• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)在320 MW 四角切圓煤粉鍋爐上的應(yīng)用

      2019-06-14 07:37:40黃權(quán)浩孫培波李德波
      浙江電力 2019年5期
      關(guān)鍵詞:墻式煙溫噴口

      黃權(quán)浩, 孫培波, 李德波

      (1. 廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A 電廠, 廣東 東莞 523936;2. 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)華北電力試驗(yàn)研究院有限公司, 天津 300162;3. 廣東電科院能源技術(shù)有限責(zé)任公司, 廣州 510080)

      0 引言

      目前空氣分級(jí)燃燒是一種成熟且應(yīng)用最廣泛的降低NOX排放量的燃燒技術(shù)[1-6], 該技術(shù)的主要原理是將主燃燒區(qū)的部分二次風(fēng)移至原有火焰中心的上方, 通過(guò)減少主燃燒區(qū)的供氧量, 來(lái)減少燃料型氮氧化物和熱力型氮氧化物的生成[7-8]。引至上方的分離燃盡風(fēng)在所在標(biāo)高處與煙氣再次混合燃燒。 但是, 分離燃盡風(fēng)系統(tǒng)的改造不僅要考慮鍋爐降低氮氧化物排放的要求, 也是整個(gè)鍋爐燃燒系統(tǒng)重新設(shè)計(jì)和優(yōu)化的過(guò)程。

      燃燒系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí), 一方面需要對(duì)主燃燒區(qū)重新進(jìn)行評(píng)估, 以保證合適的燃料及空氣流速,并對(duì)改變的熱交換率進(jìn)行校核, 以保證整個(gè)系統(tǒng)能與機(jī)組日常運(yùn)行情況相符, 在保證效率的同時(shí)改善主燃燒區(qū)的結(jié)焦?fàn)顩r。 另一方面在設(shè)計(jì)引至主燃燒區(qū)上方的分離燃盡風(fēng)時(shí), 其位置、 噴射速度以及噴口形式都非常重要, 這些因素將直接影響燃盡風(fēng)與爐內(nèi)煙氣的混合效果, 在燃盡風(fēng)標(biāo)高處的合理混合是降低燃燒過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的高CO 濃度、 高UBC(爐膛出口飛灰含碳量)等情況的關(guān)鍵所在, 也是保證鍋爐效率的重要手段, 同時(shí)保障了爐膛出口以后的煙氣流向及煙氣溫度達(dá)到最理想的狀態(tài)。

      由于采用空氣分級(jí), 爐膛主燃燒區(qū)域氧量不足, 會(huì)產(chǎn)生大量的CO 及未燃盡的焦炭等可燃物,而后期通入的燃盡風(fēng)雖然可以明顯降低未燃盡可燃物的含量, 但噴入爐內(nèi)的空氣不能到達(dá)所有區(qū)域, 還有一部分可燃物直接離開(kāi)燃盡區(qū)域, 未能充分燃盡。 在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn), 低NOX排放會(huì)導(dǎo)致未燃盡碳含量高且燃燒效率低, NOX排放量控制得越低, 未燃盡碳含量大大增加, CO 排放量大幅上升, 鍋爐效率會(huì)降低, 這種以犧牲鍋爐效率換取低NOX排放量是不可取的[9-11]。

      本文通過(guò)墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)在某發(fā)電廠320 MW 四角切圓煤粉鍋爐上的成功應(yīng)用, 深度分析了墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)對(duì)NOX質(zhì)量濃度、 CO等未燃盡可燃物體積分?jǐn)?shù)、 飛灰可燃物、 鍋爐效率和鍋爐兩側(cè)汽溫偏差變化的影響。

