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      300 MW汽輪機(jī)組真空嚴(yán)密性?xún)?yōu)化研究

      2019-06-03 10:57:18楊洪濤劉建航呂基安王巖青
      山東電力技術(shù) 2019年5期
      關(guān)鍵詞:嚴(yán)密性軸封給水泵

      楊洪濤,劉建航,呂基安,王巖青

      (1.國(guó)家能源菏澤發(fā)電有限公司,山東 菏澤 274032;2.華能沾化熱電有限公司,山東 濱州 256800)

      0 引言

      真空嚴(yán)密性是影響汽輪機(jī)真空度的主要原因之一[1]。由于漏入空氣,導(dǎo)致凝汽器過(guò)冷度過(guò)大,系統(tǒng)熱經(jīng)濟(jì)性降低,凝結(jié)水溶氧增加,易造成低壓設(shè)備氧腐蝕。因此,提高汽輪機(jī)真空嚴(yán)密性,是保證機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要途徑之一。針對(duì)某發(fā)電廠汽輪機(jī)組出現(xiàn)真空嚴(yán)密性差等現(xiàn)象,對(duì)其進(jìn)行深入分析研究,對(duì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行適當(dāng)改造及優(yōu)化調(diào)整。經(jīng)過(guò)優(yōu)化調(diào)整后,實(shí)現(xiàn)了汽輪機(jī)真空嚴(yán)密性指標(biāo)穩(wěn)定,并且保持在優(yōu)良范圍內(nèi),為機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。

      1 基本概況

      機(jī)組汽輪機(jī)是由上海汽輪機(jī)公司制造,型號(hào)為N300-16.7/537/537,額定功率為 300 MW,額定背壓為5.39 kPa的亞臨界、中間再熱式、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī),機(jī)組配備兩臺(tái)功率為160 kW的水環(huán)式真空泵。

      2017年11月以來(lái),汽輪機(jī)組真空嚴(yán)密性指標(biāo)明顯變差,數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

      表1 300 MW汽輪機(jī)組真空嚴(yán)密性指標(biāo) Pa/min

      由表1可知,2017年11月至2018年1月,汽輪機(jī)組真空嚴(yán)密性指標(biāo)平均272.3 Pa/min,超出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),不但影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)威脅發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行性能。

      2 問(wèn)題分析

      通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察和對(duì)設(shè)備運(yùn)行操作分析,全面查找了影響4號(hào)汽輪機(jī)組真空嚴(yán)密性差的原因。經(jīng)過(guò)多次分析探討,利用魚(yú)刺圖繪出影響真空嚴(yán)密性差的原因,見(jiàn)圖1。

      圖1 真空嚴(yán)密性差因素

      2.1 真空系統(tǒng)管道和閥門(mén)泄漏

      低壓缸與凝汽器兩大設(shè)備連接構(gòu)成一個(gè)大的真空容器,薄弱環(huán)節(jié)較多,易發(fā)生真空泄漏[2]。例如,低壓缸安全膜在低壓缸頂部,當(dāng)工況有較大變化或操作不當(dāng)時(shí),安全膜損壞會(huì)影響真空;低壓排汽缸噴水管道或法蘭,凝汽器汽側(cè)外殼焊縫泄漏,凝汽器外殼上接出的儀表管根部斷裂漏氣,也可能影響真空。

      凝汽器銅管受腐蝕嚴(yán)重泄漏及運(yùn)行工況有異常變化時(shí),銅管脹口松動(dòng),凝汽器汽側(cè)放水門(mén)不嚴(yán)或凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)放水門(mén)不嚴(yán),不但會(huì)使空氣漏入,甚至使凝結(jié)水質(zhì)惡化。此外,與凝汽器連接的凝結(jié)水再循環(huán)、閥門(mén)、接口泄漏也會(huì)使凝汽器真空嚴(yán)密性降低。

      汽輪機(jī)組抽汽系統(tǒng)、疏水系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)都與真空系統(tǒng)相連,出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),對(duì)真空嚴(yán)密性影響較大。

      2.2 設(shè)備運(yùn)行可靠性差

      汽輪機(jī)組凝結(jié)水泵浮動(dòng)環(huán)密封水外排水管引到回收裝置(即集水箱),在集水箱內(nèi)設(shè)置一個(gè)浮球式閥門(mén),水位低時(shí)閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,水位高時(shí)閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟,集水箱內(nèi)的水與本體疏水管相連回收至凝汽器,見(jiàn)圖2。

      圖2 回收裝置

      2.3 運(yùn)行調(diào)整不及時(shí)

      汽輪機(jī)低壓缸兩端處于真空狀態(tài),需用軸封來(lái)隔絕大氣。軸封壓力過(guò)高,易發(fā)生低壓缸兩端漏蒸汽,會(huì)出現(xiàn)低壓缸軸承溫度升高或者油中進(jìn)水;軸封壓力過(guò)低,空氣經(jīng)低壓軸封漏入凝汽器,引起真空下降、凝結(jié)水溶氧增大等[3]。因此,軸封系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中要保持各閥門(mén)開(kāi)關(guān)位置適當(dāng),并及時(shí)調(diào)整,保證軸端不吸氣、不漏汽,有利于機(jī)組的安全進(jìn)行。

