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      500 kV變壓器鐵心硅鋼片上竄原因解析及處理

      2019-03-08 09:11:36眭上春何忠華
      水電站機(jī)電技術(shù) 2019年2期
      關(guān)鍵詞:磁致夾件硅鋼片

      眭上春,吳 敏,王 俏,申 良,高 分,何忠華

      (國(guó)網(wǎng)新源湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司,湖南 長(zhǎng)沙410213)

      2018年08月22日16:43,某抽水蓄能電站在月度定期工作中,發(fā)現(xiàn)該電站3號(hào)變壓器鐵心電流為12.97 A、夾件接地電流12.93 A(2018年7月13日進(jìn)行月度定期工作中測(cè)的3號(hào)變壓器鐵心電流為5.1 mA,夾件接地電流 16.4 mA),超出《DL/T 596-2005電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》要求:運(yùn)行中鐵心接地電流一般不大于0.1 A。2018年08月22日20:19,3號(hào)變壓器由“運(yùn)行”轉(zhuǎn)“檢修”后,立即對(duì)3號(hào)變壓器的鐵心、夾件進(jìn)行絕緣搖測(cè),鐵心-夾件的絕緣值為0 MΩ、鐵心-地的絕緣值為4.33 GΩ、夾件-地的絕緣值5.09 GΩ。2018年08月22日23:58完成3號(hào)變壓器絕緣油取樣。

      2018年08月22日23:58變壓器油色譜在線分析裝置對(duì)3號(hào)變壓器絕緣油進(jìn)行取樣分析。色譜分析結(jié)果顯示氫氣為 218.3 μL/L、乙炔 1.6 μL/L、總烴含量 616 μL/L,均超出注意值(表 1),與 2018 年 6 月 20日數(shù)據(jù)相比CO、CO2無(wú)明顯變化,但烴類(lèi)氣體變化較大。8月23日完成了3號(hào)變壓器油化驗(yàn),結(jié)果顯示總烴超標(biāo),乙炔有1.6 μL/L。與2018年6月20日數(shù)據(jù)相比CO、CO2含量也一致,烴類(lèi)氣體變化同樣較大。經(jīng)三比值法分析,判定故障放電類(lèi)型為“0,2,2”(表2、表3),高溫過(guò)熱,能量較小,且與絕緣關(guān)系不大;結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,初步判斷為鐵心與夾件導(dǎo)通,形成多點(diǎn)接地,局部過(guò)熱。建議先放油內(nèi)檢,重點(diǎn)檢查鐵心尾級(jí)片、拉帶、上托梁、墊腳等,再進(jìn)行下一步處理。

      表1 變壓器、電抗器和套管油中溶解氣體含量的注意值

      表2 編碼規(guī)則

      1 變壓器故障檢查及原因解析

      1.1 變壓器內(nèi)檢過(guò)程

      (1)變壓器內(nèi)部檢查前的準(zhǔn)備

      表3 故障類(lèi)型判斷方法

      變壓器內(nèi)部檢查前,衡陽(yáng)特變電I公司編制了詳細(xì)的施工方案,組織三方對(duì)方案的可行性進(jìn)行了評(píng)審。開(kāi)工前對(duì)施工所需的環(huán)境、設(shè)備調(diào)用與停放位置、工器具準(zhǔn)備、人員的培訓(xùn)情況進(jìn)行了分工與安排。為保證500 kV變壓器現(xiàn)場(chǎng)檢修質(zhì)量,衡陽(yáng)特變電I公司從其分公司調(diào)用了新濾油機(jī)、真空機(jī)組、干燥空氣發(fā)生器和60 t油罐緊急發(fā)往該電站,為變壓器內(nèi)部檢查做好了充足的準(zhǔn)備。

