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      絮團稠化對全尾砂濃密性能的影響

      2019-08-13 03:17:42周旭王洪江吳愛祥曹炎森牛鵬
      中南大學學報(自然科學版) 2019年7期
      關(guān)鍵詞:絮團尾礦剪切

      周旭,王洪江,吳愛祥,曹炎森,牛鵬

      (1.北京科技大學土木與資源工程學院,北京,100083;2.金屬礦山高效開采與安全教育部重點實驗室,北京,100083;3.鑫達金銀開發(fā)中心,北京,100038)

      礦山尾礦的膏體處置包括膏體充填井下采空區(qū)以及膏體尾礦地表排放[1]。膏體處置的關(guān)鍵是對全尾砂料漿質(zhì)量分數(shù)的精準控制[2]。全尾砂濃密脫水是膏體處置的核心工藝,濃密機底流質(zhì)量分數(shù)穩(wěn)定性不僅決定全尾砂料漿流變性能[3],而且影響膏體充填料漿管道輸送阻力[4]和充填強度[5]或地表堆存堆積坡角[6],因此,對濃密機底流質(zhì)量分數(shù)的預測和精準調(diào)控十分重要。20世紀早期,基于間歇沉降固體質(zhì)量守恒規(guī)律的C-C理論[7]和kynch模型[8],前人完善了重力濃密脫水基礎(chǔ)理論。20世紀80年代,BUSCALL等[9]考慮到濃密過程中絮凝漿體的可壓縮特征,構(gòu)建了濃密脫水理論?;跐饷苊撍碚?,國外研究人員構(gòu)建連續(xù)重力濃密模型,但重力濃密試驗預測的固體通量與全尺寸濃密機固體通量相差巨大[10],其主要原因是剪切和壓縮條件造成絮團結(jié)構(gòu)的變化。LESTER 等[11-12]提出改善尾礦濃密脫水性能的關(guān)鍵是提高絮團稠化程度,并將基于固體體積分數(shù)的壓縮屈服應力和干涉沉降系數(shù)等流變學參數(shù)用于表征濃密機脫水性能。由于濃密機內(nèi)尾礦料漿質(zhì)量分數(shù)高,絮團破裂和絮團內(nèi)部水分運移現(xiàn)象無法直接觀測,致使絮團結(jié)構(gòu)演化對沉降行為影響的研究較少。通常采用Monte carlo 和PBM 模型進行不同條件下絮團結(jié)構(gòu)變化的模擬[13-14],或者是在取樣后進行FDA,SEM和CT 等分析[15-17],由于取樣破壞絮團容易產(chǎn)生誤差。本文采用focused beam reflectance measurement(FBRM) 和 particle vision microscope(PVM)監(jiān)測分析系統(tǒng),實時原位獲取濃密過程絮團稠化的尺寸、數(shù)量和結(jié)構(gòu)變化,揭示絮團稠化對泥層有效干涉沉降系數(shù)的影響,可實現(xiàn)基于絮團稠化程度預測濃密機性能。

      1 試驗方法

      試驗設(shè)備由深錐濃密試驗系統(tǒng)和FBRM 和PVM監(jiān)測分析系統(tǒng)構(gòu)成。如圖1所示。室內(nèi)濃密試驗一般采用直徑為9.5~97.0 cm,高度為100~520 cm 的濃密機模型[18]??紤]到采用直徑較大的濃密機模型可降低模型直徑與邊壁效應的影響[19],同時參考深錐濃密機高徑比1.0~2.4的要求[20],本文結(jié)合試驗尾砂用量和實際操作條件,采用濃密機模型為直徑20 cm的有機玻璃圓柱筒,模型高度設(shè)置為120 cm,可實現(xiàn)泥層高度0~100 cm的試驗條件。

