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      杏北油田集輸系統(tǒng)停摻冷輸實(shí)施效果與潛力分析

      2019-02-06 01:33:18霍妍佳
      石油石化節(jié)能 2019年12期
      關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)油聚驅(qū)產(chǎn)液

      霍妍佳

      (大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)

      杏北油田在運(yùn)轉(zhuǎn)油(放水)站51座,脫水站7座,管轄共計8 082口油井的集輸系統(tǒng)。隨著油田開發(fā)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,集輸能耗持續(xù)上升,近5年集輸耗電升高50%,耗氣升高131%。

      集輸能耗主要消耗在單井摻水以及中轉(zhuǎn)站加熱爐升溫方面。隨著油田產(chǎn)能規(guī)模的不斷擴(kuò)大,采出井?dāng)?shù)逐年增加,與2013年對比,采出井總數(shù)由7 226口上升至8 375口,受其影響年均摻水量由2 715×104m3升高至4 064×104m3;因此,耗能單元基數(shù)不斷擴(kuò)大是集輸系統(tǒng)能耗上升的主要因素。

      1 實(shí)施背景

      隨著油田開采程度的不斷深入,采出液含水濃度不斷升高,凝固點(diǎn)逐漸下降,對于特高含水油田來說,不加熱停摻冷輸是油田節(jié)能降耗的必然趨勢[1]。但采用不加熱集油之后,將面臨井口回壓上升速度快、低溫脫水、低溫污水處理、低溫破乳劑選取、計量間采暖溫度下降等諸多問題[2]。由于每個區(qū)塊具體生產(chǎn)環(huán)境不同,面臨的問題也不同,所取得的經(jīng)驗(yàn)及認(rèn)識并不適合完全套用,需要在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷摸索總結(jié)經(jīng)驗(yàn),形成并不斷完善各區(qū)塊自己的制度[3]。

      為此,2018年杏北油田選取8座轉(zhuǎn)油站開展停爐停摻冷輸試驗(yàn),其中水驅(qū)轉(zhuǎn)油站3座,聚驅(qū)轉(zhuǎn)油站2座,三元驅(qū)轉(zhuǎn)油站2座,過渡帶地區(qū)轉(zhuǎn)油站1座,進(jìn)一步挖潛集輸降摻潛力,降低油田生產(chǎn)能耗,為后期推廣提供技術(shù)儲備[4]。停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)生產(chǎn)情況見表1。

      表1 停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)生產(chǎn)情況

      2 停摻冷輸試驗(yàn)運(yùn)行

      2.1 整體運(yùn)行

      自2018年7月實(shí)行以來,試驗(yàn)區(qū)整體運(yùn)行較為平穩(wěn),聚驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站及水驅(qū)3#轉(zhuǎn)油站先后由于單井回壓明顯升高,現(xiàn)場生產(chǎn)管理困難等因素恢復(fù)摻水運(yùn)行,其他各隊(duì)運(yùn)行較為平穩(wěn)。

      2.2 生產(chǎn)運(yùn)行

      停摻冷輸過程中,轉(zhuǎn)油站外輸液量未見明顯變化趨勢。以聚驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站及過渡帶1#轉(zhuǎn)油站為例,試驗(yàn)實(shí)施期間外輸液量整體較為平穩(wěn),即停摻冷輸運(yùn)行不會對液量有較大影響。

      2.3 單井回壓

      試驗(yàn)區(qū)井口回壓未見明顯波動,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)。其中,水驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站停摻后單井回壓穩(wěn)定在0.43 MPa左右;水驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站及過渡帶1#轉(zhuǎn)油站停摻后單井回壓有所升高,但基本可控制在0.5 MPa以內(nèi);三元驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站、三元驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站以及聚驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站由于自身井口產(chǎn)液大,出油溫度高,停摻后阻斷了溫度相對較低的摻水,單井回壓顯著下降。具體單井回壓變化曲線如圖1~圖6所示。

      圖1 聚驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站單井回壓變化

      圖2 水驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站單井回壓變化

      圖3 水驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站單井回壓變化

      圖4 過渡帶1#轉(zhuǎn)油站單井回壓變化

      圖5 三元驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站單井回壓變化

      2.4 能耗

      試驗(yàn)實(shí)施以來,除熱洗周期外,摻水泵及加熱爐均停止工作。以水驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站為例,2018年1月—8月的平均日耗氣量及日綜合耗電量的變化情況如圖7所示。

      自停爐停摻冷輸試驗(yàn)以來,平均日耗氣量及日綜合耗電量大幅度下降。耗氣方面:6月份1002轉(zhuǎn)油站耗氣量為75 814 m3,7月份降至1 844 m3,8月份未熱洗耗氣量為0。耗電方面:6月份耗電量為65 686 kWh,7月份降至58 032 kWh,8月份耗電量略有升高為61 404 kWh。綜上所述,通過停摻冷輸工藝,節(jié)能效果顯著,節(jié)約了大量的生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用。

      圖6 三元驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站單井回壓變化

      圖7 水驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站耗氣及耗電變化

      2.5 措施

      停摻后部分井因出油溫度低、含水低等因素影響,導(dǎo)致井口回壓偏高,需采取摻水沖洗、高壓熱洗等措施維持正常生產(chǎn),全月累計執(zhí)行措施41井次,保障生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)措施情況見表2。

