• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      視覺檢測技術(shù)在高速軟管灌裝機(jī)上的使用

      2019-01-19 08:02:34
      制造業(yè)自動(dòng)化 2019年1期
      關(guān)鍵詞:灌裝機(jī)次品灌裝

      (云南白藥集團(tuán)健康產(chǎn)品有限公司,昆明 650000)

      0 引言

      在現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)中,隨著生產(chǎn)設(shè)備效率的提升,人工檢測質(zhì)量缺陷產(chǎn)品常常因檢測員水平、視覺疲勞等因素造成漏檢、誤檢等[1]。取而代之的視覺檢測(又叫機(jī)器視覺)應(yīng)時(shí)而生,其采用專用設(shè)備采集圖像,轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)后用計(jì)算機(jī)處理,可對(duì)各種目標(biāo)特征進(jìn)行分析和識(shí)別?;跈C(jī)器視覺的分級(jí)排除了主觀因素的干擾,且檢測精度高,能實(shí)現(xiàn)無損操作等特點(diǎn),該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于汽車、電子、電氣、機(jī)械、制藥、包裝、印刷、紡織等行業(yè)[2]。

      針對(duì)我公司生產(chǎn)特點(diǎn),產(chǎn)品灌裝后的封尾行為對(duì)于質(zhì)量的影響尤為突出。軟管灌裝設(shè)備,較多用于粘度流體的填充,如藥膏、洗面奶、洗發(fā)水等洗護(hù)品等,其承載容器多為鋁管、鋁塑復(fù)合管(全塑管)。管材灌裝完畢后的封尾良品率是影響灌裝產(chǎn)品品質(zhì)的重要因素。封尾不良(又稱:次品。)較多集中在“封尾不平整”、“封尾剪裁不良(漏剪或多剪)”、“管材印刷面logo對(duì)位偏移”這三個(gè)方面,如圖1次品與良品對(duì)比圖。

      由于灌裝機(jī)生產(chǎn)速度較高(約為120ms/支),人工檢測無法滿足次品篩選并剔除的要求。本文開創(chuàng)性的在灌裝機(jī)上使用視覺檢測,對(duì)灌裝后的軟管進(jìn)行在線連續(xù)檢測,配合可編程邏輯控制器(PLC)進(jìn)行封尾不良軟管剔除,避免了由檢測人員工作失誤造成的產(chǎn)品質(zhì)量不合格,極大的提高了生產(chǎn)效率。

      圖1 次品(b)、(c)、(d)與良品(a)對(duì)照?qǐng)D

      1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理及組成

      1.1 設(shè)計(jì)原理

      應(yīng)用對(duì)象為高速軟管灌裝機(jī)(產(chǎn)地:德國),灌裝速度為120毫秒/支,并且該灌裝機(jī)為雙跑道式結(jié)構(gòu),同時(shí)有兩列產(chǎn)品進(jìn)行灌裝,這要求視覺檢測需要有多線程并行處理功能。

      系統(tǒng)原理如圖2所示。該系統(tǒng)以機(jī)器視覺為核心,控制高倍相機(jī)拍攝流水線軌道上的軟管封尾圖像,圖像回傳XX。通過邏輯控制器將視覺檢測的判定信號(hào)標(biāo)記(良品標(biāo)記為“OK”,次品標(biāo)記為“NG”),在接下來的固定剔除位再進(jìn)行封尾不良產(chǎn)品剔除處理(OK品放行,NG品剔除),見圖3灌裝機(jī)剔廢機(jī)構(gòu)示意圖。

      圖2 系統(tǒng)原理圖

      圖3 灌裝機(jī)剔廢機(jī)構(gòu)示意圖

      1.2 系統(tǒng)組成

      序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)1視覺檢測控制器 FH-1050 2鏡頭 3Z4S-LE SV-1614H 3相機(jī) FZ-SC 4條形光源 JL-LR-144X19W 5光源控制器 JL-APC24V-2 6 回歸反射式光電傳感器 E3Z-R86 7反射板 E39-RS1 8光電傳感器 E3Z-LS86 9彩色顯示器10 踢廢機(jī)

