陰峰 徐劍暉 王明生
摘 要:某200MW汽輪機(jī)在進(jìn)行配重后首次啟機(jī)帶負(fù)荷時(shí),由于1x軸振大機(jī)組停機(jī),經(jīng)對(duì)振動(dòng)數(shù)據(jù)和溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,判斷最終是由于中壓缸膨脹未脹出,以及上下缸溫差偏大引起缸的變形,這兩個(gè)原因共同作用而發(fā)生了動(dòng)靜碰磨。基于此提出了提高再熱汽溫,控制缸溫差、提高軸封供汽溫度等5條措施,措施采取后效果明顯。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);振動(dòng)大;提高汽溫;建議
0 前言
振動(dòng)是汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行中最常見的主要故障之一,嚴(yán)重時(shí)會(huì)行程振動(dòng)事故,汽輪機(jī)組振動(dòng)故障案例的分析和經(jīng)驗(yàn)積累對(duì)于振動(dòng)問題的解決很重要。文中某200MW汽輪機(jī)在進(jìn)行配重后首次啟機(jī)帶負(fù)荷時(shí),由于1x軸振大機(jī)組停機(jī),經(jīng)對(duì)振動(dòng)數(shù)據(jù)和溫度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)合以往的案例分析[1],判斷最終是由于中壓缸膨脹未脹出,以及上下缸溫差偏大引起缸的變形,這兩個(gè)原因共同作用而發(fā)生了動(dòng)靜碰磨?;诖颂岢隽颂岣咴贌崞麥?,控制缸溫差、提高軸封供汽溫度等5條措施,措施采取后效果明顯。
1 系統(tǒng)及事件簡介
某廠1號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)是東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的NJK200-12.7/535/535型汽輪機(jī),為單軸、三缸雙排汽、中間再熱、間接空冷凝式汽輪機(jī),整個(gè)機(jī)組共32級(jí)。
汽輪機(jī)共有五塊支持軸承,汽輪機(jī)的5個(gè)支持軸承分別為可傾瓦軸承及橢圓軸承。1號(hào)軸承為可傾瓦軸承,2號(hào)軸承為推力支持聯(lián)合橢圓軸承,也是轉(zhuǎn)子的死點(diǎn)。3、4、5號(hào)為橢圓軸承。
事件前機(jī)組主要參數(shù):機(jī)組負(fù)荷121MW,真空-73.6 kPa,主汽溫527℃,再熱汽溫518℃,主汽壓力8.23MPa,再熱汽壓力1.51MPa,汽輪機(jī)1X軸振動(dòng)81μm,2X軸振動(dòng)60μm,3X軸振動(dòng)111μm,4X軸振動(dòng)75μm,5X軸振動(dòng)21μm,6X軸振動(dòng)35μm,7X軸振動(dòng)70μm,沒有正在進(jìn)行的操作。
5分鐘后汽輪機(jī)1瓦X向振動(dòng)由81μm開始上漲,除5瓦振動(dòng)下降外,其余各軸瓦振動(dòng)皆上漲,其他各參數(shù)無異常,持續(xù)觀察振動(dòng)情況。
運(yùn)行人員進(jìn)行了降負(fù)荷操作,但54分鐘后汽機(jī)各軸振動(dòng)無下降趨勢,1X振動(dòng)大汽輪機(jī)跳閘。跳閘前,各軸振,1X:287μm,1Y:116μm,2X:130μm,2Y:108μm,3X:142μm,3Y:120μm,4X:160μm,4Y:180μm,5X:105μm,5Y:45μm。
2 振動(dòng)情況
1號(hào)機(jī)組由于1X振動(dòng)大,本次啟機(jī)前進(jìn)行了配重。