      表2 停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)措施情況 (井次)

      2.6 恢復(fù)摻水站庫原因分析

      聚驅(qū)1#停爐停摻冷輸后,有10口單井因含聚濃度較高、單井回油壓力大等因素造成無法正常生產(chǎn),通過開展大排量摻水沖洗、高壓熱洗等措施后才恢復(fù)正常生產(chǎn),加大了基層管理難度,因此恢復(fù)摻水運(yùn)行。聚驅(qū)1#停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)措施情況見表3。

      表3 聚驅(qū)1#停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)措施情況

      水驅(qū)3#轉(zhuǎn)油站的521#、516#計量間部分單井由于管線長、運(yùn)行年限久、內(nèi)部結(jié)垢嚴(yán)重,進(jìn)行停爐停摻冷輸試驗(yàn)5天,單井回壓明顯上升,通過啟爐摻水沖洗后恢復(fù)正常生產(chǎn)。部分異常井生產(chǎn)情況見表4。

      表4 水驅(qū)3#轉(zhuǎn)油站部分異常井生產(chǎn)情況

      2.7 經(jīng)濟(jì)效益

      通過開展停摻冷輸試驗(yàn)工作,與去年同期(2017年7月1日—8月31日)相比,6個試驗(yàn)隊(duì)累計節(jié)約電量18.99×104k Wh,節(jié)氣28.21×104m3,噸液耗電降低0.55 kWh/t,噸液耗氣降低0.24 m3/t。按照工業(yè)耗氣單價0.55元/m3[5]、耗電單價0.638元/k Wh計算,累計節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用27.64萬元。停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)措施效果見表5。

      3 經(jīng)驗(yàn)規(guī)律與潛力分析

      通過對各試驗(yàn)隊(duì)產(chǎn)液量、井口出油溫度、集輸半徑、含聚濃度和異常井比例進(jìn)行對比(表6),可得出以下結(jié)論:

      1)單井產(chǎn)液量高,利于停摻冷輸工藝。隨著單井產(chǎn)液量的升高,黏度降低,流體阻力減小[6],更有利于停摻冷輸:三元驅(qū)1#、三元驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站平均單井產(chǎn)液量高,分別為79.92 m3/d、48.7 m3/d,試驗(yàn)階段除個別井需進(jìn)行摻水沖洗外,全隊(duì)整體單井回壓較為平穩(wěn),停摻冷輸實(shí)施效果較好。由聚驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站和水驅(qū)3#轉(zhuǎn)油站生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比可知,在其井口回油溫度、含聚濃度接近、集輸半徑基本相同的情況下,聚驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站平均單井產(chǎn)液量為45.83 m3/d,水驅(qū)3#轉(zhuǎn)油站平均單井產(chǎn)液量為25.74 m3/d,聚驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站停摻冷輸過程中運(yùn)行平穩(wěn),水驅(qū)3#轉(zhuǎn)油站多口單井井口回壓高。

      2)出油溫度高,利于停摻冷輸工藝。過渡帶1#轉(zhuǎn)油站位于西部過渡帶,單井產(chǎn)液量較低,但井口平均出油溫度高達(dá)32℃,因此運(yùn)行過程中回壓平穩(wěn),停摻冷輸實(shí)施效果較好。水驅(qū)2#轉(zhuǎn)油站平均出油溫度達(dá)30℃,試驗(yàn)階段不需增加措施即可運(yùn)行平穩(wěn),井口回壓變化小,節(jié)能效果明顯。

      表5 停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)措施效果

      表6 停爐停摻冷輸試驗(yàn)區(qū)生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比

      3)集輸半徑短,利于停摻冷輸工藝。集輸半徑短,水頭損失小,更利于油氣集輸,但由于各站集輸半徑相對差異較小,從目前運(yùn)行效果來看,集輸半徑的大小對停摻冷輸工藝運(yùn)行影響較小[6]。

      4)含聚濃度低,利于停摻冷輸工藝。由表6可知,聚驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站含聚質(zhì)量濃度高達(dá)271.6 mg/L,進(jìn)行停爐停摻冷輸試驗(yàn)6天時,10余口井井口回壓升高,影響正常生產(chǎn)。

      5)異常井少,利于停摻冷輸工藝。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,部分管道受年限長、結(jié)蠟堵塞等因素導(dǎo)致管道縮徑嚴(yán)重[7],容易導(dǎo)致井口回壓升高,無法正常運(yùn)行。如試聚驅(qū)1#轉(zhuǎn)油站和北五轉(zhuǎn)油站,其問題井?dāng)?shù)分別為15、13口,直接影響到停摻冷輸工藝能否持續(xù)運(yùn)行[8]。

      4 結(jié)論

      根據(jù)本次停爐停摻冷輸試驗(yàn)工作的經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),單井平均產(chǎn)液量及井口出油溫度高,含聚濃度低,異常井比重低,有利于進(jìn)行停摻冷輸[9]。通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)加權(quán)平均得出,平均單井產(chǎn)液量在27 m3/d以上,平均回油溫度超過30℃,含聚質(zhì)量濃度低于150 mg/L,問題井?dāng)?shù)小于10口時適于進(jìn)行停爐停摻冷輸工藝運(yùn)行[10]。

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