      2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

      2.1 試驗(yàn)分析

      針對(duì)現(xiàn)場的檢測需求,利用FH-1050視覺檢測控制器中圖像處理功能對(duì)拍攝到的待測物圖像進(jìn)行處理[3],將缺陷特征突出,并進(jìn)行識(shí)別判定輸出。主要使用功能按照檢測順序介紹如下:

      1)灰度色階調(diào)節(jié)+二值化。彩色轉(zhuǎn)黑白圖像,突出拍攝圖像明暗特征或標(biāo)記。

      2)形狀搜索——生成特征標(biāo)記坐標(biāo)值。以圖像特征點(diǎn)作為模板,對(duì)所有拍攝所得圖像進(jìn)行比對(duì),生成圖像幾何中心點(diǎn)坐標(biāo)參數(shù)(X,Y值),根據(jù)預(yù)設(shè)的良品坐標(biāo)范圍進(jìn)行判定,超出范圍即為“NG”;如圖4所示。

      圖4 橫縱坐標(biāo)設(shè)定效果圖

      3)圖像位置修正。因拍照信號(hào)為光電傳感器觸發(fā),拍攝到的圖像有可能存在位置偏差,需要對(duì)圖像進(jìn)行坐標(biāo)系平移,將圖像平移到劃定的檢測區(qū)域中,平移量參照“形狀搜索”生成的坐標(biāo)系參數(shù)。

      4)掃描邊緣位置——封尾凹凸度檢測。使用“掃描邊緣位置”功能,對(duì)封尾部分進(jìn)行邊緣掃描,設(shè)定從“暗”到“亮”方式,選取邊緣,同時(shí)設(shè)定“掃描線密度”(值越大,掃描密度越高)。在生成的一些列測量結(jié)果數(shù)據(jù)中,選擇“凹凸率”數(shù)據(jù)作為封口凹凸的判定依據(jù),與預(yù)設(shè)良品值進(jìn)行比較,超出范圍即為“NG”。如圖5所示。

      圖5 掃描邊緣位置設(shè)計(jì)效果圖

      5)面積重心——封尾剪裁檢測。利用“面積重心”功能,劃定檢測區(qū)域,利用白色面積采集計(jì)算對(duì)比原理,對(duì)封尾部分是否存在漏剪裁、剪裁粘連等現(xiàn)象進(jìn)行檢測判定,與預(yù)設(shè)良品值進(jìn)行比較,超出范圍即為“NG”。如圖6所示。

      圖6 面積重心偏離效果圖

      6)綜合判定輸出。依據(jù)所有檢測的判定結(jié)果,進(jìn)行邏輯“或”運(yùn)算(OK為0,NG為1),任意一個(gè)“缺陷檢測”判定NG,綜合判定即輸出“1”,并通過線路傳送信號(hào)至PLC接收端。

      2.2 PLC控制邏輯

      鑒于灌裝機(jī)上無法實(shí)現(xiàn)在線檢測位置進(jìn)行同步剔除不良品的情況,選擇了“延后剔除”的控制方式。

      1)實(shí)現(xiàn)這一功能需要借助可編程邏輯控制器(PLC),其中的“堆棧功能”正好可以實(shí)現(xiàn)視覺檢測信號(hào)的存儲(chǔ)(OK為0,NG為1),并按照生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍進(jìn)行同步的“入棧”、“堆?!薄ⅰ俺鰲!惫δ埽瑢?shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”的堆棧信號(hào)控制。如圖7所示。

      圖7 PLC堆??刂脐P(guān)系圖

      2)為了最大限度縮減生產(chǎn)線停機(jī)改造時(shí)間,節(jié)約改造成本,在對(duì)灌裝機(jī)程序信號(hào)邏輯深入研究的基礎(chǔ)上,發(fā)現(xiàn)剔除機(jī)構(gòu)與整個(gè)設(shè)備的主軸運(yùn)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)的電子凸輪關(guān)系,即當(dāng)安裝在主軸上的旋轉(zhuǎn)編碼器值旋轉(zhuǎn)到預(yù)先設(shè)定的若干個(gè)相位位置時(shí),觸發(fā)剔除機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng),而在剔除機(jī)構(gòu)上的頂針汽缸,會(huì)根據(jù)設(shè)備主控制的信號(hào)進(jìn)行頂出(NG品剔除),或者是縮回(OK品保留)。這樣,就可以根據(jù)設(shè)備自帶的剔除機(jī)構(gòu),對(duì)頂針汽缸進(jìn)行控制,并且可以實(shí)現(xiàn)控制信號(hào)與設(shè)備節(jié)拍一致,避免“撞車”,原理如圖8所示。