      (2)變壓器抽油進(jìn)箱檢查過(guò)程

      8月28日對(duì)變壓器抽油進(jìn)行內(nèi)檢,由于變壓器內(nèi)部空間狹小,檢查操作受限,只對(duì)可視部位進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象;后采用內(nèi)窺鏡對(duì)器身縫隙、夾角及鐵心上鐵軛進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)高壓側(cè)旁A芯柱間上鐵軛末級(jí)料、AB芯柱間上鐵軛末級(jí)料、BC芯柱間上鐵軛末級(jí)料,有3~5片硅鋼片發(fā)生不同程度的向上位移跑片現(xiàn)象(圖1、圖2)。

      圖1 硅鋼片上移一

      圖2 硅鋼片上移二

      基于上述檢查情況,衡陽(yáng)特變電工公司進(jìn)行了認(rèn)真分析,基本可以確定變壓器本次故障為鐵心多點(diǎn)接地造成,鐵心片局部與夾件上托梁導(dǎo)通,造成導(dǎo)通部位存在低能量放電,從而導(dǎo)致變壓器油中產(chǎn)生乙炔,變壓器應(yīng)該沒(méi)有其他絕緣方面的問(wèn)題。為徹底解決鐵心與夾件導(dǎo)通問(wèn)題,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員和資深專(zhuān)家研究分析,提出了對(duì)變壓器進(jìn)行吊罩大修的建議。內(nèi)檢完畢后,進(jìn)行真空注油保存,防止絕緣受潮。并重新制定吊罩檢查處理方案。

      1.2 變壓器吊罩檢查處理

      9月7日,各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒,開(kāi)始附件拆除、高壓出線裝置拆除、本體轉(zhuǎn)移運(yùn)輸、箱沿切割等工作。9月12上午,環(huán)境溫度21℃,濕度50%,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境具備變壓器吊罩要求,12:00對(duì)變壓器進(jìn)行了吊罩,現(xiàn)場(chǎng)吊罩見(jiàn)圖3,現(xiàn)場(chǎng)故障處理見(jiàn)圖4。

      圖3 主變吊罩中

      圖4 主變吊罩后進(jìn)行檢查處理

      吊罩后,發(fā)現(xiàn)變壓器硅鋼片末級(jí)最后一兩片有不同程度的上竄,凸出約10~20 mm不等,對(duì)上托梁逐個(gè)拆開(kāi)檢查,發(fā)現(xiàn)上托梁與硅鋼片間有一處放電點(diǎn),如圖5所示。

      圖5 硅鋼片末級(jí)上竄及放電痕跡

      1.3 故障原因分析

      (1)變壓器鐵心硅鋼片上竄原因分析

      由于硅鋼片末級(jí)片料向上位移導(dǎo)致鐵心與夾件上托梁相碰,鐵心和夾件的絕緣電阻為0。

      因抽水蓄能變壓器的運(yùn)行工況比較復(fù)雜,在長(zhǎng)期負(fù)荷變化及轉(zhuǎn)換過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生暫態(tài)振動(dòng)和電動(dòng)力,因紙板與硅鋼不同材料間摩擦系數(shù)較少,容易滑動(dòng);負(fù)荷變化引起的溫度變化因膨脹系數(shù)不一致使鐵心夾緊力有短時(shí)減少,末級(jí)硅鋼片上容易產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),累積效應(yīng)使得末級(jí)硅鋼片向上位移(圖6方框部分)。

      圖6 變壓器鐵心硅鋼片示意圖

      該抽水蓄能電站3號(hào)主變壓器故障是由于上軛最小級(jí)(2~3片硅鋼片)上竄,與夾件上梁加強(qiáng)筋接觸,導(dǎo)致鐵心與夾件上梁導(dǎo)通。引起上軛最小級(jí)(2~3片硅鋼片)上竄的可能原因有2個(gè),①器身起吊;②硅鋼片自身的磁致伸縮作用。變壓器在投運(yùn)前進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)正常,證明當(dāng)時(shí)上軛與夾件未發(fā)生導(dǎo)通情況,導(dǎo)通的情況是在運(yùn)行多年后發(fā)生的,在此運(yùn)行期間并未再次起吊器身,因此,能夠影響其狀態(tài)的只有交變磁場(chǎng)引起的硅鋼片自身磁致伸縮作用。

