馬小樂, 周翠芳, 董四祿
(中國恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038)
某銅冶煉廠現(xiàn)有1臺側(cè)吹熔煉爐、2臺側(cè)吹吹煉爐和1臺沉降電爐,由于制酸裝置規(guī)模的限制,實際粗銅產(chǎn)能約6×104t/a,為滿足國家產(chǎn)業(yè)政策要求,提高經(jīng)濟效益和設(shè)施水平,該廠新建熔煉、吹煉系統(tǒng)使產(chǎn)能提升至陰極銅1×105t/a,同時對現(xiàn)有制酸裝置進行擴產(chǎn)改造,以滿足冶煉產(chǎn)能提高的需要。
根據(jù)現(xiàn)有制酸裝置情況,改造后制酸采用絕熱蒸發(fā)、稀酸洗滌凈化、“3+1”兩轉(zhuǎn)兩吸工藝,其中凈化利舊,新建一套干吸、轉(zhuǎn)化,與現(xiàn)有干吸、轉(zhuǎn)化并列運行,制酸尾氣采用鈉法脫硫。制酸裝置于2016年9月啟動改造工作,2017年7月投入運行。
該廠現(xiàn)有制酸裝置建于1993年,處理煙氣量約6×104Nm3/h,硫酸產(chǎn)量約為2×105t/a(100%H2SO4),凈化工藝為空塔—填料塔—間冷器—電除霧器流程;干吸為一次干燥、兩次吸收;轉(zhuǎn)化為3+1兩次轉(zhuǎn)化、Ⅳ、Ⅰ—Ⅲ、Ⅱ換熱流程。
銅冶煉系統(tǒng)改造后,其煙氣量約為6.1×104Nm3/h,SO2濃度達17.87%。硫酸產(chǎn)量約為3.7×105t/a(100%H2SO4),煙氣量略有增加,SO2濃度大幅提高,現(xiàn)有制酸裝置的凈化工序基本可滿足改造后的煙氣處理要求,而干吸、轉(zhuǎn)化需進行擴產(chǎn)改造,根據(jù)項目具體情況提出兩個方案:一是對現(xiàn)有干吸、轉(zhuǎn)化進行改造,采用預轉(zhuǎn)化工藝以適應高濃度SO2煙氣;二是新建一套干吸、轉(zhuǎn)化,與現(xiàn)有裝置的干吸、轉(zhuǎn)化并列運行。
采用預轉(zhuǎn)化工藝,可充分利用現(xiàn)有設(shè)備,對裝置進行局部改造,包括增設(shè)空氣干燥塔、空氣風機、預轉(zhuǎn)化器,以及對現(xiàn)有轉(zhuǎn)化器、氣氣換熱器、干吸塔內(nèi)件以及煙氣管道等進行改造。預轉(zhuǎn)化工藝煙氣量較小,其投資和運行成本相對較低;但從現(xiàn)場實際情況看,現(xiàn)有干吸、轉(zhuǎn)化設(shè)備、管道老化嚴重,改造后設(shè)備運行的穩(wěn)定性難以保障,同時此區(qū)域場地非常局促,設(shè)備配置以及現(xiàn)場施工均很困難。
新建一套干吸、轉(zhuǎn)化的方案,在煙氣凈化后補入空氣降低SO2濃度、提高氧硫比,同時將煙氣分配至現(xiàn)有和新建的干吸、轉(zhuǎn)化,現(xiàn)有裝置不需改造,可維持目前的穩(wěn)定運行狀態(tài),通過新建干吸、轉(zhuǎn)化適應冶煉系統(tǒng)的波動,該方案雖然投資和運行成本較高,但可避免改造過程中的潛在風險,綜合各方面因素,制酸裝置的改造最終選擇新建一套干吸、轉(zhuǎn)化的方案。
根據(jù)冶煉煙氣條件,吸收國內(nèi)銅冶煉廠硫酸生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,并結(jié)合項目的具體情況,確定制酸裝置擴產(chǎn)改造的工藝流程為:現(xiàn)有制酸裝置煙氣凈化工序電除霧器出口煙氣分為兩部分,一部分送往現(xiàn)有制酸裝置,另一股送往新建制酸裝置。新建轉(zhuǎn)化采用3+1兩次轉(zhuǎn)化,Ⅲ、Ⅰ—Ⅳ、Ⅱ換熱流程;新建干吸采用一級干燥、二級吸收、泵后冷卻、泵后串酸流程;新建硫酸尾氣脫硫采用鈉法脫硫工藝,脫硫后尾氣通過現(xiàn)有裝置煙囪排放。
現(xiàn)有制酸維持原工藝,即干吸、轉(zhuǎn)化為一次干燥、兩次吸收, 3+1兩次轉(zhuǎn)化、Ⅳ、Ⅰ—Ⅲ、Ⅱ換熱流程。
