陳恩東
(神華準(zhǔn)格爾能源有限責(zé)任公司 選煤廠,內(nèi)蒙古 準(zhǔn)格爾旗 010300)
神華準(zhǔn)能選煤廠洗選二車間建于2005年3月30日,現(xiàn)有2套生產(chǎn)系統(tǒng),生產(chǎn)能力為1 800萬t/a,其中800萬t系統(tǒng)于2006年2月1日建成開始運行,100萬t系統(tǒng)于2013年4月開工,2014年7月4日重載試運行,設(shè)計采用重介淺槽洗選工藝,共用一個槽倉,槽倉儲量為12.8萬t。在神華準(zhǔn)能選煤廠生產(chǎn)實踐中,渣漿泵被廣泛應(yīng)用于煤泥水、循環(huán)水、煤漿以及重介質(zhì)懸浮液等流體的輸送作業(yè)。由于分級(濃縮)旋流器、重介(水介)分選旋流器、壓濾機的入料泵直接影響到選煤廠的各項工藝指標(biāo),因此,作為選煤廠重要輔助設(shè)備的渣漿泵,其運行效果直接影響到生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運行。
選煤廠常用的渣漿泵分為臥式和立式軸向吸入兩大類,其結(jié)構(gòu)形式相似,如圖1所示,主要由泵軸、葉輪、吸入室、蝸殼等過流部件以及軸封等輔助部件組成[1]。
1—護(hù)套;2—泵蓋;3—前護(hù)板;4—葉輪;5—副葉輪;6—后護(hù)板;7—泵體;8—減壓蓋;9—密封組件;10—托架;11—軸承組件;12—拆卸環(huán)圖1 渣漿泵結(jié)構(gòu)示意
渣漿泵工作原理見圖2,由電動機帶動軸上的葉輪旋轉(zhuǎn),對液體介質(zhì)做功,提高液體介質(zhì)的壓力和動能;液體介質(zhì)由泵體的吸入室流入,由泵體的排出室流出;軸封結(jié)構(gòu)防止液體泄漏,軸承和托架支撐轉(zhuǎn)軸。對過流部件的要求主要是達(dá)到規(guī)定的流量和揚程,液體介質(zhì)流動連續(xù)、穩(wěn)定、高效、節(jié)能;對渣漿泵要求材質(zhì)耐磨、結(jié)構(gòu)簡單、工作效率高、拆裝方便、易維護(hù)、檢修方便及持久耐用[2]。
圖2 渣漿泵工作原理示意
(1)部分泵型運轉(zhuǎn)溫度高,葉輪不能調(diào)整。洗選二車間采用50ZJD-500渣漿泵,流量100 m3/h,揚程120 m,皮帶傳動,升速運轉(zhuǎn)。托架組件為已成型的部件,在初始安裝時依靠拆卸環(huán)的不同厚度調(diào)節(jié)葉輪間隙,無調(diào)節(jié)葉輪結(jié)構(gòu),無冷卻結(jié)構(gòu)。此泵主要用于二車間三系統(tǒng)的沖洗水系統(tǒng),所有設(shè)備的衛(wèi)生、沖洗以及磁選機噴頭水系統(tǒng)。在泵運行時,軸承發(fā)熱異常,溫度較高;還存在檢修頻繁、葉輪間隙不易調(diào)整等問題。
對渣漿泵主機工作特點與環(huán)境條件的分析發(fā)現(xiàn),該泵選用雙端面密封及老式托架組件。針對泵具體運行情況,提出增加軸承冷卻機構(gòu),如水箱、銅管;在不影響安裝尺寸前提下,調(diào)節(jié)葉輪間隙;選用優(yōu)質(zhì)軸承,冷卻油選用優(yōu)質(zhì)潤滑油,機械密封使用較清潔的冷卻水等改造方案。
通過對50ZJD-500渣漿泵結(jié)構(gòu)改造,對泵軸承部位進(jìn)行冷卻,泵的運轉(zhuǎn)效率顯著提高,噪聲、發(fā)熱量明顯降低,運轉(zhuǎn)時間從以前的5 h停泵1次,到改造后12 h不停泵,實現(xiàn)了泵的連續(xù)運轉(zhuǎn),從而節(jié)約了檢修時間,提高了生產(chǎn)效率。