      (2)變壓器起吊過(guò)程硅鋼片受力分析

      變壓器在靜放時(shí),如圖7所示,未被楔形墊塊抵擋部分的硅鋼片(下面簡(jiǎn)稱(chēng)“竄片硅鋼片”)在自身重力的作用下趨于發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),但是需要克服靜摩擦的作用,未被抵擋部分的硅鋼片自重相對(duì)靜摩擦力(F1+F2)較小,因此“竄片硅鋼片”不會(huì)發(fā)生運(yùn)動(dòng)。

      圖7 變壓器在靜放時(shí)竄片硅鋼片受力情況

      起吊時(shí),如圖8所示,在起吊作用力的作用下,夾件及夾件絕緣相對(duì)硅鋼片趨于發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),受到楔形墊塊抵擋作用的硅鋼片不會(huì)發(fā)生運(yùn)動(dòng),而“竄片硅鋼片”受到夾件絕緣的摩擦力(F1=μ1N),同時(shí)受到其他硅鋼片對(duì)他的摩擦力(F2=μ2N),以及自重作用。由于F1-F2-mg>0,因此,“竄片硅鋼片”將會(huì)隨著夾件及夾件絕緣發(fā)生向上位移,相對(duì)被抵擋部分的硅鋼片發(fā)生竄動(dòng)。

      圖8 變壓器在起吊時(shí)竄片硅鋼片受力情況

      起吊結(jié)束時(shí),如圖9所示,由于“竄片硅鋼片”伸出部分不再受到摩擦力作用,而且會(huì)發(fā)生不同程度的形變,這種形變會(huì)導(dǎo)致這部分硅鋼片無(wú)法隨著夾件及夾件絕緣回復(fù)到原來(lái)的位置,最終形成竄片現(xiàn)象。

      圖9 變壓器起吊后竄片硅鋼片竄出情況

      (3)硅鋼片磁致伸縮分析

      雖然磁致伸縮是鐵磁材料的一項(xiàng)固有屬性,但人們更習(xí)慣于把磁致伸縮看成是在某種外力作用下發(fā)生的變形,這種外力其實(shí)是一種等效力,被稱(chēng)為磁致伸縮力Fms。也就是說(shuō),在磁致伸縮力Fms的作用下,鐵磁材料的變形與其磁致伸縮產(chǎn)生的變形相同。

      1)磁致伸縮力分析

      在變壓器運(yùn)行時(shí),變壓器鐵心在磁場(chǎng)交變作用下引起硅鋼片的力學(xué)變形和運(yùn)動(dòng),其中硅鋼片在磁場(chǎng)中發(fā)生的磁致伸縮效應(yīng)尤為突出,為了表征處于這種復(fù)雜交變磁場(chǎng)中磁性材料所受到的電磁力作用,引入磁場(chǎng)力體積密度的概念,其表達(dá)式為:其中,■→為體積力密度矢量;為磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量為電流密度矢量;H為磁場(chǎng)強(qiáng)度;τ為介質(zhì)的體積密度;μ為介質(zhì)的磁導(dǎo)率。

      取x方向?yàn)榇艌?chǎng)方向,y為垂直于磁場(chǎng)方向,z為鐵心硅鋼片厚度方向,則磁場(chǎng)力體積密度沿著3個(gè)方向分量的表達(dá)形式為:

      磁場(chǎng)力F的表達(dá)式為:

      從彈性力學(xué)中的應(yīng)變能體積密度概念考慮得到磁致伸縮力,而通過(guò)應(yīng)變能來(lái)表征硅鋼片磁致伸縮現(xiàn)象的前提是需要忽略剪切應(yīng)變。磁致伸縮現(xiàn)象具有周期性,因此磁致伸縮力的變化規(guī)律同樣具有周期性,如下式所示:

