李 博,何忠華,錢曉忠,劉淑妍
(國(guó)網(wǎng)新源湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司,湖南 長(zhǎng)沙410213)
黑麋峰抽水蓄能電站位于湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū),裝有4臺(tái)單機(jī)300 MW的可逆式抽水蓄能機(jī)組,2010年10月份全部機(jī)組投產(chǎn),主要承擔(dān)湖南地區(qū)電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻及事故備用。電站投產(chǎn)以來(lái),充分利用抽水蓄能機(jī)組工況轉(zhuǎn)換靈活、啟動(dòng)迅速的特點(diǎn),為湖南電網(wǎng)減少常規(guī)水電棄水、晚間填谷發(fā)揮了巨大作用,因此保證機(jī)組水泵工況啟動(dòng)成功率是電站運(yùn)維工作的重點(diǎn),黑麋峰電站水泵工況啟動(dòng)方式以靜止變頻器(SFC)啟動(dòng)為主,背靠背啟動(dòng)為輔。
監(jiān)控系統(tǒng)執(zhí)行抽水調(diào)相開(kāi)機(jī)命令,機(jī)組充氣壓水成功后,監(jiān)控系統(tǒng)向勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)出投入勵(lì)磁命令(脈沖信號(hào),脈寬2.5 s),勵(lì)磁調(diào)節(jié)器在檢測(cè)到監(jiān)控系統(tǒng)所發(fā)出脈沖信號(hào)的上升沿時(shí),置“EXC ON”信號(hào)為1,持續(xù)時(shí)間2 s,在此信號(hào)持續(xù)期間,檢測(cè)直流開(kāi)關(guān)分閘位置觸點(diǎn)為1時(shí),即發(fā)出直流開(kāi)關(guān)合閘命令,使直流開(kāi)關(guān)合閘。直流開(kāi)關(guān)合閘1498.904 ms后跳閘,由于此時(shí)“EXC ON”信號(hào)仍為1,直流開(kāi)關(guān)分閘位置觸點(diǎn)亦為1,調(diào)節(jié)器再次發(fā)出合閘命令,致使直流開(kāi)關(guān)在跳開(kāi)284.909 ms后第2次合閘。合閘后由于轉(zhuǎn)子剩磁產(chǎn)生的沖擊電壓與整流橋輸出電壓疊加作用,致使過(guò)電壓保護(hù)跨接器(-U40)導(dǎo)通(跨接器的觸發(fā)導(dǎo)通時(shí)間約為2 μs),轉(zhuǎn)子繞組的剩余磁場(chǎng)通過(guò)非線性電阻器(-F31)進(jìn)行滅磁,滅磁過(guò)程中檢流計(jì)(-F50)測(cè)得滅磁電流超過(guò)定值,勵(lì)磁調(diào)節(jié)器報(bào)“Rotor Overvoltage-crowbar”故障后發(fā)出跳閘信號(hào),監(jiān)控系統(tǒng)及機(jī)組保護(hù)正常收到跳閘信號(hào),監(jiān)控系統(tǒng)正常執(zhí)行事故停機(jī)流程。根據(jù)故障錄波圖查詢故障時(shí)刻數(shù)值為:直流開(kāi)關(guān)第2次合閘時(shí)間為1217.74 ms;根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)查詢數(shù)據(jù)曲線可知:轉(zhuǎn)子繞組最大電壓為476.55 V。
在機(jī)組進(jìn)入停機(jī)穩(wěn)態(tài)后,On-call人員現(xiàn)場(chǎng)檢查并復(fù)歸監(jiān)控系統(tǒng)及勵(lì)磁系統(tǒng)報(bào)警,機(jī)組進(jìn)入備用狀態(tài)。
圖1 故障錄波圖形
