高、價格比大米低及淀粉含量高于大米的原料,參與混合發(fā)酵釀造黃酒,可創(chuàng)新黃酒風格,使得黃酒口味更加豐富,更加“健康養(yǎng)生”。同時,混合原料發(fā)酵與全大米發(fā)酵相比,可降低生產(chǎn)成本。與大米相比,使用高粱、玉米淀粉每噸原料分別可降低成本1300元、1100元左右。釀造一噸黃酒需要原料約0.4噸,故全使用混合原料可降低噸酒成本440元以上。按前幾年基礎黃酒噸酒平均成本測算,本次活動目標使“降低基礎黃酒噸酒成本7.4%以上”是可行的。
為釀造高品質黃酒,改善黃酒風味,又能協(xié)同降低基礎黃酒生產(chǎn)成本,同時工藝技術與設備要求又符合公司生產(chǎn)實際情況,小組對混合原料混合方式、混合配比方式、原料糊化方式均提出了不同的處理方案。經(jīng)綜合評估,小組選出了最佳方案,圖1是最佳方案匯總圖。
圖1 最佳方案匯總圖
根據(jù)確定的方案,小組制定以下對策措施表(見表3),要求在規(guī)定的時間內完成,并將責任落實到人。
表3 對策措施表
對策實施1:采用固定配比混合大米與玉米淀粉
小組根據(jù)具體生產(chǎn)情況將大米與玉米淀粉的混合配比設為固定值,統(tǒng)計一個月內所釀造黃酒中的氨氮和β-苯乙醇含量。統(tǒng)計結果表明:大米與玉米淀粉的混合配比設為此固定值時,釀造的黃酒β-苯乙醇和氨氮含量大于固定值,達到對策目標。
對策實施2:采用淋米法糊化大米
小組根據(jù)具體生產(chǎn)情況將大米糊化方式設為淋米法,并統(tǒng)計了一個月內蒸飯所需時間和米飯含水量。統(tǒng)計結果表明:淋米法蒸熟飯粒至無白心,飯粒蒸煮時間和飯粒含水率在固定值之間,達到對策目標。
對策實施3:采用固定頻率的絞龍輸送方式輸送玉米淀粉
根據(jù)玉米淀粉輸送要求,聯(lián)合設備供應商、廠家設計制作符合要求的絞龍輸送設備,并將絞龍輸送設備安裝至合適位置。小組根據(jù)具體生產(chǎn)情況采用固定頻率的絞龍輸送方式輸送玉米淀粉。統(tǒng)計結果表明:絞龍輸送玉米淀粉,輸送過程中不產(chǎn)生結塊,玉米淀粉溶液黏度合適,達到對策目標。
對策實施4:采用固定的玉米淀粉與水的配比方式
玉米淀粉與水固定比例混合,糊化后投入到發(fā)酵罐,與蒸熟的大米一起進行混合發(fā)酵。小組根據(jù)具體生產(chǎn)情況并統(tǒng)計一月內所產(chǎn)黃酒的還原糖含量、非糖固形物含量和氨氮含量。
統(tǒng)計結果表明:采用此混合玉米淀粉與水的混合比例,非糖固形物和氨氮大于固定值,達到對策目標。
對策實施五:采用固定的投料水溫
通過蒸汽分缸包將熱蒸汽通往糊化鍋中盤管進行加熱,加熱到固定溫度糊化。小組根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)計一個月內玉米淀粉投料時產(chǎn)生的結塊情況。統(tǒng)計結果表明:采用此水溫投料,玉米淀粉未產(chǎn)生結塊,能夠較好地將玉米淀粉投入糊化鍋達到對策目標。
對策實施六:采用合適參數(shù)的攪拌方式
小組首先設計攪拌裝置,然后將設計的圖紙送至生產(chǎn)公司進行制作后安裝,再使用合適的攪拌方式。采用此攪拌方式,小組統(tǒng)計一個月內的結塊情況和平均黏度。統(tǒng)計結果表明:采用此攪拌方式,未產(chǎn)生結塊,平均黏度符合標準,達到對策目標。
對策實施七:采用合適參數(shù)的盤管加熱方式
小組首先設計盤管加熱裝置,將設計的模型送至生產(chǎn)公司進行制作后安裝,再使用合適參數(shù)的加熱方式。采用此加熱方式,小組統(tǒng)計一個月內的液化時加熱所需時間和蒸汽用量。統(tǒng)計結果表明:采用此參數(shù)的盤管加熱方式,節(jié)約加熱時間,消耗蒸汽量相對較少,達到對策目標。
對策實施八:采用合適參數(shù)的液化時間與溫度
按照合適的參數(shù)液化玉米淀粉,小組根據(jù)具體生產(chǎn)情況,統(tǒng)計一個月內所釀黃酒的還原糖和氨氮含量。統(tǒng)計結果表明:液化時間與溫度采用此參數(shù),還原糖含量和氨氮含量大于固定值,液化效果較好,達到對策目標。
對策實施九:采用合適參數(shù)的降溫方式
小組首先設計列管冷卻裝置,將設計的模型送至生產(chǎn)公司進行制作,然后安裝,再使用合適參數(shù)的降溫方式。采用此降溫方式,小組統(tǒng)計一個月內的糖化降溫所需時間和冷卻水用量。統(tǒng)計結果表明:采用此參數(shù)的降溫方式,降溫效果較好且節(jié)省冷卻水用量,達到對策目標。
對策實施十:采用合適參數(shù)的糖化時間與溫度
按照合適的參數(shù)糖化玉米淀粉,小組根據(jù)具體生產(chǎn)情況,統(tǒng)計一個月內所釀黃酒的還原糖和氨氮含量。統(tǒng)計結果表明:糖化時間與溫度采用此參數(shù),還原糖含量和氨氮含量大于固定值,糖化效果較好,達到對策目標。
通過對2016年5月~2016年7月實施期、2016年8月~12月鞏固期實際生產(chǎn)過程中基礎黃酒的噸酒成本進行統(tǒng)計:實施期生產(chǎn)的黃酒,相對于實施前,降低基礎黃酒噸酒成本9.3%;鞏固期實施期生產(chǎn)的黃酒,相對于實施前,降低基礎黃酒噸酒成本10.3%。小組活動達到了預期目標:降低基礎黃酒噸酒成本7.4%以上,同時混合原料所釀造的黃酒口味更豐富、更加協(xié)調柔和、更加營養(yǎng)健康。
此次QC活動中,小組成員尋找到了一種釀造黃酒的新原料,通過綜合運用多種技術與方法,開發(fā)了一種新型黃酒發(fā)酵工藝。一方面,直接降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,年度直接經(jīng)濟效益接近240萬元;另一方面,迎合消費者需求創(chuàng)新了產(chǎn)品口味,提升了產(chǎn)品質量與形象,給企業(yè)帶來了巨大的無形效益。
小組將本次活動的成果進行鞏固,形成了《混合原料釀造工藝作業(yè)指導書》、《混合原料釀造設備設計圖圖紙》等標準文件,并經(jīng)審批、歸檔,下發(fā)實施。同時,本工藝技術申請了專利《專利申請?zhí)?01710237433.2》。QC小組經(jīng)上海市質量協(xié)會推薦參加評選,榮獲“2017年全國優(yōu)秀質量管理小組”稱號。