      尾砂樣品來自某銅礦山,密度為2.85 g/cm3。尾砂粒徑低于75 μm的占比約60%,尾砂級配良好,適合于采用深錐濃密機進行脫水制備膏體。

      圖1 試驗系統(tǒng)圖Fig.1 Experiment system

      根據(jù)前期絮凝劑選型試驗結(jié)果和礦山現(xiàn)場應用情況,選用的絮凝劑為巴斯夫Magnafloc 5250。當尾礦入料固體質(zhì)量分數(shù)為20%時,設(shè)定絮凝劑溶液質(zhì)量分數(shù)為0.015%。將烘干處理后的尾礦加水配置成該質(zhì)量分數(shù)料漿置入試驗給料系統(tǒng)的攪拌桶內(nèi),保持攪拌葉片轉(zhuǎn)動,使桶內(nèi)尾砂料漿處于均勻狀態(tài),并在試驗之前配置符合現(xiàn)場實際情況的絮凝劑溶液。尾礦料漿和絮凝劑溶液分別采用1臺蠕動泵以固定的流量進行給料,2 種物料通過三通管混合后進入濃密機模型。

      試驗采用FBRM系統(tǒng)對泥層絮團進行實時在線的監(jiān)測和分析,通過弦長表征絮團直徑[21]。同時,采用具有特殊微距鏡頭和照明結(jié)構(gòu)的PVM 系統(tǒng),獲取全尾砂濃密絮團演化過程的圖像[22]。將FBRM 和PVM探頭經(jīng)濃密機底部邊壁的開孔垂直插入,直至探頭前端沒入濃密機內(nèi)礦漿,并與濃密機模型內(nèi)耙架保持一定安全距離。

      濃密機泥層高度決定泥層壓力從而影響脫水性能[23]。為探明不同泥層壓力對尾礦脫水性能的影響,分別按照濃密機模型泥層高度大于直徑20 cm的1倍、2倍和3倍設(shè)置泥層高度h為25,45和70 cm共3個階段進行試驗。

      濃密機耙架轉(zhuǎn)速影響底流尾砂固體質(zhì)量分數(shù),但轉(zhuǎn)速高于臨界值后尾礦脫水性能不再有效提高,根據(jù)GLADMAN動態(tài)濃密試驗研究的合適耙架轉(zhuǎn)速為0~20 r/min之間[24],本次3組試驗均采用耙架轉(zhuǎn)速為15 r/min。

      濃密機模型持續(xù)給料,試驗濃密柱泥層高度達到預設(shè)值之后,耙架開始轉(zhuǎn)動,剪切時間t計為0 s。當泥層高度h調(diào)整至25 cm 時,開啟試驗濃密機耙架,并保持15 r/min 的轉(zhuǎn)速直至FBRM 和PVM 監(jiān)測數(shù)據(jù)穩(wěn)定,依此步驟和運行參數(shù)再分別對泥層高度為45和70 cm時進行測試。溢流清水外接收集處理,底流采用閥門進行手動控制。

      2 試驗分析與討論

      2.1 絮團尺寸變化規(guī)律

      在第1 階段內(nèi),當剪切時間為385 s 時,絮團平均弦長達到最大值25.554 μm,尾砂絮團達到最佳絮凝狀態(tài)。在耙架持續(xù)剪切作用下,當剪切時間大于953 s時,絮團平均弦長減小到10.704 μm,尾礦絮團結(jié)構(gòu)被破壞,絮團尺寸降低。圖2所示為絮團弦長隨剪切時間的變化,由圖2可見:在第2和第3階段內(nèi),絮團平均弦長值變化規(guī)律與泥層高度h=25 cm 時相似,均呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢;隨著剪切時間的延長,剪切作用明顯降低絮團尺寸。此外,由于上部泥層重力壓縮作用,泥層高度大的階段絮團平均弦長的峰值比泥層高度低時的小。

      圖2 絮團弦長隨剪切時間的變化Fig.2 Aggregate chord length varies with shear time

      2.2 絮團數(shù)量變化規(guī)律

      圖3所示為絮團尺寸在不同泥層高度條件下的分布。由圖3可見:隨著剪切時間的延長,3 個階段尾礦濃密過程中弦長為10 μm以下的絮團數(shù)量均有明顯增加,其中弦長在10 μm 以下的絮團數(shù)量分別增加298%,134%和108%;弦長在10 μm 以上的絮團數(shù)量均呈不同程度下降趨勢,其中弦長100 μm 以上的絮團數(shù)量分別下降5.22%,6.11%和14.45%。

      在不同泥層高度h下,大尺寸松散結(jié)構(gòu)絮團在持續(xù)剪切作用下破裂,形成小尺寸密實結(jié)構(gòu)絮團。在重力和耙架導水桿剪切耦合作用下,大尺寸絮團松散結(jié)構(gòu)被破壞,形成更密實的絮團結(jié)構(gòu),絮團間水分釋放,底流質(zhì)量分數(shù)升高。