根據(jù)故障錄波圖形顯示轉(zhuǎn)子過(guò)電壓產(chǎn)生時(shí)刻為01:23:54.517,監(jiān)控系統(tǒng)顯示過(guò)電壓幅值為476.550 V。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況分析:故障時(shí)直流開(kāi)關(guān)在合閘1498.904 ms后跳閘,借鑒4號(hào)勵(lì)磁開(kāi)關(guān)問(wèn)題經(jīng)驗(yàn),對(duì)號(hào)3勵(lì)磁開(kāi)關(guān)合閘鎖定裝置上方壓緊彈簧進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn):彈簧靠下側(cè)位置斷裂,且上、下兩部分出現(xiàn)明顯的偏移,根據(jù)胡克定律F=kΔx,彈簧總長(zhǎng)度變短,在固定的行程(在直流開(kāi)關(guān)合閘時(shí)該彈簧作用于鎖定裝置與合閘銜鐵可靠接合所需要的距離)下,彈簧的變形量Δx變小,故壓緊彈簧作用于合閘鎖定裝置上的彈力F變小,使得鎖定裝置不能與合閘銜鐵及時(shí)接合,或接合后搭接深度不足,造成直流開(kāi)關(guān)合閘后跳開(kāi)。
圖2 從合閘鎖定裝置兩側(cè)觀察壓緊彈簧
圖3 拆卸后的壓緊彈簧
直流開(kāi)關(guān)跳閘后:一方面轉(zhuǎn)子繞組剩磁通過(guò)其弧觸頭與非線性滅磁電阻串聯(lián)開(kāi)始滅磁,由于直流開(kāi)關(guān)分閘時(shí)間僅為284.909 ms,故滅磁過(guò)程不能完全消耗轉(zhuǎn)子剩余磁場(chǎng)能量,轉(zhuǎn)子繞組中仍存在剩余磁場(chǎng);另一方面根據(jù)楞次定律,直流開(kāi)關(guān)分閘后流入與流出轉(zhuǎn)子繞組的直流電流仍與跳開(kāi)前相同,而轉(zhuǎn)子繞組產(chǎn)生電勢(shì)的方向與原勵(lì)磁電壓相反;當(dāng)直流開(kāi)關(guān)在合閘脈沖的繼續(xù)作用下再次合閘時(shí),勵(lì)磁系統(tǒng)整流橋產(chǎn)生的勵(lì)磁電壓與轉(zhuǎn)子繞組產(chǎn)生的反方向電勢(shì)相疊加,致使勵(lì)磁回路電壓急劇升高,電壓超過(guò)定值(1800 V)時(shí)跨接器在短時(shí)間(2 μs)內(nèi)迅速動(dòng)作導(dǎo)通,轉(zhuǎn)子繞組通過(guò)跨接回路與非線性電阻相串聯(lián)進(jìn)行再次滅磁,檢流計(jì)(-F50)輸出開(kāi)關(guān)量跳閘信號(hào)至勵(lì)磁調(diào)節(jié)器,最終使得調(diào)節(jié)器報(bào)“勵(lì)磁系統(tǒng)二級(jí)故障跳閘”,機(jī)組開(kāi)機(jī)失敗。
為了保證勵(lì)磁控制回路無(wú)異常,進(jìn)行以下檢查:
(1)檢查勵(lì)磁系統(tǒng)直流開(kāi)關(guān)分閘控制回路中,分閘線圈D1、D2直流電阻阻值為178.1 Ω、179.5 Ω,線圈無(wú)故障;合閘線圈直流電阻阻值25.1 Ω,線圈無(wú)故障。
(2)檢查勵(lì)磁系統(tǒng)直流開(kāi)關(guān)分閘控制回路中,機(jī)組緊急停機(jī)跳閘用繼電器-K3、-K4本體無(wú)異常,接點(diǎn)動(dòng)作正常,常開(kāi)觸點(diǎn)間絕緣電阻>50 MΩ,繼電器接線端子緊固。
(3)檢查勵(lì)磁系統(tǒng)直流開(kāi)關(guān)分閘控制回路中,AVR跳閘繼電器-K2本體無(wú)異常,接點(diǎn)動(dòng)作正常,端子緊固。
(4)檢查轉(zhuǎn)子過(guò)電壓保護(hù)裝置(NLR非線性電阻,-U40過(guò)電壓跨接器,-F50檢流計(jì)),各元件外觀無(wú)異常,絕緣測(cè)試符合要求,接線端子緊固無(wú)松動(dòng)。
(5)檢查轉(zhuǎn)子繞組絕緣電阻為84 MΩ,符合運(yùn)行要求。
更換斷裂的彈簧,試驗(yàn)正常。
此前4號(hào)勵(lì)磁直流開(kāi)關(guān)合閘失敗原因?yàn)殒i定裝置上方的壓緊彈簧存在機(jī)械疲勞,而本次3號(hào)勵(lì)磁直流開(kāi)關(guān)合閘失敗原因?yàn)樵搹椈蓹C(jī)械斷裂,暴露出勵(lì)磁系統(tǒng)直流開(kāi)關(guān)鎖定裝置上方的壓緊彈簧存在設(shè)計(jì)缺陷,如彈簧選型、硬度、彈力等問(wèn)題。
(1)對(duì)廠內(nèi)1號(hào)、2號(hào)、4號(hào)勵(lì)磁直流開(kāi)關(guān)合閘鎖定裝置上方的壓緊彈簧進(jìn)行檢查。
(2)購(gòu)置彈簧備品。
(3)與開(kāi)關(guān)廠家進(jìn)行溝通,探討選擇優(yōu)質(zhì)彈簧。