      圖8 節(jié)拍控制原理圖

      2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析

      實(shí)際測試結(jié)果完全能夠滿高速軟管灌裝線120毫秒/支的基礎(chǔ)生產(chǎn)速度,視覺檢測速度通過程序優(yōu)化,檢測處理時(shí)間控制在了40毫秒/支以內(nèi),達(dá)到甚至超過了預(yù)期,如圖9所示。

      圖9 實(shí)際檢測效果圖

      有效檢測和剔除率達(dá)到了99%以上,確保了產(chǎn)品質(zhì)量,通過該項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在同類灌裝設(shè)備或類似行業(yè)上進(jìn)行水平展開具有較強(qiáng)借鑒意義。

      3 結(jié)論

      3.1 先進(jìn)性和可行性

      將在線視覺檢測系統(tǒng)與軟管高速灌裝機(jī)進(jìn)行匯聚,有效降低人工檢測的瓶頸,提高檢測精度,從而使產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提升。

      融合現(xiàn)場總線技術(shù)和PLC技術(shù),對(duì)原進(jìn)口機(jī)型進(jìn)行升級(jí)完善,達(dá)到能夠在外國進(jìn)口的整機(jī)設(shè)備上通過自主設(shè)計(jì)增加功能的目的,為以后由于產(chǎn)品多樣性導(dǎo)致的設(shè)備升級(jí)改造提供技術(shù)鋪墊。

      3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分析及推廣前景

      視覺檢測技術(shù)是建立在計(jì)算機(jī)視覺研究基礎(chǔ)上的一門新興檢測技術(shù),基于視覺傳感器的檢測系統(tǒng)具有抗干擾能力強(qiáng),效率高,組成簡單等優(yōu)點(diǎn),非常適合生產(chǎn)現(xiàn)場的在線,非接觸檢測及監(jiān)控,特別是在當(dāng)今的制造業(yè)正處于由工業(yè)3.0向工業(yè)4.0推進(jìn)的時(shí)代,用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)制造,已經(jīng)是所有重質(zhì)量、重效率、重產(chǎn)能的制造企業(yè)的完美標(biāo)配,利用視覺檢測對(duì)軟管灌裝機(jī)進(jìn)行封尾檢測在整個(gè)輕工行業(yè)內(nèi)應(yīng)該是屬于比較新穎的方式,至少在國內(nèi)的同行業(yè)中屬于領(lǐng)先水平。

      猜你喜歡
      灌裝機(jī)次品灌裝
      運(yùn)用推理找次品
      屋頂紙盒灌裝機(jī)包裝材料滅菌模擬模型
      帶有反饋補(bǔ)償方式的灌裝系統(tǒng)
      找次品
      基于PLC的飲料灌裝流水線設(shè)計(jì)
      電子制作(2019年19期)2019-11-23 08:41:56
      基于S7-200PLC的液體灌裝及搬運(yùn)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
      電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:26
      KHS新型瓶裝水專用灌裝系統(tǒng)
      巧妙找次品
      找次品的竅門
      讀寫算(下)(2015年6期)2015-08-22 05:57:54
      基于Creo Simulate的冰激凌灌裝機(jī)床身有限元分析及優(yōu)化
      鄂州市| 龙门县| 康平县| 紫阳县| 肥西县| 武功县| 舟山市| 朝阳县| 岑巩县| 徐汇区| 肇州县| 成安县| 广州市| 静宁县| 河源市| 河南省| 泰兴市| 昆山市| 门头沟区| 陵川县| 潞西市| 如皋市| 本溪| 洛扎县| 化隆| 丰原市| 秦皇岛市| 兴隆县| 深圳市| 嵩明县| 崇信县| 英超| 绥阳县| 岗巴县| 河北省| 墨竹工卡县| SHOW| 油尖旺区| 庆安县| 伊宁县| 哈巴河县|