李真,仲輝,梁建,成定勝,馬憲禮
江蘇省蘇北人民醫(yī)院 設(shè)備科,江蘇 揚(yáng)州 225001
對(duì)我院PDCA循環(huán)管理干預(yù)前(2015年1~12月)、第1輪PDCA循環(huán)管理干預(yù)后(2016年1~12月)及第2輪PDCA循環(huán)管理干預(yù)后(2017年1~12月)消毒供應(yīng)中心高溫蒸汽滅菌器故障率進(jìn)行分析和總結(jié)。
1.2.1 調(diào)查方法
由負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)測(cè)的消毒員關(guān)注當(dāng)天每臺(tái)滅菌器運(yùn)行狀態(tài),若發(fā)生故障,及時(shí)和消毒組組長(zhǎng)、工程師反饋,分析、處理并記錄。
1.2.2 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
滅菌質(zhì)量的成功需要通過(guò)物理監(jiān)測(cè)、化學(xué)監(jiān)測(cè)、生物監(jiān)測(cè)3項(xiàng)測(cè)試,而設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)屬于物理監(jiān)測(cè)[4],是滅菌成功與否的第一道關(guān)口。本次研究的故障為滅菌過(guò)程中產(chǎn)生,影響了滅菌的時(shí)間、溫度、壓力、濕度等多項(xiàng)參數(shù)[5],對(duì)滅菌質(zhì)量產(chǎn)生影響,需要護(hù)士、消毒員重新包裝和滅菌。
采用SPSS 19.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行分析,計(jì)數(shù)資料的組間比較采用χ2檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。
1.4.1 制定計(jì)劃(P)
別呦呦是個(gè)很怪的人。她心情好的時(shí)候,像水一樣,能把我融化了,心情不好的時(shí)候,就發(fā)火,無(wú)緣無(wú)故地發(fā)火。問(wèn)她為什么這樣?她說(shuō),我沒(méi)靈感,一句詩(shī)寫(xiě)不出來(lái),你說(shuō)我能不來(lái)火嗎?
(1)現(xiàn)狀調(diào)查。2015年,消毒員對(duì)全年發(fā)生在滅菌過(guò)程中的的故障進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),故障數(shù)為154鍋次,故障率為1.21%。該部分故障影響物品的滅菌質(zhì)量,需要護(hù)士和消毒員重新處理,導(dǎo)致了時(shí)間和資源的浪費(fèi)。
(2)分析原因。醫(yī)學(xué)工程部和消毒供應(yīng)中心消毒員成立故障分析小組,針對(duì)滅菌器在運(yùn)行中產(chǎn)生的故障報(bào)警的統(tǒng)計(jì)情況開(kāi)展小組討論會(huì),采取根因分析法,從設(shè)備、人員、環(huán)境與材料、管理與方法等4個(gè)特征要素繪制出魚(yú)骨圖[6],見(jiàn)圖1。
圖1 高溫蒸汽滅菌器故障分析魚(yú)骨圖
分析原因如下:① 設(shè)備因素:科室配備有5臺(tái)Getinge HS66 高溫蒸汽滅菌器,帶有蒸汽發(fā)生器的1臺(tái)壽命超過(guò)5年,其他4臺(tái)均超過(guò)10年,零配件老化,處于故障高發(fā)期階段,設(shè)備全年無(wú)休,平均每臺(tái)每天工作超過(guò)10 h,時(shí)間長(zhǎng)、頻次高,設(shè)備維修間溫濕度較高,加速零配件老化,如壓縮空氣管受熱變硬造成斷裂漏氣等;② 人員因素:工程師的巡查力度不夠,預(yù)防性維修少,消毒員文化程度低,依賴性強(qiáng),常見(jiàn)故障處理能力不夠;③ 