      1 鍋爐改造

      1.1 設(shè)備概況

      某發(fā)電廠5 號(hào)鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)制造,亞臨界壓力、 一次再熱控制循環(huán)汽包爐, 采用中速直吹式制粉系統(tǒng), 四角切圓燃燒, 固態(tài)排渣,平衡通風(fēng), 全鋼架懸吊結(jié)構(gòu), 單爐膛露天布置?;剞D(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(未考慮預(yù)留脫硝)。 爐底下集箱標(biāo)高為6 500 mm, 最上排燃燒器噴口中心線標(biāo)高25 432 mm, 距分隔屏屏底距離18 288 mm,最下排燃燒器噴口中心標(biāo)高19.296 mm, 至冷灰斗轉(zhuǎn)角距離為4 526 mm。 鍋爐采用的是正壓直吹式冷一次風(fēng)機(jī)制粉系統(tǒng), 共設(shè)置5 臺(tái)磨煤機(jī), 4運(yùn)1 備。

      1.2 改造方案

      本項(xiàng)目鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)改造方案基于空氣分級(jí)原理, 主要分為主燃燒區(qū)噴口改造和增加SOFA(分離式燃盡風(fēng)系統(tǒng))。

      1.2.1 鍋爐主燃燒區(qū)改造

      (1)噴口改造: 包括5 層一次風(fēng)噴口、 8 層二次風(fēng)噴口的更換。 改造前后各層一次風(fēng)噴口中心標(biāo)高、 噴口截面積、 切圓方向均不變, 一次風(fēng)噴口的周界風(fēng)噴口面積減小為原來(lái)的70%, 上層輔助風(fēng)噴口截面積減小為原來(lái)的50%, 中層輔助風(fēng)噴口截面積減小為原來(lái)的65%, 噴口面積的減少通過(guò)調(diào)整噴口的高度實(shí)現(xiàn)。 為保證燃燒器正常擺動(dòng), 所有噴口中心線保持和原來(lái)一致, 中間和上部的輔助風(fēng)噴口偏置角度與原來(lái)一致, 底層輔助風(fēng)噴口保持現(xiàn)有狀態(tài)不變, 3 層油槍層二次風(fēng)噴口標(biāo)高、 切圓方向均不改變, 截面積減小為原來(lái)的65%。 本次改造僅對(duì)噴口外筒進(jìn)行更換, 內(nèi)部油槍等保持不變, 改造前后各噴口截面積如表1所示。

      表1 改造前后燃燒器噴口截面積mm

      (2)風(fēng)箱風(fēng)門改造: 改造各層噴口所對(duì)應(yīng)的風(fēng)門, 使其有效通流面積減少50%。 對(duì)于雙葉片風(fēng)門, 拆除兩葉片轉(zhuǎn)軸之間的連桿, 固定其中一個(gè)葉片轉(zhuǎn)軸(從動(dòng)軸), 并保持該葉片完全閉合, 僅保留另一葉片轉(zhuǎn)軸(主動(dòng)軸)動(dòng)作, 從而達(dá)到減少50%通流面積的目的; 對(duì)于單葉片風(fēng)門, 把風(fēng)門擋板左右兩側(cè)(不含轉(zhuǎn)軸)割掉一部分以減小風(fēng)門有效面積, 使有效通流面積減少50%。

      改造前后主燃燒區(qū)燃燒器噴口對(duì)比見(jiàn)圖1。

      圖1 改造前后燃燒器噴口對(duì)比

      1.2.2 SOFA 系統(tǒng)改造

      在鍋爐標(biāo)高33.5 m 位置增加一層分離式SOFA 系統(tǒng), 采用墻式布置, 其中, 鍋爐前后墻各布置3 只噴口, 左右墻各布置2 只噴口, 共10只噴口。 SOFA 系統(tǒng)噴口平面布置如圖2 所示。

