易 海 陳 凱 夏華騰 蔡煜航
中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 湖南 株洲 412002
某渦槳發(fā)動機(jī)工廠試車分解過程中經(jīng)常發(fā)生游星架螺紋咬死故障,導(dǎo)致螺母報廢,游星架螺紋不同程度的損傷(見表1)。對于該故障,長期以來一致未能找到很好的預(yù)防和避免方法,給公司造成了較大損失,用戶極為不滿。
表1 螺母報廢情況
如圖1箭頭所示,在游星架上裝完球軸承后,再擰入螺母,用防止游星架上球軸承軸向竄動;在螺母和軸承之間裝有游星架鎖片,通過鎖片卡爪防止螺母松動。
圖1 游星架結(jié)構(gòu)
對游星架螺母咬死故障原因進(jìn)行分析,繪制故障樹,主要由下述幾方面造成。
X1:螺母材質(zhì)、硬度、外觀缺陷;
X2:螺母螺紋尺寸超差;
X3:游星架螺紋材質(zhì)、硬度、外觀缺陷;
X4:游星架螺紋尺寸超差;
X5:裝配過程中螺紋上有多余物;
X6:裝配擰緊角度(力矩)過大。
歷史上為預(yù)防該游星架螺紋咬死問題,曾制定了多條措施。
(1)螺母、游星架增加用5-10倍放大鏡檢查螺紋外觀質(zhì)量(不應(yīng)有毛刺);
(2)按《關(guān)于去除螺紋毛刺的技術(shù)規(guī)范》對游星架及螺母螺紋增加起始不完整螺紋清理,在工藝規(guī)程上進(jìn)行細(xì)化;
(3)增大游星架螺紋鎖片槽倒角。
(4)對庫存零件,用10倍放大鏡檢查,并對有問題零件進(jìn)行去除毛刺;
(5)入廠驗(yàn)收增加用10倍放大鏡檢查內(nèi)容;
(6)對游星架及螺母螺紋加工細(xì)化,增加起始不完整螺紋清理;
(8)增加游星架螺紋鎖片槽倒角。
(9)設(shè)計發(fā)出更改單完成游星架鎖片槽倒角改進(jìn)的更改。
經(jīng)查設(shè)計圖紙,游星架和螺母螺紋尺寸均為M95×1.5-6h/H,同時對設(shè)計技術(shù)狀態(tài)更改情況進(jìn)行了清查,未發(fā)現(xiàn)與故障相關(guān)的設(shè)計更改,設(shè)計尺寸不合理X1可排除。
對游星架螺母鎖緊的相關(guān)零件進(jìn)行復(fù)查,游星架和螺母采用扭角法裝配,游星架螺母在外圓面上均勻開有12槽,兩槽之間的夾角為30°(圖2)。游星架螺母的擰緊力矩角為25°±5°,但設(shè)計未規(guī)定初始角度(力矩),該螺母表面采取化學(xué)氧化,與其余螺母對比(如槳軸螺母表面鍍銀),螺紋擰緊時,摩擦力大,不利于螺紋間潤滑,故設(shè)計要求不合理X2因素不可排除。
圖2 螺母
6.1 游星架加工情況復(fù)查
6.1.1 復(fù)查以往制定措施執(zhí)行到位情況
6.1.2 確認(rèn)游星架螺紋收口、碰傷、毛刺等情況 對裝機(jī)零件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)一件游星架螺紋處有輕微的毛刺,對倉庫的零件退回加工單位重新復(fù)查。
6.1.3 復(fù)查游星架螺紋硬度 材料為40CrNiMoA,設(shè)計硬度HBd=3.6-3.3(實(shí)測為3.4-3.6,符合要求),螺紋為磨削加工,表面粗糙度Ra0.4,檢驗(yàn)檢查合格。
6.1.4 復(fù)查螺紋、螺距、牙型等是否合格
6.1.5 游星架復(fù)查結(jié)論 從上述復(fù)查過程可以看出,除X4中螺紋毛刺因素外,其余因素均可排除。
6.2 螺母加工情況復(fù)查
6.2.1 復(fù)查原措施是否執(zhí)行到位 原措施共2條。
(1)螺母用5-10倍放大鏡檢查螺紋外觀質(zhì)量(不應(yīng)有毛刺);
(2)對螺母螺紋增加起始不完整螺紋清理,在工藝規(guī)程上進(jìn)行細(xì)化;
根據(jù)上述措施,螺母檢驗(yàn)工序增加了用5倍放大鏡檢查螺紋外觀質(zhì)量,不應(yīng)有毛刺要求,并要求用白手套檢查整個螺紋應(yīng)無刮紗感。
6.2.2 螺母螺紋進(jìn)、出口碰傷、毛刺情況 現(xiàn)場對19Z4、19Z5批次用螺紋量規(guī)進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢結(jié)果均合格。用5倍放大鏡檢查螺紋外觀質(zhì)量,零件均無碰傷、毛刺。
6.2.3 復(fù)查螺紋硬度、粗糙度 螺母材料為40CrNiMoA,鍛件,不需進(jìn)行熱處理,設(shè)計硬度HRC30-37(實(shí)測HRc35.0~35.3,符合要求),螺紋加工完成后進(jìn)入檢驗(yàn)工序,檢驗(yàn)工序?qū)Υ植诙纫鬄镽a1.6,經(jīng)檢驗(yàn)粗糙度合格,之后零件再進(jìn)行化學(xué)氧化,氧化后螺紋表面光滑,無凹凸點(diǎn)。
