王 鵬
(天津市節(jié)能中心 天津 300380)
中國冶金行業(yè)的能源和環(huán)境問題更加突出,冶金行業(yè)對節(jié)能降耗和環(huán)境治理方面提高了重視,調(diào)整生產(chǎn)體系,注重綠色冶金。充分挖掘冶金企業(yè)余熱回收潛力,降低成本,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)保效益和社會效益。
隨著我國環(huán)境保護(hù)和城市防霾力度的加大,燃煤采暖難以達(dá)到排放目標(biāo),利用廢熱回收技術(shù)回收低品位能源,降低工業(yè)企業(yè)能源的消耗量,節(jié)省能源投資及運行費用。
高爐沖渣水余熱回收技術(shù)發(fā)展已經(jīng)歷了以下幾個階段:企業(yè)的生活用水→冬季采暖→提高超濾進(jìn)水溫度→供海水淡化。由于將高爐沖渣水用于生活用水和冬季采暖,從我國80年代初就已經(jīng)實施了高爐沖渣水余熱供暖工程,經(jīng)過多年的不斷創(chuàng)新工藝技術(shù)已經(jīng)非常成熟。
高爐沖渣水作為一種低溫廢熱源,具有溫度穩(wěn)定、流量大的特點,利用高爐沖渣水余熱資源進(jìn)行供熱,可以避免建設(shè)新鍋爐房,且不需煤場、灰渣場,從而減少占地面積,高爐沖渣水余熱的回收技術(shù)不僅能減少能源的浪費,又能保護(hù)環(huán)境,意義十分重大。關(guān)于沖渣水余熱回收利用的方式主要有供暖、發(fā)電和海水淡化三種,目前利用沖渣水余熱進(jìn)行供暖已經(jīng)被冶金廣泛的推廣和使用。
高爐煉鐵過程后產(chǎn)生的大量高溫爐渣被爐渣池冷卻,在冷卻過程中可產(chǎn)生大量70℃-90℃的高溫?zé)崴?,進(jìn)入渣池沉淀后,平流沉淀池進(jìn)一步沉淀。降水后,水流從正常的快速濾池流向過濾,濾水進(jìn)入采暖泵站的吸池,并由供水泵組加壓至采暖區(qū)進(jìn)行加熱回收。加熱回水進(jìn)入反沖洗水塔和沖水泵室的吸水池,用于高爐、液壓渣沖洗和普通快速過濾器的反沖洗。普通快濾池反沖洗排水排入旋風(fēng)沉淀池,由提升泵提升至沖渣池沖渣,撈出沉淀。
沖渣水廢熱的利用的主要方式的是間壁式熱交換器進(jìn)行,該方法維護(hù)方便,效率高,初始投資低。如圖所示,該系統(tǒng)的原理圖表明,沖渣泵從渣池中提取高溫礦渣水,并通過過濾器進(jìn)入換熱器進(jìn)行熱工利用,冷卻后,爐渣水返回渣池或高爐進(jìn)水換熱器的低溫側(cè)可以實現(xiàn)不同生產(chǎn)和生活用水的不同功能,常用的是用于加熱洗澡水加熱軟化水,辦公室供暖和海水淡化。
圖1 高爐沖渣水余熱利用系統(tǒng)示意圖
高爐洗渣水具有巨大的余熱,回收利用廢熱的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益是顯而易見的。
經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)可以與節(jié)能服務(wù)公司采用(EPC)合同能源管理模式,進(jìn)行高爐沖渣水余熱利用技改項目,節(jié)能和環(huán)保,優(yōu)化煉鐵工藝,為企業(yè)節(jié)約成本同時帶來經(jīng)濟(jì)效益。
環(huán)境效益。高爐沖渣水回收利用技術(shù)可減少霧霾產(chǎn)生。采用高爐沖渣水余熱回收替換燃煤鍋爐采暖(或置換燃?xì)忮仩t的煤氣用于發(fā)電),杜絕了燃煤鍋爐外排廢氣、SO2等污染物的排放,對能源合理化利用有著巨大的環(huán)境價值。