環(huán)境與材料因素:在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,水、電、氣、汽缺一不可,如冷卻水溫度不達(dá)標(biāo)、蒸汽為不飽和蒸汽等都會(huì)導(dǎo)致滅菌過(guò)程中產(chǎn)生故障,出現(xiàn)隱患時(shí),因零配件不齊全導(dǎo)致更換不及時(shí),增加設(shè)備運(yùn)行故障率;④ 管理與方法因素:消毒員與工程師的培訓(xùn)和考核力度不夠,導(dǎo)致裝載、操作及維修不夠規(guī)范;科室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)消毒員和工程師的監(jiān)督,對(duì)滅菌器的統(tǒng)籌管理力度不夠;科室仍停留在傳統(tǒng)的 “報(bào)修-維修”模式,維修響應(yīng)慢,需要改進(jìn)。
1.4.2 實(shí)施階段(D)
(1)針對(duì)設(shè)備因素:維修間要配備排風(fēng)設(shè)施,需保持干燥,溫度要小于45℃;科室要統(tǒng)籌安排滅菌器使用時(shí)間,周日工作量不大的情況下可以使兩臺(tái)設(shè)備輪休,保障滅菌器使用性能;工程師、廠家人員、消毒員,就滅菌過(guò)程中出現(xiàn)的并且影響滅菌質(zhì)量的故障報(bào)警展開(kāi)討論,總結(jié)出處理經(jīng)驗(yàn),見(jiàn)表1[7-9]。
(2)針對(duì)人員因素:2015年末,我院消毒供應(yīng)中心消毒員的文化程度為本科3名,中專(zhuān)1名,高中學(xué)歷4名,負(fù)責(zé)消毒供應(yīng)中心的兼職工程師2名,都為本科學(xué)歷。操作和維修人員都配備有壓力容器上崗證,保證安全操作。廠家工程師定期對(duì)全科人員進(jìn)行滅菌和設(shè)備的技能輔導(dǎo),醫(yī)院兼職工程師定期對(duì)消毒員進(jìn)行常見(jiàn)故障處理指導(dǎo)。制定巡查表格,包括日、周、月、季度、年計(jì)劃,工程師參照巡查表格對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)。
(3)針對(duì)環(huán)境和材料因素:和供氣(汽)中心、水電組保持密切聯(lián)系,確保水、電、氣、汽的正常供給和穩(wěn)定。水壓正常壓力需大于3 kg,水溫15℃左右,壓縮空氣為6~8 kg,蒸汽壓力經(jīng)過(guò)減壓后為2.7~3 kg。若蒸汽含水量過(guò)多,需要及時(shí)手動(dòng)打開(kāi)疏水閥,確保蒸汽質(zhì)量[10]。
(4)針對(duì)管理和方法因素:在傳統(tǒng)的維修模式(圖2)上經(jīng)過(guò)討論,推出改進(jìn)后的“預(yù)防—維修”模式(圖3)[11],經(jīng)過(guò)預(yù)防維修,降低了設(shè)備運(yùn)行故障率,提高維修響應(yīng)速度,提高設(shè)備的使用率??剖邑?fù)責(zé)人督促?gòu)S家及工程師和消毒組組長(zhǎng),定期對(duì)消毒員進(jìn)行培訓(xùn)和考核,確保安全正確使用設(shè)備;科室負(fù)責(zé)人定期督查工程師的巡查記錄、保養(yǎng)記錄,消毒員的使用記錄,維修后的檢測(cè)記錄等。
1.4.3 檢查階段(C)
(1)消毒員和工程師配合,每天檢查水、電、氣、汽的供應(yīng)情況,檢查各個(gè)管路是否出現(xiàn)泄漏,檢查滅菌腔體是否清潔,保持面板清潔,用水測(cè)試腔體過(guò)濾網(wǎng)是否有擁堵并清理,檢查T(mén)-doc連接情況,檢查各項(xiàng)指示燈顯示是否正常,記錄滅菌過(guò)程中發(fā)生的故障。
表1 常見(jiàn)故障處理經(jīng)驗(yàn)
圖2 傳統(tǒng)“報(bào)修—維修”模式
圖3 改進(jìn)后“預(yù)防—維修”模式