      給水泵小汽輪機(jī)低壓軸封汽的調(diào)節(jié)非常重要[4]。通過(guò)調(diào)節(jié)給水泵小汽輪機(jī)低壓軸封進(jìn)汽門(mén)、回汽門(mén)開(kāi)度,保證小汽輪機(jī)油系統(tǒng)不進(jìn)水,又能實(shí)現(xiàn)良好密封。軸封壓力過(guò)低時(shí),影響機(jī)組真空嚴(yán)密性。

      給水泵設(shè)有密封水系統(tǒng),保證給水泵軸端不冒水,且密封水回收至凝汽器。運(yùn)行中如調(diào)整不當(dāng),易發(fā)生給水泵軸端漏水。低溫凝結(jié)水進(jìn)入軸端暖體后,大部分水被壓至泵內(nèi),一部分從密封卸荷水返回前置泵入口,另一部分經(jīng)螺旋間隙節(jié)流后至泵外U型管回凝汽器。當(dāng)凝結(jié)水壓力突然大幅下降時(shí),密封水自動(dòng)調(diào)門(mén)調(diào)整不及時(shí),空氣易從給水泵軸端漏至U型管,使U型管工作失去穩(wěn)定性,影響凝汽器真空嚴(yán)密性。

      2.4 加強(qiáng)真空系統(tǒng)維護(hù)

      真空系統(tǒng)龐大,維護(hù)難度很大,稍有松懈,真空嚴(yán)密性就可能變差;重點(diǎn)治理反復(fù)出現(xiàn)泄漏的部位不到位;對(duì)埋在地下的真空系統(tǒng)管道未做好防腐措施。

      2.5 節(jié)能措施執(zhí)行不到位

      提高機(jī)組真空嚴(yán)密性各項(xiàng)措施執(zhí)行不到位,流于形式;機(jī)組真空嚴(yán)密性差時(shí),未切實(shí)制定可行方案,無(wú)法做到有序排查。真空嚴(yán)密性指標(biāo)考核機(jī)制不健全。

      影響4號(hào)機(jī)組真空嚴(yán)密性差的原因較多,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn)積累統(tǒng)計(jì)出各因素出現(xiàn)頻數(shù)、頻率如圖3所示。

      圖3 主要因素出現(xiàn)頻率統(tǒng)計(jì)

      3 對(duì)策實(shí)施

      3.1 消除真空系統(tǒng)管道和閥門(mén)泄漏點(diǎn)

      2018年6月,機(jī)組運(yùn)行中用氦質(zhì)譜檢漏儀對(duì)機(jī)組真空系統(tǒng)全面檢查,通過(guò)抹黃油等方式進(jìn)行堵漏。

      對(duì)真空系統(tǒng)低壓缸安全膜、管道法蘭、閥門(mén)等查漏,發(fā)現(xiàn)低壓缸安全膜處有一漏點(diǎn),對(duì)該處抹黃油。

      對(duì)凝汽器汽側(cè)膨脹節(jié)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)有一點(diǎn)輕微漏氣,進(jìn)行了封堵。

      對(duì)高低壓疏水膨脹箱進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)高壓疏水膨脹箱底部至凝汽器的疏水管道腐蝕嚴(yán)重,進(jìn)行了改造處理。

      對(duì)汽輪機(jī)抽汽系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)Ⅲ級(jí)減壓裝置減溫水門(mén)后法蘭存在漏氣現(xiàn)象,進(jìn)行了加固處理。

      通過(guò)對(duì)與凝汽器連接閥門(mén)、儀表管根部接口等部位檢查處理,消除了存在的漏點(diǎn),機(jī)組真空嚴(yán)密性明顯好轉(zhuǎn)。

      3.2 提高設(shè)備運(yùn)行可靠性

      2018年7月,對(duì)凝結(jié)水泵密封水回收裝置檢查發(fā)現(xiàn),集水箱內(nèi)設(shè)置的浮球式閥門(mén)存在卡澀、不靈活現(xiàn)象,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行隔離處理,真空嚴(yán)密性指標(biāo)大大改善。

      對(duì)凝結(jié)水泵密封水回收裝置浮球連桿及定位銷(xiāo)進(jìn)行了校正,消除了因浮球卡澀致使空氣漏入凝汽器現(xiàn)象,提高了設(shè)備運(yùn)行可靠性。

      3.3 加強(qiáng)優(yōu)化運(yùn)行調(diào)整

      軸封母管壓力平時(shí)維持45 kPa,2018年8月提高軸封母管壓力至50 kPa,再次做真空嚴(yán)密性試驗(yàn),真空下降值減少10 Pa/min;軸封母管壓力提高至55 kPa時(shí),低壓缸兩端開(kāi)始明顯漏汽。因此,維持軸封母管壓力為50 kPa,防止油中進(jìn)水。

