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      萬噸儲煤倉下除塵系統(tǒng)管路改造分析

      2019-03-24 03:14:58李育峰
      山西焦煤科技 2019年12期
      關(guān)鍵詞:給煤機吸塵風(fēng)管

      李育峰

      (西山煤電集團 西銘礦選煤廠, 山西 太原 030052)

      煤炭的轉(zhuǎn)運存儲歷來面臨比較嚴(yán)峻的煤塵污染問題。占煤塵總量15%~40%的細小顆粒分散度高、粒徑小、比表面積大、吸附力強,沉降速度慢。在作業(yè)崗位環(huán)境氣流的擾動下,長期懸浮于空氣中,容易被吸入人體肺部,嚴(yán)重危害人體健康;并且煤塵聚集達到一定濃度時,遇到高溫火源易造成煤塵爆炸事故,給安全生產(chǎn)帶來威脅[1-2]. 國內(nèi)學(xué)者對煤粉塵治理進行了大量研究,武芳冰[3]根據(jù)氣固兩相流動原理運用稠密流方法,對選煤廠粉塵運動規(guī)律進行了深入研討,得出了轉(zhuǎn)載點產(chǎn)塵機理為沖擊波壓降誘導(dǎo)風(fēng)是產(chǎn)塵的動力源相關(guān)理論。李剛等[4]進行了旋流帷幕除塵器的機理分析與試驗研究,該除塵器除塵效率達到99.8%.這些研究成果為現(xiàn)場治理煤塵提供了有力的技術(shù)支撐。西銘礦選煤廠萬噸儲煤倉于2009年投入使用,采用在給煤機簸箕部位安裝落煤密閉罩和導(dǎo)料吸塵罩,并與負壓誘導(dǎo)(抽風(fēng))相結(jié)合的方法進行粉塵治理。目前,除塵系統(tǒng)除塵效率低,必須對其進行改造優(yōu)化。

      1 除塵效率低的原因分析

      1.1 原因分析

      西銘礦選煤廠萬噸儲煤倉下產(chǎn)塵的主要部位是給煤機落煤受料口和膠帶輸送機轉(zhuǎn)載溜槽等處,其起塵原因主要有以下幾方面:

      1) 原煤水分低至3%左右,微細顆粒在開采、運輸破碎等環(huán)節(jié)易從粗顆粒上脫落,分離出來形成粉塵,增加了粉塵量。

      2) 噴霧除塵設(shè)施年久自動化程度低,故障率高;除塵系統(tǒng)管路破損銹蝕嚴(yán)重,存在漏風(fēng)現(xiàn)象,捕捉粉塵降塵效果較差。

      3) 給煤機溜槽落煤高度過大,加大了煤塵分散程度。

      4) 除塵管路設(shè)計不合理,3個萬噸儲煤倉共用一趟主管路所接吸塵點多,管道布置直角拐彎多,傾斜管道未設(shè)置檢修清理積塵窗口,設(shè)備長時間運行后含塵氣體流通阻力大、抽風(fēng)效能差,使得煤粉沒有在給煤機卸料處得到最有效處理。

      1.2 管道除塵風(fēng)速測試

      3個萬噸儲煤倉為一字排列的獨立倉,筒倉直徑、高度、工藝布置等都相同,以2號倉為例進行分析,2號倉下配置4臺給煤機,每臺給煤機根據(jù)皮帶寬度和現(xiàn)場實際統(tǒng)一配置了規(guī)格(長1.4 m×寬1.4 m)相同的吸塵罩。采用中速表、高速表實測除塵系統(tǒng)不同部位的風(fēng)速,具體數(shù)據(jù)收集計算分析如下:

      1) 使用中速表分別以4臺全開、關(guān)2臺開2臺、關(guān)3臺開1臺方式實測吸塵罩風(fēng)速數(shù)據(jù)(中速表校正曲線a=0.9,b=0.01).

      a) 4臺全開狀態(tài)。

      給煤機皮帶吸塵罩:V1=0.27 m/s;V2=0 m/s風(fēng)表葉輪偶轉(zhuǎn)/不轉(zhuǎn)無讀數(shù);V3=0 m/s風(fēng)表葉輪偶轉(zhuǎn)/不轉(zhuǎn)無讀數(shù);V4=0.28 m/s.

      b) 關(guān)2臺開2臺狀態(tài)。

      給煤機皮帶吸塵罩:V1=0.61 m/s;V2=0.47 m/s;V3=0.46 m/s;V4=0.61 m/s.

      c) 關(guān)3臺開1臺狀態(tài)。

      給煤機皮帶吸塵罩:V1=1.06 m/s;V2=1.12 m/s;V3=0.83 m/s;V4=1.14 m/s.