(2)工程師每個(gè)星期檢查滅菌器門(mén)是否活動(dòng)自如,門(mén)的擠壓保護(hù)板是否正常工作,空氣過(guò)濾網(wǎng)的使用情況。
(3)工程師每月測(cè)試急停按鈕是否正常,檢查門(mén)封老化程度,是否有裂紋,必要時(shí)需要潤(rùn)滑門(mén)封,運(yùn)行滅菌器真空測(cè)試程序P5,檢查氣密性是否達(dá)標(biāo),檢查所有管路接頭并緊固。
(4)每季度工程師和廠家工程師配合,清洗所有過(guò)濾器,對(duì)滅菌器的水路模塊、壓縮空氣模塊、蒸汽供給模塊、抽真空管路模塊、真空泵模塊、蒸汽發(fā)生器模塊、門(mén)模塊、強(qiáng)制排風(fēng)模塊、電路和控制模塊、傳感器模塊一一進(jìn)行排查,更換老化配件[12-13]。
(5)配合質(zhì)量檢測(cè)局對(duì)減壓閥半年校驗(yàn)一次,對(duì)安全閥一年校驗(yàn)一次,配合廠家對(duì)滅菌器的溫度、時(shí)間、壓力等參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。
所有檢修都需要做好記錄,消毒供應(yīng)中心和醫(yī)學(xué)工程部負(fù)責(zé)人需做好監(jiān)督工作。
1.4.4 處理階段(A)
以每個(gè)月為一個(gè)循環(huán)周期。借助科室的質(zhì)量分析會(huì),故障分析小組成員總結(jié)本月出現(xiàn)的故障次數(shù)、種類(lèi),從設(shè)備、人員、環(huán)境和材料、管理和方法等方面分析原因,不斷改進(jìn)。檢查設(shè)備使用記錄、巡查記錄、維修記錄、保養(yǎng)記錄、配件配備及使用情況、人員培訓(xùn)和考核記錄等。把仍然出現(xiàn)的高頻的故障加以詳細(xì)分析,落實(shí)到具體環(huán)節(jié)加以解決,同時(shí)將成功的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到下一個(gè)循環(huán)中去,使滅菌過(guò)程中出現(xiàn)的故障率大大降低。
故障分析小組調(diào)取了2015~2017的滅菌檔案,2015年消毒供應(yīng)中心共滅菌12776次,運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生故障154次。2016年消毒供應(yīng)中心共滅菌14623次,運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生故障65次。2017年消毒供應(yīng)中心共滅菌15331次,運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生故障36次(表2)。
2015~2016年間, 故 障 率 從1.21%降 至0.44%,χ2=49.79,P<0.01,有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。2016~2017年間,故障率從0.44%降至0.23%,χ2=9.79,P<0.01,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。見(jiàn)圖4,應(yīng)用雷達(dá)圖,更直觀地展示了3年里發(fā)生在滅菌過(guò)程中常見(jiàn)故障的變化情況,2015年故障數(shù)較多,2016故障例數(shù)顯著下降,2017年在2016年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下降,但下降幅度趨于緩和。
圖4 2015~2017年滅菌器故障統(tǒng)計(jì)雷達(dá)圖
表2 2015~2017年滅菌器故障分析