      鐵磁材料的磁致伸縮率實(shí)際上可以等效為硅鋼片的最大應(yīng)變,物體單位體積的應(yīng)變能可表示為:

      其中:

      其中:E為硅鋼片的彈性模量;v為泊松比

      將硅鋼片的磁致伸縮效應(yīng)等效為儲(chǔ)存在鐵磁質(zhì)中的應(yīng)變能,由功能轉(zhuǎn)化關(guān)系可得到:

      其中,dlx=εdx,dly=εdy,dlz=εdz,將右邊任一項(xiàng)進(jìn)行積分后,可以得到任一方向的磁致伸縮力表達(dá)式:

      應(yīng)用上述推導(dǎo)公式即可求出變壓器鐵心沿著硅鋼片軋制方向的磁致伸縮力大小。本次分析的為Fcy對(duì)最小極自身的作用,其大小與y方向上的磁致伸縮率相關(guān),而磁致伸縮率又和鐵心磁通密度密切相關(guān),因此磁致伸縮力會(huì)隨著鐵心磁密的變化而變化。

      2)磁致伸縮力與磁場(chǎng)方向及軋制方向的關(guān)系

      考慮硅鋼片軋制方向與磁化方向?qū)Σ牧洗胖律炜s的影響,如圖10所示,忽略硅鋼片表面涂層和表面應(yīng)力等的作用影響。

      圖10 電力變壓器鐵心硅鋼片試樣圖

      圖10(a):試樣的勵(lì)磁方向平行于軋制方向,其磁致伸縮沿磁場(chǎng)方向測(cè)量

      圖10(b):勵(lì)磁方向垂直于軋制方向,其磁致伸縮同樣沿磁場(chǎng)方向測(cè)量

      將試樣裝入磁致伸縮測(cè)量?jī)x的測(cè)試盒,沿長(zhǎng)度方向,固定試樣的一端,將另一端與激光位移計(jì)相連。試樣被勵(lì)磁電流磁化后,將沿長(zhǎng)度方向(勵(lì)磁方向)變形,產(chǎn)生磁致伸縮現(xiàn)象。試樣的磁致伸縮變形量被激光位移計(jì)記錄下來(lái),變形量與試樣長(zhǎng)度的比值即為磁致伸縮率。改變通過(guò)試樣的磁通密度,即可獲得試樣的磁致伸縮特性曲線。對(duì)某牌號(hào)的硅鋼片通過(guò)試驗(yàn)測(cè)量分別獲得了勵(lì)磁磁場(chǎng)平行和垂直于硅鋼片軋制方向時(shí)的磁致伸縮特性曲線如圖11所示。

      圖11 磁致伸縮單值特性曲線圖

      圖11中縱坐標(biāo)表示的是磁致伸縮率,磁致伸縮率無(wú)量綱且其數(shù)量級(jí)很小,僅在微米級(jí),即10-6級(jí)。對(duì)于試樣取向硅鋼片而言,垂直軋制方向的磁致伸縮率明顯大于平行于軋制方向的磁致伸縮率,并且在0.0~1.2 T左右的磁密范圍內(nèi)磁致伸縮率變化不大,超過(guò)1.2 T后,硅鋼片的磁導(dǎo)率進(jìn)入飽和區(qū),其磁致伸縮率也不斷增高。為計(jì)算電力變壓器鐵心硅鋼片的磁致伸縮力,基于最小二乘法的原理對(duì)測(cè)量的磁致伸縮率單值特性曲線進(jìn)行函數(shù)擬合:

      磁化方向平行于軋制方向:

      磁化方向垂直于軋制方向:

      式中,λ∥為磁化方向平行于軋制方向的磁致伸縮率,單位1×10-6;λ⊥為磁化方向垂直于軋制方向的磁致伸縮率,單位1×10-6;B為通過(guò)硅鋼片的磁通密度,單位T。某牌號(hào)硅鋼片的磁致伸縮特性曲線如圖12所示。