      針對(duì)四角切圓的爐型, 鍋爐兩側(cè)煙溫偏差是一個(gè)典型問(wèn)題, 其根源是燃燒器的四角布置型式所帶來(lái)的煙氣殘余旋轉(zhuǎn)[12]。 墻式布置分離式燃盡風(fēng)噴口, 由于與主燃燒區(qū)二次風(fēng)噴口布置有所區(qū)別, 進(jìn)風(fēng)方向不同, 會(huì)對(duì)自下而上螺旋式上升的煙氣產(chǎn)生劇烈擾動(dòng), 同時(shí), 新的燃盡風(fēng)噴口布置方式能夠使燃盡風(fēng)噴口標(biāo)高處爐膛界面的二次風(fēng)平均流速更高, 進(jìn)而延長(zhǎng)了風(fēng)粉氣流在爐內(nèi)的停留時(shí)間。 因此, 墻式布置燃盡風(fēng)噴口, 一方面混合更均勻, 燃燒更充分, 進(jìn)而顯著降低鍋爐飛灰可燃物及排煙溫度; 另一方面, 與煙氣的劇烈充分?jǐn)_動(dòng)打破了主燃燒區(qū)殘余旋轉(zhuǎn), 建立起新的動(dòng)態(tài)平衡, 煙氣經(jīng)過(guò)該爐膛截面后, 無(wú)論是流向還是煙溫都較改造前更為理想。 通過(guò)各分離式燃盡風(fēng)調(diào)節(jié)擋板開(kāi)度來(lái)平衡鍋爐兩側(cè)煙溫, 使得鍋爐受熱面壁溫及蒸汽溫度都得到較大改善。

      圖2 SOFA 噴口平面布置

      1.2.3 傳統(tǒng)角式布置與墻式布置燃盡風(fēng)的技術(shù)差異

      (1)相較于常規(guī)角式布置燃盡風(fēng)技術(shù), 墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)能夠使所有燃盡風(fēng)噴口布置在最理想的標(biāo)高, 能夠兼顧風(fēng)率和高度2 個(gè)變量, 使得鍋爐NOX排放及飛灰燃盡率均在最佳水平。 另外, 燃盡風(fēng)從水冷壁四周進(jìn)入爐膛, 能夠加強(qiáng)煙風(fēng)混合, 且覆蓋范圍比角式燃盡風(fēng)更廣, 進(jìn)而能夠最大限度地降低飛灰可燃物。

      (2)相較于常規(guī)角式布置燃盡風(fēng)技術(shù), 墻式燃盡風(fēng)布置在水冷壁四面墻中心附近, 而此處是爐膛主旋轉(zhuǎn)氣流最弱的地方, 在此處噴入墻式燃盡風(fēng), 氣流受鍋爐主氣流順帶的影響大大減弱,有足夠的剛性來(lái)抵抗主旋轉(zhuǎn)氣流, 進(jìn)而大幅度消除煙氣旋轉(zhuǎn)。 因此, 墻式燃盡風(fēng)在解決鍋爐煙溫、汽溫偏差方面優(yōu)于角式布置燃盡風(fēng)技術(shù)。

      (3)角式布置燃盡風(fēng)技術(shù)在爐膛充滿度、 切圓燃燒的良好程度方面要優(yōu)于墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù); 而墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)在補(bǔ)氣條件良好、 水冷壁結(jié)渣傾向降低、 壁面熱負(fù)荷降低等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。 另外, 采用角式布置燃盡風(fēng), 燃盡風(fēng)射流剛性較弱, 射流流速和剛度在噴出不久就會(huì)大幅衰減, 到達(dá)火焰中心時(shí)的射流剛度很差, 或者根本到不了爐膛火焰中心, 進(jìn)而不利于飛灰可燃物及爐膛出口CO 排放的控制。

      2 鍋爐改造后燃燒優(yōu)化調(diào)整

      2.1 主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)調(diào)整

      在鍋爐滿負(fù)荷時(shí), 維持爐膛出口氧含量在3.2%左右, 調(diào)整SOFA 擋板及二次風(fēng)擋板開(kāi)度,調(diào)節(jié)主燃燒區(qū)與SOFA 風(fēng)量分配比例, 研究主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)變化(燃盡風(fēng)率變化)對(duì)鍋爐NOX排放及鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性的影響。 如圖3 所示, 主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)從0.93 逐漸降低到0.90, 在此過(guò)程中, 主燃燒器區(qū)域燃燒減弱, 局部出現(xiàn)還原性氣氛, 從而抑制了燃燒初期的燃料氮向NOX的轉(zhuǎn)換, 同時(shí), 燃燒中心溫度降低也減小了熱力型NOX的生成速率, 兩者共同實(shí)現(xiàn)了爐膛出口低NOX排放。

