陳文華
(浙江天地環(huán)保科技有限公司,杭州 310013)
濕法脫硫技術是目前世界上燃煤發(fā)電廠煙氣脫硫應用最廣泛的方法[1-2],其脫硫效率一般不超過95%。近年來隨著超低排放概念的提出,對脫硫效率提出了更高的要求,已建的濕法脫硫系統(tǒng)已經(jīng)無法滿足要求。
在已建濕法脫硫系統(tǒng)中,較大一部分是采用單篩板石灰石/石膏法,篩板上可形成一層持液層,增加氣液傳質時間,同時改善吸收塔內煙氣流場均勻性,較空塔可有效提高脫硫效率[3-4],但也存在一些問題,比如:篩板開孔率取值不當,導致無法有效提高脫硫效率且大幅提升吸收塔阻力;液氣比取值不當,使氣液傳質不暢,或使脫硫能力下降,或堵塞篩板孔[5-6]。另外,也有在單篩板基礎上再增加一層篩板的方法來提高脫硫效率,但該方法會導致較大幅度的阻力增加[7],增加投資和運行費用。因此,研究針對單篩板濕法脫硫系統(tǒng)的提效技術十分必要。
某發(fā)電廠為2×300 MW燃煤供熱發(fā)電機組,同步配套建設石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng),采用單篩板設計,設計煤種含硫量為1.1%,折合SO2濃度為2 419 mg/m3(已換算成標準狀況下,以下同),設計脫硫效率95%,煙囪出口SO2濃度為120 mg/m3。
2臺機組自投運以來,燃煤的實際含硫量為0.5%~0.7%,最高約0.85%,煙囪出口SO2濃度為50~100 mg/m3,無法滿足超低排放標準中SO2濃度不超過35 mg/m3的要求,勢必需要進行脫硫提效改造。
篩板能有效改善吸收塔內煙氣分布的均勻性。同時,當循環(huán)漿液霧化噴淋后,篩板上可保持一層漿液,沿小孔均勻流下,形成一定高度的液膜,使?jié){液均勻分布;液膜使煙氣在吸收塔內的停留時間增加,當煙氣通過篩板時,氣液充分接觸,篩板上方湍流激烈,強化了SO2向漿液的傳質,形成的漿液泡沫層擴大了氣液接觸面,提高了吸收劑利用率。降低篩板開孔率使煙氣通過篩板的速度加快,進一步強化了氣液傳質效果,可有效提高脫硫效率。這與何蘇浩等學者[8]得到的結論類似,即增大煙氣速度可促進氣相傳質。
液氣比是影響濕法脫硫系統(tǒng)脫硫效率的重要參數(shù),該參數(shù)的變化將直接影響脫硫性能。液氣比增大時,煙氣與石灰石漿液的接觸面積增加,可提高SO2的吸收,但液氣比過大可能會導致霧化效果不佳,不利于脫硫效果[9],該結論在杜謙等學者[10]的研究中也可得知,即當液氣比小于8 L/m3時,增加液氣比能更有效地提高脫硫效率,也有學者認為當液氣比超過15.5 L/m3時,液氣比對脫硫效率的影響逐漸減小[5],從而可知,在一定范圍內,液氣比增加可使脫硫效率得到較明顯的提升。因此,在實際的工程應用中,適當?shù)卦黾右簹獗葘⒂欣跐穹摿蛳到y(tǒng)性能的提升。
3.1.1 降低篩板開孔率實施方法
整個篩板系統(tǒng)由多個模塊組成,其開孔率調整的主要施工方法是:利用專用工具將橡膠塞嵌入篩板空隙中,密封部分篩板開孔,以達到封堵的效果。對于單個篩板模塊,封堵其周邊一圈開孔及中間一列開孔,從而在整體上實現(xiàn)整個篩板系統(tǒng)的均勻封堵,最終實現(xiàn)符合工藝要求的篩板開孔率。通過對以往改造案例進行分析,橡膠塞可緊固于篩板孔隙中。該施工方法簡單,易于操作,無需對吸收塔做大的改造。本工程每臺吸收塔封堵了1 200個橡膠塞,將篩板開孔率從30%降到29%。篩板改造項目現(xiàn)場封堵情況見圖1。
圖1 篩板改造施工現(xiàn)場
3.1.2 結果討論
當脫硫系統(tǒng)同時開啟3臺循環(huán)泵且其他運行參數(shù)相同時,堵孔前后的脫硫運行數(shù)據(jù)對比見圖2,其中開孔率30%時,機組負荷為100%,開啟全部3臺循環(huán)泵,原煙氣SO2濃度為1 900 mg/m3,原煙氣量為961 245 m3/h,平均pH值5.6;開孔率29%時,機組負荷為100%,開啟全部3臺循環(huán)泵,原煙氣SO2濃度為2 048 mg/m3,原煙氣量為1 069 032 m3/h,平均pH值5.6。
圖2 不同篩板開孔率下的脫硫效率對比