      此狀態(tài)下罩內(nèi)才感覺到明顯的風(fēng)量,通過現(xiàn)場試驗表明皮帶受料運輸在此狀態(tài)下除塵有效。基于吸塵罩口風(fēng)速取法經(jīng)驗值范圍要求,結(jié)合現(xiàn)場實際效果,吸塵罩內(nèi)最小吸入速度取值1 m/s.

      2) 使用高速風(fēng)表測4臺吸塵罩全開狀態(tài)下各罩抽風(fēng)管口內(nèi)吸風(fēng)量(高速表校正曲線a=0.97,b=0.07).

      現(xiàn)場收集數(shù)據(jù)時倉下4臺給煤機每臺測3次,每次計時60 s內(nèi),取高速風(fēng)表3次所測數(shù)據(jù)均值,依次可得N值。

      式中:

      Q—風(fēng)量,m3/min;

      V真—實際風(fēng)速,m/s;

      a—校正常數(shù),決定于風(fēng)表的構(gòu)造尺寸,取0.97;

      b—表明風(fēng)表啟動初速度的常數(shù),決定于風(fēng)表的慣性及摩擦力,取0.07;

      N—3次測風(fēng)表刻度盤讀數(shù)的平均值,m/min;

      t—測風(fēng)時間,s,一般取60;

      S—管路橫截面積,m2;

      d—管路直徑,m,取0.273.

      實測4臺給煤機的N值分別為242 m/min、212 m/min、250 m/min、350 m/min. 由上述公式可得:

      第1臺:V真1=3.98 m/s;Q1=14 m3/min

      第2臺:V真2=3.5 m/s;Q2=12 m3/min

      第3臺:V真3=4.11 m/s;Q3=14 m3/min

      第4臺:V真1=5.73 m/s;Q4=20 m3/min

      現(xiàn)4臺吸塵罩全開運行,吸塵管入口總風(fēng)量3 600 m3/h.由現(xiàn)用的除塵器技術(shù)參數(shù)可知,風(fēng)機額定風(fēng)量處理量為25 000~30 000 m3/h,按通風(fēng)效能75%折算,末端總風(fēng)量至少應(yīng)為18 700 m3/h,由此可見管道除塵風(fēng)速均達不到規(guī)范要求,管道總阻力過大,造成典型的“大馬拉小車”現(xiàn)象。

      2 改造方案

      2.1 除塵工藝

      目前使用的是氣箱脈沖袋式除塵器,與之配套的是45 kW防爆離心風(fēng)機(風(fēng)量25 000~30 000 m3/h、風(fēng)壓2 540 Pa),其綜合分室反吹和噴吹脈沖清灰各類袋式除塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度不夠、噴吹脈沖清灰和過濾同時進行的缺點,提高了收塵效率,延長了濾袋的使用壽命,又不會產(chǎn)生二次污染?,F(xiàn)階段,該工藝較先進,除塵器能正常使用,故不更新除塵器。

      萬噸倉下輸煤系統(tǒng)除塵工藝流程見圖1,分為含塵氣體收集部分、含塵氣體處理部分及粉塵回收部分。

      圖1 除塵工藝流程示意圖

      2.2 管路選型

      1) 除塵器管道風(fēng)速分析。

      基于吸塵罩口風(fēng)速取法經(jīng)驗值范圍,結(jié)合現(xiàn)場實際效果,吸塵罩內(nèi)最小吸入速度取值1 m/s. 除塵器風(fēng)管直徑選型時要考慮到管道內(nèi)的最低流速,這一流速主要取決于濾袋處理粉塵的性質(zhì)和管道的傾斜情況。風(fēng)速的選擇應(yīng)根據(jù)粉塵的密度,一般在10~20 m/s,同時除塵器系統(tǒng)的管道都應(yīng)盡量避免采用水平的管道,實在無法避免時,風(fēng)速應(yīng)取值稍大一些,一般除塵器管道風(fēng)速不小于17 m/s.

      2) 排風(fēng)量的確定原則。

      一般情況下,吸塵罩的排風(fēng)量主要由被運動物料帶入吸塵罩內(nèi)的空氣量與吸塵罩不嚴(yán)密處吸入的空氣量兩部分構(gòu)成[5]. 在實踐應(yīng)用中,由于工作特點和吸塵罩設(shè)備加工樣式的不同,無法統(tǒng)一計算。采用較常用的按截面風(fēng)速計算排風(fēng)量公式計算:

      Q=3 600AV

      式中:

      A—吸塵罩有效凈截面面積,m2;

      V—控制風(fēng)速, m/s,取1;

      Q—吸塵罩的排風(fēng)量,m3/h.