      圖3 主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)變化對(duì)NO X 排放及鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性的影響

      當(dāng)主燃燒區(qū)域過(guò)量空氣系數(shù)繼續(xù)降低至0.90以下時(shí), 造成燃燒器區(qū)域局部出現(xiàn)較為嚴(yán)重的缺氧燃燒現(xiàn)象, 煤粉不完全燃燒加劇, 雖然此時(shí)強(qiáng)還原氣氛抑制了NOX生成量, 但同時(shí)大量的未燃盡煤粉顆粒在上爐膛區(qū)域劇烈燃燒, 提高了該區(qū)域的NOX生成量, 最終造成爐膛出口NOX排放濃度降低幅度減緩。 此外, 爐膛不完全燃燒造成的飛灰含碳量迅速升高, 鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性降低。

      在進(jìn)行低氮燃燒調(diào)整過(guò)程中, 雖然可以通過(guò)調(diào)節(jié)SOFA 擋板開(kāi)度達(dá)到降低爐膛出口NOX排放濃度的目的, 但當(dāng)主燃燒區(qū)域的過(guò)量空氣系數(shù)過(guò)低時(shí), 不僅顯著降低鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性, 而且還原性氣氛易造成灰熔點(diǎn)降低, 引起鍋爐嚴(yán)重結(jié)焦以及水冷壁的還原性腐蝕等[13]。 目前的研究結(jié)果表明, 最佳主燃燒區(qū)域過(guò)量空氣系數(shù)受爐型、 燃燒器類型、 燃盡風(fēng)位置、 入爐煤質(zhì)以及運(yùn)行習(xí)慣等多種因素影響, 因此在實(shí)際調(diào)整過(guò)程中, 應(yīng)注意平衡低氮排放與鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性之間的關(guān)系[14-17]。

      2.2 鍋爐運(yùn)行氧量調(diào)整

      在鍋爐滿負(fù)荷時(shí), 維持鍋爐主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)在0.91~0.92, 調(diào)整鍋爐運(yùn)行氧量, 在鍋爐主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)一定的工況下, 研究該鍋爐運(yùn)行氧量變化對(duì)鍋爐NOX排放及鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性的影響, 如圖4 所示。

      圖4 鍋爐運(yùn)行氧量變化對(duì)NO X 排放及鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性的影響

      在主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)不變的狀態(tài)下, 隨著鍋爐運(yùn)行氧量的增加, 鍋爐NOX排放量也在增加。 鍋爐運(yùn)行氧量由2.6%增加至3.0%時(shí), 鍋爐NOX增加幅度較平緩, 但是, 飛灰可燃物降低幅度較明顯。 這主要是由于: 在主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)不變的狀態(tài)下, 鍋爐運(yùn)行氧量的增加主要通過(guò)增加SOFA 風(fēng)量來(lái)實(shí)現(xiàn)。 SOFA 風(fēng)量增大時(shí), 燃盡風(fēng)剛性增大, 與煙氣的混合擾動(dòng)增強(qiáng), 燃盡區(qū)域氧化燃燒更加充分, 進(jìn)而大幅度降低了飛灰可燃物; 同時(shí), 由于燃盡區(qū)域溫度較低, 燃料型及熱力型NOX生成量較少。

      當(dāng)氧量由3.0%繼續(xù)增大時(shí), 燃盡區(qū)溫度進(jìn)一步降低, 飛灰可燃物不再呈繼續(xù)降低趨勢(shì), 同時(shí), 大量未參與氧化反應(yīng)的SOFA 混入上爐膛,導(dǎo)致鍋爐NOX排放增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。