      2.3 絮團結(jié)構(gòu)變化規(guī)律

      圖3 在不同泥層高度條件下的絮團直徑分布Fig.3 Aggregate diameter distribution at different mud bed height

      圖4所示為脫水過程絮團結(jié)構(gòu)和尺寸變化圖像。從圖4(a)可見:尾砂和絮凝劑溶液混合階段,顆粒絮團未完全發(fā)展,料漿固體分數(shù)低。從圖4(b)可見:尾砂絮團逐漸發(fā)展成為大尺寸絮團,由于剪切時間短,耙架剪切作用和泥層壓力未破壞絮團排列形式和絮團結(jié)構(gòu),絮團尺寸較大,絮團之間空隙也大。從圖4(c)可見:絮團受到重力壓縮和耙架剪切作用,絮團尺寸降低,絮團間空隙也減小,絮團內(nèi)部和絮團之間的水分釋放排出,料漿質(zhì)量分數(shù)升高。

      圖4 脫水過程絮團結(jié)構(gòu)和尺寸變化圖像Fig.4 Microscopic photo of aggregate structure and size variation during process of dewatering

      2.4 絮團稠化規(guī)律

      試驗濃密柱泥層高度達到預設(shè)值之后,耙架開始轉(zhuǎn)動。由于絮團結(jié)構(gòu)未受到耙架剪切作用,仍保持完整狀態(tài),絮團稠化作用未開始,此時的絮團尺寸為初始絮團直徑dagg,0,是濃密過程絮團直徑的最大值。當耙架開始轉(zhuǎn)動時,絮團受剪切作用和重力耦合作用而破裂,絮團直徑dagg逐漸減小,直至最終穩(wěn)定狀態(tài)達到最終絮團直徑dagg,∞。將絮團直徑和初始絮團直徑之比視為絮團有效直徑Dagg,采用下式表征絮團稠化程度[18]:

      將剪切時間引入式(1),用于描述絮團有效直徑Dagg(t),并設(shè)定A(s-1)為絮團稠化速率參數(shù),得

      絮團稠化程度可由絮團有效直徑表征,并與剪切時間呈指數(shù)降低關(guān)系[25],將初始絮團有效直徑Dagg(0)=1代入式(2),得到下式:

      第1 階段泥層高度h=25 cm,t=0 s 時刻的初始絮團有效直徑Dagg(0)=1。此后第2 和第3 階段是在泥層高度達到h=25 cm 之后再次給入尾砂料漿和絮凝劑,泥層中絮團受上部料漿重力壓縮作用部分已經(jīng)發(fā)生稠化,因此,第2和3階段的初始絮團有效直徑小于第1階段初始絮團有效直徑。將絮團弦長值視為絮團直徑代入式(1)進行計算,得到第2和第3階段的初始絮團有效直徑分別為0.656 和0.552。經(jīng)耙架攪拌后,3個階段最終絮團有效直徑Dagg(∞)均達到0.418。

      將3 個階段不同泥層高度絮團有效直徑Dagg隨剪切時間變化按式(3)分別進行擬合,得到圖5。絮團有效直徑Dagg在不同泥層高度下隨剪切時間減小,表明在剪切速率不變的條件下,剪切時間延長造成絮團稠化程度上升。圖6所示為不同泥層高度條件下絮團稠化速率參數(shù)。由圖6可見:隨泥層高度的上升絮團稠化速率參數(shù)A由0.006 5 s-1逐漸增大至0.008 3 s-1,絮團稠化程度隨泥層高度上升而加快。

      圖5 絮團有效直徑與剪切時間的關(guān)系Fig.5 Effective aggregate diameter varies with time

      2.5 絮團稠化程度對全尾砂濃密性能的影響

      干涉沉降系數(shù)R(φ)反映尾砂絮團的水動力拖曳作用以及絮團之間的相互作用,表征全尾砂濃密過程中泥層料漿的滲透性和脫水性能[26],而干涉沉降系數(shù)與顆粒沉降速度u(φ)有關(guān)。

