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      轉(zhuǎn)爐煉鋼使用石灰石造渣的合理性和可行性

      2019-03-03 07:15:00任云嬋
      冶金與材料 2019年2期
      關(guān)鍵詞:造渣氧化鈣煉鋼

      任云嬋

      (河鋼宣鋼一鋼軋廠,河北 張家口 075100)

      1 煉鋼渣中石灰的作用和基本要求

      1.1 煉鋼渣中石灰的作用

      在煉鋼工作開始后,要結(jié)合實(shí)際應(yīng)用要求和管控要點(diǎn)完善相應(yīng)工作,確保能提升不同物質(zhì)的應(yīng)用價(jià)值和綜合水平。最關(guān)鍵的是,要在氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼的過程中集中對(duì)各個(gè)物質(zhì)進(jìn)行綜合監(jiān)督,尤其是鐵水中的硒元素、錳元素以及磷元素等都會(huì)被氧氣直接作用形成對(duì)應(yīng)的氧化物,這些氧化物本身就呈現(xiàn)出微酸性,因此,此時(shí)加入微堿性的物質(zhì)就能進(jìn)行化學(xué)中和。生石灰是較為廉價(jià)且來源廣泛的堿性物質(zhì),其中氧化鈣的含量超過90%,因此,煉鋼沼渣材料中生石灰不可獲取。而對(duì)于鋼水物質(zhì)而言,尤其要減少磷元素和硫元素,以避免對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的危害,就會(huì)借助堿性的氧化鈣完成對(duì)應(yīng)的反應(yīng),保證氧化鈣和五氧化二磷能形成化學(xué)反應(yīng)生成復(fù)合氧化物被有效保留在鋼渣中。

      另外,鋼水中還存在硫元素和氧化鈣形成硫化鈣的情況,為了有效完善脫磷和脫硫處理,石灰的加入量要得到有效的約束和控制,一般保證氧化鈣和二氧化硅的比例在3.0~3.5之間即可。

      1.2 煉鋼渣中石灰應(yīng)用的基本要求

      在早期的煉鋼管理工作中,一般會(huì)選取一些豎窯中煅燒工藝殘留的石灰作為處理藥品,但是,因?yàn)樨Q窯本身存在氣流分布不均勻的問題,這就是的局部溫度會(huì)出現(xiàn)增高的現(xiàn)象,最關(guān)鍵的是,欠燒和過燒問題都較為嚴(yán)重。要想從根本上保證石灰石能充分分解,就要結(jié)合煅燒工藝進(jìn)行綜合處理,有效保證石灰的活性和成渣效率?;诖耍瑥纳鲜兰o(jì)70年代開始,平爐煉鋼工藝逐漸沒落,利用氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法處理方式能有效替代傳統(tǒng)工藝體系,且能有效縮短原有平爐法煉鋼的時(shí)間。在技術(shù)不斷發(fā)展的背景下,對(duì)石灰成渣的速度及反應(yīng)活性就提出了更高的要求,尤其是活性石灰的應(yīng)用。

      相關(guān)研究人員對(duì)實(shí)際應(yīng)用過程進(jìn)行了集中分析,判定石灰的活性與石灰石煅燒溫度之間有著較為緊密的聯(lián)系,在活性石灰生產(chǎn)的過程中,石灰石在700~900℃間進(jìn)行預(yù)熱處理,然后集中利用1100~1200℃的溫度環(huán)境完成快速煅燒,具體時(shí)間要結(jié)合設(shè)備進(jìn)行判定。目前,多數(shù)處理方式都會(huì)采取回轉(zhuǎn)窯或者是套筒窯進(jìn)行,保證了產(chǎn)量的基礎(chǔ)上也對(duì)質(zhì)量予以良好的約束和管理。

      結(jié)合我國(guó)冶金行業(yè)管理制度和相關(guān)要求可知,在冶金石灰管理項(xiàng)目中,要依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管,達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的石灰活性度要控制在320mL以上,并且活性度能有效反映石灰在熔渣中的快速溶解能力。需要指出的是,相關(guān)人員不能借助簡(jiǎn)單的方式直接對(duì)社會(huì)熔渣中的融化能力進(jìn)行測(cè)定和分析,工業(yè)上一般會(huì)利用測(cè)定石灰在水中消化速度的方式完成相應(yīng)的工作。基于此,多數(shù)操作處理部門會(huì)借助冶金石灰物理檢驗(yàn)方法進(jìn)行綜合監(jiān)督和管理,也就是說,要完善對(duì)應(yīng)的石灰物理檢驗(yàn)操作,才能投入使用,具體的操作流程如下:①保證新燒石灰破碎篩分過程中,能對(duì)1~5mm的試樣進(jìn)行篩分控制,取50g;②向其最終加入2000nL水,并且添加酚酞試劑,完成對(duì)應(yīng)的消化處理工作;③利用濃度為4N的稀鹽酸溶液進(jìn)行處理,在39~41℃的環(huán)境中進(jìn)行連續(xù)滴定處理;④滴定過程一般為10min,消耗的稀鹽酸要按照毫升數(shù)進(jìn)行綜合監(jiān)管,有效對(duì)活性度指標(biāo)數(shù)值予以系統(tǒng)化判定。依據(jù)相應(yīng)試驗(yàn)完成后可獲得活性石灰,其中氧化鈣的晶粒較為細(xì)小,并且因?yàn)槎趸紩?huì)從石灰石晶體結(jié)構(gòu)中逸出,因此會(huì)留下較多的微氣孔,無論是氣孔率還是比表面積都能滿足相應(yīng)的應(yīng)用要求。