      2.3 鍋爐風(fēng)箱爐膛差壓調(diào)整

      在鍋爐滿負(fù)荷時(shí), 控制鍋爐主燃燒區(qū)過(guò)量空氣系數(shù)在0.91~0.92, 鍋爐運(yùn)行氧量2.8%~3.0%,調(diào)整SOFA 與二次風(fēng)擋板開(kāi)度, 研究鍋爐風(fēng)箱爐膛差壓變化對(duì)鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性的影響, 見(jiàn)圖5。

      圖5 鍋爐風(fēng)箱爐膛差壓變化對(duì)鍋爐燃燒經(jīng)濟(jì)性的影響

      風(fēng)箱爐膛差壓提高后, 燃盡風(fēng)風(fēng)速提高、 剛性及穿透力增強(qiáng), 與主燃區(qū)自下而上螺旋式上升的煙氣擾動(dòng)增強(qiáng), 延長(zhǎng)了風(fēng)粉氣流在爐內(nèi)的停留時(shí)間, 進(jìn)而降低了鍋爐飛灰可燃物及CO 排放。

      3 改造效果

      低氮燃燒系統(tǒng)改造完成并經(jīng)過(guò)燃燒調(diào)整后,進(jìn)行了鍋爐NOX排放濃度及鍋爐熱效率的測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖6、 圖7。 圖8、 圖9、 圖10 分別為改造前后鍋爐排煙溫度、 飛灰可燃物及爐膛出口左右側(cè)煙溫偏差在不同負(fù)荷下的對(duì)比曲線, 圖6—10 中的負(fù)荷率指ECR(連續(xù)經(jīng)濟(jì)出力)占比。

      圖6 改造前后鍋爐NO X 排放對(duì)比

      圖7 改造前后鍋爐熱效率對(duì)比

      圖8 改造前后鍋爐排煙溫度對(duì)比

      圖9 改造前后飛灰可燃物對(duì)比

      圖10 改造前后爐膛出口煙溫偏差

      3.1 NO X 排放情況對(duì)比

      低氮燃燒系統(tǒng)改造后, 鍋爐NOX排放濃度大幅下降, 如圖6 所示, 在各種負(fù)荷下鍋爐NOX排放濃度下降了約48%。

      3.2 鍋爐熱效率對(duì)比

      低氮燃燒系統(tǒng)改造前后, 鍋爐熱效率對(duì)比曲線如圖7 所示。 從圖7 可以看出, 低氮燃燒系統(tǒng)改造后, 滿負(fù)荷工況下, 鍋爐效率比改造前提高了1.37%; 75%ECR 負(fù)荷下, 鍋爐效率比改造前提高了1.25%; 50%ECR 負(fù)荷下, 鍋爐效率比改造前提高了0.84%。 低氮燃燒器改造后鍋爐熱效率上升的主要原因是: 新的燃盡風(fēng)系統(tǒng)能夠使燃盡風(fēng)噴口標(biāo)高處爐膛界面的二次風(fēng)平均流速更高, 實(shí)現(xiàn)燃盡風(fēng)與煙氣的劇烈充分?jǐn)_動(dòng), 延長(zhǎng)風(fēng)粉氣流在爐內(nèi)的停留時(shí)間; 墻式布置的燃盡風(fēng)系統(tǒng)在補(bǔ)氣條件良好、 水冷壁結(jié)渣傾向降低、 壁面熱負(fù)荷降低等方面具有明顯優(yōu)勢(shì), 能夠保證鍋爐上爐膛受熱面更加清潔, 進(jìn)而增加上爐膛各受熱面的吸熱量; 墻式布置的燃盡風(fēng)射流剛度較強(qiáng),改善了角式切圓鍋爐二次風(fēng)、 燃盡風(fēng)射流剛性較弱、 射流流速和廣度衰減過(guò)快、 穿透力不足的缺點(diǎn), 能夠有效抑制爐膛火焰中心的過(guò)度提升。 因此, 可以保證飛灰可燃物不升高, 并且大幅度降低了排煙溫度, 進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了低氮燃燒系統(tǒng)改造后鍋爐熱效率的大幅提升。

