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      油道氣密檢測(cè)工裝的優(yōu)化設(shè)計(jì)

      2019-05-10 02:09:28張琦
      汽車零部件 2019年4期
      關(guān)鍵詞:形圈氣密密封圈

      張琦

      (上海汽車變速器有限公司, 上海 201800)

      0 引言

      EDU是混聯(lián)式混合動(dòng)力變速箱[1],其內(nèi)部設(shè)計(jì)采用了液壓結(jié)構(gòu),使用高壓油路來驅(qū)動(dòng)活塞進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動(dòng),若油路存在泄漏,將會(huì)影響汽車整體性能,因此液壓油路的密封檢測(cè)非常關(guān)鍵[2]。此次研究的對(duì)象為EDUG1裝配線中的高壓油路檢測(cè)工位,其受制于產(chǎn)能節(jié)拍的要求,采用了全自動(dòng)設(shè)備進(jìn)行油道氣密的檢測(cè)[3]。全自動(dòng)工位雖然有效提高了生產(chǎn)節(jié)拍,但對(duì)于設(shè)備的可靠性有了更高的需求,并成為保障產(chǎn)品質(zhì)量的最重要環(huán)節(jié)。本文作者主要針對(duì)該自動(dòng)工位中出現(xiàn)的問題及供應(yīng)商所采取的解決方法進(jìn)行了描述,對(duì)問題進(jìn)行分析后,對(duì)該工位的工裝進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),從而規(guī)避了裝配過程中的風(fēng)險(xiǎn),保證了工裝的可靠性,降低了對(duì)工裝的維護(hù)檢查,刪除了無用的工裝及操作動(dòng)作,提高了操作效率,最終幫助其提高了產(chǎn)能及質(zhì)量。

      1 設(shè)備的基本構(gòu)造

      EDU變速箱的高壓油路檢測(cè),主要是對(duì)于殼體在壓力鑄造的密質(zhì)性檢測(cè)[4]。其兩側(cè)離合器執(zhí)行機(jī)構(gòu)的高壓油路設(shè)計(jì)在合箱平面上,并通過閥體總成對(duì)高壓油路進(jìn)行控制,從而實(shí)現(xiàn)離合器的開合。高壓油孔位置如圖1所示。

      EDUG1裝配線采用了全自動(dòng)設(shè)備進(jìn)行液壓油路的密封檢測(cè)。文中僅介紹與變速箱接觸部分的機(jī)械結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2左側(cè)支架為設(shè)備固定的位置,支架與設(shè)備的框架結(jié)構(gòu)固定連接,氣密檢測(cè)部分采用連桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)[5],連桿由氣缸進(jìn)行驅(qū)動(dòng),可上下移動(dòng)。

      圖1 高壓油孔位置圖

      圖2 設(shè)備結(jié)構(gòu)

      該設(shè)備工作原理:裝載EDU變速箱的托盤到達(dá)該氣密檢測(cè)工位,工位對(duì)托盤進(jìn)行舉升定位,以確保變速箱與工位精確定位,隨后氣密檢測(cè)連桿在氣缸推動(dòng)下與高壓油孔貼合,氣密機(jī)通過連桿內(nèi)孔充氣進(jìn)行氣密檢測(cè)[6]。氣密檢測(cè)如圖3所示。

      圖3 氣密檢測(cè)圖

      2 生產(chǎn)過程中的問題及解決方法

      2.1 油道氣密工裝的O形圈密封不良及對(duì)策

      EDUG1裝配線的高壓油路采用了氣密檢測(cè)的方式來確認(rèn)殼體的質(zhì)密性,氣密檢測(cè)的壓力達(dá)到0.4 MPa。因此氣密檢測(cè)設(shè)備的氣密連桿必須壓緊變速箱殼體,以保證氣密檢測(cè)過程中不發(fā)生漏氣,從而提供一個(gè)可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)。此次裝配線供應(yīng)商對(duì)于檢測(cè)過程中最核心的工裝,采取了如圖4所示的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

      圖4 供應(yīng)商的工裝圖

      連桿與殼體間的密封采用標(biāo)準(zhǔn)O形圈進(jìn)行密封,O形圈通過連桿底部設(shè)計(jì)的燕尾槽進(jìn)行固定。

      從設(shè)計(jì)原理上可行,但在實(shí)際使用中并不理想。最初使用時(shí),O形圈彈性變形良好,密封效果穩(wěn)定,但經(jīng)過幾百臺(tái)以上的總成氣密使用后,密封O形圈失去彈性(氣密檢測(cè)使用高壓氣體,氣密連桿長(zhǎng)期往復(fù)壓緊殼體),導(dǎo)致氣密出現(xiàn)泄漏,更嚴(yán)重時(shí)發(fā)生O形圈掉落進(jìn)變速箱內(nèi)部的情況。

      在此背景下,供應(yīng)商采用更大直徑的O形圈,同時(shí)調(diào)整O形圈材質(zhì),保證O形圈彈性量足夠,并要求操作人員定期更換O形圈,以遏制風(fēng)險(xiǎn)。

      2.2 油道氣密工裝的O形圈脫落風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

      雖然氣密泄漏問題通過更換O形圈的方式得以改善,但是通過大批量的氣密檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),燕尾槽設(shè)計(jì)的防松模式并不可靠,O形圈脫落的情況依然偶有發(fā)生。因此,供應(yīng)商應(yīng)采取進(jìn)一步的遏制措施,即在燕尾槽底部涂抹硅膠粘結(jié)O形圈,以遏制O形圈脫落的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),增加工藝擋板,阻止O形圈掉進(jìn)變速箱內(nèi)部。至此,O形圈掉落進(jìn)變速箱內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)基本被完全遏制。工裝涂膠如圖5所示,工藝擋板如圖6所示。