      正常情況下密封水系統(tǒng)各閥門(mén)開(kāi)度適當(dāng),密封水放地溝門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)或內(nèi)漏,也會(huì)影響真空的嚴(yán)密性[5]。通過(guò)反復(fù)驗(yàn)證,密封水壓力維持在0.064 MPa,能夠滿(mǎn)足運(yùn)行需要。

      通過(guò)調(diào)節(jié)給水泵小汽輪機(jī)低壓軸封進(jìn)汽門(mén)、回汽門(mén)開(kāi)度,保證小汽輪機(jī)油系統(tǒng)不進(jìn)水,又能實(shí)現(xiàn)良好密封。通過(guò)運(yùn)行分析,小汽輪機(jī)軸封壓力提高至14 kPa狀態(tài)下長(zhǎng)期運(yùn)行,真空嚴(yán)密性得到改善。

      3.4 加強(qiáng)真空系統(tǒng)維護(hù)力度

      機(jī)組運(yùn)行時(shí),加強(qiáng)對(duì)真空系統(tǒng)的維護(hù)及調(diào)整,當(dāng)真空嚴(yán)密性不合格時(shí),先要進(jìn)行常規(guī)檢查分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

      對(duì)真空系統(tǒng)經(jīng)常泄漏的設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行改造,對(duì)因應(yīng)力大膨脹不均或機(jī)械碰撞造成真空系統(tǒng)管路、管件或焊口經(jīng)常開(kāi)裂重點(diǎn)部位,在管道上加裝了波紋補(bǔ)償伸縮節(jié)。埋在地下的真空系統(tǒng)管道采取四周砌水泥,頂部鋪設(shè)蓋板,既防止管道腐蝕,又便于管道檢查。通過(guò)對(duì)經(jīng)常泄漏處進(jìn)行改進(jìn),真空系統(tǒng)設(shè)備狀況得到改善,保證了機(jī)組的真空嚴(yán)密性長(zhǎng)期處于優(yōu)良狀況。

      3.5 提高措施執(zhí)行力度

      制定切實(shí)有效的考核機(jī)制,提高機(jī)組真空嚴(yán)密性各項(xiàng)措施執(zhí)行力度[6]。

      機(jī)組真空系統(tǒng)復(fù)雜,影響因素是多方面的,一旦發(fā)生泄漏后,排查起來(lái)非常困難,應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題記錄留檔,找出主要影響因素;出現(xiàn)凝汽器真空嚴(yán)密性差時(shí),首先對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行排查,節(jié)省人力、物力。

      3.6 加強(qiáng)綜合治理

      機(jī)組真空嚴(yán)密性不合格時(shí),切實(shí)制定可行方案,進(jìn)行有序排查。機(jī)組正常運(yùn)行中嚴(yán)格按要求每月做一次真空嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn),并記錄實(shí)驗(yàn)結(jié)果,定期分析設(shè)備運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

      4 效果檢查

      通過(guò)研究和運(yùn)行調(diào)整,在確保制訂的各項(xiàng)措施得以實(shí)施的情況下取得了良好的效果。通過(guò)對(duì)汽輪機(jī)真空系統(tǒng)管道進(jìn)行漏點(diǎn)排查治理以及對(duì)軸封系統(tǒng)、給水泵密封水系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化調(diào)整,2018年 8月份以來(lái)經(jīng)試驗(yàn)測(cè)得真空嚴(yán)密性指標(biāo)明顯大幅度好轉(zhuǎn),統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

      表2 300 MW汽輪機(jī)真空嚴(yán)密性指標(biāo) Pa/min

      由上表可知,2018年8—10月機(jī)組真空嚴(yán)密性指標(biāo)平均值為 90.3 Pa/min,比之前降低了 182 Pa/min。

      由于真空嚴(yán)密性指標(biāo)提高,機(jī)組運(yùn)行真空提升,機(jī)組發(fā)電煤耗降低。機(jī)組真空每提高1 kPa,發(fā)電煤耗可降低3.022 26 g/kWh,根據(jù)機(jī)組全年完成發(fā)電量16.5億kWh,可以算出機(jī)組全年可節(jié)省煤炭907.68 t。

      每噸煤按700元計(jì)算,機(jī)組全年可節(jié)約發(fā)電成本63.53萬(wàn)元。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)汽輪機(jī)組真空系統(tǒng)異常現(xiàn)象進(jìn)行細(xì)致排查,對(duì)影響凝汽器真空的原因進(jìn)行分析研究,對(duì)機(jī)組設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn)和運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整,使機(jī)組真空嚴(yán)密性得到了提高,減少了漏入真空系統(tǒng)的空氣,降低了機(jī)組排汽溫度,蒸汽與循環(huán)冷卻水的換熱效率提高,降低了機(jī)組煤耗和廠用電率,同時(shí)凝結(jié)水溶氧降低,減少了低壓設(shè)備氧腐蝕,提高了汽輪機(jī)組的效率和安全經(jīng)濟(jì)性,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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