(2)分泵檢修更換零件因型號不同,影響設(shè)備運行。洗選一車間250YT-650老舊渣漿泵更換配件時,發(fā)現(xiàn)前泵體與短管連接螺孔距離不符,初步確定領(lǐng)料問題無誤(按型號)。為了保證洗煤生產(chǎn)正常進(jìn)行,將法蘭內(nèi)孔中心距用氣割向內(nèi)擴5~10 mm,問題得到了解決。
經(jīng)核實,老舊泵型為廠家A生產(chǎn),目前已停產(chǎn),后續(xù)新泵型為廠家B生產(chǎn)。兩種泵的安裝尺寸設(shè)計基本相同,整泵更換時可以相互替換,但是內(nèi)部零件尺寸可能存在差異,所以在更換具體配件時,老泵型零件損壞無替補零件,而將新泵型的零件替補上去,造成了部分零件更換失敗。由于兩種泵型號相同,現(xiàn)場泵銘牌缺失或顯示不全,工人不能有效分清,且兩套泵內(nèi)部零件尺寸不同,經(jīng)與廠家溝通協(xié)商后提出確定方案,老泵型特殊零件椎管多設(shè)計兩套通用尺寸作為過渡使用,其余在更換老舊部件時,盡量淘汰老舊部件,同時更換帶連接部件的零件時成套更換,如前后泵體由于出廠時一般配套加工,更換時也盡量配套更換;不同系列或廠家的泵在盡可能不浪費的前提下整體更換,或帶組件更換(如泵體與短管同時更換),以減少不必要的人為影響因素。
在后續(xù)的檢修中多做記錄,分清廠家、型號、原因,報配件計劃時與廠家及時深度溝通,盡量避免此類問題,減少類似問題的發(fā)生。
(3)部分泵椎管更換頻繁 。二車間200ZJD-600在進(jìn)出口短管內(nèi)側(cè)貼了一層陶瓷襯里,理論上應(yīng)該更耐磨,但實際運行時,受陶瓷厚度影響,金屬密封面寬度削減,導(dǎo)致煤泥水在陶瓷連接面處出現(xiàn)紊流渦旋,長時間使金屬體沖刷不均勻,陶瓷剝落,短管壽命反而降低。通過采取取消陶瓷襯里,并保證短管采用耐磨材質(zhì),加厚密封面寬度,更改后效果良好。
(4)部分泵更換時出口不平,不容易安裝。由于管路連接是硬連接,導(dǎo)致檢修安裝新泵時,在出口對正上花費時間較多,且泵更換時出口不平。在研究渣漿泵結(jié)構(gòu)后提出了以下方案建議:進(jìn)出口短管全用軟連接,并采用伸縮短管;向廠家反饋,加強廠家出廠檢測要求,在泵進(jìn)出口端面處仔細(xì)找平,減少累積誤差,減輕安裝困難。
通過對以上方案分析得出:第一種方案,由于選煤廠管路的特殊性要求,必須具有耐磨性,一般化工廠管路的軟連接方式不能完全照搬;第二種方案,伸縮短管在哈爾烏素選煤廠已有使用。由于管路尺寸太多,不便設(shè)計多種尺寸的伸縮方式,但是伸縮短管具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、壁厚較薄、壽命不高等缺點;第三種方案,由于進(jìn)出口在安裝時可以用螺栓調(diào)節(jié)出口角度,在出廠時出口水平度一般放的比較寬??紤]到一般管路在彈性安裝時可以在有效范圍內(nèi)找正,但由于選煤廠管路剛性比較大,加上泵進(jìn)出口平整度范圍太大,所以造成安裝不順暢的情況。
對泵生產(chǎn)廠家提出情況說明,加強找平要求,并對選煤廠工人提出耐心仔細(xì)的要求及建議,已有此問題的泵型可由廠家輔助調(diào)整,后續(xù)廠家提供的泵型明顯好轉(zhuǎn),安裝也較順利。
對渣漿泵的改造實踐表明,改造之后軸承發(fā)熱量明顯降低,運轉(zhuǎn)至今,監(jiān)測軸承溫度正常小于65 ℃,效果顯著,延長了軸承使用壽命;增加了葉輪調(diào)節(jié)機構(gòu),便于日后維修調(diào)節(jié)葉輪間隙;提高了冷卻機構(gòu);機械密封使用較清潔的冷卻水,提高了泵的運行可靠性及壽命。