      2 變壓器鐵心硅鋼片上竄原因總結(jié)及處理

      2.1 硅鋼片上竄原因總結(jié)

      圖12 垂直軋制方向磁致伸縮特性

      (1)制作的階梯墊塊槽口尺寸制造偏差未能限位尾級(jí)硅鋼片,器身起吊時(shí)夾件絕緣對(duì)“竄片硅鋼片”的摩擦力大于硅鋼片之間的摩擦力,導(dǎo)致“竄片硅鋼片”被夾件絕緣帶動(dòng)發(fā)生竄動(dòng),而在起吊完畢后,“竄片硅鋼片”伸出部分不再受到摩擦力作用,而且會(huì)發(fā)生不同程度的形變,這種形變會(huì)導(dǎo)致這部分硅鋼片無(wú)法隨著夾件及夾件絕緣回到原來(lái)的位置,最終形成竄片現(xiàn)象。

      (2)夾緊力的大小也會(huì)影響“竄片硅鋼片”發(fā)生竄動(dòng)的大小,夾緊力大竄動(dòng)小。

      (3)由于“竄片硅鋼片”的磁場(chǎng)分布都比較復(fù)雜,磁通走向不一定沿著主磁通方向,可能偏離軋制方向,甚至可能垂直軋制方向,因此,“竄片硅鋼片”在此磁通下會(huì)繼續(xù)發(fā)生竄動(dòng)。

      (4)當(dāng)“竄片硅鋼片”竄動(dòng)到與夾件上梁加強(qiáng)筋接觸時(shí),導(dǎo)致鐵心與夾件上梁導(dǎo)通。

      2.2 故障處理及預(yù)防措施

      (1)故障處理及預(yù)防措施

      1)逐個(gè)對(duì)上托梁處末級(jí)向上位移的硅鋼片采取折彎卷邊處理,在折彎的硅鋼片處用0.5 mm紙板增加紙槽絕緣與固定,防止碰觸相鄰級(jí)的硅鋼片。

      2)用插刀將0.5 mm的紙板塞入夾件絕緣與鐵心末級(jí)硅鋼片縫隙中,塞滿(mǎn)縫隙,并將紙板伸出一部分,對(duì)伸出部分折彎后包覆鐵心末級(jí),加強(qiáng)絕緣。緊固上夾件、托梁、側(cè)梁及鋼拉帶等所有螺栓緊固部分。

      3)對(duì)處理過(guò)的局部硅鋼片按照工藝要求進(jìn)行刷清漆處理。

      4)緊固所有上梁緊固件及鋼拉帶緊固螺母。5)更換變壓器箱沿橡膠。

      6)更換鐵心接地套管及夾件接地套管。

      (2)處理后絕緣測(cè)量情況

      經(jīng)處理后測(cè)量絕緣情況如下:

      鐵心對(duì)夾件及地9.31 GΩ;夾件對(duì)鐵心及地7.63 GΩ;鐵心對(duì)夾件8.57 GΩ。

      在吊罩過(guò)程中,處理完故障缺陷后,又對(duì)器身和油箱進(jìn)行了全面檢查,檢查了磁屏蔽及接地情況,對(duì)局部引線絕緣進(jìn)行了包扎,清理箱沿臟物,清理箱底余油等;確認(rèn)變壓器器身無(wú)問(wèn)題后,清點(diǎn)工具,然后進(jìn)行變壓器扣罩,抽真空,結(jié)束變壓器吊罩檢查處理工作。

      3 總結(jié)

      通過(guò)對(duì)500 kV變壓器鐵心硅鋼片上竄原因的解析,為變壓器的安全生產(chǎn)提供了有力的依據(jù),為生產(chǎn)更安全穩(wěn)定的產(chǎn)品提供了實(shí)際案例;現(xiàn)場(chǎng)缺陷的處理過(guò)程,為電力系統(tǒng)變壓器的檢修和日常運(yùn)維工作提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

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