      根據(jù)BUSCALL 和WHITE 濃密理論,固體顆粒的沉降速度u(φ)可由料漿固體質(zhì)量分數(shù)φ來進行描述[9]:

      圖6 不同泥層高度條件下絮團稠化速率參數(shù)Fig.6 Aggregate densification ratio parameter under different mud bed height

      考慮絮團稠化作用的影響,將有效絮團直徑Dagg引入式(4),將尾礦顆粒沉降速度u(φ)轉(zhuǎn)化為有效絮團沉降速度u(φ,Dagg),相對應采用有效干涉沉降系數(shù)R(φ,Dagg)描述沉降行為[27],

      式中:Δρ為固液密度差,kg/cm3;g為重力加速度,m/s2;φ為固體質(zhì)量分數(shù),%。

      根據(jù)USHER 等提出的絮團稠化理論[28],有效絮團沉降速度u(φ,Dagg)由絮團外部液體繞流速度分量和貫穿絮團內(nèi)部液體流速分量構(gòu)成:

      式中:φagg,0為初始時刻絮團內(nèi)部的局部固體質(zhì)量分數(shù),%。

      將式(5)和式(6)合并可得到有效干涉沉降系數(shù):

      分別計算泥層高度h為70,45和25 cm條件下不同剪切時間的有效干涉沉降系數(shù),圖7所示為有效干涉沉降系數(shù)與剪切時間的關(guān)系。由圖7可見:耙架轉(zhuǎn)動之后,剪切作用開始破壞大尺寸絮團結(jié)構(gòu),絮團間隙開始減小,其中泥層高度為h=25 cm階段內(nèi),有效干涉沉降系數(shù)由最初的2.24×108Pa·m-1·s-3急劇上升至1.12×1011Pa·m-1·s-3。隨著絮團間和絮團內(nèi)部水分的排出,泥層滲透性迅速降低,料漿固體質(zhì)量分數(shù)上升;但隨著剪切時間延長,有效干涉沉降系數(shù)基本保持2.03×1011Pa·m-1·s-3不再增加,料漿固體質(zhì)量分數(shù)接近底流濃度最大值;有效干涉沉降系數(shù)上升反映尾砂絮團沉積形成泥層滲透性變差,脫水性能降低,料漿固體質(zhì)量分數(shù)上升。由于本次試驗分階段逐步給入尾礦料漿和絮凝劑溶液,第2和第3階段耙架未開始轉(zhuǎn)動時,絮團結(jié)構(gòu)受到上部料漿的壓縮作用,初始時刻有效干涉沉降系數(shù)分別為8.21×108和8.91×109Pa·m-1·s-3,比第1階段的大,但有效干涉沉降系數(shù)與剪切時間變化規(guī)律與第1階段的相同。

      圖7 有效干涉沉降系數(shù)與剪切時間的關(guān)系Fig.7 effective hinder sedimentation coefficient varies with shear time

      3 結(jié)論

      1)在耙架轉(zhuǎn)速保持為15 r/min,泥層高度為25,45和70 cm的3個階段內(nèi),大尺寸松散結(jié)構(gòu)的絮團在耙架剪切應力和泥層重力耦合作用下破裂重構(gòu)為小尺寸緊密結(jié)構(gòu)絮團。其中直徑在100 μm 以上絮團數(shù)量分別下降5.22%,6.11%和14.45%,直徑在10 μm 以下絮團數(shù)量相應分別增加298%,134%和108%。

      2) 絮團稠化程度可由絮團有效直徑表征,其與剪切時間呈指數(shù)降低關(guān)系。3個階段的初始絮團有效直徑隨泥層高度上升而降低,分別為1.000,0.656和0.552,但最終絮團有效直徑均達到0.418。

      3)絮團稠化速率參數(shù)隨泥層高度的上升由0.006 5 s-1逐漸增大至0.008 3 s-1,絮團稠化程度隨泥層高度上升而加快。

      4) 有效干涉沉降系數(shù)隨絮團稠化程度升高而增大,與剪切時間呈指數(shù)上升關(guān)系。3個階段的有效干涉沉降系數(shù)初始值分別為2.24×108,8.21×108和8.91×109Pa·m-1·s-3,隨剪切時間延長急劇上升至1.12×1011Pa·m-1·s-3,最終值保持為2.03×1011Pa·m-1·s-3。

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