目前,高爐沖渣水余熱發(fā)熱主要用于生活用水和冬季取暖。該利用方法技術(shù)簡單,轉(zhuǎn)換成本低,但存在一些問題:(1)供暖只適用于冬季使用,這種方式的局限性很大;這種方法的局限性非常大;(2)洗渣水含有大量雜質(zhì),在進(jìn)入管網(wǎng)時容易造成堵塞,且熱網(wǎng)系統(tǒng)龐大,清洗非常困難,建議使用沖渣水專用的換熱器,可以有效的解決沖渣水的堵塞、腐蝕及磨損問題。
北方某鋼鐵公司為了保證采暖系統(tǒng)冬季運行的安全性和穩(wěn)定性將沖渣水通過換熱器直接輸送到采暖系統(tǒng)和洗浴系統(tǒng)。
高爐渣的循環(huán)水經(jīng)底濾液過濾后,用噴渣泵送至換熱站。高爐爐渣水通過換熱器站將熱量傳給加熱循環(huán)水。高爐爐渣水溫由90℃改變65℃后,通過渣滓水循環(huán)管回到渣滓池,它再次被用于高爐渣在進(jìn)入底部過濾器進(jìn)行回收利用之前,將其溫度從65℃改變90℃。加熱循環(huán)水通過換熱器后,溫度從50℃改變60℃。經(jīng)過循環(huán)水泵加壓后,通過室外管網(wǎng)進(jìn)入建筑物供暖。加熱后,加熱水的溫度由60℃改變50℃,然后將室外加熱管網(wǎng)返回?fù)Q熱站重新加熱再循環(huán)。
為了保證冬季采暖系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性,增加了另一項安全措施,并從廠區(qū)低壓蒸汽管網(wǎng)連接蒸汽管道作為備用熱源。當(dāng)高爐停爐大修或氣候劇烈波動時,可作為備用熱源,通過板式換熱器與供熱系統(tǒng)間接連接。蒸汽放熱后成為凝結(jié)水,通過疏水閥進(jìn)入凝結(jié)水箱。加熱循環(huán)水通過換熱器后由50℃改為60℃,并采用外加熱環(huán)網(wǎng)作為補充,或在緊急情況下使用,以保證室外管網(wǎng)不凍。緊急情況包括高爐停爐和維護(hù),高爐爐渣循環(huán)水系統(tǒng)應(yīng)急引起的停機(jī),蒸汽冷凝水作為加熱循環(huán)的補充水。
圖2 項目實施前系統(tǒng)邊界圖
圖3 項目實施后系統(tǒng)邊界圖
項目改造前采用的主要設(shè)備包括:
鍋爐 GB35/1.57 1臺
鍋爐 HS35-1.57280-A 1臺
項目改造后采用的主要設(shè)備包括:
沖渣水泵 200KZ-60 2臺
沖渣水泵 250KZ-75 3臺
循環(huán)水泵 1600KZ-75 2臺
項目實施前后供暖面積不發(fā)生變化。項目實施前,燃煤鍋爐年供蒸汽67014t,折標(biāo)準(zhǔn)煤6366.33tce,其中:供采暖蒸汽32730t,供浴池蒸汽34284t;項目實施后燃煤鍋爐年供蒸汽量為10335t,折標(biāo)準(zhǔn)煤981.83噸。其中:供采暖蒸汽6183t,供浴池蒸汽4152 t,新增電力消耗345.15萬千瓦時,折標(biāo)準(zhǔn)煤1138.99噸。
項目總節(jié)能量
ΔE=ΔE1-ΔE2=6366.33tce-(981.83tce+1138.99tce)=4245.51tce
企業(yè)采用沖渣水余熱回收進(jìn)行供暖可以取代了燃煤鍋爐供熱站或直接采用蒸汽加熱,把原來生產(chǎn)工藝需要冷卻和處理掉的廢熱變廢為寶,它不僅可以節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境,而且可以全面提高能源利用效率,降低供暖成本和生產(chǎn)成本,減少碳排放,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益顯著。