進制酸凈化的煙氣量為6.1×104Nm3/h,SO2濃度為17.87%。煙氣凈化利用現(xiàn)有的凈化裝置,工藝流程為空塔—填料塔—一級間冷器—一級電除霧器—二級間冷器—二級電除霧器。煙氣在空塔中與噴淋酸接觸,發(fā)生雜質(zhì)的捕集及吸收,同時進行熱量的傳遞,隨后煙氣進入填料塔進一步洗滌,再經(jīng)間冷器降溫、電除霧器除霧后,達到凈化和降溫的目的??账礈煲捍蟛糠盅h(huán)使用,少量經(jīng)脫氣、沉降、過濾后外排至廢酸處理站。煙氣在凈化工序二級電除霧器出口分為兩部分,一部分送往現(xiàn)有干吸、轉(zhuǎn)化工序;另一部分送往新建干吸、轉(zhuǎn)化工序處理,兩部分煙氣分別通過漏風調(diào)整至適宜的SO2濃度和氧硫比。
經(jīng)漏風后進新建干吸的煙氣量為4.3×104Nm3/h,SO2濃度為11.3%。干吸采用一級干燥、二級吸收、循環(huán)酸泵后冷卻工藝。
來自凈化工序電除霧器的潔凈煙氣進入干燥塔下部,與自上而下噴淋的93%循環(huán)酸逆流接觸,煙氣中的水分被循環(huán)酸吸收,干燥后的煙氣通過捕沫器除去酸沫后送入SO2風機,經(jīng)風機增壓后送入轉(zhuǎn)化工序。干燥循環(huán)酸由干燥塔的底部通過重力流入干燥酸循環(huán)槽,然后由泵打入干燥酸冷卻器,經(jīng)冷卻水間接冷卻后送入干燥塔分酸裝置循環(huán)使用。
來自轉(zhuǎn)化工序余熱鍋爐的一次轉(zhuǎn)化氣進入一吸塔下部,與自上而下噴淋的98%循環(huán)酸逆流接觸,煙氣中的SO3被溶解、吸收,轉(zhuǎn)化為硫酸。吸收SO3后的煙氣經(jīng)纖維除霧器除霧后送去轉(zhuǎn)化工序。吸收SO3后的循環(huán)酸由塔底通過重力流入一吸酸循環(huán)槽,然后由泵打入一吸酸冷卻器降溫,再進入一吸塔分酸裝置循環(huán)使用。
來自轉(zhuǎn)化工序Ⅳ換熱器的二次轉(zhuǎn)化氣進入二吸塔下部,與自上而下噴淋的98%循環(huán)酸逆流接觸,煙氣中的SO3被溶解、吸收,轉(zhuǎn)化為硫酸,煙氣再經(jīng)纖維除霧器除霧后送去尾氣脫硫。循環(huán)酸由塔底通過重力流入二吸酸循環(huán)槽,然后由泵打入二吸酸冷卻器降溫,再進入二吸塔分酸裝置循環(huán)使用。
干燥塔循環(huán)酸濃不斷降低,一吸塔、二吸塔循環(huán)酸濃不斷升高,各循環(huán)槽之間需要互相串酸。通過干燥酸循環(huán)槽液位的控制,將93%酸由干燥酸循環(huán)泵出酸管串至一吸酸循環(huán)槽;干燥酸循環(huán)槽的93%酸濃是由一吸酸循環(huán)泵出酸管串出98%酸至干燥酸循環(huán)槽來控制;產(chǎn)酸通過一吸酸循環(huán)槽液位的控制,自一吸酸冷卻器酸出口引出,再經(jīng)成品酸冷卻器冷卻后,送往成品酸庫儲存。
經(jīng)干燥后進轉(zhuǎn)化工序的煙氣量為4.1×104Nm3/h,SO2濃度為11.94%。轉(zhuǎn)化工序采用四段“3+1”兩次轉(zhuǎn)化,Ⅲ、Ⅰ- Ⅳ、Ⅱ換熱流程。從SO2風機來的SO2煙氣,依次通過Ⅲ換熱器和Ⅰ換熱器,與從第三段和第一段觸媒層出來的熱SO3煙氣進行氣氣換熱,冷煙氣被加熱到400 ℃后進入轉(zhuǎn)化器一段觸媒層,轉(zhuǎn)化后煙氣經(jīng)Ⅰ換熱器冷卻后進入轉(zhuǎn)化器二段,二段轉(zhuǎn)化后煙氣經(jīng)Ⅱ換熱器冷卻后進入轉(zhuǎn)化器三段,三段SO2轉(zhuǎn)化率累計為96%,三段轉(zhuǎn)化后煙氣經(jīng)Ⅲ換熱器冷卻,再經(jīng)余熱鍋爐回收余熱后進入一吸塔,吸收SO3后煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器、Ⅱ換熱器分別與轉(zhuǎn)化器四段出口和二段出口高溫煙氣換熱,隨后進入轉(zhuǎn)化器四段進行二次轉(zhuǎn)化,四段累計SO2總轉(zhuǎn)化率為99.93%。二次轉(zhuǎn)化后的煙氣經(jīng)Ⅳ換熱器冷卻后進入二吸塔。轉(zhuǎn)化器各段入口溫度可通過副線調(diào)節(jié)。轉(zhuǎn)化工序開工采用電加熱爐升溫,轉(zhuǎn)化器一、四層煙氣入口分別配置了電加熱爐,加熱后的空氣通入轉(zhuǎn)化器對各觸媒層升溫。