2015年,滅菌器故障率較高,為1.21%。科室將所有的故障統(tǒng)計(jì),推出“問(wèn)題影響度”[14]的概念,即每種類(lèi)別的故障和全年故障總數(shù)的占比,見(jiàn)表2。發(fā)現(xiàn)主要故障為過(guò)壓、低溫、后處理超時(shí)、加熱故障、高溫、抽負(fù)壓故障,2016年度,科室以預(yù)防性維修為主要改進(jìn)點(diǎn),對(duì)設(shè)備及水、電、氣、汽進(jìn)行了改進(jìn)。4臺(tái)設(shè)備已使用10年,1臺(tái)為5年,處于故障高發(fā)期,2015年配件更換和維修費(fèi)達(dá)到一定數(shù)額,決定2016年和廠家簽訂了全保合同,和廠家工程師合作,定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行更加全面的保養(yǎng),及時(shí)測(cè)試設(shè)備性能、驗(yàn)證設(shè)備參數(shù)、更換老化配件,并建立了常換零配件庫(kù)房,確保預(yù)防性維修的及時(shí)性。第一輪PDCA循環(huán)管理為期1年,可以發(fā)現(xiàn)故障率降至0.44%(χ2=49.79,P<0.01),主要故障發(fā)生數(shù)顯著降低,其問(wèn)題影響度也發(fā)生改變,第一輪的整改初見(jiàn)成效。
經(jīng)過(guò)科室年度質(zhì)量分析會(huì)進(jìn)行了總結(jié),發(fā)現(xiàn)設(shè)備及材料因素得到了很好的改進(jìn),但消毒員的責(zé)任心和專(zhuān)業(yè)技能不過(guò)關(guān)仍會(huì)造成一些故障。例如:早晨不及時(shí)排水,直至出現(xiàn)大量低溫濕包現(xiàn)象;出現(xiàn)壓縮空氣輕微漏氣聲,如果不影響自己滅菌工作,不會(huì)處理,照常滅菌,直至壓縮空氣管全部破裂導(dǎo)致滅菌故障;門(mén)封圈出現(xiàn)輕微裂紋,為了盡快完成自己的消毒任務(wù),不予處理,照常滅菌,直至出現(xiàn)過(guò)壓故障;水路部分出現(xiàn)輕微滲水,如果暫時(shí)不影響自己的滅菌,不予處理,照常滅菌,直至出現(xiàn)抽負(fù)壓故障或后處理超時(shí)等。2017年度,工程師在繼續(xù)整改設(shè)備和材料因素的同時(shí),和消毒供應(yīng)中心負(fù)責(zé)人及消毒組組長(zhǎng)合作,對(duì)消毒員展開(kāi)了定期培訓(xùn)和考核[15],使其熟練掌握滅菌技術(shù)、滅菌器的原理和常見(jiàn)故障處理技能,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障隱患,積極配合工程師處理,減少滅菌過(guò)程中出現(xiàn)的故障,提高滅菌工作效率。第二輪PDCA循環(huán)管理為期1年,可以發(fā)現(xiàn)故障率降至0.23%(χ2=9.79,P<0.01)。設(shè)備出現(xiàn)老化,2017年度,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)故障上升至8次,故障分析小組將數(shù)據(jù)積極反饋給廠家工程師,督查其進(jìn)行程序的維護(hù);過(guò)壓、低溫、高溫、抽負(fù)壓等人為可控制的故障率繼續(xù)降低。第二輪的整改繼續(xù)有效,但仍有0.23%的故障需要科室成員努力改進(jìn),未來(lái)科室人員將繼續(xù)學(xué)習(xí)之前的成功經(jīng)驗(yàn),持續(xù)改進(jìn)。
綜上所述,PDCA循環(huán)管理法是呈現(xiàn)螺旋式上升的一種管理方法,能夠有效的保證醫(yī)院科室的管理質(zhì)量。消毒供應(yīng)中心運(yùn)用PDCA循環(huán)管理模式,將高溫蒸汽滅菌器發(fā)生的故障進(jìn)行了分析,兩年來(lái)對(duì)設(shè)備、材料、人員、管理等方面進(jìn)行了不斷改進(jìn),提升了工程師和消毒員的專(zhuān)業(yè)技能和工作效率,降低了滅菌故障率,保證了滅菌的質(zhì)量。