      凈截面面積為罩橫截面積與管的橫截面積之差,即:

      Q=3 600AV=6 840 m3/h

      由此可得,吸塵罩4臺全開情況下,最優(yōu)除塵效果理論值6 840×4=27 360 m3/h,小于風(fēng)機的額定值30 000 m3/h,說明現(xiàn)有的吸塵罩大小能夠滿足要求,只需把銹蝕破損嚴(yán)重的罩更新。

      3) 風(fēng)管布置原則。

      除塵管路在傾斜管道低處尾部設(shè)置清掃口,防止積塵;管道彎頭的曲率半徑以取管徑的1.5~2.0倍為宜;管道漸擴管和漸縮管的擴張角以10°~20°為宜。

      風(fēng)管管徑的確定:

      圓形除塵管道的直徑確定公式為:

      式中:

      Dn—除塵管道直徑,mm;

      Q—除塵管道內(nèi)風(fēng)量,m3/h;

      Vg—除塵管道內(nèi)風(fēng)速,m/s,取17.

      由除塵技術(shù)規(guī)范可知,煤塵除塵管道內(nèi)要求的最小風(fēng)速為:垂直風(fēng)管11 m/s,水平風(fēng)管13 m/s. 管道內(nèi)最大風(fēng)速在16~20 m/s. 萬噸2號倉下除塵系統(tǒng)平面布置示意圖見圖2,圖中1管路水平傾斜布置,下接距除塵風(fēng)機最遠端吸塵罩,上接2管路末端;2管路水平布置,末端接2、3吸塵罩支管,首端接3管路末端;3管路水平傾斜布置,末端接1、4吸塵罩支管,首端接4管路尾部;4管路為倉外緩傾斜布置。所有主、支管接口和拐彎都在施工中做了弧度處理。

      圖2 萬噸2號倉下除塵系統(tǒng)平面布置示意圖

      以2號倉下為例計算管路直徑:

      取Dn1=373 mm,則風(fēng)管中的實際風(fēng)速為:

      取Dn2=530 mm,則風(fēng)管中的實際風(fēng)速為:

      取Dn3=750 mm,則風(fēng)管中的實際風(fēng)速為:

      4管路:由圖1可知,4管路和3管路理論風(fēng)量值相同,取Dn4=800 mm,則風(fēng)管中的實際風(fēng)速為:

      因此,4管路風(fēng)速在除塵技術(shù)規(guī)范的合理區(qū)間,故原有倉外D=800 mm風(fēng)管符合要求,可利用不做更改。

      3 管道壓力損失計算

      通風(fēng)管道的壓力損失計算是為了確定各管段的管徑和阻力,保證系統(tǒng)內(nèi)達到要求的風(fēng)量分配。

      式中:

      h摩—摩擦阻力,Pa;

      α—摩擦阻力系數(shù)參考經(jīng)驗值,管=0.025 kg/m3;彎頭=0.011 kg/m3;閘板=0.02 kg/m3;收縮段=0.04 kg/m3;

      L—管道長度,m;

      U—管道截面周長,m;

      S—管道截面面積,m2;

      Q—管道風(fēng)量,m3/h.

      根據(jù)現(xiàn)場實際布置,L1=6 m,L2=11 m,L3=2 m,L4=20 m.

      總管路考慮10%的局部阻力,取值1.1,h摩=(h摩1+h摩2+h摩3+h摩4)K=1 366 Pa,小于風(fēng)機的額定風(fēng)壓2 540 Pa.

      綜上所述,確定風(fēng)管管路1、2、3的管路直徑分別為373 mm,530 mm,750 mm,無論根據(jù)吸塵罩內(nèi)最小吸入速度1 m/s計算的理論吸風(fēng)量4臺總和還是以管道優(yōu)化風(fēng)速選型的管道直徑計算的最長沿程阻力,均小于風(fēng)機每小時處理風(fēng)量和風(fēng)壓,選型可用。改造前后除塵管道直徑對比見表1.

      表1 萬噸2號倉下除塵管道選型比對表 mm

      4 應(yīng)用效果

      除塵系統(tǒng)改造完成投入運行后可靠穩(wěn)定,倉下空間的粉塵降低,從2019年9—11月經(jīng)過專業(yè)檢測效果看,粉塵濃度由150~200 mg/m3降到8 mg/m3以下。

      5 結(jié) 語

      西銘礦選煤廠除塵系統(tǒng)除塵效率低,分析其原因為管道阻力過大,提出對管路進行選型改造,改造后,每個倉4臺給煤機除塵罩內(nèi)吸風(fēng)量都滿足除塵要求,粉塵濃度由150~200 mg/m3降到8 mg/m3以下,除塵效果良好。建議在設(shè)計除塵系統(tǒng)時,管路通風(fēng)量應(yīng)與除塵設(shè)施處理量相匹配,同時在管路布置時,盡量減少直角拐彎,并在傾斜管道上設(shè)置檢修清理積塵窗口。

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