制酸尾氣中SO2濃度低于400 mg/Nm3,滿足國家排放標準要求。但從減少SO2排放量、降低環(huán)保風險的角度出發(fā),設(shè)置制酸尾氣脫硫,采用鈉法脫硫工藝,以碳酸鈉作為脫硫劑,脫硫塔為空塔噴淋形式,煙氣脫硫后送往廠區(qū)現(xiàn)有尾氣煙囪排放。脫硫過程中產(chǎn)生的廢水排往廠區(qū)現(xiàn)有廢水處理站。
本項目新建部分的主要設(shè)備見表1。
該制酸裝置擴產(chǎn)改造工程的設(shè)計特點有:
(1)該工程屬于現(xiàn)有硫酸裝置的擴產(chǎn)改造,現(xiàn)有裝置運行多年,設(shè)備和管道老化情況嚴重,方案選擇從穩(wěn)妥角度出發(fā),盡量減少對現(xiàn)有設(shè)備和管道的改造,維持現(xiàn)有裝置正常運行,同時新建干吸、轉(zhuǎn)化,滿足冶煉系統(tǒng)擴產(chǎn)的要求。
(2)新建干吸采用碟形底干吸塔、臥式泵槽結(jié)構(gòu),低位配置降低了循環(huán)泵的揚程,降低投資和節(jié)約能耗。
表1 銅冶煉廠配套煙氣制酸裝置擴產(chǎn)改造工程新增主要設(shè)備表
(3)干吸塔采用新型管式分酸器,分酸點密度大,噴淋酸分布更為均勻,干吸塔氣速隨之提高,填料高度降低,從而減小塔體直徑和高度,降低投資和運行成本。
(4)干燥和吸收酸冷卻器采用帶陽極保護的管殼式濃酸冷卻器,該設(shè)備操作方便,維修簡單。濃酸冷卻器設(shè)置于泵后,提高了傳熱效果,使冷卻器換熱面積相應減少。
(5)SO2風機配套變頻電機,可根據(jù)生產(chǎn)情況實時調(diào)節(jié)風機電機轉(zhuǎn)速,提高控制精度,降低電能消耗,降低設(shè)備運行噪音;采用變頻電機還可以避免啟動過程對電網(wǎng)的沖擊。
(6)采用Ⅲ、Ⅰ- Ⅳ、Ⅱ換熱流程,該流程技術(shù)可靠、生產(chǎn)穩(wěn)定、操作簡便;將轉(zhuǎn)化富余熱量集中在Ⅲ換熱器出口,設(shè)置余熱鍋爐副產(chǎn)低壓蒸汽,充分回收系統(tǒng)余熱。
(7)新建制酸選擇電爐作為開工升溫方式,操作簡便、靈活,投資低、占地小。
(8)新建轉(zhuǎn)化選擇進口優(yōu)質(zhì)觸媒,保證SO2轉(zhuǎn)化率,同時設(shè)置制酸尾氣脫硫,保證尾氣達標排放,減少SO2、硫酸霧的排放總量。
改造擴產(chǎn)后制酸裝置的主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表2。
該裝置于2017年7月投產(chǎn)至今,現(xiàn)有制酸以及新建干吸、轉(zhuǎn)化均運行良好,產(chǎn)酸量達到了裝置設(shè)計能力,SO2轉(zhuǎn)化率和硫酸品質(zhì)也達到了設(shè)計指標;制酸尾氣中SO2濃度低于100 mg/Nm3,符合環(huán)保要求。改造后的硫酸裝置滿足了銅冶煉系統(tǒng)擴產(chǎn)后的煙氣處理要求,并可適應冶煉系統(tǒng)的煙氣波動。
表2 改造擴產(chǎn)后制酸裝置的主要技術(shù)經(jīng)濟指標
隨著有色冶煉技術(shù)的進步、冶煉系統(tǒng)規(guī)模的不斷提升以及環(huán)保要求的日益嚴格,很多企業(yè)出現(xiàn)了現(xiàn)有煙氣制酸裝置的擴產(chǎn)改造的需要。制酸裝置改造方案應結(jié)合項目情況具體分析,在滿足工藝要求的前提下,選擇先進、經(jīng)濟、可靠的改造方案。期待本項目的改造方案可為類似項目提供借鑒。