      3.3 鍋爐其他運(yùn)行參數(shù)對(duì)比

      鍋爐燃燒系統(tǒng)改造后, 爐膛水冷壁及尾部受熱面無(wú)結(jié)渣現(xiàn)象, 鍋爐汽溫、 汽壓正常, 各金屬受熱面壁溫?zé)o超溫現(xiàn)象。 另外, 鍋爐各負(fù)荷段爐膛出口煙溫偏差由改造前的90~158 ℃降低為15~58 ℃, 主、 再熱蒸汽減溫水量大幅降低, 提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性及經(jīng)濟(jì)性。

      4 結(jié)論

      結(jié)合某發(fā)電廠320 MW 機(jī)組四角切圓燃燒鍋爐墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)改造應(yīng)用實(shí)例, 分析了四角切圓燃燒鍋爐墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)改造對(duì)鍋爐NOX排放、 鍋爐熱效率、 爐膛出口煙溫偏差及其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響, 得出以下結(jié)論:

      (1)改造后, 鍋爐NOX排放濃度大幅下降, 各負(fù)荷下鍋爐NOX排放濃度下降約48%。

      (2)墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)改造后, 能夠?qū)崿F(xiàn)燃盡風(fēng)與煙氣的劇烈充分?jǐn)_動(dòng), 打破主燃燒區(qū)生成的殘余旋轉(zhuǎn), 建立起新的動(dòng)態(tài)平衡, 煙氣經(jīng)過(guò)此爐膛截面后, 無(wú)論是流向還是煙溫都較改造前更為理想。 鍋爐各負(fù)荷段爐膛出口煙溫偏差由改造前的90~158 ℃降低為15~58 ℃, 主、 再熱蒸汽減溫水量大幅降低, 提高了機(jī)組運(yùn)行的安全性及經(jīng)濟(jì)性。

      (3)墻式布置燃盡風(fēng)技術(shù)改造后, 滿負(fù)荷工況下, 鍋爐熱效率比改造前提高1.37%; 75%ECR負(fù)荷下, 鍋爐熱效率比改造前提高1.25%; 50%ECR 負(fù)荷下, 鍋爐熱效率比改造前提高0.84%。在實(shí)現(xiàn)鍋爐NOX排放減排的同時(shí), 鍋爐熱效率得到大幅度提升, 提高了機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性, 這是角式布置燃盡風(fēng)技術(shù)中所不具備的, 值得同類型機(jī)組參考。

      猜你喜歡
      墻式煙溫噴口
      噴口形狀對(duì)噴水推進(jìn)器性能的影響
      新型裝配墻式質(zhì)量調(diào)諧阻尼器抗震性能研究
      飛參數(shù)據(jù)在某型飛機(jī)噴口工作監(jiān)控中的應(yīng)用
      600MW超臨界機(jī)組并網(wǎng)后噴氨快速投入方法
      小蜘蛛
      毛木耳不同出耳方式的比較試驗(yàn)
      食藥用菌(2017年4期)2017-08-02 08:00:30
      鍋爐汽溫、煙溫偏低原因分析及處理
      高速?zèng)_床噴口壓力及位置對(duì)工件出模影響分析
      岱海電廠低氮燃燒器改造鍋爐燃燒調(diào)整分析
      熱力管道墻式固定墩設(shè)計(jì)探討
      山西建筑(2016年8期)2016-11-05 02:12:03
      湘潭县| 闵行区| 棋牌| 海南省| 鄱阳县| 平泉县| 融水| 兴宁市| 南投市| 大埔县| 积石山| 苗栗市| 饶平县| 牡丹江市| 资兴市| 登封市| 兴国县| 同德县| 方正县| 辽中县| 梨树县| 锡林浩特市| 仙游县| 厦门市| 甘肃省| 化隆| 岢岚县| 文登市| 马公市| 绿春县| 来安县| 赤城县| 深水埗区| 新疆| 商城县| 青河县| 九龙县| 游戏| 竹山县| 开原市| 沙田区|