      值得一提的是,較好的活性石灰要滿足具體參數(shù)要求,首先,體積密度要在1.5~1.7g/cm3。其次,氣孔率要在50%以上。再次,比表面積要在1.5~2.0m2/kg,且結(jié)晶較為細(xì)小。最后,活性度要在300mL以上。

      2 轉(zhuǎn)爐煉鋼使用石灰石造渣的合理性和可行性

      在全面分析了轉(zhuǎn)爐煉鋼使用石灰石造渣要求和具體應(yīng)用要點(diǎn)后,就要結(jié)合實(shí)際工藝流程判定相應(yīng)理論推導(dǎo)過程的合理性和實(shí)際操作的可行性,從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的大范圍推廣,提升相應(yīng)工序的時(shí)效性,真正發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),提升煉鋼工作的環(huán)保價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。

      一般而言,借助石灰石代替活性石灰進(jìn)行煉鋼和傳統(tǒng)的工藝存在較大的差異,這種操作機(jī)制中要求石灰是能瞬時(shí)進(jìn)入到1350~1500℃的環(huán)境中,就會(huì)馬上形成升溫分解,轉(zhuǎn)變?yōu)槭倚螒B(tài)。

      (1)在應(yīng)用石灰石替代石灰的過程中,煅燒過程就已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了轉(zhuǎn)爐設(shè)備中,形成碳酸鈣分解為氧化鈣和二氧化碳。石灰石加入轉(zhuǎn)爐煅燒過程需要較高的熱量,因此,爐內(nèi)的熱平衡就會(huì)受到影響,石灰石的額外熱量不僅涉及石灰石升溫過程中吸收的熱量,也包括石灰石分級(jí)過程中吸收的熱量,而在現(xiàn)代化的氧氣轉(zhuǎn)爐設(shè)備中,本身就是負(fù)能煉鋼,這就使得熱量較為富余,這部分能量正適宜抵消石灰石代替石灰進(jìn)行煉鋼造成的額外熱量支出,能有效提升相應(yīng)的處理工序和管理效率。最關(guān)鍵的是,吸熱比值能被控制在一定的數(shù)據(jù)范圍內(nèi),提升了操作工序的合理性和綜合價(jià)值?;诖?,石灰石的分解反應(yīng)較為關(guān)鍵,本身會(huì)產(chǎn)生較多的二氧化碳,能有效助力逸出過程形成石灰表面的氣孔,對(duì)于后續(xù)形成熔渣具有較為突出的作用,所以在轉(zhuǎn)爐煉鋼工序中應(yīng)用石灰石代替石灰具有一定的合理性。

      (2)在轉(zhuǎn)爐出鋼的過程中,主要是借助余熱進(jìn)行石灰石煅燒,活性度能維持在320mL以上,這就使得相應(yīng)物質(zhì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)能滿足要求。并且在1200~1500℃石灰石的轉(zhuǎn)化率本身就會(huì)隨著溫度升高而升高,煅燒時(shí)間的增長(zhǎng)必然會(huì)增加轉(zhuǎn)化率,甚至趨近100%。因此,轉(zhuǎn)爐煉鋼使用石灰石造渣能在減少降溫材料使用量的同時(shí),保證脫磷效果滿足安全管理的標(biāo)準(zhǔn)要求,整體管控結(jié)構(gòu)較為便利,也能維護(hù)產(chǎn)量和基礎(chǔ)質(zhì)量,轉(zhuǎn)爐煉鋼使用石灰石造渣具有可行性。

      3 結(jié)語(yǔ)

      總而言之,在低碳經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展進(jìn)步的時(shí)代背景下,轉(zhuǎn)爐煉鋼使用石灰石造渣能順應(yīng)環(huán)保要求,具有一定的合理性和可行性,能在降低煉鋼成本的同時(shí),真正打造節(jié)能減排的管理工序,因此,全面推廣應(yīng)用具有較好的前景,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)相應(yīng)工作的全面發(fā)展,技術(shù)部門也要對(duì)技術(shù)予以多元化升級(jí)改良。

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