配置前機(jī)組帶負(fù)荷時(shí)1X振動(dòng)為119μm,3X振動(dòng)為103μm,其他振動(dòng)不大于65μm,配重后3000r/min時(shí),1X振動(dòng)為75μm,3X振動(dòng)為101μm,4X振動(dòng)為83μm,其余小于63μm,配重后帶負(fù)荷3X振動(dòng)為147μm,3Y振動(dòng)為121μm 其余小于73μm。
因啟機(jī)時(shí)間較倉促并未對(duì)啟動(dòng)過程進(jìn)行監(jiān)測,通過現(xiàn)場DCS查看通頻發(fā)現(xiàn),汽機(jī)在定速3000r/min時(shí)振動(dòng)值較好,在帶負(fù)荷后3X振動(dòng)值由101.4μm上升到了147.4μm。
機(jī)組跳閘后,經(jīng)過簡單處理后重新啟機(jī),在重新啟動(dòng)定速3000 r/min時(shí)振動(dòng)值較好,振動(dòng)最大94μm,但帶負(fù)荷后3X振動(dòng)持續(xù)增加,最大時(shí)增加至180μm。
機(jī)組在啟動(dòng)時(shí)的偏心0.06mm、跳機(jī)后再次啟動(dòng)前的偏心為0.06 mm。
高壓缸熱膨脹30 mm,中壓缸熱膨脹7mm。
3 原因分析
機(jī)組在加負(fù)荷過程中發(fā)生動(dòng)靜碰磨,3X振動(dòng)值逐漸由101.4μm逐漸攀爬至147.4μm,隨后振動(dòng)發(fā)散,并影響到其他軸瓦振動(dòng),最終因軸系振動(dòng)值過大而跳閘。
通過現(xiàn)場檢查,機(jī)組發(fā)生動(dòng)靜碰摩的可能原因有如下:
(1)可能是中壓缸膨脹未脹出(中壓缸膨脹值DCS比就地實(shí)測大1 mm左右);
(2)可能是中壓缸外缸外壁上下溫差大(中壓缸內(nèi)缸上壁溫度不準(zhǔn)確無法準(zhǔn)確判斷)。
最終可能是由于中壓缸膨脹未脹出,以及可能上下缸溫差偏大引起缸的變形,這兩個(gè)原因共同作用而發(fā)生了動(dòng)靜碰磨。
4 治理措施
(1)中壓缸前、后、左、右架設(shè)千分表,每5分鐘記錄一次表讀數(shù);
(2)在相同負(fù)荷下,機(jī)組再熱蒸汽溫度提升至510℃到520℃之間;
(3)中壓缸內(nèi)缸上、下缸溫差調(diào)整至20℃以內(nèi);
(4)中壓軸封供汽溫度提升至220℃;
(5)根據(jù)機(jī)組絕對(duì)膨脹情況敲擊中壓缸貓爪;
(6)每個(gè)負(fù)荷調(diào)整階段都要觀察10-20分鐘,待振動(dòng)平穩(wěn)后再進(jìn)行負(fù)荷增減,振動(dòng)增加超過20μm時(shí),停止操作。
5 治理效果及建議
采取措施后,機(jī)組負(fù)荷150MW,振動(dòng)值如表1所示。
(1)機(jī)組啟動(dòng)過程中,增加暖機(jī)時(shí)間,待汽缸膨脹完全達(dá)到正常運(yùn)行數(shù)值時(shí),再緩慢增加負(fù)荷,并嚴(yán)密監(jiān)視軸振、脹差、上下缸溫度等參數(shù)[2],發(fā)現(xiàn)上漲時(shí),立即停止增加負(fù)荷,穩(wěn)定參數(shù)運(yùn)行,必要時(shí)立即降低負(fù)荷。
(2)事件分析中發(fā)現(xiàn)中壓缸內(nèi)缸上內(nèi)壁溫度的不準(zhǔn)確,無法判斷上下缸溫差是否過大,僅能通過外缸壁溫進(jìn)行判斷,因此需及時(shí)消除測點(diǎn)不準(zhǔn)缺陷,利于監(jiān)控運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
[1]張學(xué)延,張衛(wèi)軍,周亮等.國產(chǎn)600MW超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)問題分析及處理[J].熱力發(fā)電,2006,7(07):44-47,49.
[2]王延博.大型汽輪發(fā)電機(jī)組TSI/TDM系統(tǒng)振動(dòng)測點(diǎn)配置基本原則研究[J].汽輪機(jī)技術(shù),2004,3(19):193-195.