6.2.4 復(fù)查螺紋加工過程的工藝、設(shè)備、刀具、程序等 經(jīng)清查,兩批次零件加工過程中工藝未進(jìn)行更改,一直使用90年代的老工藝?,F(xiàn)場加工使用設(shè)備未發(fā)生變化,刀具未更改;銑工去除不完整螺紋使用程序未更改。
6.2.5 鉗工去毛刺工序復(fù)查 鉗工工序規(guī)定去除螺紋進(jìn)出口毛刺,現(xiàn)場使用銼刀和筆式風(fēng)槍進(jìn)行去除,螺紋毛刺用砂紙去除。
表2 游星架以往措施執(zhí)行情況
表3 游星架螺紋復(fù)查情況
但鉗工工序不夠細(xì)化,未明確如何去除,用什么工具去除。
6.2.6 復(fù)查螺紋、螺距、牙型等是否合格 在裝配現(xiàn)場復(fù)查螺母,發(fā)現(xiàn)螺紋齒頂寬沿周向發(fā)生變化,為進(jìn)一步了解情況。故送三件游星架螺母在螺紋綜合檢查儀上進(jìn)行檢查,所有尺寸基本合格。結(jié)果如下:從螺紋牙型圖中可以看出,螺紋齒頂寬不一致,沿圓周方向有明顯變化,對宇航工藝進(jìn)行咨詢,齒頂寬變化大原因?yàn)槁菁y小徑在加工螺紋前已加工到位,后面再次裝夾找正誤差所致,即為小徑和中徑不同心所致。
表4 螺母新件尺寸檢查情況
6.2.7 螺母復(fù)查結(jié)論 除毛刺外,螺母材質(zhì)、硬度超差X3因素可排除,螺母螺紋尺寸超差X4因素不可排除。
根據(jù)故障樹情況,對裝配工藝進(jìn)行復(fù)查。
7.1 復(fù)查裝配工藝要求 裝配要求見表2。
圖3 螺紋牙型
表5 設(shè)計及工藝規(guī)程上的要求
7.2 裝配細(xì)化要求 2019年以來,為預(yù)防游星架螺紋咬死故障,裝配車間對螺母裝配過程進(jìn)行了細(xì)化。
7.2.1 清洗 游星架、螺母應(yīng)清洗干凈,螺紋中不允許有多余物。
7.2.2 檢查
(1)螺母裝配前,用10倍放大鏡目視檢查,戴白手套刮試游星架及螺母螺紋,應(yīng)無阻滯,無毛刺、飛邊、卡疤等缺陷。如檢查螺紋出現(xiàn)毛刺等問題,退庫處理。
(2)如連續(xù)出現(xiàn)兩臺及以上游星架或螺母螺紋質(zhì)量不合格情況,通知質(zhì)改室將情況上報相關(guān)單位處理。
7.2.3 裝配
(1)螺紋表面應(yīng)涂航空滑油。
(2)試裝:將螺母擰緊,使零件端面貼緊后,施加力矩預(yù)緊,角度要求:10°~15°,然后分下螺母用汽油清洗游星架螺紋、螺母螺紋,保證螺紋干凈。
(3)正式裝配:按裝配工藝規(guī)程要求進(jìn)行裝配。
注:裝配過程中,如出現(xiàn)角度已到達(dá)30°,仍未使鎖緊墊圈鎖片對螺母保險槽,可通過更換鎖緊墊圈或螺母的方式,滿足擰緊要求,不允許出現(xiàn)過力矩/角度擰緊現(xiàn)象。
7.3 裝配復(fù)查結(jié)論 從裝配復(fù)查情況看,故障樹中X5(多余物)和X6(裝配力矩超差)因素可排除。
從以上復(fù)查數(shù)據(jù)可以得出螺母咬死的主要原因:
設(shè)計要求不合理、游星架螺紋有毛刺、螺母螺紋小徑和中徑不同心,螺母螺紋有毛刺。
小徑和中徑不同心,導(dǎo)致牙頂寬度變化大。螺母裝配時,伴隨力矩愈來愈大,牙頂寬度窄的一側(cè)有尖邊,加上牙頂側(cè)面受力大,變形顯著,牙頂切割游星架螺紋牙側(cè),或者牙頂直接剝落,故造成螺母咬死(見圖4和圖5)。
圖4 正常咬合狀態(tài)
9.1 措施
(1)完善擰緊要求,增加擰緊時初始力矩(角度)大?。?/p>
(2)細(xì)化工藝規(guī)程,將游星架、螺母去毛刺工序定為關(guān)鍵工序,明確打磨工具等要求;
圖5 牙型半角發(fā)生變化以及牙頂寬度過窄時咬合狀態(tài)
(3)加強(qiáng)螺母加工質(zhì)量,加工螺紋時,找正內(nèi)孔或與小徑一起加工,保證螺紋和小徑的同心。
(4)裝配過程中,如出現(xiàn)角度已到達(dá)30°,仍未使鎖緊墊圈鎖片對螺母保險槽,需通過換螺母滿足對槽要求時,需重新對換下的螺母以及游星架螺紋進(jìn)行檢查:對螺母以及游星架螺紋目視檢查,并戴白紗布手套刮試游星架及螺母螺紋,應(yīng)無阻滯,無毛刺、飛邊、卡疤等缺陷。
9.2 效果 采用以上措施后,螺母咬死故障基本未出現(xiàn),效果良好,證明故障分析機(jī)理清晰,定位準(zhǔn)確,措施得當(dāng)。這種分析方法可以推廣到類似螺母咬死故障分析上。