      圖5 工裝涂膠

      圖6 增加工藝擋板

      3 現(xiàn)有工裝的結(jié)構(gòu)及缺陷

      雖然油道氣密檢測(cè)的問題通過上述的方式得到了緩解,但并非是一個(gè)良好的解決手段。主要表現(xiàn)在:

      (1)由于工藝上增加了一塊工藝擋板,因此操作工需要犧牲一定的操作節(jié)拍來安裝以及移除此過渡工裝,該動(dòng)作不產(chǎn)生裝配價(jià)值,屬于節(jié)拍上的零賦值動(dòng)作。

      (2)O形圈雖不會(huì)掉進(jìn)變速箱內(nèi)部,但依然會(huì)發(fā)生脫落的情況,而脫落后就必須將脫落的O形圈找到,以防止O形圈卡住設(shè)備元器件等情況的發(fā)生。從而,尋找脫落的O形圈也成為班組生產(chǎn)的困擾。

      (3)O形圈的更換非常不便,為防止O形圈的脫落從而在燕尾槽結(jié)構(gòu)底部涂抹了硅膠,但在更換O形圈時(shí)卻產(chǎn)生了困擾。操作人員必須要將涂抹的硅膠清理干凈,并涂抹新的硅膠粘結(jié)O形圈。若清理不到位,會(huì)造成氣密泄漏。若粘結(jié)不到位,會(huì)造成O形圈的脫落。

      因此該工位的工裝持續(xù)優(yōu)化,勢(shì)在必行。

      4 工裝的優(yōu)化設(shè)計(jì)

      對(duì)現(xiàn)有工裝進(jìn)行改進(jìn)前,需對(duì)供應(yīng)商的工裝設(shè)計(jì)原理進(jìn)行分析研究。對(duì)于設(shè)備的工裝部分:氣密設(shè)備與氣密連桿直接相連,并通過連桿內(nèi)的中心孔進(jìn)行氣密檢測(cè),氣密連桿使用可更換的O形圈與殼體進(jìn)行密封。連桿上方設(shè)有彈簧,設(shè)備工作時(shí),氣缸推動(dòng)氣密連桿,若連桿運(yùn)動(dòng)速度過大產(chǎn)生沖擊時(shí),減振彈簧可以提供一個(gè)良好的緩沖,避免零件的損傷。連桿工裝結(jié)構(gòu)如圖7所示。

      圖7 連桿工裝圖

      分析完供應(yīng)商工裝的設(shè)計(jì)原理后,可以對(duì)工裝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),主要目標(biāo)是解決現(xiàn)有工裝的3處結(jié)構(gòu)缺陷:

      (1)取消不必要的工藝擋板,將裝配工藝恢復(fù)為原始狀態(tài),即可有效提升當(dāng)前狀態(tài)的產(chǎn)能。

      (2)保證O形圈不掉落。針對(duì)該問題,不采用現(xiàn)有的燕尾槽搭配O形圈結(jié)構(gòu),采取臺(tái)階式密封設(shè)計(jì),連桿被設(shè)計(jì)為分體式[7],臺(tái)階密封圈僅能從反側(cè)安裝,反側(cè)取出,原理上避免了O形圈掉落的風(fēng)險(xiǎn)[8]。臺(tái)階式密封圈如圖8所示。

      (3)O形圈更換不便。針對(duì)此問題,連桿的分體式設(shè)計(jì)通過螺栓進(jìn)行連接,不使用硅膠粘結(jié)。更換密封圈僅需松開螺栓換新后再擰緊即可,避免了清理硅膠重新涂抹檢查的繁瑣步驟。

      最后為保證設(shè)備不需要進(jìn)行任何調(diào)整,新工裝仍保留上方彈簧緩沖的設(shè)計(jì),并根據(jù)原連桿長(zhǎng)度進(jìn)行修正,保證新連桿在總長(zhǎng)度上與舊連桿保持不變。至此原工裝的缺陷被全部解決,同時(shí)工裝的更換不需要調(diào)整設(shè)備的基礎(chǔ)架構(gòu)。新工裝實(shí)物如圖9所示。

      圖8 臺(tái)階式密封圈

      圖9 新工裝

      重新設(shè)計(jì)后的氣密工裝,其臺(tái)階密封圈只能從反側(cè)安裝,反側(cè)取出,且密封圈設(shè)計(jì)較厚,耐用性大規(guī)模提升(O形圈僅能使用1周左右,臺(tái)階密封圈能夠使用1月左右),分體式的螺栓連接方式也大幅度地提升了密封圈的更換便利性。影響裝配節(jié)拍的工藝擋板也得以取消,有效地提升了生產(chǎn)節(jié)拍,優(yōu)化設(shè)計(jì)工作相當(dāng)成功。新氣密工裝的設(shè)計(jì)原理如圖10所示。

      圖10 新氣密工裝的設(shè)計(jì)原理圖

      5 小結(jié)

      產(chǎn)品的制造生產(chǎn)是企業(yè)得以維系的一個(gè)關(guān)鍵因素,一個(gè)良好的產(chǎn)品離不開各個(gè)部門的支持與幫助。而作為技術(shù)部門,最重要的工作即為保證車間高質(zhì)高效的生產(chǎn)。此次對(duì)EDU自動(dòng)油道氣密工裝進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)改進(jìn),在保證安全可靠的前提下,對(duì)工裝進(jìn)行了改良,有效地幫助了車間生產(chǎn)效率及質(zhì)量的提升。

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