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      300 MW 機組鍋爐水冷壁爆管原因分析

      2019-08-14 09:12:14黃曉芝
      山東化工 2019年14期
      關(guān)鍵詞:爆口球化珠光體

      黃曉芝

      (福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院,福建 福州 350008)

      1 事故經(jīng)過

      福建某電廠300MW機組,一臺型號為HG-1025/17.4-YM28的鍋爐于2018年5月8日15時30分點火啟動,16時50分,鍋爐運行人員發(fā)現(xiàn)#1爐爐膛由負壓燃燒變?yōu)檎龎喝紵?,爐內(nèi)煙氣從爐墻的看火孔、打焦孔大量噴出,給水流量不正常大于蒸汽流量,雖然加大給水,但汽包水位還是難于維持,引風(fēng)機負荷加大,電流增高。針對這些異常現(xiàn)象,運行人員分析判斷為鍋爐受熱面爆管,隨即鍋爐停運?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)在鍋爐零米干渣機尾部有異常的水跡,按照水跡到前側(cè)水冷壁進行檢查, 發(fā)現(xiàn)前墻水冷壁從爐右向爐左數(shù)第54根水冷壁管(以下簡稱54號管)發(fā)生爆漏,爆口處標(biāo)高約17m(如圖1),對該泄漏管及其相鄰吹損管共計三根進行更換處理。為保障機組安全可靠運行,同時將同區(qū)域水冷壁管取樣共計21根(從爐右向爐左數(shù)第44~64根)進行垢樣、理化試驗與分析,試圖找出原因進行分析,并提出一些后續(xù)檢查建議。

      圖1 水冷壁管爆漏圖

      2 泄漏樣管檢測

      2.1 宏觀檢查

      該水冷壁管材質(zhì)為SA-210C,規(guī)格為Φ63.5×7,對泄漏管子進行宏觀檢查。泄漏水冷壁管外觀無明顯脹粗、鼓包、變形、減薄、腐蝕等現(xiàn)象。爆管沿縱向開裂,爆口長約120mm,開口最大處寬約45mm。爆口邊緣呈鈍邊,斷口表面粗糙,無明顯塑性變形。該爆口呈“窗口”形破裂,邊緣粗鈍,呈脆性斷裂。爆口內(nèi)壁向火側(cè)有成片腐蝕坑,呈潰瘍面,內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn),爆口附近向火側(cè)存在比較嚴(yán)重的結(jié)垢現(xiàn)象。對取樣的21根管子進行內(nèi)窺鏡檢查,發(fā)現(xiàn)大部分水冷壁管的向火側(cè)存在腐蝕結(jié)垢現(xiàn)象。

      2.2 化學(xué)成分分析

      對泄漏水冷壁管母材進行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表1所示。

      檢測結(jié)果,泄漏水冷壁管母材的化學(xué)成分符合GB5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》中對于25MnG(注1)鋼管的要求。

      表1 泄漏水冷壁管母材化學(xué)成分分析

      注1:SA-210C是ASME SA-210/SA-210M鍋爐和過熱器用無縫中碳鋼管子標(biāo)準(zhǔn)鋼號,為鍋爐和過熱器及管道用中碳錳鋼鋼管范疇,屬于珠光體型熱強鋼。我國于1995年將其移植到GB5310高壓鍋爐用無縫鋼管標(biāo)準(zhǔn),定名為25MnG。

      2.3 垢樣分析

      對取樣的21根管子進行垢樣主要成分檢測,大部分水冷壁管的向火側(cè)垢量嚴(yán)重超標(biāo),其中54號管向火側(cè)垢量達到2011.5 g/m2,水冷壁管背火側(cè)垢量基本正常(見表2)。

      表2 水冷壁管垢量檢測結(jié)果

      表2(續(xù))

      注:根據(jù)DL/T794-2012《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》3.5.2表1,確定需要化學(xué)清洗的條件:主蒸汽壓力>15.6MPa,垢量>250 g/m2。

      2.4 金相組織分析

      對54號管取樣制作金相試樣,取樣位置如圖2所示:(1)爆口向火側(cè)位置A。(2)爆口背火側(cè)位置B。(3)爆口向火側(cè)縱向末端位置C。使用硝酸酒精溶液侵蝕,在金相顯微鏡下觀察,金相組織見圖3~圖5。

      圖2 取樣位置

      圖3 A點200×顯微組織

      圖4 B點200×顯微組織

      圖5 C點200×顯微組織

      由圖可以看出爆口向火側(cè)、爆口背火側(cè)及爆口向火側(cè)縱向末端的金相組織均為鐵素體+珠光體+碳化物,未出現(xiàn)過熱組織。圖3、圖5僅有少量碳化物存在,發(fā)生了較嚴(yán)重的脫碳,這使得該位置強度急劇下降,成為管體的薄弱環(huán)節(jié)。而由圖4可以看出,背火側(cè)組織中珠光體形態(tài)尚明顯,珠光體區(qū)域中的碳化物逐漸向晶界擴散,對照球化評級標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)定珠光體球化3級,屬于輕度球化。

      3 爆管原因分析

      水冷壁管化學(xué)成分符合國家標(biāo)準(zhǔn),從爆口宏觀檢查結(jié)果來看,爆口為典型的脆性爆口,管壁向火側(cè)垢量很大,金相檢查結(jié)果顯示爆口向火側(cè)發(fā)生了脫碳現(xiàn)象,背火側(cè)輕度球化。以上檢測結(jié)果表明,垢下腐蝕是本次水冷壁管爆管的主要原因。該水冷壁爆管因管內(nèi)壁表面結(jié)垢并產(chǎn)生垢下腐蝕,嚴(yán)重影響了熱傳導(dǎo),使局部管壁溫度過高,金相組織發(fā)生變化,致使鋼的性能急劇降低,從而產(chǎn)生垢下腐蝕爆管。

      4 措施及建議

      (1) 對水冷壁進行無損檢測抽查,爆管位置附近水冷壁管100%抽查,條件允許時對存在較大隱患的水冷壁進行更換。

      (2)加強水汽品質(zhì)監(jiān)督,同時加強鍋爐排污。

      (3) 對在線化學(xué)儀表進行校驗,以進一步提高水汽品質(zhì)監(jiān)測可靠性。

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