從圖2可知,堵孔前脫硫效率平均值為97.8%,堵孔后脫硫效率平均值為98.9%,脫硫效率提高了1.1%,可見適當降低篩板開孔率有利于脫硫效率的提高。經(jīng)過阻力降測試發(fā)現(xiàn),堵孔前阻力降平均值為2 187 Pa,堵孔后阻力降平均值為2 369 Pa,增加了182 Pa,這是由于開孔率降低后,流速增大導致的阻力增加,但僅182 Pa的阻力增加對實際運行和能耗的影響較小。
3.2.1 增加液氣比實施方法
增加脫硫系統(tǒng)的液氣比主要采取增大漿液循環(huán)流量的方式,即吸收塔系統(tǒng)采用“1層交互式噴淋+2層標準式噴淋+1層篩板+塔外漿池”的型式,主要措施如下:
(1)原有 3臺循環(huán)泵 A,B,C(流量 4 580 m3/h)維持不變。吸收塔第二層噴淋層由標準式更改為交互式,對應1臺原有漿液循環(huán)泵B和1臺新增循環(huán)泵D(流量4 580 m3/h,揚程20.9 m漿液);其他2層為標準式噴淋層不變。
(2)為了保證漿液的停留時間(3.5 min以上),循環(huán)漿液量增大后,原有吸收塔漿池容積不夠,需要在吸收塔旁增加1個塔外漿池,尺寸為Φ7.6 m×8.5 m。塔外漿池靠近吸收塔布置,并與吸收塔底部和上部均連通,同時配置側入式攪拌器及氧化空氣。新增的漿液循環(huán)泵D從塔外漿池中將石膏漿液輸送至吸收塔交互式噴淋層進行噴淋。塔外漿池設置排空接口,周邊設置漿液溝連接至原有漿液溝道。
實施后,漿液循環(huán)泵對應噴淋層為:A是上層泵,B,D是中層泵,C是下層泵。B,C,D組合是中、下2層噴淋層;A,B,D組合是上、中2層噴淋層;A,C,D組合是上、中、下3層噴淋層;A,B,C,D組合是上、中、下3層噴淋層。
3.2.2 結果討論
開啟A,C,D 3臺泵和開啟 A,B,C,D 4臺泵時主要參數(shù)對比如圖3所示。
由圖3可知,增加1臺漿液循環(huán)泵后,即液氣比增加后,不同負荷下脫硫效率及阻力降都有所增加:低負荷時,脫硫效率提高了0.8%,阻力降增加了220.1 Pa;高負荷時,脫硫效率提高了1.5%,阻力降增加了352.8 Pa。由此可推斷,在66%~100%負荷段內,液氣比的增加可有效增加脫硫效率,類似的結論可從凌有基、柯昌華等人的研究成果中見到[11-12]。
圖3 不同液氣比下的脫硫效率和阻力降對比
同時從圖3也可得知,2種液氣比工況下,隨著機組負荷的增加,脫硫效率均呈下降趨勢,阻力降則呈明顯的上升趨勢。這是由于機組負荷的增加使得煙氣流量增加,進而煙氣流速上升,導致阻力增加且煙氣在塔內停留時間變短,脫硫效率下降。
圖4為開啟A,C,D 3臺泵,機組負荷100%,原煙氣流量平均值1 127 604 m3/h,pH值平均5.6時,不同原煙氣SO2濃度下的脫硫效率對比。由圖4可見,隨著原煙氣SO2濃度的逐漸上升,脫硫系統(tǒng)的脫硫效率逐步下降。雖然SO2濃度的提高可以增加氣相傳質速率,但同時其對漿液中的鈣離子需求量增加,而在漿液量不變的情況下,CaCO3的溶解飽和度一定,來不及有新的鈣離子參與SO2反應,從而導致脫硫效率的下降[13-14]。
圖4 不同原煙氣SO2濃度下的脫硫效率
圖5為開啟A,C,D 3臺泵,機組負荷66%,平均原煙氣SO2濃度1 792 mg/m3,不同漿液pH值下的脫硫效率對比。由圖5可知,當pH值低于5.6時,隨著吸收塔內pH值的升高,脫硫效率有較大幅度的增加,當pH值達到5.6以上后,pH值對脫硫效率的影響極微。這是由于高pH值有利于SO2的吸收[14-15],低pH值則有利于石灰石的溶解,而高的脫硫效率必須同時滿足SO2的吸收和石灰石的溶解,因此必然會有一個最佳的pH值區(qū)間使得脫硫效率達到最高。從本次試驗來看,最佳的pH值為5.6左右。
圖5 不同吸收塔pH值下的脫硫效率
經(jīng)過以上研究與分析,得到結論如下:
(1)在其他條件不變的情況下,適當降低篩板開孔率有利于脫硫效率的提高,在本文試驗條件下,當篩板開孔率從30%降至29%后,脫硫效率增加了1.1%,同時阻力降增加182 Pa。
(2)在其他條件不變的情況下,增加液氣比可以提高脫硫效率。
(3)機組負荷的增加會導致脫硫系統(tǒng)脫硫效率的降低。
(4)原煙氣SO2濃度的增加會導致脫硫系統(tǒng)脫硫效率的降低。
(5)在一定區(qū)間內,隨著吸收塔內pH值的升高,脫硫效率增加,在本文的試驗條件下,該區(qū)間為5.28~5.6,且最佳pH值約為5.6。